我公司余熱發(fā)電窯改用TJB型四風(fēng)道燃燒器效果顯著
一、前言
我公司于1993年建設(shè)一條由Ø3.6×70m回轉(zhuǎn)窯、Ø3×30m單筒冷卻機(jī)、3000kW汽輪發(fā)電機(jī)組和單風(fēng)道煤粉燃燒器組成的余熱發(fā)電窯生產(chǎn)線。投產(chǎn)后,產(chǎn)、質(zhì)量一直上不去,煤耗高,發(fā)電能力低下,對(duì)煤質(zhì)的適應(yīng)能力很差。為改變這種狀況,降低水泥生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,于2000年初進(jìn)行了窯頭改造。一是將原用的單風(fēng)道煤粉燃燒器改為三風(fēng)道煤粉燃燒器;二是為其配套,將原用的窯頭煤粉離心風(fēng)機(jī)拆掉,改用三臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)為三風(fēng)道煤粉燃燒器供風(fēng);三是在原喂煤系統(tǒng)中增設(shè)了煤粉轉(zhuǎn)子稱(chēng)等。改造后除熟料產(chǎn)量稍有提高外,其它都沒(méi)有效果,而且轉(zhuǎn)子秤故障頻繁,嚴(yán)重地影響了運(yùn)轉(zhuǎn)率,最后不得不拆除。急需改變這種狀況,于是又訂購(gòu)了另一廠家的三風(fēng)道煤粉燃燒器,結(jié)果仍然沒(méi)有改善。2003年后,煤、油、電、運(yùn)價(jià)格一路飆升,工廠運(yùn)營(yíng)更加艱難。為改變這種被動(dòng)局面,經(jīng)過(guò)多方研究和調(diào)查,決定選購(gòu)價(jià)格較貴的天津市博納建材高科技研究所在TJB-K型基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)研制的TJB-KP-6型四風(fēng)道煤粉燃燒器。于2005年5月16日投入使用,至今已有1年之余,取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果?,F(xiàn)將詳細(xì)情況作一簡(jiǎn)介,供同行參考。
二、工藝流程簡(jiǎn)介
我公司于2000年初改造后的工藝流程如圖1所示,所用設(shè)備配置見(jiàn)表1所列。
圖1 Ø3.6×70m余熱發(fā)電窯工藝流程圖
所用主要設(shè)備規(guī)格及性能 表1
注:序號(hào)2轉(zhuǎn)子秤只作為喂料設(shè)備使用,已失去計(jì)量和調(diào)節(jié)作用。
三、燃燒器供風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)的使用情況
在2000年初改造時(shí),換用三風(fēng)道煤粉燃燒器。這種燃燒器要求由三臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)供風(fēng),一臺(tái)用于煤風(fēng),一臺(tái)用于外風(fēng),另一臺(tái)不是備用而是用于內(nèi)風(fēng),即旋流風(fēng),詳見(jiàn)表2。
三臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)及所配電動(dòng)機(jī)的主要性能參數(shù) 表2
改用TJB-KP-6型四風(fēng)道煤粉燃燒器后,為了節(jié)省資金,決定不另?yè)Q羅茨風(fēng)機(jī)而利用原有的煤風(fēng)風(fēng)機(jī)和外風(fēng)風(fēng)機(jī),停用一臺(tái)37kW的內(nèi)風(fēng)風(fēng)機(jī)。外風(fēng)、旋流風(fēng)和中心風(fēng)利用原外風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)供給,作為凈風(fēng)使用,通過(guò)閥門(mén)調(diào)節(jié)進(jìn)行匹配。即使如此,一次風(fēng)量(包括煤風(fēng))還仍然有較大的富裕量,見(jiàn)表3。
原用風(fēng)機(jī)與應(yīng)選用羅茨風(fēng)機(jī)性能的比較 表3
