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關(guān)于水泥假凝問題的探討

2009-03-02 00:00

  假凝是指水泥摻水拌和后,幾分鐘內(nèi)物料就顯示凝結(jié)的特點,而后,經(jīng)過劇烈攪拌,水泥漿義恢復塑性并達到正常凝結(jié)。這種不正常的早期固化即過早變硬現(xiàn)象,對水泥的強度并無不利影響,但卻影響施工。在商品混凝土廣泛應(yīng)用的今天,水泥假凝問題越來越被關(guān)注,特別是歐美等國外客戶更是把水泥假凝作為一個重要的質(zhì)量指標進行控制。水泥假凝以針入度米表示,可以簡單地理解為試針垂直貫入水泥試體的百分數(shù),美國水泥標準規(guī)定不得小于50%,中國水泥標準對此指標不做規(guī)定。

  我集團日照分公司2005年6月投產(chǎn),水泥磨為開路磨,投產(chǎn)初期出口的P·ll型硅酸鹽水泥,客戶檢測假凝值在45%~55%之間,較多批次出現(xiàn)假凝現(xiàn)象。為此,集團組織專業(yè)組從熟料質(zhì)量、緩凝劑種類及摻量、水泥的粉磨工藝及儲存溫度等方面查找原因,并采取相應(yīng)的改進措施,取得了滿意的效果。

  1  熟料及緩凝劑對水泥假凝的影響試驗

  假凝是C3A的活性與石膏的活性和數(shù)量不匹配,早期溶解的C3A相對較少,而溶解的CaS04量較多,溶解速度過快,除形成鈣礬石外,還有多余的形成較大數(shù)量的次生石膏。次生石膏晶體較大,呈片狀或長條狀,導致水泥漿體迅速失去流動性、變硬,隨著C3A水化反應(yīng)的進行,其可以再次溶解,使?jié){體恢復流動性。C3A主要來源于熟料,CaS04主要來源于石膏等緩凝劑,如何確保選用熟料的品質(zhì)、緩凝劑種類及摻量的合理性,并確保水泥在經(jīng)過粉磨、儲存及運輸?shù)冗^程后C3A的活性與石膏的活性和數(shù)量相匹配成為問題的關(guān)鍵。

  1.1熟料的選擇

  對6個不同回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的熟料,分別摻加5%的石膏及2.5%的石灰石(按生產(chǎn)實際配比),用試驗小磨粉磨,比表面積控制在(350+10)m2/Kg,分別測定假凝值,熟料主要成分及假凝檢測值見表1。

  從表l可以看出:

  1)不同的回轉(zhuǎn)窯熟料磨制的硅酸鹽水泥,假凝值有較大差異,最高與最低相差30%。

  2)硫酸鹽飽和度對水泥假凝有一定影響。

  注:①2號與3號為同一公司同規(guī)格2臺窯熟料,4號與5號為同一公司同規(guī)格2臺窯熟料,但冷卻效果有差異;②SG為硫酸鹽飽和度。

  根據(jù)試驗結(jié)果繪制曲線(見圖l)可以看出,熟料硫酸鹽飽和度SG過高或過低,均會引起水泥假凝,SG值在70%~80%時假凝指標最好。

    圖1  硫酸鹽飽和度與假凝的關(guān)系

  3)熟料冷卻效果對水泥假凝有明顯影響。

  2號與3號熟料配料方案完全相同,但3號熟料假凝值比2號低l3.0%,原因是熟料冷卻效果不同,3號窯臺時產(chǎn)量高于2號窯250t/h左右,出冷卻機熟料溫度偏高ll℃(2號窯約85℃,3號窯約96℃),冷卻效果相對較差,冷卻速度較慢。對4號、5號窯熟料比較,也得出廠同樣的結(jié)論。

  通過對6臺回轉(zhuǎn)窯熟料的比較,我們確定生產(chǎn)硅酸鹽水泥使用假凝值最好的l號回轉(zhuǎn)窯熟料,并要求強化冷卻效果。

  1.2緩凝劑種類及摻量試驗

  有資料認為檸檬酸渣(一種化工原料)可改善水泥假凝,為此我們選用產(chǎn)地不同的天然二水石膏及檸檬酸渣作為緩凝劑,采用1號回轉(zhuǎn)窯熟料(同一熟料樣品)設(shè)計進行了2組試驗:

  第一組:分別摻加蒼山、平邑兩地產(chǎn)天然二水石膏與檸檬酸渣各5%,并同時摻加2.5%石灰石共3組樣品,即:①5%蒼山產(chǎn)天然二水石膏+2.5%石灰石;②5%平邑產(chǎn)天然二水石膏+2.5%石灰石;⑧5%檸檬酸渣+2.5%石灰石。

  第二組:分別摻加不同量(摻量分別為150g、200g、250g、300g和350g)的蒼山石膏,同時摻加2.5%石灰石,共5組樣品。

  將上述樣品用試驗小磨粉磨制得P·Ⅱ型硅酸鹽水泥,比表面積在(350±10)m2/kg,分別測定水泥假凝值。

  方案l)中的3組樣品S03含量基本一致,假凝在58%~63%之間,差別不大,說明2個產(chǎn)地的石膏活性基本一致。通過試驗也未發(fā)現(xiàn)檸檬酸渣對水泥假凝有明顯作用。

  方案2)中5組樣品假凝值最高與最低相差17.7%,說明石膏的不同摻量對水泥假凝有一定影響。當S03含量在2.2%~2.6%之間時,水泥中CaS04活性及數(shù)量與l號回轉(zhuǎn)窯熟料中C3A匹配性較好,水泥假凝值較高(見圖2)。

圖2 S03含量與假凝值的關(guān)系

  因此,日照公司生產(chǎn)硅酸鹽水泥確定S03控制指標為2.4%±0.1%;但采用1號回轉(zhuǎn)窯熟料,按確定的控制指標摻加天然二水石膏組織大磨生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn),雖然比表面積也控制在(350±lO)m2/kg范圍,但出磨水泥假凝值改善不明顯,比小磨試驗低l0%,說明水泥粉磨中發(fā)生的系列物理及化學變化對假凝影響較大。

  2  水泥粉磨對假凝的影響

  2.1不同粉磨工藝試驗

  不同的粉磨工藝和出磨水泥溫度對水泥的粉磨質(zhì)量及二水石膏的脫水率影響不同,為進一步查找原因,我們選取了水泥配比基本一致的7家子公司硅酸鹽水泥,在同一試驗室進行假凝對比試驗,檢測結(jié)果見表2。

  1)開路磨測得水泥假凝值明顯低于閉路磨。

  2)公司A與公司D生產(chǎn)水泥使用同一來源熟料,但因粉磨工藝不同,水泥假凝值相差46%。

  3)開路磨生產(chǎn)的水泥比同樣配比的小磨水泥假凝指標降低10%~l5%,而閉路磨生產(chǎn)的水泥要比同樣配比的小磨水泥假凝指標提高l0%~30%。

  由此看出:水泥的粉磨方式及粉磨質(zhì)量對假凝指標有重大影響,開路磨水泥更容易產(chǎn)生假凝現(xiàn)象。

  2.2原因分析

  當水泥比表面積控制超過300m2/kg,開路磨生產(chǎn)的水泥顆粒級配不合理,過粉磨現(xiàn)象嚴重,將3家開路磨水泥及2家閉路磨水泥進行顆粒級配檢測發(fā)現(xiàn),開路磨水泥3μm以下顆粒含量接近20%,高于閉路磨水泥4%~5%,而3~45μm顆粒含量則低l0%以上,見表3。

  過粉磨水泥中過多的細粉容易結(jié)團、成片,同時開路磨水泥出磨溫度偏高,尤其是7~9月份,出磨水泥溫度甚至超過150%,石膏脫水率提高,石膏脫去的結(jié)晶水及空氣中的水汽在磨內(nèi)或出磨的瞬間極易使細粉中的C3A預水化失去活性,特別是日照公司位于海邊,空氣潮濕,C3A更易預水化,從而使水泥在加水拌和后,由二水石膏脫水形成的較多半水石膏及無水石膏,溶解的數(shù)量超過了C3A的溶解數(shù)量,形成較多的次生石膏,引起水泥假凝。

