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新型干法窯內(nèi)用風(fēng)量匹配關(guān)系及設(shè)計(jì)

2010-07-16 00:00

  預(yù)分解窯工藝流程主要包括:燃燒、傳熱過程,各種氣、固、液的化學(xué)反應(yīng),熟料的輸送與冷卻過程等。每個過程都與窯系統(tǒng)中的風(fēng)、煤、料有著密切的關(guān)系,其中用煤量取決于喂料量,系統(tǒng)用風(fēng)量取決于用煤量,而喂料量又取決于風(fēng)、煤構(gòu)成的煅燒狀況,風(fēng)、煤、料之間相互關(guān)聯(lián),相互制約。因此風(fēng)、煤、料之間的合理匹配是穩(wěn)定燒成系統(tǒng)的熱工制度、提高窯的快轉(zhuǎn)率和系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,提高熟料產(chǎn)質(zhì)量和降低煤耗的關(guān)鍵之一。

  本文針對國內(nèi)某廠實(shí)際生產(chǎn)問題,在重要進(jìn)出風(fēng)口進(jìn)行熱工標(biāo)定,根據(jù)窯爐內(nèi)煤粉燃燒的特點(diǎn),從實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)出發(fā),運(yùn)用計(jì)算流體力學(xué)軟件模擬分解爐與窯內(nèi)氣氛,著重分析窯爐用風(fēng)量匹配關(guān)系,從而為工廠的實(shí)際操作提供借鑒。

  1  分解爐內(nèi)三次風(fēng)與窯廢氣的匹配
  
分解爐是預(yù)分解系統(tǒng)的核心部分,對于在線分解爐,它匯聚著來自窯內(nèi)含氧量低的窯廢氣和來自冷卻機(jī)含氧量高的三次風(fēng),氣氛較為復(fù)雜。在風(fēng)、煤、料的匹配上應(yīng)該注意:不同的生料在煤質(zhì)與窯況不變的情況下需要相應(yīng)的溫度匹配;三次風(fēng)與二次風(fēng)的匹配;窯爐用煤量比例的匹配等等,操作上應(yīng)兼顧各種匹配關(guān)系,提高回轉(zhuǎn)窯單位有效容積的產(chǎn)量,為工廠優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗打下基礎(chǔ)。

  針對本旋噴分解爐的特點(diǎn),在喂料量(360t/h)、喂煤量(窯用煤量10.0 t/h,爐用煤量16.5 t/h,窯爐用煤比38:62)以及窯尾高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速等參數(shù)均不變的情況下,單純進(jìn)行了調(diào)整三次風(fēng)門開度的試驗(yàn),通過現(xiàn)場測定三次風(fēng)、二次風(fēng)、C1與C5處溫度的變化及預(yù)熱器系統(tǒng)內(nèi)氣壓和CO濃度、O2濃度的變化,了解分解爐內(nèi)煤粉的燃燒和生料分解狀況。測定參數(shù)如表l所示。

表1  不同開度下的窯系統(tǒng)參數(shù)

三次風(fēng)門開度/%

25

30

45

三次風(fēng)溫/℃

845

868

880

二次風(fēng)溫/℃

951

975

980

分解爐溫度/℃

878

882

888

C5溫度/℃

912

924

928

窯尾負(fù)壓/Pa

-275

-284

-293

C5/Pa

-l361

-1385

-1412

C1/Pa

-5245

-5268

-5279

CO濃度(C5處)/%

0.7

0.5

0.2

CO濃度(電收塵處)/%

0.04

0.02

0.00

O2濃度(C5處)/%

2.0

2.3

2.8

  從表l可以看出,當(dāng)三次風(fēng)門開度減小或增大時,對生料分解率的變化有一定的影響,這是因?yàn)槿物L(fēng)門的變化使分解爐內(nèi)煤粉的燃燒氣氛產(chǎn)生變化,這從開度變化前后C0濃度和02濃度的改善可以看出(C5處CO濃度從0.7%降到0.2%O2濃度從2.0%升到2.8%)。同時觀察分解率的變化發(fā)現(xiàn):開度30%的比開度25%的分解率提高了1.18%,而開度45%的比開度30%的只提高了0.44%。故對三次風(fēng)門的開度調(diào)控不宜過大,要綜合考慮出冷卻機(jī)后熱風(fēng)的分配問題(三次風(fēng)門開度過小,C5筒出口溫度與分解爐出口溫度可能出現(xiàn)倒掛,造成結(jié)皮堵塞現(xiàn)象;三次風(fēng)門開度過大,易對窯內(nèi)供氧不足,煅燒氣氛變差,影響熟料燒成)。同時隨著三次風(fēng)門的增大,生料分解率提高后,對窯的負(fù)荷減輕,更有利于熟料的燒結(jié),進(jìn)而促使了三次風(fēng)溫、二次風(fēng)溫的上升??傮w上提高了窯系統(tǒng)的熱利用率,優(yōu)化了熱工制度。

  本文進(jìn)一步運(yùn)用計(jì)算流體力學(xué)(CFD)技術(shù)對噴騰分解爐內(nèi)流場進(jìn)行了數(shù)值模擬與分析,根據(jù)熱工標(biāo)定和化驗(yàn)室測定,設(shè)定邊界條件及煤粉物理化學(xué)特性分別見表2、表3,對爐內(nèi)CO、O2和CO2的質(zhì)量份額作了計(jì)算,分析熱態(tài)狀況下分解爐內(nèi)氣相組份場分布值,為工業(yè)分析分解爐內(nèi)的物理化學(xué)過程提供依據(jù)。圖l(a)~(c)表示分解爐中心剖面(y=0)截面上CO、O2和CO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布。

