www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

高壓變頻器在水泥行業(yè)中的應用

2008-06-02 00:00

  大連小野田水泥有限公司是中日合資的大型水泥生產企業(yè),成立于1989年7月28日,總投資1.88億美元,現(xiàn)有員工400人。該公司日產熟料4000噸,年產水泥137萬噸,是國內規(guī)模較大,設備最先進的水泥生產企業(yè)之一。生產線匯集了當今世界水泥制造業(yè)最先進的RSP五級窯外分解技術以及德國、法國、日本等工業(yè)發(fā)達國家先進的水泥制造設備。該公司注重挖掘企業(yè)自身潛力,強化節(jié)能意識,并付諸于實施,對其窯尾EP羅茨風機進行高壓變頻器改造,取得了良好的經濟效益與社會效益。 

  一、窯尾EP羅茨風機改高壓變頻器拖動的必要性 
  大連小野田水泥廠冷卻機EP羅茨風機(電除塵風機)為日本安川轉子繞線異步電動機拖動,原有的運行方式為電機全速運行,依靠調整出口擋風板的開度來調節(jié)風量的大小,由于企業(yè)自身電網容量有限,電機不允許全壓直接啟動,因此選用轉子繞線式異步電動機,啟動方式是轉子串水電阻啟動,啟動結束后再自動短接轉子滑環(huán),電機全速運行(項目初期運行時,是采用水電阻調速運行方式,但是投運后發(fā)現(xiàn)這種調速方式反而比風門調節(jié)更加不經濟,索性其只作為啟動時使用),這樣的運行方式存在如下弊端: 

  1、風門調節(jié)反應滯后,調節(jié)速度慢,調節(jié)精度不高。 
  依靠風門調節(jié)執(zhí)行器來調節(jié)風門開度,本身是一個不得已的舉措,因風門調節(jié)機構含有相當一部分的機械機構,受機械部分限制調節(jié)速度有限,調節(jié)精度亦受到影響,往往對現(xiàn)場的風量控制不是很到位,甚至滿足不了現(xiàn)場工藝的要求 。 

  2、風門調節(jié)浪費電能,不科學,不經濟。 
  采用風門調節(jié)固然結構簡單,投資較小,但是在節(jié)能意識日益加強的今天顯然不合適,水泥廠初期投建的時候,出于后續(xù)可能擴建及運行安全的角度,電機及風機的裕量選用較大,存在嚴重的大馬拉小車的現(xiàn)象。事實上,電機額定電流為45A,而電機實際運行電流平均僅為35A 左右,采用風門調節(jié),人為改變了風道的阻力曲線,大量的能源白白浪費在了風門上,在能源日益緊缺的今天,顯然已經嚴重落伍,改造勢在必行。 

  3、電機全速運行受到考驗,維護周期短。 
  因電機全速運行,電機軸承等機械部分磨損嚴重,另外,由于是轉子繞線式異步電動機,轉子的高速運行對于其機械部分一樣有百害無一益,轉子滑環(huán)上的碳刷磨損相當嚴重,更換周期短。 

  4、啟動過程復雜,水電阻裝置維護工作量大。 
  由于企業(yè)自身電網容量有限,電機不允許全壓直接啟動,因此選用轉子繞線式異步電動機,啟動方式是轉子串水電阻啟動,啟動結束后再自動短接轉子滑環(huán),這樣的啟動方式附帶了很多電氣二次回路,啟動過程復雜,而且本身水電阻裝置維護工作量就比較大,只有在啟動過程的20幾秒內投入使用,使用效率不高,然而卻不可缺,顯然已經屬于落后工藝。 
綜上所述,窯尾EP羅茨風機改造勢在必行,要想徹底改變現(xiàn)有工藝,必須從源頭上下功夫,即通過改變電機轉速來調節(jié)風機轉速,從而達到調節(jié)風量的目的,以此來滿足現(xiàn)場工藝的要求。 

