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變頻器在水泥廠中的應(yīng)用

2007-11-27 00:00

   根據(jù)水泥制造工藝要求,結(jié)合水泥廠所使用的生產(chǎn)設(shè)備,我們得到如下結(jié)論:大部分水泥廠的一些設(shè)備尤其是大功率設(shè)備在生產(chǎn)過程中絕大部分時間都不是滿負(fù)荷,設(shè)備運行的自動化程度相當(dāng)?shù)?幾乎完全靠人工調(diào)節(jié),如立窯供風(fēng)系統(tǒng)、成球預(yù)加水系統(tǒng)、生料均化給料系統(tǒng)、水泥選粉系統(tǒng)、機立窯卸料系統(tǒng)等。

  我是多年從事變頻節(jié)能技術(shù)研究、開發(fā)與應(yīng)用的專業(yè)公司,結(jié)合曾經(jīng)成功為多家企業(yè)進行節(jié)能改造項目的實踐經(jīng)驗,開發(fā)出比較成熟的水泥廠七大生產(chǎn)系統(tǒng)變頻調(diào)速控制的改造方案。此方案的優(yōu)點明顯,1、投資少;2、安裝、調(diào)試及控制方便;3、及時保護電機和其他設(shè)備,保證設(shè)備可靠運行;4、節(jié)電效果明顯,回收成本快;5、提高了生產(chǎn)過程的自動化程度;6、提高了生產(chǎn)過程的加工工藝精度。從總體的效果來看,改造后的實際系統(tǒng)在水泥制造行業(yè)深受客戶的普遍歡迎。為其取得了顯著的經(jīng)濟效益和良好的社會效應(yīng)。

  1、變頻器在立窯羅茨風(fēng)機上的應(yīng)用經(jīng)驗 

  在水泥廠的立窯風(fēng)機上,一般都是采用擋風(fēng)板進行調(diào)節(jié),其原理是調(diào)節(jié)閥門的開度,亦即利用風(fēng)道的阻力特性調(diào)節(jié)風(fēng)量,其缺點是:風(fēng)機始終在全速運轉(zhuǎn),無法根據(jù)需求準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)其風(fēng)量,因此造成風(fēng)量的跑、冒、漏嚴(yán)重,也使電機作為無用功而大量白白地消耗。

  立窯煅燒熟料所耗的電能中,羅茨鼓風(fēng)機的電耗一般占 60% 左右,隨著電價的調(diào)整,電費在水泥生產(chǎn)成本中所占的比例越來越高。因此,降低鼓風(fēng)機的能耗成為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要一環(huán)。 

  一、節(jié)能原理簡介:

  1、變頻節(jié)能功能

  通常在設(shè)計中,用戶風(fēng)機設(shè)計風(fēng)量比實際需要的高出很多,這樣容易形成了人們常說的“大馬拉小車”的現(xiàn)象,造成電能的浪費,而且無計可施,利用變頻器可以通過適當(dāng)降低風(fēng)機電機的運行頻率,恰到好處地滿足風(fēng)量的需求,從而輕易地將此部分電能節(jié)約下來。

  2、動態(tài)功率補償功能

  無功功率不但增加線損和設(shè)備的發(fā)熱,更主要的是功率因數(shù)的降低,降低了電網(wǎng)的有功功率,S2=P2+Q2,當(dāng)COSФ≈1 時,Q=S×sinФ≈0,此時有功功率P≈S。變頻器的動態(tài)功率因數(shù)補償功能可使無功功率近似為0,從而增大電網(wǎng)的有功功率,減少了無功損耗。另外,功率因數(shù)的改善還可節(jié)省很大一部分電網(wǎng)容量,直觀的體現(xiàn)在風(fēng)機電機溫升降低、噪音降低,供電發(fā)電機機組溫升降低、噪音降低、耗油量大幅度降低,大大地延長設(shè)備維修周期及使用壽命。

  二、設(shè)備參數(shù):

  某廠有立窯羅茨風(fēng)機185KW一臺,最大運行電流200A,最小運行電流160A,額定電流為355A,頻率50HZ,用風(fēng)板調(diào)節(jié)風(fēng)量最大調(diào)節(jié)60%,每天運行24 小時,每月運行20 天,每年需運行11個月,電費0.58 元/度。

  三、改造方案: 

  用變頻器帶動風(fēng)機電動機傳動,對風(fēng)機實現(xiàn)無級調(diào)速,放棄傳統(tǒng)的擋風(fēng)板,既降低電機轉(zhuǎn)速,又達(dá)到節(jié)能目的。

  四、投資分析

  投資回收分析:

   對風(fēng)機、泵類負(fù)載

   P(功率)=Q(流量)×H(揚程)

   當(dāng)電機轉(zhuǎn)速從n 降至n’時,流量Q、揚程H 及軸功率P 的關(guān)系如下:

   Q’=Q(n/n)
   H’=H(n/n)2
   P’= P(n/n)3

  顯然,當(dāng)電機轉(zhuǎn)速下降時,流量按線性關(guān)系變化,而電功率卻按立方,根據(jù)我司長期的經(jīng)驗,我們認(rèn)為該廠風(fēng)機系統(tǒng)節(jié)能在30%以上是完全可能和可行的。即單臺185KW 風(fēng)機系統(tǒng)按每年運行11 個月,每月20天,每天24 小時計算,每度電按0.58元計費,每年電費為:P= ×11×20×24×0.58=321552,按節(jié)電30%計算,每年節(jié)約電費為:321552×0.3=96465.6 元.工程改造費用需9.35 萬元.即12 個月左右即可收回全部投資。

  五、系統(tǒng)特點:

  1、由于采用電位器控制,因此可靠性高,穩(wěn)定性好,容易操作。

  2、由于加裝變頻調(diào)速器,減小啟動時啟動電流對電機沖擊,延長機械使用壽命,減小維修工作強度。

  3、提高了電網(wǎng)功率因數(shù),避免增加電網(wǎng)增容費。

  在離心風(fēng)機上的應(yīng)用

  有某些水泥廠是采用高壓離心式風(fēng)機進行供風(fēng)的,該種水泥窯的風(fēng)量調(diào)節(jié)是通過風(fēng)門開啟度對風(fēng)量進行調(diào)節(jié)。對于離心式風(fēng)機、水泵的變頻調(diào)速改造同樣有巨大的節(jié)能潛力。我們通過沸騰式鍋爐高壓離心式風(fēng)機應(yīng)用變頻調(diào)速的方法調(diào)節(jié)風(fēng)量,實踐證明其節(jié)能效果在30~50%。對于水泵的變頻改造節(jié)能效果高達(dá)70%。為什么離心式風(fēng)機,泵類設(shè)備通過調(diào)速調(diào)節(jié)風(fēng)量或流量有如此驚人的節(jié)能呢?在此將其原理加以闡明。離心式風(fēng)機、泵類設(shè)備的流量與轉(zhuǎn)速成正比,如公式(3-1)壓力與轉(zhuǎn)速平方成正比,如公式(3-2)功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比,如公式(3-3)       

   風(fēng)量關(guān)系
   功率關(guān)系
   Q,H,P
  ?。选兀?nbsp;  式3-1 Q:表示流量    

   壓力關(guān)系
   H∝N2 式3-2?。危罕硎巨D(zhuǎn)速             
   P∝N3 式3-3?。龋罕硎緣毫Α?nbsp;    
         P:表示功率      
  將經(jīng)上3個公式繪成一張圖, 壓力關(guān)系以清楚看到,改變轉(zhuǎn)速其流量線性變化的,而功耗則是立方關(guān)系變化,因此在調(diào)節(jié)風(fēng)量或流量時如降低20%的風(fēng)量或流量,功耗(圖3-1)則會下降50%。但是必須注意,轉(zhuǎn)速與壓力是平方關(guān)系,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降20%壓力則會下降64%,因此必須要注意工藝要求壓力范圍不能象羅茨風(fēng)機那樣,不用考慮轉(zhuǎn)速與風(fēng)壓的關(guān)系。             

  風(fēng)門控制
  離心風(fēng)機、泵類設(shè)備傳統(tǒng)的風(fēng)量、流量                            

   風(fēng)門控制控制的,大量的能源耗在風(fēng)門或截流閥的阻力上,如公式(3-4),風(fēng)門或截流閥控制流量的功耗與流量關(guān)系:變速控制
 P=P0+K·Q   式3-4變速控制
?。眩罕硎玖髁俊?nbsp; K:為系數(shù)   
 P:表示功耗 ?。校埃罕硎净竟β?
  由此比較風(fēng)門或截流閥控制與變頻調(diào)速調(diào)節(jié),可以看到在流量變化范圍,采用變頻調(diào)速的方法具有很大的節(jié)能潛力,因此在水泥廠的供水泵或其它離心風(fēng)機上進行變頻器改造同樣會取得很大的節(jié)能效果?!  ?

