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微機配料系統(tǒng)常見故障現(xiàn)場診斷與維修

微機配料系統(tǒng)在水泥企業(yè)應(yīng)用較為普遍,對產(chǎn)品質(zhì)量的提高發(fā)揮了很好的作用。我廠1992年從山東某公司購進(jìn)三套STD-16工控機,配套恒速皮帶秤有單懸臂XBC-500型和雙懸臂SBC-650型用于生料和水泥配料,應(yīng)用效果較好。但在使用中也出現(xiàn)過一些故障,因此現(xiàn)場及時排除故障,預(yù)防重復(fù)出現(xiàn),確保配料系統(tǒng)的計量準(zhǔn)確和正常運行顯得尤為重要。筆者為此進(jìn)行以下總結(jié)。  

1 微機系統(tǒng)常見故障類別及診斷 

   
1.1 開關(guān)電源不工作 
  
首先檢測所有插接部位是否接通,再打開電源外殼,檢查3A保險管是否燒斷,元器件有無變色、發(fā)燙、燒焦現(xiàn)象。對保險管不能盲目增大容量,應(yīng)檢查電源插頭、插座接觸情況。為不影響生產(chǎn),一般應(yīng)換新電源。 

1.2 電源工作時風(fēng)扇不轉(zhuǎn)或響聲大  
  
拆下風(fēng)扇,將風(fēng)扇進(jìn)行清灰保養(yǎng)。 

1.3 顯示“花屏”或畫面不穩(wěn) 
  
“花屏”常因CPU板和顯示板未插好,關(guān)機重新插好該兩塊板;畫面滾動或抖動,常因射頻線未插好或顯示器頻率同步未調(diào)好,重新調(diào)好同步即可;顯示數(shù)據(jù)不變?yōu)椤八罊C”現(xiàn)象,按復(fù)位按鈕,重新啟動。若為未打開打印機而按下打印鍵“P”造成顯示暫?,F(xiàn)象,需重新開打印機并聯(lián)機,使其恢復(fù)正常。 

1.4 自動清零后,提示不正常 
  
微機自動清零后,提示“Z”,有光標(biāo)并且反復(fù)出現(xiàn),常為“空槽”造成的數(shù)據(jù)傳輸中斷,把電路板一個挨一個插好,即可恢復(fù)正常。 

1.5 顯示時間、產(chǎn)量等不正常 
  
顯示時間錯亂,時間跳動太快,累計產(chǎn)量增加幅度變快,多是顯示板上的HY6116ACP-10集成塊故障,一般換新即可。 

1.6 顯示流量不正常(很大或很小) 
  
檢查主機箱后信號放大線插頭是否松動,該插頭較小,易受振動而松脫,造成接觸不良,信號傳輸不正常,松者對應(yīng)插緊即可;檢查V/F轉(zhuǎn)換器,VFC-100KC燙手多是損壞,換新即可。 

2 鍵盤故障及診斷修理 

  若鍵不能按下,或按下后不能彈起,應(yīng)相應(yīng)檢查鍵盤的接觸點或小彈簧,更換損壞的按鍵或整個按鍵。 

3 放大箱故障及診斷 

   
3.1 電源板電壓不正常 
  
首先檢測電源變壓器一次、二次電壓,二次電壓不正常時更換電源變壓器,正常時換電源板,該放大箱有專供壓力傳感器用的6V和供放大板用的±12V兩塊電源板。若輸入交流電壓正常而輸出直流電壓不正常,需更換電源板上的二極管和集成塊。 

