電石渣100%代替石灰石新型干法水泥熟料生產線的試生產
根據A化工企業(yè)年生產PVC規(guī)模所產生的電石渣量,我公司以電石渣100%替代石灰石,利用新型干法水泥生產工藝于2008年2月建成一條1600t/d水泥熟料生產線。
1 生產工藝流程及裝備選型
1.1工藝流程圖(圖1)。
圖1 工藝流程圖
1.2 主機設備配套選型(表1)
表1 主機設備選型
2 調試與試生產情況
生產線采用中央集散控"制DCS系統(tǒng)進行調控,生產自動化程度比較高。操控以中控為主,現(xiàn)場為輔。
2.1系統(tǒng)相關工藝參數(shù)(表2)
2.2 生料制備配比
通過多次試驗摸索確定的生料組分見表3。
2.3 相關工藝指標
經連續(xù)幾個月的煅燒最終確定了生料入窯鈣、鐵、細度和三率值(表4)。
2.4 煙煤的工業(yè)分析(表5)
2.5 熟料化學成分(表6)
2.6 熟料性能指標(表7)
2.7 回轉窯月度運轉率、產量、能耗、廢氣排放含塵(表8)
3 試生產暴露的問題及改進措施
(1)烘干破碎機堵料壓死問題的解決。在進口濕料易堵料處,加裝空氣炮,烘干破上口增加2組打散器;改進措施:出口干粉收集旋風器下鎖風裝置更換改進,保證氣路料路暢通。
(2)電石渣干粉入庫溫度很高,造成干粉庫均化卸料裝置損壞,出庫下料不穩(wěn),生料出磨及入窯質量嚴重波動。改進措施:使用耐高溫材料,維修更換庫底沖氣裝置及放料電控闡板,使用管式螺旋秤。
(3)C1預熱器進風道、下錐體,C2預熱器下錐體,窯尾煙室及斜坡易堵料。改進措施:在這些地方加裝空氣炮,強化人工捅料工作。嚴格控制電石渣Cl-含量,嚴格控制工況參數(shù),嚴格執(zhí)行操作程序。
(4)管道分解爐下錐體三次風進風口不是按蝸殼形狀設計制作安裝,在高溫和高速料流沖刷下,損壞漏風嚴重,影響煅燒。改進措施:改進設計,按要求現(xiàn)場進行制作整改。
(5)由于對干電石渣的容重沒有足夠的了解,系統(tǒng)按普通生料容重配置輸送設備,造成其能力嚴重不足。改進措施:對相關提升機、空氣斜槽、拉運機進行更換。
(6)由于烘干破碎機直接采用窯尾系統(tǒng)用風和熱源,窯尾風路系統(tǒng)比較復雜,一級、二級預熱器料流分離率不是很高,造成窯內煅燒來料不穩(wěn)。改進措施:將C1、C2預熱器內筒加長1 m。
(7)由于電石渣生產熟料工藝相對比較復雜,操作參數(shù)需適時摸索調整,如各點控制溫度、工況負壓、負荷,入窯生料相關指標、熟料檢測指標修定等等。
總的來說,各主、輔機在試生產運行中不斷出現(xiàn)一些故障,需急時停機進行維修和改進,造成生產的中斷,所以整體運轉率不是很高。
4 遺留的問題
?。?)由于C1預熱器采用單臺大尺寸形式設計制作,氣、料分離效率有限,造成系統(tǒng)回料量較大,影響烘干破碎機烘干效率和窯尾收塵效果。
(2)由于烘干破碎機系統(tǒng)貫穿于窯尾系統(tǒng)之中,在一定程度上形成相互制約,相互影響,停窯時無法進行電石渣烘干,烘干破碎機出現(xiàn)故障時回轉窯無法生產。
(3)由于電石渣由A企業(yè)提供,生產過程中常常出現(xiàn)矛盾,A企業(yè)生產正常時,我方生產有時不正常,我方生產正常時,A企業(yè)生產有時不正常或限產。
(4)在生產過程中,由于對電石渣的相關特征以及對整個生產工藝的認識了解還不夠完全,重點是煅燒過程控制需要進行更進一步的探索,以確保獲得更優(yōu)質、多性能用途的熟料產品。
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