  二、調速方式的選擇 
  目前,大功率高壓異步電動機的主要調速方式有以下幾種:串級調速、內反饋串級調速、液力耦合器調速及變頻調速等。 

  1、串級調速—優(yōu)點是可以回收轉差功率,所以調速效率比較高,但存在的問題也很多:它不適合于現(xiàn)有的轉子繞線式異步電機,必須更換電機:不能實現(xiàn)軟啟動,啟動過程非常復雜;啟動電流大;調速范圍有限;響應慢,不易實現(xiàn)閉環(huán)控制;功率因數(shù)和效率低,并隨著轉速的調低急劇下降;很難實現(xiàn)同PLC和DCS等控制系統(tǒng)的配合,對提高裝置的整體自動化程度和實現(xiàn)優(yōu)化控制無益;同時因控制裝置比較復雜、諧波污染大對電網有較大干擾;進一步限制了它的使用,屬落后技術。 

  2、內反饋串級調速—內反饋串級調速是在串級調速基礎上發(fā)展起來的,它在普通繞線電動機的定子繞組(稱主繞組)同槽放置一套繞組(稱調節(jié)繞組)而制造成的內反饋串級調速電機,將該電動機部分轉子能量取出以改變電動機用以產生拖動轉矩,使主繞組從電網吸收的能量下降來實現(xiàn)節(jié)能。優(yōu)點:具有串級調速的全部優(yōu)點,體積小。缺點:需更換專用電機,滑環(huán)處理不當容易出現(xiàn)事故;雖采用頻敏變阻器啟動,但啟動電流仍很大(3-4Ie),對電機和電網的沖擊很大,啟動復雜;調速范圍很??;輸入功率因數(shù)和效率低;電機側由于可控硅的逆變衍生出大量的高次諧波,對電機的絕緣造成老化,引起電機的轉矩脈動、附加發(fā)熱和噪聲污染,所以電纜要求加粗使用;電機喘振現(xiàn)象無法消除。仍屬于落后技術。 

  3、液力耦合器調速—屬低效調速方式,調速范圍有限,高速丟轉約5%-10%,低速轉差損耗大,最高可達額定功率的15%,因效率與轉速成正比,低速時效率極低,精度低、線性度差、響應慢、啟動電流大、裝置大,必須加裝在設備和電機之間,不適合改造;無法軟啟動,耦合器故障時,無法切換運行,維護復雜、費用大,不能滿足提高裝置整體自動化水平的需要。 

  4、高壓變頻調速—由于應用了先進的電力電子技術、計算機控制技術、現(xiàn)代通信技術和高壓電氣、電機拖動等綜合性領域的學科技術,因此具有其他調速方式無法比擬的優(yōu)點: 
 ?。?)變頻器采用液晶顯示數(shù)字界面,調整觸摸式面板,可隨時顯示電壓、電流、頻率、電機轉速,可非常直觀地顯示電機在任何時間的實時狀態(tài)。 
 ?。?)精確的頻率分辨率和高的調速精度,完全可以滿足各種生產工藝工況的需要。 
  (3)高壓變頻器具有國際通用的外部接口,可以同可編程控制器(PLC)和工控機等各種儀表連接,并可以與原設備控制回路相連接,構成部分閉環(huán)系統(tǒng),如與原DCS系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和聯(lián)鎖控制。 
  (4)具有電力電子保護和工業(yè)電氣保護功能,保證變頻器和電機在正常運行和故障時安全可靠。 
 ?。?)電機可實現(xiàn)軟啟動、軟制動;啟動電流小,小于電機的額定電流;電機啟動的時間可連續(xù)可調,減少了對電網的影響。 
 ?。?)具有就地和異地操作功能,另可通過互聯(lián)網實現(xiàn)遠程監(jiān)控功能。 
 ?。?)減少配件損耗,延長設備使用壽命,提高勞動生產效率。 

