淺析煤矸石制水泥工藝與效果
水泥的化學(xué)成分對其性能有決定影響,由于煤矸石化學(xué)成分和工藝性能復(fù)雜,生產(chǎn)上難于控制,造成生料化學(xué)成分的不穩(wěn)定,煅燒操作穩(wěn)定底火困難,窯內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)不正常窯況,熱工制度紊亂,導(dǎo)致立窯煅燒質(zhì)量降低。我礦水泥廠,在多年生產(chǎn)實踐中摸索出正確使用煤矸石的生產(chǎn)控制方法和工藝措施。不僅堅持了煤矸石配料,且降低了燒成煤耗,提高了立窯煅燒產(chǎn)質(zhì)量,收到了較好的技術(shù)經(jīng)濟效果。
一、用煤矸石作原、燃料對燒成的影響及采用的技術(shù)措施。
1、 煤矸石成分波動,可能會引起生料成分波動,影響燒成熟料的質(zhì)量;發(fā)熱量的波動既影響成分,又影響操作。為此,對煤煤矸石進行了預(yù)均化處理。首先對煤矸石堆放點質(zhì)量情況分布的調(diào)查,反復(fù)進行化學(xué)分析、巖相分析、熱工分析和堆放時間等綜合分析。其次將進廠煤矸石,一層層的平鋪堆高初步混合,配料使用時豎取,經(jīng)破碎機破碎,烘干機脫水,皮帶運輸機、提升機送入預(yù)均化庫,使煤矸石充分混合,經(jīng)多庫下料,皮帶機輸送入煤矸石配料庫,待配料使用。此時煤桿石化學(xué)成分達到相對穩(wěn)定。例如預(yù)均化前煤矸石硅的波動值為36.05%~58.74%,平均值為48.01%,極差為22.69,偏差為2.77。經(jīng)平鋪豎取預(yù)均化措施后煤矸石的波動為56.66%,極差為8.19,偏差為2.10。再進一步采取多庫卸料等均化措施后煤矸石硅的波動值為53.25%~61.58%,平均值為56.99%,極差值為8.33,偏差值為1.42,進出煤矸石的波動情況見表1。
表1進出煤矸石SiO2波動情況
由表中看出,均化后的煤矸石,其成分的波動偏差越來越小,有利于生料配料。
2、 發(fā)熱量的影響。煤矸石既是燃料又是原料,因為煤矸石有一定的發(fā)熱量,在窯內(nèi)燃燒可以起到提高生料溫度加強預(yù)燒的作用。如果燃燒不完全,產(chǎn)生還原氣氛,反而對煅燒起不良 影響。為此,要求在不過分降低燒成溫度和拉長火焰的情況下,盡可能加大風(fēng)量,提高空氣過剩系數(shù),以保證入窯生料中的可燃物盡量發(fā)揮作用。
3、 建立生料的細(xì)度控制。立窯水泥的生料細(xì)度是生產(chǎn)中一個重要的工藝質(zhì)量參數(shù)。它不僅影響熟料煅燒的質(zhì)量和煤耗,又影響生料磨機的產(chǎn)量和電耗。一般認(rèn)為,生料磨得越細(xì),越有利于熟料煅燒時化學(xué)反應(yīng)的進行,但生料磨機效率越低,電耗越高。在立窯水泥生產(chǎn)中,多數(shù)廠家都是采用燃料與生料混合粉磨,煤往往被過粉磨。當(dāng)生料磨得越細(xì)時煤的過粉磨現(xiàn)象就越嚴(yán)重,熟料在立窯中煅燒的化學(xué)不完全燃燒熱損失也就越大,因此,合理控制生料細(xì)度是一個值得認(rèn)真探討的問題。它保證立窯生產(chǎn)和降低能耗,有重要的實際意義。
4、 改善成球操作環(huán)境,提高成球質(zhì)量,煤矸石塑性指數(shù)低,成球較難,燒成穩(wěn)定性差,料球加熱時炸裂,嚴(yán)重影響煅燒操作。我水泥廠雖在立窯設(shè)料倉和水箱,加強料水穩(wěn)定措施,而且在成球盤上方小料斗出料端裝螺旋閘門,葉輪喂料出料口安上收縮管穩(wěn)定生料給料量,但仍是不十分理想。根據(jù)科學(xué)技術(shù)的不斷進步,裝備制造完善。最好改用加水成球操作環(huán)境來改善成球操作和提高成球質(zhì)量更為理想。
5、 加強煅燒,穩(wěn)定熟料質(zhì)量,確保水泥質(zhì)量。
二、煤矸石配料制水泥的效果
1、 能改善生料易磨性,提高生料產(chǎn)量,降低了生料磨電耗。
2、 能改善生料的易燒性,由于煤矸石含砂量比粘土或頁巖的含砂量少,難燒的結(jié)晶二氧化硅少,生料的易燒性好,燒成反應(yīng)速度快并安全。消除了熟料中殘存的游離氧化鈣、游離氧化硅。其次,煤矸石中含有部份活性碳,燃燒時,從內(nèi)部加熱使其礦物中的硅和鋁迅速加熱活化。
3、 煤矸石制水泥,降低了水泥煤耗和生產(chǎn)成本。
4、 減少環(huán)境污染,救活土地。
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