  當少量石膏脫水時,來自石膏的水在磨內(nèi)將被通風作用和冷空氣帶走,不致造成影響。即使結(jié)晶水在顆粒表面形成的水化產(chǎn)物,也將被繼續(xù)的粉磨作用所消除。然而當大量脫水且存在足夠數(shù)量的半水石膏時,則將造成水泥的假凝。

  2.3采取措施

  1)通過向水泥磨簡體淋水并加大磨內(nèi)的通風,控制石膏脫水。

  降低磨內(nèi)溫度一般采用以下方法:在磨機筒體外部淋水、采用空氣冷卻磨機和選粉機或磨內(nèi)噴水。

  磨內(nèi)噴水法冷卻效果好,同時水汽有利于研磨能力的提高,但噴水會增大磨內(nèi)的水汽量,能使C3A部分預水化,降低了C3A的早期活性。若磨內(nèi)溫度過低又可能會造成石膏脫水不夠而使水泥急凝,因此操作難度較大;而空氣冷卻法在夏季使用有一定困難,因而日照公司采用水泥磨筒體淋水法并加大磨內(nèi)的通風,出磨水泥假凝值提高5%~6%,但仍處于假凝指標控制邊緣。

  2)通過工藝改造解決水泥過粉磨引起的C3A早期活性降低問題。

  通過調(diào)整中控操作收效甚微,因此日照公司在2006年3月、7月分別對l號磨、2號磨進行工藝改造,在原來開路磨基礎(chǔ)上增加K型選粉機,成品入庫,粗粉入球磨機重新粉磨,形成由輥壓機、V型選粉機、球磨機和K型選粉機組成的閉路系統(tǒng)。比表面積控制在370m2/kg左右,改造前后一個月假凝結(jié)果平均值見表4。

  過粉磨水泥中過多的細粉容易結(jié)團、成片,同時開路磨水泥出磨溫度偏高,尤其是7~9月份,出磨水泥溫度甚至超過150%,石膏脫水率提高,石膏脫去的結(jié)晶水及空氣中的水汽在磨內(nèi)或出磨的瞬間極易使細粉中的C3A預水化失去活性,特別是日照公司位于海邊,空氣潮濕,C3A更易預水化,從而使水泥在加水拌和后,由二水石膏脫水形成的較多半水石膏及無水石膏,溶解的數(shù)量超過了C3A的溶解數(shù)量,形成較多的次生石膏,引起水泥假凝。

  當少量石膏脫水時,來自石膏的水在磨內(nèi)將被通風作用和冷空氣帶走,不致造成影響。即使結(jié)晶水在顆粒表面形成的水化產(chǎn)物,也將被繼續(xù)的粉磨作用所消除。然而當大量脫水且存在足夠數(shù)量的半水石膏時,則將造成水泥的假凝。

  2.3采取措施

  1)通過向水泥磨簡體淋水并加大磨內(nèi)的通風,控制石膏脫水。

  降低磨內(nèi)溫度一般采用以下方法:在磨機筒體外部淋水、采用空氣冷卻磨機和選粉機或磨內(nèi)噴水。

  磨內(nèi)噴水法冷卻效果好,同時水汽有利于研磨能力的提高,但噴水會增大磨內(nèi)的水汽量,能使C3A部分預水化,降低了C3A的早期活性。若磨內(nèi)溫度過低又可能會造成石膏脫水不夠而使水泥急凝,因此操作難度較大;而空氣冷卻法在夏季使用有一定困難,因而日照公司采用水泥磨筒體淋水法并加大磨內(nèi)的通風,出磨水泥假凝值提高5%~6%,但仍處于假凝指標控制邊緣。