  通過對幾種調速方式的比較,最終,大連小野田水泥廠決定采用高壓變頻器對EP風機進行改造,對比了國內外的所有廠家,基于以下幾點原因,選用了利德華福生產的高壓變頻器: 
 ?、賴鴥雀邏鹤冾l器廠家中業(yè)績最多; 
 ?、谙到y(tǒng)運行穩(wěn)定; 
 ?、廴形慕缑骘@示,適合國內用戶; 
 ?、茚槍鴥扔脩袅可矶ㄗ觯M量考慮國內電網的綜合因素,在其可靠性,安全性方面有其獨到的技術優(yōu)勢; 
 ?、輧戎肞LC,易于改變控制邏輯關系,適應多變的現(xiàn)場需要。 

  三、改造項目具體實施方案及過程 
  根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,旁路柜采用了一拖一手動方案。此結構是手動旁路的典型方案,原理是由3個高壓隔離開關QS1、QS2和QS3組成(見圖1,其中QF為原高壓開關柜內的斷路器)。要求QS2和QS3不能同時閉合,在機械上實現(xiàn)互鎖。變頻運行時,QS1和QS2閉合,QS3斷開;工頻運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開。 

圖1:高壓變頻器工頻旁路原理圖 

優(yōu)點是:在檢修高壓變頻器時,有明顯斷電點,能夠保證人身安全,同時也可手動使負載投入工頻電網運行等。缺點:高壓變頻器故障時,不能自動由變頻轉為工頻。 

  現(xiàn)場原有的水電阻裝置繼續(xù)保留,高壓變頻器安裝后,與原有的水電阻二次回路結合,取高壓變頻器的變頻狀態(tài)信號(QS1,QS2閉合后輸出變頻狀態(tài)信號)送至水電阻二次回         路,該信號有效后通過原有水電阻二次回路,直接短接電機轉子滑環(huán),切除水電阻裝置,由高壓變頻器對電機實現(xiàn)軟啟動;取高壓變頻器工頻旁路信號(QS3閉合后輸出工頻旁路狀態(tài)信號),該信號有效后通過原有水電阻二次回路,恢復高壓電機的串水電阻調速功能,以備高壓變頻器故障期間,用戶仍可以通過原有啟動回路啟動設備工頻運行。 

  小野田水泥廠目前高壓網絡共有兩條線路,一用一備,當一條線路出現(xiàn)故障斷電時,可以在2秒鐘內自動切換為備用高壓線路,期間負荷高壓開關并不分斷,在進行高壓變頻器改造前,因風機的慣性比較大,斷電2秒鐘,風機的轉速稍有下降,2秒鐘后即恢復全速運行,對現(xiàn)場工藝影響可以說是微乎其微,進行高壓變頻器改造后,這樣的切換對由功率器件組成的高壓變頻器而言則凸現(xiàn)隱患,這就需要高壓變頻器具備三秒不停機功能,滿足現(xiàn)場要求?,F(xiàn)場配備的高壓變頻器為5級功率單元多電平串聯(lián)結構,其每個功率單元內部的控制單元電源取自移相變壓器的二次側,當高壓掉電瞬間,該控制單元隨即失電,高壓變頻器主控器所有的控制指令無法通過功率單元控制單元作用于各個功率單元,因此高壓變頻器將作為高壓失電作停機處理。基于此種情況,現(xiàn)場對原有的高壓變頻器內部控制邏輯進行適當修改,即當高壓電斷電瞬間,通過變頻器內置PLC,對高壓變頻器主控器進行復位,屏蔽所有功率單元在高壓掉電時所報的所有單元故障,直到高壓再次在3秒鐘內正常,功率單元帶電正常后,記憶高壓斷電前的運行頻率,執(zhí)行飛車啟動,因風機慣性較大,此過程對風機的轉速影響微乎其微,現(xiàn)場調試期間,曾經做過類似的實驗,高壓變頻器拖動負載運行時,在高壓開關就地人為分斷高壓開關,三秒鐘內再合開關,高壓變頻器運行正常,風機轉速稍有下降,結論表明,這樣的處理方式完全滿足現(xiàn)場運行要求。 
現(xiàn)場設備名牌參數(shù)如下: 

