電石渣配料時水泥SO3的控制
以電石渣為主要原料生產(chǎn)(熟料)水泥,由于電石渣本身成分的影響,熟料中的Al2O3含量在6.5%左右,熟料的凝結(jié)時間(初凝:80min,終凝:120min)相對較短,直接影響了出廠水泥的使用性能。為了滿足客戶的使用要求,有些增加了水泥中石膏的摻加比例,將礦渣硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥的企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)確定為2.9%±0.2%和2.6%±0.2%。
在實際生產(chǎn)過程中,石膏磨頭倉經(jīng)常出現(xiàn)堵料的現(xiàn)象,將磨頭倉的插板開到最大,并將插板下面的出料斜槽向上開大,如此解決了堵料問題。但隨之而來的是,出磨水泥的SO3值上下波動較大,經(jīng)常出現(xiàn)超標(biāo)的現(xiàn)象。
又將內(nèi)控指標(biāo)下調(diào)到2.2%±0.2%和2.0%±0.2%,減少了石膏的摻加量,這樣雖然很少出現(xiàn)超出標(biāo)準(zhǔn)要求的過程數(shù)據(jù),但SO3值還是上下波動,也影響到了水泥的施工性能。
1 原因分析
我公司水泥磨配料系統(tǒng)采用國家建材無錫錫儀建材儀器廠生產(chǎn)的ICS-S集中配料系統(tǒng),其運行框圖見圖1。
操作工將水泥配比輸入到微機,微機操作變頻器發(fā)出0~5V的電壓信號控制給料秤轉(zhuǎn)速,也就是控制物料流速,壓力變送器將計量秤上的信號轉(zhuǎn)變成電壓信號反饋到微機,微機再次調(diào)整秤的轉(zhuǎn)速,物料按設(shè)定值送到磨內(nèi)。
在改造以前,出磨水泥的SO3波動比較大,從微機顯示的實際流量中可以看出確實高于設(shè)定值。原因是石膏粒度大,有的可達(dá)100mm。由于粒度大,插板開到最大也會出現(xiàn)堵料,將插板下面的出料斜槽向上開大后,雖在一定程度上解決了堵料問題,但造成給料秤上料層厚度達(dá)到200mm。給料秤一轉(zhuǎn),計量秤上的料層就是一堆,再轉(zhuǎn),又是一堆物料降下,如此計量秤上物料為不連續(xù)堆狀。微機系統(tǒng)按比例積分取平均值,偏高或偏低時就調(diào)整電機轉(zhuǎn)速。這樣微機就像有了“病”,電機有時不轉(zhuǎn),有時受堵料或其它秤影響又全速運轉(zhuǎn)。石膏配比僅在5.5%左右,一小時的摻加量在2000kg左右,而一次堵料,從電機全速運轉(zhuǎn)到穩(wěn)定下料就有幾十公斤到上百公斤的料落入磨中,這使得SO3上下波動。
?。?nbsp; 解決措施
根據(jù)以上分析,我們做了如下整改:
?。ǎ保┱{(diào)整石膏破碎機的出口尺寸,石膏的平均粒度從80mm降低到45mm,實現(xiàn)了插板控制;有補焊了出料斜槽割掉的鋼板,降低了給料秤上的料層厚度,電機轉(zhuǎn)速得到提高,物料能夠均勻流下,這樣就基本上解決了堵料問題;
?。ǎ玻⒔o料秤電機輸出鏈輪由33齒減少到21齒,增加了轉(zhuǎn)速比,電機轉(zhuǎn)速為500~600r/min;又將變頻器最高轉(zhuǎn)速設(shè)定為800r/min,電機不寸動(寸動——指一陣兒停一陣兒動,轉(zhuǎn)動幅度較小且間隔時間很短),又不全速開車;這樣既提高了電機轉(zhuǎn)速,又保護(hù)了變頻器,保證了設(shè)備安全運轉(zhuǎn);
?。ǎ常┛紤]到天氣的影響,石膏潮了流動性變差,我們在給料秤的主動輪上安裝一小錘,開車過程中定時敲打下料口,保證了下料通暢。
?。?nbsp; 效果檢驗
改造完成后,石膏倉下料通暢,給料秤運轉(zhuǎn)平穩(wěn),出磨水泥SO3值也變穩(wěn)定,指標(biāo)易于控制,有力保證了水泥的質(zhì)量穩(wěn)定。
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