  3 在立窯卸料機上的應(yīng)用 

  立窯卸料機若采用滑差調(diào)速電機,其轉(zhuǎn)速通??刂圃?nbsp;300~1000rpm (工藝上根據(jù)窯的情況,對卸料速度進行控制的)。采用變頻調(diào)速的方法取代滑差電機,經(jīng)過多個廠家應(yīng)用結(jié)果表明,平均節(jié)能達(dá) 40% 左右,這是因為滑差調(diào)速是一種耗能的低效調(diào)速方法。 

  由下列公式可知: 
  滑差電機主電機軸的輸出功率: P 0 = KM 0 N 0 ( P 0 表示輸出功率, M 0 表示負(fù)載轉(zhuǎn)速, N 0 表示電機轉(zhuǎn)速, K 為常數(shù)) 
  滑差頭輸出功率 P 1 = KM 0 N 1 ( P 1 表示輸出功率 , N 1 表示滑差頭轉(zhuǎn)速 ) 
  滑差頭損耗功率: P = P 0- P 1= KM 0 ( N 0 — N 1 ) 
  由此可見,滑差電機的轉(zhuǎn)速越低,浪費能源越大,而卸料機的轉(zhuǎn)速通常在 400rpm 左右運行,因此改用變頻調(diào)速的方法會有 50~60% 的節(jié)能效果。 

  4 在空氣壓縮機上的節(jié)能應(yīng)用 
  氣壓縮機恒壓供氣使用變頻器與壓力控制構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng),使壓力波動減少 1.5% ,降低噪音 、 減少振動。保證設(shè)備長期穩(wěn)定運行,從而減少了設(shè)備維護工作量,延長了設(shè)備使用壽命。用變頻器后,空壓機可在任何壓力下隨意起動,打破了以前不允許帶壓起動的規(guī)定,起動電流也較以前大大降低。通過使用變頻器后的實例,多數(shù)壓縮機節(jié)電率約在 20% 左右,比節(jié)電率較大的風(fēng)機低,但壓縮機的電動機功率都較大,從幾十瓦直到幾百瓦甚至幾千瓦,其節(jié)電量值較大,經(jīng)濟效益十分顯著,同時控制平質(zhì)大為提高,可使壓縮空氣的壓力始終保持恒定,用戶感到十分滿意??傊畨嚎s機使用變頻實現(xiàn)節(jié)能計改項目使值得推廣的。

  5 在預(yù)加水成球系統(tǒng)中的應(yīng)用 
  目前,預(yù)加水成球技術(shù)在立窯水泥廠中應(yīng)用已相當(dāng)普遍。它在提高成球質(zhì)量,改善煅燒操作條件,提高立窯熟料產(chǎn)量和質(zhì)量方面取得了比較明顯的效果。其結(jié)合微機雙回路調(diào)節(jié)器,就能實現(xiàn)水料比例自動跟蹤,自動調(diào)節(jié),做到恒壓供水。調(diào)節(jié)及時,極大地減輕了工人的勞動強度,同時也改善了成球質(zhì)量,使預(yù)加水系統(tǒng)真正起到預(yù)濕成球的作用,為立窯生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的熟料創(chuàng)造了條件。 

  6 在選粉機上的應(yīng)用 
  某水泥有限公司的旋風(fēng)式選粉機,原設(shè)計由 JZT392-4 型 75KW 電磁調(diào)速異步電動機(滑差電機)拖動,其優(yōu)點是調(diào)速系統(tǒng)簡單。價格低廉,有一定的調(diào)速范圍,缺點也較多:電機本體噪音高 、 振動大能 、 耗高 、 無功損耗大 、 軸承故障率特別高,滑差控制儀安裝于粉塵飛揚的電機旁邊,多次出現(xiàn)帶負(fù)荷起 動 ,不能調(diào)速和突然失速 等故障,現(xiàn)場維護量大,影響整個系統(tǒng)的安全運行。 

  針對上述問題,結(jié)合生料車間選粉機負(fù)荷轉(zhuǎn)速不超過 600r/min 的特點,對選粉機電氣部分進行變頻調(diào)速技術(shù)改造。經(jīng)實際測量,選粉機改造前,運行速度在 594r/min 時,輸入電壓 385V ,輸入電流 72A ,功率因數(shù) 0.82 ,故輸入功率為 40KW ;改造后,運行速度在 594r/min 時,輸入電壓 387V ,輸入電流 18A ,(熱繼電器也做了相應(yīng)調(diào)整),功率因數(shù) 0.92 (變頻器加裝了直接電抗器)則輸入功率為 11KW 。改造后一年中,沒發(fā)生過任何故障,保證了系統(tǒng)的安全運行,大大減少了維護工作量和維修費用,而且節(jié)能效果十分顯著。變頻器在水泥廠的應(yīng)用還不止這些,比如說回轉(zhuǎn)窯球磨機 、 卸料圓 、 盤給料機 、 雙管絞刀裙 、 板喂料機調(diào)速皮帶稱喂 、 煤絞刀 、 蓖冷機等一切需交流調(diào)速的設(shè)備都可以采用變頻調(diào)速器。 

