煤磨袋式收塵器的技改措施
1.MDC89-7袋式收塵器存在的問題
(1)設(shè)備導(dǎo)流板損壞。(2)外殼和主風(fēng)道嚴(yán)重變形。(3)反吹風(fēng)道變形穿孔,提升閥密封不嚴(yán)。清灰時(shí),風(fēng)量流失嚴(yán)重,不但起不到清灰作用,反而給設(shè)備增加運(yùn)行阻力,產(chǎn)量降低,更為嚴(yán)重的是增加了系統(tǒng)中氧含量,帶來安全隱患。(4)設(shè)備老化,粉塵排放嚴(yán)重超標(biāo),系統(tǒng)運(yùn)行阻力大、能耗高,給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失和環(huán)境污染等問題。(5)檢修強(qiáng)度大,換袋麻煩,每個(gè)濾袋重達(dá)50千克,每次換袋需12人。
2.技術(shù)改造方案及實(shí)施
由于工藝布置及土建的局限,只能在原設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,設(shè)備無法擴(kuò)大,進(jìn)、出口位置不能改變。為了節(jié)約費(fèi)用,利用原收塵器的土建基礎(chǔ),保留原收塵器的通風(fēng)管道、灰斗、拉鏈機(jī)和卸灰閥,改造更換上箱體。為了滿足生產(chǎn)的需要,改造后的袋式收塵器是非標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格為FGM-IO的氣箱脈沖袋式收塵器。改造后的袋式收塵器進(jìn)、出風(fēng)口還是放在設(shè)備的中部,進(jìn)風(fēng)管與排風(fēng)機(jī)的位置不變。
由于設(shè)備超寬超高及土建限制,設(shè)備無法整體運(yùn)輸、安裝。為了保證設(shè)備安裝質(zhì)量和運(yùn)行效果,將設(shè)備制作成片,現(xiàn)場(chǎng)組裝。
改造前安裝在煤磨頂部的3臺(tái) MDC89-7反吹袋式收塵器,由窯尾空壓機(jī)班1臺(tái)20立方米/分的壓風(fēng)機(jī)供風(fēng),該壓風(fēng)機(jī)的拖動(dòng)功率為135千瓦,由于距離遠(yuǎn),氣壓損耗大。經(jīng)過計(jì)算和選型、改造后,在煤磨袋收塵器送灰拉鏈機(jī)旁安裝了l臺(tái)無人值守的OG25型單蝸桿式空壓機(jī)(其拖動(dòng)功率僅為35千瓦,排氣量為3.1立方米/分),就可供應(yīng)3臺(tái)袋收塵器的用風(fēng)量。
改造過程中主要拆裝順序如下:(1)拆除MDC89-7反吹袋式收塵器上箱體保溫層。(2)拆除MDC89-7反吹袋式收塵器上箱體,并用手砂輪將切口磨光找平。(3)吊裝焊接FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器的外箱板、端板、風(fēng)道側(cè)板、倒流板、風(fēng)箱隔板和風(fēng)室隔板。(4)吊裝焊接花板、凈氣室和防爆門。(5)安裝壓氣管路、濾袋、電路。(6)敷設(shè)收塵器外保溫層。(7)安裝OG25型單蝸桿式空壓機(jī)。(8)PLC控制柜的安裝及放線。
安裝過程中,所有焊縫必須連續(xù)焊滿,確保氣密性;焊接隔板要求達(dá)到垂直度的要求,花板要求達(dá)到水平度的要求。
3.FGM-IO氣箱脈沖袋式收塵器的特點(diǎn)
FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器采用脈沖清灰的方式,它的過濾面積為685平方米,’耗氣量需0.9立方米/分,氣壓≥0.5兆帕。耗氣量的大小,可根據(jù)運(yùn)行阻力調(diào)整清灰期間隔時(shí)間來改變。該袋式收塵器使用覆膜抗靜電濾料的濾袋,覆膜濾料的優(yōu)點(diǎn)是:表面過濾易清灰、粉塵剝離性好、阻力平穩(wěn)。FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器分為10個(gè)獨(dú)立室,每個(gè)室為56條濾袋,每條濾袋重5千克,換袋時(shí)只需一人就可進(jìn)行。其清灰裝置采用意大利產(chǎn)TURBO FP60脈沖閥。清灰時(shí)分室分箱進(jìn)行,減少了二次吸附。
FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器的
