Φ4.2m×11m水泥磨主軸承燒瓦問(wèn)題的處理
圖1 Φ4.2m×11m水泥磨主體布置示意圖
1.入料中空軸;2.筒體;3.出料中空軸;4.傳動(dòng)接管;5.主電機(jī);6.主減速機(jī);7.齒輪聯(lián)軸節(jié);8.出料端主軸瓦;9.入料端主軸瓦
該磨機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置TRIRED855減速機(jī)及其出軸齒輪聯(lián)軸節(jié)為德國(guó)FLENDER公司制造,其余部分為國(guó)內(nèi)配套。在1997年試產(chǎn)調(diào)試時(shí),磨尾主軸承巴氏合金瓦經(jīng)常發(fā)熱、燒研,投料后半年內(nèi)就發(fā)生5起燒瓦事故,嚴(yán)重制約了新線(xiàn)試生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
1 主軸瓦燒研及處理
磨機(jī)主軸瓦燒研的原因很多,機(jī)械工藝等方面的因素都會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響,因而分析起來(lái)非常復(fù)雜,就本公司對(duì)這一問(wèn)題的處理過(guò)程而言,總結(jié)起來(lái)主要包括以下幾個(gè)方面。
1.1 磨體的軸向竄動(dòng)
1.1.1 故障現(xiàn)象
磨尾主軸瓦燒研,跳停磨機(jī)后,熱態(tài)時(shí)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)軸瓦靠驅(qū)動(dòng)減速機(jī)側(cè)端面被中空軸軸肩磨削形成軸向深3.6mm的環(huán)狀溝槽(如圖1中Ⅰ),磨體向磨頭方向竄動(dòng),產(chǎn)生了軸向位移。在隨后磨機(jī)逐漸降溫冷卻的過(guò)程中,觀測(cè)到中空軸軸肩與被磨削的瓦側(cè)端面間隙逐漸增大,磨體在漸漸自動(dòng)復(fù)位。
1.1.2 原因分析
顯而易見(jiàn),磨體產(chǎn)生了軸向竄動(dòng),且竄動(dòng)與磨機(jī)的冷熱狀態(tài)密切相關(guān)。這一現(xiàn)象實(shí)質(zhì)上是由于磨機(jī)在水平方向上存在附加的軸向不平衡力的作用。因而,妥善處理磨機(jī)在熱態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)中軸向力的分布與平衡問(wèn)題是分析和解決磨體竄動(dòng)問(wèn)題的關(guān)鍵。
磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)要產(chǎn)生很大的熱量,磨體受熱后要伸長(zhǎng),當(dāng)磨機(jī)停轉(zhuǎn)時(shí),溫度要下降,磨體縮短,對(duì)于尾卸式中心傳動(dòng)磨,還存在卸料傳動(dòng)接管的熱脹冷縮問(wèn)題。因此,在設(shè)計(jì)和安裝磨機(jī)時(shí),必須全面考慮磨體及傳動(dòng)部件的熱力平衡和位移補(bǔ)償問(wèn)題,否則,磨機(jī)便不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1)磨體的伸縮
Φ4.2m×11m水泥磨兩個(gè)球面瓦主軸承規(guī)格為Φ1800mm×750mm,磨尾主軸承為定位軸承,而磨頭主軸承裝置則留有一定的間隙(圖1中,a=7mm,b=28mm),以適應(yīng)磨體的熱脹冷縮。
2)傳動(dòng)接管的伸縮
傳動(dòng)接管最大伸縮量ΔL=α·L·Δt=0.000012×3000×150=5.4mm。傳動(dòng)接管的熱脹冷縮問(wèn)題,從設(shè)計(jì)角度考慮則由齒輪聯(lián)軸節(jié)內(nèi)部預(yù)留足夠的軸向間隙來(lái)補(bǔ)償,運(yùn)轉(zhuǎn)中,通過(guò)聯(lián)軸節(jié)內(nèi)相嚙合齒面間的軸向滑移來(lái)實(shí)現(xiàn)。
齒輪聯(lián)軸節(jié)的外齒是雙鼓形齒,傳遞扭矩時(shí),齒面的接觸部分很小,壓力高,且不象齒輪傳動(dòng)那樣,輪齒都在變化接觸,而是接觸齒面不變。因此,給齒間潤(rùn)滑帶來(lái)很大困難,容易造成齒面壓潰,導(dǎo)致齒間滑移阻力的增大,從而喪失對(duì)軸向位移的補(bǔ)償作用。
由此可見(jiàn),齒輪聯(lián)軸節(jié)的潤(rùn)滑尤為重要,必須十分謹(jǐn)慎地選用合適的油品和正確的裝入量,才能保證其使用的可靠性。