3.2 調(diào)滿或調(diào)零電位器不能均勻地調(diào)大或調(diào)小 
  
調(diào)滿47kΩ電位器和調(diào)零1.2kΩ電位器均為指針式精密繞線電位器,其滑動頭接觸不良造成示值不能均勻改變。應(yīng)清掃其表面或換新。 

3.3 放大板故障的診斷 
  
放大板用線性放大器CA741集成塊兩個,放大倍數(shù)為50,放大倍數(shù)不穩(wěn)或不符合要求時應(yīng)更換CA741集成塊。 

4 觸發(fā)箱故障及診斷 

   
4.1 觸發(fā)板故障造成晶閘管不導(dǎo)通 
  
該觸發(fā)板核心元件單結(jié)晶體管CT33F組成的馳張振蕩電路產(chǎn)生鋸齒波經(jīng)耦合變壓器輸出觸發(fā)信號。若晶閘管不導(dǎo)通且觸發(fā)板沒有觸發(fā)電壓,可用好的觸發(fā)板代替可能有故障的觸發(fā)板,把電振機線圈連線去掉,接一個200W燈泡,把手動/自動開關(guān)扳到右邊(手動),轉(zhuǎn)動電振機調(diào)整電位器,觀察燈泡明暗,即可判定觸發(fā)板有無故障。 

4.2 晶閘管不導(dǎo)通的診斷修理 
  
先檢查保險管是否燒斷,電磁振動給料機線圈和連接線是否斷開,排除以上故障點后,用萬用表測量晶閘管的陽極和陰極正反向電阻值,及控制柵極和陰極正反向電阻值,若超過規(guī)定值太多,應(yīng)換新。 

4.3 不能自動控制喂料的診斷 
  
若檢查轉(zhuǎn)換開關(guān)正常,則自動狀態(tài)下測量每路控制信號應(yīng)在0~4V,并隨著D/A值的增大(減小)而增大(減小)。否則是D/A板上的DAC0832LCN、LM324N或HA17324損壞。 

4.4 晶閘管失控、振動機電流忽大忽小的診斷 
  
若冷態(tài)測量晶閘管各極間阻值基本正常,熱態(tài)控制性能變差,屬于晶閘管熱穩(wěn)定性變差,熱態(tài)失控??纱蜷_箱蓋散熱降溫或用風(fēng)扇吹風(fēng)強冷,也可對工作電流大的振動給料機用兩個參數(shù)基本一致的晶閘管并聯(lián)使用。 

5 皮帶秤故障及診斷 

   
5.1 皮帶跑偏的原因及檢修 
  
皮帶兩邊松緊程度不一致時,皮帶就往松邊跑,調(diào)跑偏邊的滾筒或壓輥。我們在雙懸臂秤上自制安裝皮帶張緊裝置,調(diào)整滾筒位置,使皮帶正常。若秤體或滾筒傾斜而造成皮帶跑偏,應(yīng)檢查刀刃是否斷裂、滾筒安裝是否到位、軸承和軸座是否磨損或損壞,從而進(jìn)行相應(yīng)處理。灰塵大的環(huán)境,滾筒易粘結(jié)灰塵形成料墊,若厚薄不均,皮帶就會向料墊薄的那端偏,故應(yīng)經(jīng)常清除滾筒積灰,并改善秤體安裝使用環(huán)境。 

5.2 皮帶空轉(zhuǎn)不偏,喂料后跑偏的診斷 
  
原因是喂料機與皮帶機未對正,皮帶上物料一邊多一邊少,料多那邊皮帶變長變松,皮帶就往料多的那邊跑。調(diào)整計量秤或喂料電振機,使二者對正即可。 

5.3 計量秤運轉(zhuǎn)不平穩(wěn)造成秤體擺動 
  
該故障可引起計量不準(zhǔn),其原因是鏈輪或鏈條磨損嚴(yán)重,或鏈節(jié)不靈活或滾筒鏈輪松動,應(yīng)重新緊固鏈輪,或更換鏈輪、鏈條。 
5.4 傳動鏈易掉 
  
若傳動鏈太松,應(yīng)調(diào)緊或截去多余;應(yīng)調(diào)整減速電機或其上的小鏈輪使主、從鏈輪在一個平面里;應(yīng)調(diào)正皮帶,防止皮帶跑偏把鏈子擠掉。 