防爆措施比較先進(jìn),因袋收塵器內(nèi)部是分箱的,如出現(xiàn)故障(燃燒爆炸時(shí))也只對(duì)一個(gè)室造成影響,不會(huì)波及其他箱室,且每個(gè)箱室都裝有防爆門。而 MDC89—7反吹袋式收塵器若出現(xiàn)故障,整套濾袋都會(huì)受到影響。
FGM-IO氣箱脈沖袋式收塵器的控制系統(tǒng),采用PLC編程控制器。它和以前使用的MDC89-7反吹袋式收塵器的TMK控制器相比,功能要強(qiáng)大得多。它具有超溫報(bào)警、故障報(bào)警及袋收塵器超溫后崗位工不在現(xiàn)場(chǎng),它會(huì)自動(dòng)放冷風(fēng)和自動(dòng)鎖定排風(fēng)機(jī),保證系統(tǒng)的安全等功能。
FGM-10氣箱脈沖袋式收塵器清灰控制流程如下:
收塵器阻力達(dá)到1500帕(可自行設(shè)定)一第一室提升閥關(guān)閉8秒一第一室電磁脈沖閥開啟0.1秒清灰一間隔時(shí)間8秒一第一室提升閥打開8秒一第二室提升閥關(guān)閉8秒,第二室電磁脈沖閥開啟0.1秒清灰一間隔時(shí)間8秒一第二室提升閥打開8秒一第3室提升閥關(guān)閉……直至最后一室清灰完畢;當(dāng)系統(tǒng)阻力升到設(shè)定值時(shí),第二次清灰周期開始,整個(gè)過程由PLC控制。
4.注意事項(xiàng)
袋收塵器是一種高效收塵設(shè)備,其操作管理要求高,在設(shè)備改造的同時(shí),要加強(qiáng)崗位工的培訓(xùn),加強(qiáng)設(shè)備的日常管理工作和設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng),達(dá)到正常運(yùn)行的目的。袋收塵器的日常管理和日常維護(hù)保養(yǎng)工作重點(diǎn)要做好以下
兩點(diǎn):(1)加強(qiáng)對(duì)袋收塵器管理與監(jiān)控,作好設(shè)備運(yùn)行記錄,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,防止設(shè)備帶故障運(yùn)行造成故障范圍擴(kuò)大。在袋收塵器的運(yùn)行過程中,應(yīng)每隔l小時(shí)檢查一次。(2)每月檢查一次濾袋,如濾袋破碎要及時(shí)更換。
5.改造后的效果
韶峰水泥集團(tuán)有限公司對(duì)直徑2.5~3.9米風(fēng)掃式煤磨袋式收塵器進(jìn)行技改后,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 -
(1)減少了外排煤粉灰。經(jīng)環(huán)保部門驗(yàn)收,改造后收塵器排放濃度≤50毫克/平方米,減少排放煤粉灰60千克/,j、時(shí),一年可創(chuàng)效益30萬元。改變了煤磨生產(chǎn)環(huán)境,改善了廠區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境,減少了對(duì)大氣造成的污染。
(2)改造后袋收塵器事故減少,運(yùn)行費(fèi)用低,管理方便,收塵器隨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)100%,每年可減少維修費(fèi)用10多萬元。同時(shí)煤磨的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由改造前的12噸提高到現(xiàn)在的14噸,煤粉電耗由改造前的12.5千瓦時(shí)/噸下降到現(xiàn)在的11千瓦時(shí)/噸。
(3)改變供風(fēng)后,運(yùn)行費(fèi)用低,原需1臺(tái)20立方米/分的壓風(fēng)機(jī),其電機(jī)功率為135千瓦,而改造后所用0G25壓風(fēng)機(jī)的電機(jī)功率僅為35千瓦,每年節(jié)約電費(fèi)約30萬元。
(4)濾袋使用壽命延長(zhǎng),每年少用濾袋4套,節(jié)約經(jīng)費(fèi)近8萬元。
(5)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大大減少。
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