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一次投料失敗的原因分析

2008-01-15 00:00

  我公司二線窯系統(tǒng)在投產(chǎn)第一次投料時,沒有成功,造成窯系統(tǒng)熱工制度紊亂,窯內(nèi)跑生料嚴重,使調(diào)試工作難以順利進行。后來經(jīng)過分析,在操作等方面經(jīng)過一系列的調(diào)整,第二次投料成功。

  一、系統(tǒng)主要參數(shù):

  窯系統(tǒng)主要設(shè)備型號見表:


初次投料時系統(tǒng)主要參數(shù):

  二、投料失敗的原因分析:

  1、系統(tǒng)拉風(fēng)小

  合理的系統(tǒng)拉風(fēng)是整個窯系統(tǒng)良好運轉(zhuǎn)的前提條件,足夠的系統(tǒng)風(fēng)量一方面保證預(yù)熱器系統(tǒng)物料的正常懸浮、分散,另一方面保證系統(tǒng)燃料燃燒所需要的足夠的氧。拉風(fēng)小,旋風(fēng)筒分解爐內(nèi)風(fēng)速低,造成風(fēng)的單位載荷量太小,物料無法正常懸浮和分離,一部分物料會直接入窯進入上一級旋風(fēng)筒,會使窯系統(tǒng)產(chǎn)生塌料現(xiàn)象。在調(diào)試期第一次投料時為保證高溫度風(fēng)機的入口溫度在規(guī)定的范圍內(nèi),預(yù)熱器一級的煙囪冒開度較大,預(yù)熱器一級出口的負壓為1000pa,系統(tǒng)的整體壓力明顯偏小,系統(tǒng)存在塌料現(xiàn)象,造成分解爐的喂煤量波動較大,分解爐出口溫度高達950℃,五級出口的溫度920℃,分解爐的煤粉不能充分燃燒,形成溫度 “倒掛”現(xiàn)象。

  2、窯速慢

  窯速主要是控制物料在窯內(nèi)的停留時間和填充率。預(yù)分解窯本身已經(jīng)具備了快速燒成的條件,窯速慢,窯內(nèi)填充率高,物料翻滾次數(shù)少,換熱效率低;同時,由于窯內(nèi)填充率高,造成窯內(nèi)阻力增大,使窯頭火焰變短,窯尾溫度表面上高,實際上是窯內(nèi)煤粉不充分燃燒導(dǎo)致的。
在開始投料時,窯速在0.8rpm左右,隨著投料量的增加,操作上認為尾溫度高窯內(nèi)的煅燒熱量夠,就沒有增加窯頭煤,再加上窯內(nèi)沒有形成窯皮,窯內(nèi)蓄熱不足,所以造成窯電流低,窯前溫度升不起來,窯電流難以提高,窯速就不能及時的提高。 

  3、三次風(fēng)閥調(diào)節(jié)不當

  在投料時,三次風(fēng)閥門開度在60%左右,投料后沒有根據(jù)窯內(nèi)物料的煅燒情況對閥門進行調(diào)節(jié),造成窯、爐系統(tǒng)用風(fēng)不平衡,窯內(nèi)風(fēng)量較少,窯內(nèi)火焰縮短,窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛。 

  4、燃燒器調(diào)節(jié)不當

  新型干法窯對火焰的要求非常高,適宜的火焰形狀、溫度和強度,是窯內(nèi)熱工致度穩(wěn)定的重要條件。

  在調(diào)試初期我公司燃燒器的在窯內(nèi)的幾何不合理,煤管中心點坐標位于第四象限(-30,-60),在窯頭看火發(fā)現(xiàn),煤管靠物料太進,部分火焰扎進料里,這就加速了煤粉中碳粒子的沉降,使煤粉在懸浮狀態(tài)下不能充分燃燒,造成燒成帶溫度達不到熟料燒成的適宜溫度,使物料中液體相量不足,窯皮難以形成,造成窯內(nèi)熱工制度惡化。 

