磷渣配料生產(chǎn)水泥熟料
貴州磷礦資源豐富,磷礦保有儲量達到40億噸,工業(yè)儲量26.54億噸。其中P2O5含量>30%的富礦達到4.6億噸,富礦總量位居全國第一位。通常生產(chǎn)1噸黃磷大約產(chǎn)生8—10噸磷渣,我省生產(chǎn)黃磷排放的工業(yè)廢渣累計達到百萬噸以上,磷渣堆放需要占用土地,磷渣堆場在雨水的作用下,磷渣有毒元素會造成河流的污染,對人畜造成危害。為了減少環(huán)境污染,充分利用工業(yè)廢渣變廢為寶,在水泥生料摻入磷渣作原料,代替部分石灰石、頁巖配料,減少原料用量,磷渣中的F對熟料煅燒具有礦化劑的作用,它可以降低燒成溫度,減少熟料熱耗,降低配煤量,ZJ廠在生料摻6﹪~8%的磷渣配料,就地取材,大幅度降低了生產(chǎn)成本,取得了提高熟料強度的經(jīng)驗,持續(xù)大量生產(chǎn)復(fù)合32.5、42.5MPa強度等級水泥,工業(yè)廢渣雙摻量超過32%以上,經(jīng)抽查認證合格,達到了綜合資源利用的規(guī)定,獲得了減免稅的優(yōu)惠,全年經(jīng)濟效益顯著,產(chǎn)品在市場有較高的競爭力。
1、磷渣原料的特性
磷渣是黃磷廠生產(chǎn)黃磷時產(chǎn)生的工業(yè)廢渣,它經(jīng)過高溫水淬急冷,外觀呈細顆粒狀,帶灰白色,為水淬渣,其化學(xué)成分與鐵廠煉鐵時排放的粒化高爐礦渣相似,粒度在2—5mm,有少量塊狀磷灰石,磷渣的主要化學(xué)成分為SiO2、CaO,還有少量的Al2O3、Fe2O3、MgO、P2O5、F,等。磷渣水淬處理后,玻璃體含量在90%以上,主要潛在礦物組成為假硅灰石(αCaO·
SiO2),槍晶石(3CaO·2SiO2·CaF2),磷渣中P2O5含量較高時,還有少量的氟磷灰石。
2、原燃材料化學(xué)成分及煤的工業(yè)分析
磷渣選用本廠附近黃磷廠排放的工業(yè)廢渣,鋁礬土選用在廠區(qū)內(nèi),就地取材方便,原燃材料化學(xué)成分見表1煙煤工業(yè)分析見表2。
表1 原燃料的化學(xué)成分 %
表2 煙煤工業(yè)分析
3、配料方案的確定
磷渣配料的主要原料是石灰石、頁巖,配少量的校正原料鐵粉、鋁礬土。利用煤中的硫與磷渣的F、P2O5作為礦化劑來源。全黑生料配料:KH=1.00±0.02,n=2.10±0.10,P=1.35±0.10,配煤量在10%—11%,采用磷渣配料可以代替部分石灰石、頁巖用量、磷渣的CaO、SiO2是經(jīng)過高溫水淬急冷,它具有活性的作用,是生產(chǎn)C3S含量高的原料,對燒成熟料有明顯的改善作用,具有節(jié)能降耗的效果。
生料化學(xué)成分及率值見表3,熟料化學(xué)成分及率值見表4,熟料物理性能見表5。
表3 生料化學(xué)成分及率值
表4 熟料化學(xué)成分及率值
表5 熟料物理性能
4 磷渣配料的工藝控制
4.1 在水泥生料摻不同配比的磷渣,從5%摻量增加到10%,熟料3d抗壓強度下降了22MPa,降低幅度最大,同時熟料發(fā)生急凝,見表6。產(chǎn)生熟料強度下降和急凝的原因,初步認定是增加磷渣摻量后,同步增加F的成分。在礦化劑的作用下,燒成產(chǎn)生的中間礦物,C11A7·CaF2,C4A3,是導(dǎo)致快凝的原因,產(chǎn)生急凝的熟料強度較低。要調(diào)整磷渣摻量在合理范圍,經(jīng)過優(yōu)化配料生產(chǎn),我廠控制生料的磷渣摻量在5%—6%,各地磷渣成分存在差異,應(yīng)根據(jù)磷渣的化學(xué)成分,調(diào)整磷渣摻量。
4.2 根據(jù)國內(nèi)外對磷渣配料的資料,熟料P2O5的控制應(yīng)小于0.50%,當(dāng)熟料P2O5>0.50%,熟料3d、28d抗壓強度下降,有時出現(xiàn)的熟料3d沒有抗壓強度,生產(chǎn)控制熟料P2O5<0.35%,有利于確保熟料強度的增長。為了防止熟料P2O5超過控制范圍,要求每批磷渣檢測P2O5含量。磷渣P2O5含量高,限制了生料的摻渣量,P2O5含量低,可以增加生料的摻加量,磷渣的SiO2、CaO是經(jīng)過高溫煅燒水淬急冷,它具有活性的作用,在生料摻磷渣配料,它帶替了部分石灰石、頁巖的用量,活性成分有降低分解熱的作用,同時降低了熟料熱耗,減少了生料的配煤量。
