第三代預(yù)分解系統(tǒng)在華潤水泥(南寧)的應(yīng)用
1、概述
天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司(以下簡稱天津院有限公司)在工程實踐、試驗及理論研究的基礎(chǔ)上,通過對已投產(chǎn)的大量5000t/d生產(chǎn)線的預(yù)分解系統(tǒng)進(jìn)行了歸納總結(jié)和不斷的優(yōu)化改進(jìn),在此基礎(chǔ)上開發(fā)了新型第三代5000t/d預(yù)分解系統(tǒng),該系統(tǒng)目前已應(yīng)用于我公司—華潤水泥(南寧)有限公司(以下簡稱華潤南寧)1號生產(chǎn)線并于2007年12月26日點(diǎn)火投產(chǎn)運(yùn)行,該系統(tǒng)投產(chǎn)之日即已實現(xiàn)了達(dá)標(biāo)的要求,通過一段時間的運(yùn)行表明,該系統(tǒng)的開發(fā)是成功的,技術(shù)是可靠的?,F(xiàn)將天津院有限公司第三代預(yù)分解系統(tǒng)在我公司的投產(chǎn)運(yùn)行狀況作一介紹。
2、第三代預(yù)分解系統(tǒng)技術(shù)方案簡介
本文筆者之一曾撰文對第三代預(yù)分解系統(tǒng)的技術(shù)方案進(jìn)行了詳細(xì)介紹[1],現(xiàn)在此簡要?dú)w納介紹如下:
2.1. 預(yù)熱器
預(yù)熱器系統(tǒng)開發(fā)主要考慮提高其換熱效果,降低系統(tǒng)阻力。并使系統(tǒng)布置更為合理。有關(guān)措施分別如下:
通過采用結(jié)構(gòu)型式合理的撒料裝置(圖1),提高物料在風(fēng)管中的分散度,從而提高換熱效果;通過適當(dāng)提高風(fēng)管風(fēng)速(17~19m/s)來提高預(yù)熱器系統(tǒng)的換熱效果同時系統(tǒng)阻力增加很少。
圖1 撒料盒結(jié)構(gòu)示意圖
理論研究表明[2],提高旋風(fēng)筒分離效率可有效提高預(yù)熱器系統(tǒng)換熱效果,通過理論研究及實踐的總結(jié),天津院有限公司采用分離效率高、結(jié)構(gòu)型式合理270°大蝸殼型式(圖2)的旋風(fēng)筒,研究顯示其分離效率(圖3)較高。數(shù)值模擬研究CFD計算結(jié)果表明,該旋風(fēng)筒C1分離效率可達(dá)94~96%,其它各級~90%,較第二代(分離效率C193~95%,其它~88%)有一定幅度的提高,而預(yù)熱器系統(tǒng)阻力相當(dāng)。
圖2 旋風(fēng)筒示意圖
圖3 旋風(fēng)筒分離效率
2)通過采用結(jié)構(gòu)合理的二心大蝸殼型旋風(fēng)筒、合理設(shè)計進(jìn)風(fēng)口及適當(dāng)合理的降低筒內(nèi)氣流旋轉(zhuǎn)速度、合理設(shè)計內(nèi)筒直徑,適當(dāng)降低旋風(fēng)筒出口風(fēng)速,縮短氣流在旋風(fēng)筒內(nèi)的無效行程等措施來有效降低預(yù)熱器系統(tǒng)阻力。
2.2. 分解爐
第三代預(yù)分解系統(tǒng)的開發(fā)一個主要的思路是提高分解爐對各種煤質(zhì)的適應(yīng)性,第三代預(yù)分解系統(tǒng)采用的分解爐型式為三噴騰型TTF分解爐,結(jié)構(gòu)示意于圖4,其工藝特點(diǎn)如下:
圖4 分解爐示意圖
三噴騰效應(yīng):TTF爐固氣停留時間比(tm/tg=4.8)大,爐流場大大優(yōu)化,物料停留時間長,有利于煤粉的充分燃燒及生料充分分解;喂料方式:上下料點(diǎn)合理分料,分解爐中部局部溫度可達(dá)~1300℃,可大幅提高煤粉燃燒效果,高溫區(qū)間設(shè)計~1.5s,可保證劣質(zhì)煤及無煙煤的充分燃燒;物料置于三次風(fēng)正上方,可充分分散,分解爐物料分布均勻,流場更合理,同時可減少錐部塌料,分解爐的壓損可大幅減少,系統(tǒng)阻力相應(yīng)降低;喂煤方式:單通道對稱四點(diǎn)噴入,優(yōu)化分解爐溫度場。
3、第三代預(yù)分解系統(tǒng)的運(yùn)行狀況