由表3可見(jiàn),利用原有的煤風(fēng)風(fēng)機(jī),風(fēng)量還大了33.1%。解決辦法有兩種:一是采用變頻調(diào)速,將轉(zhuǎn)速降下來(lái),從而達(dá)到降低風(fēng)量的目的;二是采用放風(fēng)措施處理,這樣風(fēng)量可以滿(mǎn)足要求,但浪費(fèi)電能。根據(jù)廠里資金情況,暫時(shí)決定采用放風(fēng)處理。凈風(fēng)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量基本合適,只是原用的電動(dòng)機(jī)功率較大,造成大馬拉小車(chē),如果更換一臺(tái)45kW的電動(dòng)機(jī)更好。根據(jù)廠里的具體情況,也暫時(shí)沒(méi)動(dòng)。
實(shí)踐證明,經(jīng)過(guò)這樣處理使用新?lián)Q的TJB-KP-6型四風(fēng)道燃燒器后,基本上滿(mǎn)足了要求,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有很大的改善。原來(lái)的一次風(fēng)率為25.5%,現(xiàn)在降到了14.8%。根據(jù)這種情況,我們進(jìn)行了分析,認(rèn)為一次風(fēng)量(包括煤風(fēng))降低有以下好處:
1、一次風(fēng)量減少,由冷卻機(jī)入窯的高溫二次風(fēng)必然增多。不僅可以提高冷卻機(jī)的熱效率,同時(shí)還可提高二次風(fēng)溫度。二次風(fēng)溫度由原來(lái)的450~500℃提高到現(xiàn)在的550~650℃。從而提高了煤粉燃燒的環(huán)境溫度,使窯內(nèi)的溫度分布更加合理。不僅有利于窯產(chǎn)、質(zhì)量的提高,工藝事故減少,而且有利于節(jié)煤;
2、一次風(fēng)量減少,可以降低窯內(nèi)的廢氣生成量,降低窯尾廢氣的熱損失,對(duì)進(jìn)一步節(jié)煤有利;
3、一次風(fēng)量減少,可以使窯內(nèi)熱煙氣的返混增強(qiáng),進(jìn)一步提高煤粉燃燒的環(huán)境溫度,使NOX的生成量減少,有利于環(huán)保。
眾所周知,一次風(fēng)量不是想降低就能降低的,它與燃燒器的性能息息相關(guān)。只有性能好的燃燒器,一次風(fēng)量才有可能降低下來(lái)。我們?cè)玫娜L(fēng)道燃燒器,三臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)必須全開(kāi),否則就形不成較好的火焰,窯不能正常運(yùn)行。
四、改用四風(fēng)道燃燒器后取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果
改用TJB-KP-6型四風(fēng)道煤粉燃燒器噴燃管后,取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果,現(xiàn)分述如下:
1. 熟料產(chǎn)量提高
我公司這條窯,原來(lái)的熟料產(chǎn)量為18t/h,現(xiàn)在提高到19~20t/h。按平均19.5t/h計(jì)算提高了8.3%,年增產(chǎn)熟料11826t/a。
2. 熟料質(zhì)量改善
原來(lái)熟料的28天抗壓強(qiáng)度為50MPa左右?,F(xiàn)在提高到55MPa左右,還有60MPa的熟料出現(xiàn),平均約提高了4MPa。原來(lái)不能生產(chǎn)PⅡ42.5水泥,現(xiàn)在能夠生產(chǎn),提高了對(duì)水泥市場(chǎng)的適應(yīng)能力。生產(chǎn)PS32.5水泥時(shí),原來(lái)混合材的摻加量為30%,而現(xiàn)在提高到40%,粗估年增效益約為50多萬(wàn)元。
3.節(jié)煤顯著
現(xiàn)在用煤的質(zhì)量與原來(lái)基本相同,如表4所列。原來(lái)的單位實(shí)物煤耗為380kg.co/t.cl,現(xiàn)在降低到了313 kg.co/t.cl,即降低了67 kg.co/t.cl。每年節(jié)煤10320t/a?,F(xiàn)在我公司進(jìn)廠煤價(jià)為360元/t,則每年節(jié)煤費(fèi)約為372萬(wàn)元/a。