4.3 據(jù)X射線分析,隨著熟料中P2O5從0.20增加到0.65,C3S和ΒC2S減少,αC2S和C2P固溶體量增加。熟料3d抗壓強度從29.5MPa,下降到11.6MPa,28d抗壓強度53.2Pa,下降到27.5Mpa,隨著熟料P2O5的增大,無論是3d和28d抗壓強度,熟料隨磷渣P2O5含量的增大而急劇下降,P2O5在熟料中的含量不宜太高,否則將顯著降低水泥強度,生料中每增加1%的P2O5,熟料中C3S減少9.9%,而αC2S增加10.9%,熟料中P2O5超過0.5%,無法生產(chǎn)合格的熟料強度。曾經(jīng)出現(xiàn)黑磷渣配料P2O5>3.5%,結(jié)果生產(chǎn)的熟料3d抗壓沒有強度,要根據(jù)磷渣的含磷量,確定生料磷渣摻量。
表6 生料摻磷渣的熟料物理性能對比
4.4 磷渣配料的雙重作用,磷渣成分含有少量的F、P2O5,煤中的S在熟料煅燒過程中具復(fù)合礦化劑的作用,它加速了燒成反應(yīng)速率,降低了燒成溫度,磷渣的硅酸鈣礦物在生料有晶種的效果,它有礦化劑和晶種的作用。
4.5 生料KH的控制,磷渣的P2O5、F及其它雜質(zhì)成分配料,影響了生料KH的計算,不摻磷渣配料的KH=0.95,摻磷渣的KH=1.00,生料KH相差0.05­—0.07,應(yīng)采用磷渣配料的KH計算式,它影響了磷渣配料KH的真實性。磷渣配料生料KH=0.94,熟料3d抗壓強度18MPa,KH=0.98—1.02,抗壓強度在29—35MPa,見表7,KH=0.94是低強度等級的熟料,提高生料KH=0.04—0.06,熟料抗壓強度提高14—17MPa,生料KH的控制是根據(jù)生料的摻渣量確定,生料摻磷渣5%,KH=0.96—0.98,摻渣6—8%,KH=0.98—1.02,隨摻渣量的變化調(diào)整生料的KH。
表7 不同生料KH的熟料物理性能對比
4.6 不同的Fe2O3成分,劃分低鐵、中鐵、高鐵三種配料方案,見表8、表9,在生產(chǎn)初期采用高鐵配料,熟料3d抗壓強度在20—24MPa,中期采用低鐵配料,3d抗壓強度在25—27MPa,后期采用中鐵配料,3d熟料抗壓強度在28—30MPa,采用不同的Fe2O3成分,抗壓強度相差5—7MPa,高鐵、低鐵配料熟料強度下降,采用中鐵配料、熟料fCaO﹤3%,早期強度增長較高,是成功的技術(shù)選擇。
表8 生料Fe2O3配方的化學(xué)成分及率值
表9 熟料物理性能對比
4.7 提高窯的臺時產(chǎn)量,摻磷渣配料后,生料易燒性明顯提高,燒成上火速度加快,達到了快燒快卸的效果,增加了窯的臺時產(chǎn)量,采用磷渣配料后熟料臺時產(chǎn)量提高了1.5t/h,磷渣的礦化和晶種作用,加速了熟料的燒成反應(yīng),提高了熟料產(chǎn)量。
4.8 磷渣配料的風(fēng)險性,摻磷渣的生料P2O5影響熟料的強度,當(dāng)磷渣P2O5超過控制值,成批的熟料沒有強度,造成重大質(zhì)量事故,給磷渣配料帶來風(fēng)險,在M廠因磷渣控制失誤,成批的熟料3d沒有抗壓強度,造成重大經(jīng)濟損失。黃磷廠排放的磷渣,是經(jīng)常波動的,正常生產(chǎn)的磷渣P2O5含量低,出現(xiàn)操作變化,P2O5含量高,黑磷渣的P2O5>3.5%,要加強控制磷渣的P2O5含量,摻磷渣配料要有防范措施,沒有摻磷渣配料的風(fēng)險小,這是摻磷渣配料與未摻磷渣配料的區(qū)別。
5、成本和經(jīng)濟效益
5.1 黃磷廠排放的磷渣,適合就地取材作原料,每噸磷渣進廠成本8元/t,摻8%的磷渣代替石灰石、頁巖,取消螢石,生料綜合成本降低2.8元/t,全年降低生產(chǎn)成本18萬元。
5.2 降低實物煤耗,沒摻磷渣的熟料煤耗165kg/t,摻磷渣配料煤耗降低到148kg/t,進廠煤價180元/t,全年節(jié)約實物煤降低成本25萬元。
5.3 減少土地占用費,黃磷廠排放的磷渣需要運輸和土地占用費,直接從排渣堆場運到生產(chǎn)廠,減少了排渣費和環(huán)境污染。
結(jié) 論
1、磷渣配料生產(chǎn)水泥熟料,技術(shù)可行,適合工業(yè)廢渣的綜合利用,減少環(huán)境污染,有社會效益的作用。
2、磷渣配料,可以減少原料用量,降低生產(chǎn)成本。在工藝上采取合理的配料方案,加強生產(chǎn)技術(shù)管理,確保磷渣配料的可行性,能夠生產(chǎn)出合格的熟料質(zhì)量。
3、磷渣配料對生料易燒性明顯改善,由于燒成溫度降低,熟料熱耗下降,減少了實物配煤量,燒成反應(yīng)加快,提高了窯的臺時產(chǎn)量。
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