  2)通過工藝改造解決水泥過粉磨引起的C3A早期活性降低問題。

  通過調(diào)整中控操作收效甚微,因此日照公司在2006年3月、7月分別對l號磨、2號磨進行工藝改造,在原來開路磨基礎(chǔ)上增加K型選粉機,成品入庫,粗粉入球磨機重新粉磨,形成由輥壓機、V型選粉機、球磨機和K型選粉機組成的閉路系統(tǒng)。比表面積控制在370m2/kg左右,改造前后一個月假凝結(jié)果平均值見表4。

   2臺磨出磨水泥假凝值平均77.8%,比技改前平均提高20.7%,出磨水泥假凝問題得以徹底解決。

  但是,出口水泥裝船后再經(jīng)過一個多月的長途旅行后,客戶檢測假凝值比裝船時降低20%,水泥假凝情況仍時有出現(xiàn)。

  3  儲存溫度和儲存時間對水泥假凝的影響

  3.1儲存溫度和儲存時間對水泥假凝的影響

  日照公司粉磨工藝改造后,物料經(jīng)輥壓機和V型選粉機,50%~70%達到成品細度(入磨物料45μm篩余≤40%),在水泥磨內(nèi)停留時間不超過20min,經(jīng)石膏熱分析定量檢測,僅有約10%的石膏轉(zhuǎn)化為半水石膏。但出磨水泥入成品庫時實物溫度在90℃以上,特別是夏季達到100℃以上高溫,水泥在庫內(nèi)儲存至裝船冷卻緩慢,溫度只降低5~10℃,這意味著水泥將長時間處于80℃以上的高溫,長時間的高溫儲存,石膏慢性脫水,極易造成水泥假凝。

  對裝船水泥石膏脫水情況進行檢測,發(fā)現(xiàn)已有近40%的石膏脫水成半水石膏。日照公司出磨與裝船水泥樣品石膏熱分析結(jié)果見表5。

  水泥在運輸中,石膏將進一步脫水,CEMEX公司采用差示掃描量熱分析法測定日照公司4月9-12日裝船抵達美國休斯敦港口水泥,石膏全部脫水。


  由于沒有通風排出水汽,石膏釋放出來的水附著于水泥顆粒表面引起各種化學反應(yīng),不僅容易使水泥結(jié)塊,也使水泥假凝的可能性大大增加。

  出口水泥在出磨、裝船時假凝檢測值及抵港后CEMEX公司反饋假凝值與水泥各過程脫水情況相吻合,見表6。


  3.2試驗驗證

  將日照公司裝船水泥放于90℃烘干箱中儲存,每日檢測假凝值。水泥儲存時間與假凝檢測情況見圖3。

圖3水泥90℃下儲存時間與假凝的關(guān)系

  水泥在90℃高溫下儲存,隨著時間的延長,水泥假凝值明顯降低,存放6d后假凝值由82.3%降為58.1%,并且線性關(guān)系非常明顯。

  由此認為,只有降低水泥的儲存溫度才能從根本上解決當前水泥的假凝問題。

  3.3采取的措施

  為降低水泥的儲存溫度,日照公司在2006年11月增加水泥冷卻機,將水泥在入成品庫之前進行冷卻,入庫水泥溫度基本保持在60℃以下,裝船水泥基本保持在55℃以下,有效地降低了石膏的脫水,至此出口水泥假凝問題得以徹底解決。

  4  結(jié)論

  通過對日照公司水泥假凝問題進行的一系列試驗研究及工藝改造,我們認為,解決水泥假凝問題的關(guān)鍵是解決水泥中C3A的活性與石膏的活性和數(shù)量

  1)過粉磨的水泥,顆粒級配不合理,使C3A易過早水化,活性降低;同時水泥磨內(nèi)溫度高,石膏脫水嚴重,使C3A的活性與石膏的活性和數(shù)量不匹配,是引起水泥假凝主要因素。

  開路磨生產(chǎn)的水泥過粉磨現(xiàn)象嚴重,易引起水泥假凝,通過閉路改造可得到明顯改善。

  2)水泥在儲存及長時間運輸中溫度偏高,石膏慢性脫水,是引起水泥假凝的又一重要因素。通過對出磨水泥的冷卻,使出磨水泥溫度控制在70℃以下,可有效降低石膏的脫水。

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2024-11-23 20:41:13