3)軸向力
在磨機(jī)力系中,作用在磨體上的傳動(dòng)力、磨體的回轉(zhuǎn)阻力、壓力、重力和縱向竄動(dòng)的阻力當(dāng)中,只有縱向竄動(dòng)的阻力是軸向的,這個(gè)力只有主軸承的滑動(dòng)摩擦力Ff。
理論分析和工業(yè)應(yīng)用實(shí)踐表明,管磨機(jī)即使在安裝傾斜隔倉(cāng)裝置后,只要妥善處理,也不會(huì)導(dǎo)致磨體的軸向往復(fù)竄動(dòng),操作完全可靠,對(duì)于垂直安裝的隔倉(cāng)裝置,情況更應(yīng)如此〔1〕。
由此可見(jiàn),導(dǎo)致磨體產(chǎn)生往復(fù)竄動(dòng)的軸向力,其來(lái)源不在磨體本身,而在于傳動(dòng)接管的熱脹冷縮阻力FN。當(dāng)FN>Ff即齒輪聯(lián)軸節(jié)的軸向滑移阻力過(guò)大是導(dǎo)致磨體產(chǎn)生往復(fù)竄動(dòng)的根源。現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)結(jié)果也充分表明,該磨機(jī)的齒輪聯(lián)軸節(jié)不能補(bǔ)償軸向位移而呈現(xiàn)剛性。因此,要妥善解決這一問(wèn)題,必須有效減小其齒間滑移阻力。
1.1.3 處理措施
針對(duì)齒輪聯(lián)軸節(jié)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和工況,為減少齒間滑移摩擦阻力,我們著重從改善齒間潤(rùn)滑條件入手,將原使用的齒輪油Kluber Structovis BHD-MF更換為具有高粘性、強(qiáng)附著力的半流態(tài)潤(rùn)滑脂Kluber Grafloscon C-SG500,并嚴(yán)格按要求的裝入量(磨側(cè)18kg,減速機(jī)側(cè)20kg)填充。處理后,磨體軸向竄動(dòng)這一棘手問(wèn)題終于得到妥善解決。
1.2 主軸瓦問(wèn)題
1.2.1 故障現(xiàn)象
事故處理時(shí),抽瓦發(fā)現(xiàn),瓦面燒研部位是在靠驅(qū)動(dòng)減速機(jī)側(cè)瓦面邊緣的一個(gè)條帶上,在刮研瓦過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)瓦面燒研區(qū)域內(nèi)有明顯滲冒油現(xiàn)象,經(jīng)超聲探測(cè)鑒定,該區(qū)域在840mm×300mm范圍內(nèi)存在一形狀不規(guī)則的缺陷,缺陷性質(zhì)為巴氏合金與軸瓦襯背金屬間未結(jié)合(脫胎),脫胎區(qū)域與油囊相通,且表面著色滲透顯示有大量微裂紋,缺陷評(píng)定級(jí)別大于3級(jí)(見(jiàn)圖2a)。
圖2 主軸瓦處理前后狀況示意圖
1.2.2 故障分析
顯而易見(jiàn),巴氏合金結(jié)合缺陷導(dǎo)致油囊中高壓油進(jìn)入金屬脫胎層,造成脫胎區(qū)域巴氏合金反向受壓變形龜裂,破壞了軸承壓力油膜的形成。因此,要解決這一問(wèn)題,必須對(duì)主軸瓦進(jìn)行徹底處理。
1.2.3 處理過(guò)程
1)軸瓦的修復(fù)
由專(zhuān)業(yè)制造廠根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求進(jìn)行處理,并按工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,主要包括:化瓦、重新澆鑄巴氏合金、機(jī)加工及壓力檢測(cè)與探傷等工藝過(guò)程。
2)軸瓦的刮研
為使軸瓦油隙合理,油膜容易形成,對(duì)瓦面采用大弧形法刮研,將原接觸角60°減小為40°,中空軸軸頸直徑為1800mm,具體刮瓦控制參數(shù)如表1。
測(cè)點(diǎn) 塞尺厚度/mm | 轉(zhuǎn)入側(cè) | 轉(zhuǎn)出側(cè) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
設(shè)計(jì)值 | 0.50 | 110±10 | 110±10 | ||||||||||
0.30 | 220±10 | 220±10 | |||||||||||
0.25 | 300±20 | 300±20 | |||||||||||
0.15 | 400±20 | 400±20 | |||||||||||