5.5 荷重傳感器故障 
  
無信號輸出時,首先檢查秤體,看傳感器是否不受壓力;若受壓力,應(yīng)測量四芯電纜線或傳感器內(nèi)部電阻,判斷接線是否斷開。 
  傳感器輸出信號很大的原因:傳感器過載損壞;也可能是四芯電纜線絕緣變差,電源線與信號線相連、短路造成,檢查出連接點,重新包好絕緣;對MF型傳感器,可能是懸臂式受力架松動下落,應(yīng)重新固定好懸臂。 

6 電磁振動給料機故障及診斷 

   
6.1 電磁振動給料機響聲大,振幅小 
  
電磁振動給料機響聲大,振幅小其原因一是氣隙太?。欢莿?、靜銜鐵固定耳斷裂或動、靜銜鐵固定螺栓振松;三是彈簧鋼板未壓緊;四是氣隙不均。調(diào)整氣隙在1.3~2.0mm之間,焊牢振裂的銜鐵固定耳,緊固銜鐵固定螺栓,壓緊螺栓要擰緊。 

6.2 電磁振動給料機振幅小,電流大 
  
其原因一是氣隙太大;二是彈簧鋼板進(jìn)灰太多,無振動余地;三是減振器失效或沒裝減振器;四是料倉直壓在電振機料槽上;五是電振機吊裝不合理形成兜形約束。分別采用以下措施解決: 
  1)調(diào)氣隙在1.3~2.0mm之間; 
  2)清除板間積灰,重新安裝并密封好; 
  3)補齊減振器; 
  4)料倉向前或向后傾斜,盡量減少對給料機斗的倉壓; 
  5)電振機吊裝要合理,垂直吊裝為好。 

6.3 保險管燒斷 
  
電振機線圈燒壞或磨破絕緣后接殼;電源線受振動磨破,會造成保險管燒斷。 

6.4 振幅很小,關(guān)掉控制電源仍不停振 
  
原因是晶閘管已擊穿,應(yīng)更換晶閘管,加裝過電壓保護(hù)(如阻容保護(hù))或選耐壓值更高的晶閘管。 

7 顯示流量與實際流量不相符 

  1)傳感器線性變差,只能換新。 
  2)秤體彈簧鋼板疲勞產(chǎn)生永久變形,或刀刃、刀口損壞,應(yīng)更換鋼板或刀刃、刀口。 
  3)秤體上落灰增多,或秤體下部積料太多,影響秤的靈活性,應(yīng)清除積灰積料。 
  4)振動給料機吊掛裝置自松落在秤體上,應(yīng)重新吊起并固定好。 
  5)信號傳輸故障,如放大箱后邊的傳感器插頭、插座接觸不良,信號傳輸中損耗增大,造成顯示流量小于實際流量;應(yīng)更換新的插頭。 
  6)使用FM型荷重傳感器的秤體,受力架為懸臂式,只用兩個M4螺栓固定,受振動壓力變松所致,應(yīng)重新固定擰緊。 
  7)磨頭配料時,計量秤受振動,傳感器的壓板和螺栓受振動而變松,重新固定擰緊即可。 
  8)傳感器信號線因自重及振動造成焊接處斷線,使接觸阻值變大,把該信號線固定在工作臺上即可。 
  9)調(diào)滿電位器受熱脹冷縮和振動的影響,示值改變或被人誤動,需重新標(biāo)定。 

8 喂料量不穩(wěn)定,不均勻,波動量較大 

  1)晶閘管性能變壞,熱態(tài)失控,更換并加風(fēng)扇強冷。 
  2)PI值設(shè)定不合理,重新設(shè)定。 
  3)料倉底出料口與振動給料機安裝不合理,使倉壓過大;改變料倉底出料溜子傾斜角度,減少對給料機的倉壓。 
  4)保證倉內(nèi)料位適當(dāng),不過滿過空。 
  5)物料粒度不均勻易離析,應(yīng)勤提料或增加破碎設(shè)備,降低粒度。 
  6)物料水分過大,粘滯性增大,應(yīng)增加烘干能力,降低水分。 
  7)倉底出料口有大塊或棒狀物料堵塞。 

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