4.節(jié)電可觀
4.1按裝機(jī)功率計(jì)算
因?yàn)橥S靡慌_(tái)37kW的羅茨風(fēng)機(jī),如果凈風(fēng)風(fēng)機(jī)更換一臺(tái)45kW的電動(dòng)機(jī),則每年節(jié)電為528228kWh/a。我公司平均電價(jià)為0.53元/kWh,則每年節(jié)電費(fèi)約為28萬(wàn)元。如果煤風(fēng)風(fēng)機(jī)換成15kW的電動(dòng)機(jī),則每年節(jié)電為646488 kWh/a,則每年節(jié)電費(fèi)約為34萬(wàn)元。
4.2按實(shí)用功率計(jì)算
因?yàn)樵谶x用風(fēng)機(jī)時(shí),考慮異常情況必須留有很大的余量。通過(guò)操作優(yōu)化,一次風(fēng)量(包括煤風(fēng))有可能降低到8%~10%,此時(shí)電動(dòng)機(jī)功率還可降低23%左右。即每年還可節(jié)電150000 kWh/a,價(jià)值為7.95萬(wàn)元。
以上兩項(xiàng)總和為41.95萬(wàn)元,即每年僅節(jié)電費(fèi)就約為42萬(wàn)元。
5. 發(fā)電量提高
原來(lái)噸熟料單位發(fā)電量為105kWh/t.cl,改后提高到120 kWh/t.cl,即約為提高了14.3%。每年增加發(fā)電量為6918210kWh/a,如按外購(gòu)電價(jià)計(jì)算,則每年增收121.9萬(wàn)元/a。今年2月大修時(shí),對(duì)窯頭窯尾密封裝置和煙室進(jìn)行了整修改造,開(kāi)窯后發(fā)電量達(dá)到了150kWh/t.cl還得放氣。按此計(jì)算,發(fā)電量提高了42.9%,每年增加發(fā)電量為6918210kWh/a。如按外購(gòu)電價(jià)計(jì)算,僅此一項(xiàng)則每年就增收366.7萬(wàn)元/a。
所用煤質(zhì)的工業(yè)分析 表4
6.火磚壽命延長(zhǎng)
這種TJB-KP型四風(fēng)道煤粉燃燒器所形成的火焰有一個(gè)特點(diǎn),貌柔實(shí)剛。從火焰表面上看,十分順暢柔和,可實(shí)際上其熱力強(qiáng)度很高,但一點(diǎn)不傷窯皮。因此,窯皮特別平整規(guī)矩,堅(jiān)固厚實(shí),不出現(xiàn)雞窩現(xiàn)象,孰料結(jié)粒均勻適中。原來(lái)的燒成帶火磚壽命為120天,現(xiàn)在已使用了一年還沒(méi)有換過(guò)磚。這就是說(shuō),每年起碼少換兩次磚。平均換磚長(zhǎng)度為10m,一次換磚量約為70t。我公司燒成帶火磚采用鎂鉻磚,價(jià)格為3000元/t,則每年節(jié)省火磚費(fèi)42萬(wàn)元。
綜上所述,通過(guò)改用TJB-KP-6型旋流式四風(fēng)道煤粉燃燒器后,我公司每年約可取得500~750萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益,可見(jiàn)是一本萬(wàn)利。
五、存在的問(wèn)題
我公司改用TJB-KP-6型四風(fēng)道煤粉燃燒器后,與原來(lái)相比取得了很大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。但通過(guò)供貨單位的介紹,我公司所取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果與吉林遼源金剛水泥廠相比還存在較大差距。該廠Ø3.6×70m余熱發(fā)電窯生產(chǎn)線,主要設(shè)備的配置與我公司基本一致,單筒冷卻機(jī)的規(guī)格為Ø3×32m,余熱鍋爐都是20t/h,汽輪發(fā)電機(jī)組的容量也是3000kW。他們改用TJB-KP-6型四風(fēng)道煤粉燃燒器后,現(xiàn)在燒低位發(fā)熱值為(3400~4500)×4.1868kJ/kg.co非常低劣的劣質(zhì)煤(表5),可效果還那么好,簡(jiǎn)直難以置信。為了進(jìn)一步提高我公司的經(jīng)濟(jì)效益,找出差距原因,于是我公司派人前去考察和學(xué)習(xí)。事實(shí)確實(shí)如此,詳見(jiàn)表6。