華潤水泥(南寧)有限公司是華潤水泥控股公司旗下的一個水泥生產(chǎn)基地,地處廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn),該基地計劃建設(shè)兩條日產(chǎn)5000噸水泥熟料的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,現(xiàn)一期工程于2007年12月26日點(diǎn)火投產(chǎn),二期工程正在施工建設(shè)。華潤南寧公司一期工程燒成系統(tǒng)(配置見表1)為天津院有限公司開發(fā)設(shè)計,該系統(tǒng)窯尾采用天津院新開發(fā)的第三代預(yù)分解系統(tǒng),生產(chǎn)線于2007年12月31日投料,當(dāng)日即生產(chǎn)合格熟料,2008年1月4日凌晨6:00開始達(dá)標(biāo)考核,2008年1月7日凌晨實現(xiàn)了設(shè)計達(dá)標(biāo)(回轉(zhuǎn)窯72h平均產(chǎn)量為5183t),達(dá)標(biāo)后系統(tǒng)一直在較高產(chǎn)量下穩(wěn)定運(yùn)行,天津院有限公司曾派人對該廠的生產(chǎn)操作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),并對生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場測試以為實際操作運(yùn)行提供依據(jù),從而進(jìn)一步提升系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量,現(xiàn)將生產(chǎn)運(yùn)行情況介紹如下:
表1 燒成系統(tǒng)配置表
第三代預(yù)分解系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行后,天津院有限公司技術(shù)人員對現(xiàn)場運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了實際檢測,在投料量為360t/h(本生產(chǎn)線窯灰完全入窯,按料耗比1.56 kg生料/kg熟料考慮,產(chǎn)量在5538t/d),燒成系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)實測見表2,典型操作畫面見圖5。
表2a 預(yù)分解系統(tǒng)操作參數(shù)測定結(jié)果
表2b 預(yù)分解系統(tǒng)氣體分析結(jié)果
從實測結(jié)果及操作分析,本預(yù)分解系統(tǒng)在煅燒揮發(fā)分Vad為6~8%,熱值為20000~22000kJ的無煙煤時能達(dá)到很好的運(yùn)行效果,生產(chǎn)期間,分解爐及煙室?guī)缀鯖]有結(jié)皮情況發(fā)生。從氣體分析結(jié)果可知,本系統(tǒng)拉風(fēng)稍偏大,如控制預(yù)熱器出口O2含量在1~3%的話,則預(yù)熱器出口溫度及壓力還會更低。
4、小結(jié)
通過華潤水泥(南寧)有限公司1號生產(chǎn)線的穩(wěn)定投產(chǎn)運(yùn)行證明天津院有限公司開發(fā)的第三代預(yù)分解系統(tǒng)是成功的,從其運(yùn)行指標(biāo)及運(yùn)行可靠性分析,其技術(shù)是成熟可靠的,相信通過華潤南寧公司一段時間的運(yùn)行之后,工廠會進(jìn)一步掌握系統(tǒng)特點(diǎn),在該基地2號生產(chǎn)線上,第三代預(yù)分解系統(tǒng)會發(fā)揮其更好的技術(shù)特點(diǎn),從而對降低系統(tǒng)熱耗及電耗十分有利,對于整個系統(tǒng)的節(jié)能減排將會發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
參考資料
[1]:陶從喜等. “第三代5500 t/d預(yù)分解系統(tǒng)的研究開發(fā)及應(yīng)用” 水泥技術(shù) 2007,3
[2]:徐德龍. “水泥懸浮預(yù)熱分解技術(shù)理論與實踐” 科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社
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