窯尾喂料控制與計(jì)量裝置的改進(jìn)
新鄉(xiāng)水泥廠1000t/d熟料窯外分解窯,采用失重倉作為窯尾喂料的中間倉。在試生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)喂料量波動(dòng)大,引起熱工系統(tǒng)不穩(wěn)定。1993年4月,我廠作為一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目在不改變?cè)に嚱Y(jié)構(gòu)的前提下,對(duì)窯尾喂料的控制與計(jì)量裝置作了一些改進(jìn)。
1、原窯尾喂料的控制與計(jì)量簡(jiǎn)述
均化庫通過快速截止閥向失重倉內(nèi)卸料,失重倉下面有左右兩個(gè)電動(dòng)卸料閥向螺旋輸送機(jī)內(nèi)卸料,兩個(gè)卸料閥互為備用。窯頭控制室設(shè)定氣力提升泵松動(dòng)風(fēng)壓自動(dòng)調(diào)節(jié)失重倉卸料閥門開度。系統(tǒng)中,失重倉作為緩沖倉和計(jì)量倉。
2、存在問題
(1)均化庫向失重倉卸料由倉空和倉滿設(shè)定值控制,達(dá)倉滿設(shè)定值(一般為30t)時(shí)關(guān)閥門,達(dá)倉空設(shè)定值(一般為15t)時(shí)開閥門。失重倉間歇入料,落差大,沖擊力強(qiáng)。閥門每打開一次,倉壓出現(xiàn)一次峰值。該峰值通過螺旋輸送機(jī)、提升機(jī)和氣力提升泵一直波及窯內(nèi),引起窯熱工系統(tǒng)不穩(wěn)定。圖1為實(shí)際記錄的松動(dòng)風(fēng)壓曲線。
圖1 改進(jìn)前氣力提升泵松動(dòng)風(fēng)壓曲線
(2)失重倉的計(jì)量方法是累計(jì)倉滿設(shè)定值減去倉空設(shè)定值的差值,均化庫每向倉內(nèi)卸料一次就累計(jì)一次。經(jīng)實(shí)測(cè),每次累計(jì)誤差為1.5t~3t左右。該誤差與均化庫內(nèi)料位有關(guān),均化庫內(nèi)料位高,壓力大,誤差也相應(yīng)大,所以總累計(jì)誤差不易測(cè)算修正?! ?nbsp;
3、改進(jìn)措施
改進(jìn)后生料入窯控制及計(jì)量見圖2.
圖2 改進(jìn)后生料入窯控制及計(jì)量示意圖
1.剛性葉輪給料機(jī);2.荷重傳感器;3.卸料閥;4.核子秤;5.羅茨風(fēng)機(jī)
(1)加強(qiáng)失重倉的穩(wěn)流作用,保持倉壓穩(wěn)定。方法是:拆除原失重倉入料用的快速截止閥,用配直流調(diào)速電機(jī)的剛性葉輪給料機(jī)代替,由50t荷重傳感器測(cè)出倉內(nèi)料重,根據(jù)倉內(nèi)料重設(shè)定值自動(dòng)調(diào)節(jié)剛性葉輪給料機(jī)轉(zhuǎn)速,使失重倉內(nèi)始終保持一個(gè)恒定料位,圖3為自動(dòng)調(diào)節(jié)回路框圖。失重倉內(nèi)壓力恒定,就可以保證氣力提升泵松動(dòng)風(fēng)壓穩(wěn)定,圖4為改進(jìn)后氣力提升泵松動(dòng)風(fēng)壓曲線。
圖3 失重倉料位自動(dòng)調(diào)節(jié)回路
圖4 改進(jìn)后氣力提升泵松動(dòng)風(fēng)壓曲線
表1 標(biāo)定結(jié)果
Wh-Wb
注:誤差=───×100%
Wb
(2)在螺旋輸送機(jī)上安裝一臺(tái)HCS核子秤作計(jì)量用。該秤可以計(jì)量班產(chǎn)量、日產(chǎn)量和累計(jì)量,同時(shí)可以顯示入窯生料的瞬時(shí)流量。實(shí)測(cè)螺旋輸送機(jī)螺旋前進(jìn)速度為384mm/s(螺矩為480mm,轉(zhuǎn)速為48r/min),最終確定吸收系數(shù)K=-138.6,計(jì)量誤差小于1%。表1為1993年4月30日標(biāo)定結(jié)果。
4、結(jié)束語
窯尾喂料控制與計(jì)量裝置改進(jìn)后,窯熱工控制系統(tǒng)較改進(jìn)前穩(wěn)定,計(jì)量準(zhǔn)確,操作容易,熟料質(zhì)量明顯提高(見表2)。
表2 改進(jìn)前后熟料質(zhì)量對(duì)比
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