0.10 | 480±20 | 480±20 | |||||||||||
0.05 | 550 | 550 | |||||||||||
實(shí)測(cè)值 | 0.50 | 120 | 130 | 145 | 135 | 110 | 115 | 125 | 120 | 135 | 130 | 130 | 115 |
0.30 | 210 | 245 | 265 | 295 | 220 | 220 | 230 | 215 | 275 | 290 | 240 | 225 | |
0.25 | 285 | 305 | 335 | 325 | 325 | 305 | 275 | 315 | 315 | 330 | 325 | 290 | |
0.15 | 400 | 400 | 385 | 405 | 370 | 380 | 380 | 405 | 400 | 390 | 365 | 420 | |
0.10 | 505 | 500 | 485 | 500 | 490 | 490 | 490 | 520 | 490 | 500 | 485 | 505 |
注:1.0.05mm間隙為不測(cè)值,刮瓦時(shí)控制;2.測(cè)點(diǎn)1靠筒體,測(cè)點(diǎn)6靠外測(cè)。
為減小邊緣效應(yīng),在約40°范圍內(nèi),將瓦邊進(jìn)行倒坡,見(jiàn)圖2b。
為保證潤(rùn)滑油能順利地進(jìn)入吃力區(qū)的瓦面,擴(kuò)展導(dǎo)油槽,形成弧形?;⌒螌?dǎo)油槽的深度約為,相當(dāng)于20°,弧形導(dǎo)油槽也是靠刮削而成,并保證中心線(xiàn)處最低,平滑緩慢地向兩側(cè)逐漸過(guò)渡。
在瓦與軸頸接觸大約40°范圍內(nèi),進(jìn)行接觸斑點(diǎn)檢查,即滿(mǎn)足3點(diǎn)/cm2的要求,因接觸角減小,所以這個(gè)要求比原60°接觸角范圍內(nèi)1~2點(diǎn)/cm2更容易達(dá)到。
1.3 出料中空軸問(wèn)題
主軸瓦處理后,負(fù)荷試車(chē)時(shí),軸承溫度仍偏高,運(yùn)轉(zhuǎn)中觀察到,轉(zhuǎn)出的軸頸靠瓦寬兩側(cè)出現(xiàn)干白的條帶,油膜形成不均勻,局部狀況差。據(jù)此,我們對(duì)出料中空軸作了細(xì)致檢測(cè),并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果對(duì)軸頸和出料螺旋筒問(wèn)題進(jìn)行了處理。
1.3.1 軸頸的處理
設(shè)計(jì)要求中空軸軸頸表面粗糙度值Ra為0.8μm,圓柱度為,而實(shí)測(cè)Ra>3.2μm,軸頸母線(xiàn)檢測(cè)均嚴(yán)重超差,直接影響軸承動(dòng)壓潤(rùn)滑油膜的形成,導(dǎo)致軸瓦發(fā)熱。因此,我們拆卸中空軸送專(zhuān)業(yè)制造廠進(jìn)行修磨處理,處理后檢測(cè)Ra值為1.0~
1.2μm,軸頸表面精度也相應(yīng)提高。
1.3.2 出料螺旋筒螺栓剪斷的處理
拆卸中空軸時(shí)發(fā)現(xiàn),出料螺旋筒與中空軸法蘭聯(lián)接的24只M16mm×35mm螺栓全部剪斷,螺旋筒在中空軸內(nèi)周向無(wú)固定,運(yùn)轉(zhuǎn)中擾動(dòng)中空軸,對(duì)軸承潤(rùn)滑油膜的形成十分不利。
分析認(rèn)為,要解決這一問(wèn)題,必須對(duì)螺旋筒設(shè)置周向定位,但考慮到施焊對(duì)中空軸可能產(chǎn)生熱應(yīng)力,而不宜在中空軸上焊接鍵塊,優(yōu)選方案是在螺旋錐套與中空軸法蘭聯(lián)接處打騎縫銷(xiāo),并恢復(fù)原有螺栓聯(lián)接,如圖3所示。
圖3 出料螺旋筒結(jié)構(gòu)示意圖
2 結(jié)束語(yǔ)
Φ4.2m×11m水泥磨燒瓦問(wèn)題實(shí)質(zhì)上是以上綜合因素作用的結(jié)果,經(jīng)過(guò)上述各種處理后,取得了明顯效果。水泥磨正常運(yùn)轉(zhuǎn)2年多,實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到120t/h,超過(guò)110t/h的設(shè)計(jì)能力,設(shè)備運(yùn)行參數(shù)均穩(wěn)定在允許范圍內(nèi)。磨體竄動(dòng)和軸瓦發(fā)熱燒研事故再未發(fā)生,證明了上述處理過(guò)程是成功有效的。
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