遼源金剛水泥廠所用幾種劣質(zhì)煤的工業(yè)分析值 表5
改用TJB-KP-6型四風(fēng)道煤粉燃燒器前后各項(xiàng)指標(biāo) 表6
通過(guò)考察,我們發(fā)現(xiàn)遼源金剛水泥廠與我公司的燒成系統(tǒng)雖然主要設(shè)備配置完全相同,但有以下幾處存在區(qū)別:
1.喂煤系統(tǒng)
遼源金剛水泥廠在改用四風(fēng)道煤粉燃燒器后,在喂煤系統(tǒng)增設(shè)了沖板流量計(jì)、自行排氣分格輪和螺旋氣力輸送泵,徹底地避免了管路系統(tǒng)的返風(fēng),保證了沖板流量計(jì)的計(jì)量精度,達(dá)到了自動(dòng)調(diào)節(jié)喂煤的目的,如圖2所示。我公司在改用四風(fēng)道煤粉燃燒器時(shí),也重新增設(shè)了計(jì)量設(shè)備,但不是沖板流量計(jì),而是選用了單管螺旋計(jì)量秤。因不好用,根本不能調(diào)節(jié),剛上去就不得不拆除了。然后將已拆除的轉(zhuǎn)子秤重新安裝在螺旋泵的上方,實(shí)際上是利用轉(zhuǎn)子秤的喂料裝置而無(wú)計(jì)量功能,更無(wú)調(diào)節(jié)作用,參見(jiàn)圖1。
2. 窯尾喂料系統(tǒng)
遼源金剛水泥廠窯尾喂料系統(tǒng)和喂煤系統(tǒng)都設(shè)有沖板流量計(jì)計(jì)量設(shè)備,見(jiàn)圖2。
圖2 遼源金剛水泥廠Ø3.6×70m窯改后的喂煤及燃燒系統(tǒng)
喂煤喂料的均勻穩(wěn)定程度,對(duì)回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)質(zhì)量等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響很大,因此現(xiàn)代化大型預(yù)分解窯生產(chǎn)線的喂煤喂料系統(tǒng)都配備精度很高的計(jì)量設(shè)備,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),從而達(dá)到定量喂煤喂料的目的。
1.窯頭窯尾和單筒冷卻機(jī)的密封
遼源金剛水泥廠窯頭窯尾及單筒冷卻機(jī)進(jìn)料端的密封較好,而我公司的多年失修,漏風(fēng)量太大。
2. 燃燒器供風(fēng)匹配
遼源金剛水泥廠原來(lái)使用單風(fēng)道煤粉燃燒器,改用四風(fēng)道煤粉燃燒器后,為其供風(fēng)的羅茨風(fēng)機(jī)參數(shù)均按供貨單位提供的參數(shù)采購(gòu),因此風(fēng)量風(fēng)壓匹配,見(jiàn)表7。而我公司為節(jié)省資金,兩臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)是在原用三風(fēng)道煤粉燃燒器所用的三臺(tái)中選定的,風(fēng)量風(fēng)壓都不太匹配。
遼源金剛水泥廠兩臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)參數(shù)
通過(guò)比較分析,我公司找到了差距和問(wèn)題所在,說(shuō)明我公司這條生產(chǎn)線還有很大潛力。根據(jù)資金情況,我公司準(zhǔn)備逐步完善??梢钥隙?,屆時(shí)效果還會(huì)更好,所取得的經(jīng)濟(jì)效益還會(huì)更大。實(shí)踐已經(jīng)得到證明,于2月大修時(shí)將窯頭窯尾密封進(jìn)行整修改進(jìn),減少了漏風(fēng),發(fā)電量就由120kWh/t.cl提高到150kWh/t.cl,比遼源金剛水泥廠的發(fā)電能力還稍高一些。如果再將窯頭喂煤和窯尾喂料的計(jì)量問(wèn)題解決,達(dá)到遼源金剛水泥廠的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)我們認(rèn)為毫無(wú)問(wèn)題,因?yàn)槲覀兊默F(xiàn)用煤質(zhì)比他們好。
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