  5、窯頭一次風(fēng)機風(fēng)量小

  足夠的一次風(fēng)量是保證煤粉燃燒和火焰形狀的重要條件。在開始投料時,一次風(fēng)壓力在27000pa左右,但在窯投頭觀察,發(fā)現(xiàn)火焰發(fā)飄,不象正?;鹧婺菢踊顫娪辛Γ瑫r,觀察一次風(fēng)機的電流在95A左右,額定電流為141A,電流較低。

  三、通過分析觀察,再次投料時采取了下列措施:

  1、將系統(tǒng)拉風(fēng)增大,高溫風(fēng)機液偶轉(zhuǎn)速提高到850 rpm,電流100A左右,高溫風(fēng)紀入口負壓2700pa左右,同時,在保證高溫風(fēng)機入口溫度的前提下盡量減小煙囪冒的開度,保證系統(tǒng)足夠的拉風(fēng);同時增大投料量,由原來的90t/h,增大至110 t/h,,從而使預(yù)熱系統(tǒng)的風(fēng)、料匹配達到合理,同時,嚴格控制分解爐溫度,防止因為溫度控制過高,引起系統(tǒng)結(jié)皮等一些列難題。

  2、由于窯內(nèi)有大量沒有充分煅燒的物料,適當增加窯頭煤量,同時根據(jù)窯內(nèi)物料的煅燒情況,適當提高窯速,增加窯內(nèi)物料翻滾的次數(shù),使窯內(nèi)物料煅燒均勻。

  3、在加料過程中,根據(jù)窯頭火焰的形狀、燒成帶的溫度、出窯物料的結(jié)粒情況、分解爐出口的溫度等參數(shù)綜合分析窯內(nèi)的通風(fēng)量的大小,及時調(diào)整三次風(fēng)閥門的開度,使窯爐風(fēng)達到平衡合理。

  4、合理控制窯頭和窯尾喂煤的比例,同時把煤管的位置調(diào)整為(-20,-15),使火焰適當靠近物料,保證煤粉燃燒充分,并將燃燒器的外風(fēng)閥門開大至80%,增大外風(fēng)量,增加火焰長度,延長物料與火焰的接觸時間,保證物料的充分煅燒,并且調(diào)整了煤管的配重,防止因為配重不足引起煤管在窯內(nèi)的位置改變。另外,現(xiàn)場人員加強巡檢,及時清理煤管端部的積料,防止煤管端部變形,使火焰形狀發(fā)生改變。通過這些措施保使火焰達到了煅燒熟料的要求,火焰燃燒充分,順暢有力。

  5、在調(diào)整過程中,中控適當增加一次風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)壓力不變,讓電工檢查發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)壓力量程有誤差,修改程序后,再次提高一次風(fēng)機轉(zhuǎn)速,風(fēng)壓明顯上升,窯內(nèi)火焰形狀明顯好轉(zhuǎn),更加活潑、順暢、有力。

  6、調(diào)整后投料時參數(shù)如下:

  四、結(jié)論

  通過以上措施,窯內(nèi)燒出合格熟料,燒成帶窯皮比較平整,窯內(nèi)熱工致度較穩(wěn)定。在以后的生產(chǎn)過程中,窯在距窯頭6米左右曾出現(xiàn)高溫點,窯皮很難掛上,后來在檢修時觀察此點的耐火磚已經(jīng)很薄,只得將這部分耐火磚換掉,這件事發(fā)生在投產(chǎn)的3月后,耐火磚這樣短的使用周期和第一次投料失敗有很大關(guān)系:投料失敗造成窯內(nèi)跑生料嚴重,使一部分黃料粉夾在后來形成的窯皮間,使部分窯皮不牢固。

  綜上所述,第一次投料是分解窯調(diào)試期間的重要環(huán)節(jié),在投料前應(yīng)該對系統(tǒng)的整體作好了解,根據(jù)本廠的具體情況合理的確定各項參數(shù),要根據(jù)生產(chǎn)狀況及時調(diào)整,這是保證投料成功的前提。

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