  從以上應(yīng)用情況可以看出,水泥廠使用變頻器有以下突出優(yōu)點: 
  A .滿足調(diào)速的工藝要求,變頻調(diào)速器的調(diào)速范圍在 10 : 1 以上,而水泥生產(chǎn)工藝過程中調(diào)速范圍在 10 : 1 范圍內(nèi)即可滿足要求。 
  B . 便于實現(xiàn)自動化控制,由于變頻器本身是由一個 16 (或 32 )位微處理器所控制,設(shè)有 RS485 (或 422 ), A/D 輸入, D/A 輸出接口,為自動控制(與上位機聯(lián)網(wǎng))創(chuàng)造了充分的條件。 
  C . 獲得可觀的節(jié)能效果。 
  D . 降低工人的勞動強度,由于調(diào)速系統(tǒng)整體可靠性提高,故障率低,免維護周期較長,可減輕有關(guān)維護人員的工作量。 
  E . 提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量。

  7、在水泥粉磨工藝中應(yīng)用
  在水泥粉磨工藝中球磨機入磨物料粒度的大小,對其臺時產(chǎn)量影響較大,預(yù)破碎工藝作為提高磨機臺時產(chǎn)量、降低粉磨電耗的重要途徑,引起了許多水泥企業(yè)的重視。根據(jù)工藝要求,水泥立窯放料每次持續(xù)2~3 min,間隔2~3 min,但目前幾乎所有水泥企業(yè)中破碎機處于工頻恒速運行狀態(tài),24 h連續(xù)運轉(zhuǎn),造成電能的巨大浪費,并影響電機和破碎機的使用壽命。另一方面,由于破碎機具有十分大的慣性,不易頻繁啟停,所以即使使用變頻器也難以解決系統(tǒng)制動時產(chǎn)生的泵升電壓引起保護電路動作,使系統(tǒng)無法正常工作。  

  針對系統(tǒng)的以上特點,利用系列變頻器實現(xiàn)破碎機的變頻調(diào)速和軟啟動;利用再生能量回饋單元克服破碎機制動過程中產(chǎn)生的過高的泵升電壓;利用PLC實現(xiàn)系統(tǒng)的邏輯閉環(huán)控制,使破碎機的工作與立窯放料同步,實現(xiàn)間歇運行。從而在改善工藝控制質(zhì)量的同時,最大限度地節(jié)約了電能,降低了生產(chǎn)成本?,F(xiàn)場調(diào)試和運行結(jié)果表明,系統(tǒng)運行可靠,節(jié)電率可達(dá)60%以上。  

  上述系統(tǒng)已在某水泥廠投入實際運行。系統(tǒng)根據(jù)送料信號自動實現(xiàn)啟制動運行,破碎機運行速度連續(xù)可調(diào)。電機可以實現(xiàn)頻繁軟啟動,基本無啟動電流沖擊,啟動力矩足夠。系統(tǒng)在變頻運行條件下,若變頻器突然故障,則自動切換至“工頻”狀態(tài)繼續(xù)運行,同時發(fā)出聲光報警信號(內(nèi)部可選)。根據(jù)現(xiàn)場工況需要,將有放料信號時變頻運行給定頻率設(shè)為43 Hz,系統(tǒng)運行電流為27 A,運行電壓280 V,改造后的系統(tǒng)平均每年耗電5.7萬度。根據(jù)現(xiàn)場記錄,系統(tǒng)在改造前工作頻率為工頻50 Hz,運行電流為32 A,運行電壓400 V,平均每年耗電19.42萬度。改造后的節(jié)電率為70.6%。該系統(tǒng)的突出優(yōu)點如下:  

  1、利用變頻調(diào)速技術(shù)改造了水泥熟料破碎機的拖動系統(tǒng),滿足了破碎機的低速、間歇運行特點,保證了工藝控制質(zhì)量,節(jié)能效果明顯,并有利于延長破碎機和電機的使用壽命。 

  2、利用能量回饋控制技術(shù)克服破碎機大慣性引起的泵升電壓,有效地保證了變頻器的安全運行。系統(tǒng)除了變頻器和能量回饋裝置所具有的20余種保護功能和故障自診斷功能外,還增設(shè)了電機過熱、控制回路保護及報警。  

  3、利用可編程控制器PLC實現(xiàn)了各種邏輯控制、變頻器啟制動自動控制及手動/自動、工頻/變頻轉(zhuǎn)換和故障自切換等功能,使系統(tǒng)控制靈活方便,功能齊全

  成功的經(jīng)驗充分說明了水泥行業(yè)變頻改造的巨大潛力,變頻改造后在短短幾個月的時間里僅僅靠節(jié)約電費就收回整體投資,在以后的生產(chǎn)經(jīng)營中也能夠以較低的生產(chǎn)成本在市場的競爭中處于更有力的位置。水泥制造的變頻改造勢在必行,一方面體現(xiàn)出公司強大的經(jīng)濟實力和公司領(lǐng)導(dǎo)層非凡的遠(yuǎn)見卓識,另一方面能夠給公司帶來豐厚的利益回報,并提高了公司生產(chǎn)方面的自動化程度。

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