高壓變頻器參數(shù)  


    
電機名牌參數(shù) 

  四、改造效果 

  1、節(jié)能效果相當明顯,經濟效益顯著 
小野田水泥廠EP風機變頻改造后,取得了顯著的節(jié)能效果,改造前風機風門的開度經常在40%左右,電機全速運行,改造后,風機變速運行,因現(xiàn)場工況變化不是很大,變頻調速系統(tǒng)經常運行在31赫茲左右,與調節(jié)檔板時的消耗功率大大減小,節(jié)電效果與經濟效益顯著。變頻改造前后,電機的運行數(shù)據(jù)如下表所示 

  上述表格中,改造前電機平均功率計算方法為: 
  32×1.732×6×0.8=266kW 

  改造后電機平均功率計算方法為: 
  7.5×1.732×6×0.95=74kW 
  注:變頻運行時,變頻輸入的功率因數(shù)為0.95;電機工頻運行時,功率因數(shù)為電機功率因數(shù)0.80。 

  根據(jù)以上實際數(shù)據(jù),可以得出,改造后EP風機的節(jié)電率為: 
 ?。?66-74)/266=72.2% 
  該設備每年檢修一次,檢修時間為30天,其余時間均運行,我們按一年運行300天,實際電費按一度電0.5元計算,則一年節(jié)省電費為: 
 ?。?66-74)×300×24×0.5=69.1萬元。 

  2.改善工藝。 
現(xiàn)將改造前及改造后現(xiàn)場工況列表如下: 

  參考上述表格,可以看出: 

  EP電除塵風機變頻改造后,取得的間接效果也是十分明顯的,因為變頻調速系統(tǒng)經常運行在30赫茲左右,電機及風機旋轉速度降低,電機及風機的軸溫降低,噪音降低,整體維護周期大大縮短;運行人員在DCS側通過監(jiān)控界面很方便的調節(jié)電機的運行頻率,高壓變頻器的頻率分辨率精確到0.01赫茲,調節(jié)及時,調節(jié)精度高。 

  改造前用戶曾經擔心電機降速后,自身冷卻風機轉速下降,電機散熱效果不好,電機可能會有過熱的問題,實際該問題并沒有出現(xiàn)。因為電機降速后,雖然自身冷卻效果下降,但是電機降速后輸出功率大大降低(電機輸出功率與轉速的立方成正比),事實表明,改造后,電機的溫升不但沒有升高,反而有所下降。 

  五、結論 

  節(jié)約能源是我國的基本國策,國家制定了“節(jié)能中長期專項規(guī)劃”,為落實此規(guī)劃目標,國家發(fā)改委最近啟動了十大重點節(jié)能工程,作為耗能大戶的水泥行業(yè)是國家宏觀調控的重點,也是節(jié)能的重點行業(yè),通過各種措施,如果能把生產每噸水泥電耗控制在100kW·h內,按我國水泥年產12億噸計算,如達到節(jié)能指標,則每年可節(jié)約百萬噸煤,節(jié)電百億度,并且可使廢氣排放量降低,有利于保護環(huán)境,同時也降低了企業(yè)成本。大連小野田水泥廠EP電除塵風機的變頻改造,達到了節(jié)電和改善工藝的效果,取得了圓滿成功。目前在我國,水泥行業(yè)相對于其它如冶金、電力等行業(yè),高壓變頻器改造的進度相對緩慢,如果中國大多數(shù)水泥制造企業(yè)都能如大連小野田水泥廠,合理、深度挖掘自身潛力,那么有理由相信,中國的天將會更藍,水會更清,節(jié)能型的和諧社會美好前景定會展現(xiàn)在我們的面前!

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-23 23:07:48