表2  噴旋分解爐數(shù)值模擬邊界條件

參數(shù)

溫度/℃

風(fēng)量/(m3/s)

橫截面積/m2

風(fēng)速/(m/s)

三次風(fēng)

1166

189.2

5.26

35.97

窯尾廢氣

1473

114.28

5.51

20.73

煤風(fēng)

323

0.562

0.0314

18/0.79

圖1   分解爐y=0截面的溫度分布(K)

  圖1(a)給出了分解爐中心剖面上氧氣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布??梢钥闯觯涸诜纸鉅t下錐體部位由于二次風(fēng)所含氧量,氧濃度有一峰值(21.8%);在三次風(fēng)進(jìn)口內(nèi)側(cè)氧濃度有一低谷(1.54%),凡內(nèi)側(cè)氧濃度較外側(cè)的低,這是由于分解爐下部噴進(jìn)的窯尾煙氣和帶旋流的三次風(fēng)向上流動時主要經(jīng)過爐膛外側(cè),且由于回流的作用延長了煤粉的停留時間,氣流中可燃物逐漸燃燒耗氧造成的。

  圖1(b)給出了分解爐中心剖面上一氧化碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布。可以看出:揮發(fā)份的析出和燃燒是一個十分迅速的過程,揮發(fā)份只在煤粉進(jìn)入分解爐的局部區(qū)域存在。在二次風(fēng)進(jìn)口內(nèi)側(cè)一氧化碳濃度有一峰值,這是由于在帶旋流的二次風(fēng)作用下,帶煤粉的氣流在該區(qū)域發(fā)生劇烈燃燒反應(yīng),生成CO,并且因回流的作用煤粉在該區(qū)域的停留時間較長,煤粉基本燃燒完全,具體表現(xiàn)在分解爐Z=25m以上區(qū)域CO的濃度已經(jīng)非常低。

  圖1(c)給出了分解爐中心剖面上:氧化碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布情況??梢钥闯?在三次風(fēng)進(jìn)口內(nèi)側(cè)二氧化碳氧濃度有一峰值且內(nèi)側(cè)二氧化碳濃度較外側(cè)的高,這是由于在該區(qū)域煤粉釋放出的揮發(fā)份和C0與O2的燃燒造成的。

  本噴旋分解爐采用旋流增加氣體流動的橫向作用和回流,同時延長了氣流的運(yùn)行跡線,將有利于提高回流率或返混程度,增加物料停留時間。合理匹配入爐的噴騰氣體(窯風(fēng))和旋轉(zhuǎn)氣體(三次風(fēng)),才能充分發(fā)揮其各自優(yōu)勢,達(dá)到分解爐內(nèi)氣體和物料運(yùn)動的最佳狀態(tài)。

  2  窯爐內(nèi)風(fēng)與溫度之間的關(guān)系
  
窯爐內(nèi)不同的位置需要不同的溫度,保持溫度在合理的范圍,首先要嚴(yán)格控制煤的使用,其次更要注意風(fēng)、料的搭配(料與溫度的關(guān)系上文已提到)。風(fēng)與溫度之間相互影響,相互制約。在其它參數(shù)不變的情況下,分析ID風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化對預(yù)分解系統(tǒng)內(nèi)溫度及氣體組分等的影響和增濕塔溫度變化對預(yù)分解系統(tǒng)內(nèi)氣體組分等的影響(分別見表3和表4)。

表3  ID風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化的影響

組份

ID風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速

/(r/min)

C1溫度

/℃

分解爐溫

度/℃

C5處CO

濃度/%

C5處O2

濃度/%

分解率

/%

l

920

352

872

0.5

2.0

96.85

2

940

360

865

0.3

2.4

94.52

 表4  增濕塔溫度變化的影響

組份

增濕塔

溫度/℃

分解爐

溫度/℃

C5處CO

濃度 /%

C5處O2

濃度/%

分解率

/%

l

220

870

0.4

2.5

96.45

2

235

865

0.7

1.9

94.70

  從表3可以看出,隨著ID風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的增大,C1筒出口溫度上升了8℃,這是因?yàn)轱L(fēng)速大小影響著對流傳熱系數(shù),風(fēng)速過高,易使風(fēng)料換熱不充分,造成C1出口處溫度偏高,浪費(fèi)熱量。同時從CO濃度和O2濃度的變化發(fā)現(xiàn),分解爐內(nèi)的燃燒氣氛變好,但因?yàn)槲锪显陬A(yù)熱器內(nèi)換熱效果變差,進(jìn)分解爐的溫度變低,從而使分解爐內(nèi)溫度從872℃降到865℃,造成生料分解率下降。

  本文考察的生料制備工藝為窯尾+立磨型,窯尾煙氣通過增濕塔降溫至烘干原料所需的溫度,大約控制在220℃左右,但有時因?yàn)槲锪虾枯^大的原因,需要控制更高些。從表4可以看出,對于風(fēng)機(jī)置于增濕塔之后的情況,增濕塔出口溫度從220℃上升到235℃時,分解爐內(nèi)的燃燒氣氛變差,C0濃度由0.4%升到0.7%,這是因?yàn)樵鰸袼隹跍囟仍礁?,氣體的密度越小,而風(fēng)機(jī)在轉(zhuǎn)速不變的情況下單位時間抽風(fēng)的體積量是恒定的,密度變小,體積變大,單位時間內(nèi)預(yù)熱器系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)速相對變慢,供氧量相對變少,燃燒氣氛變差,以至影響分解爐內(nèi)溫度和牛料分解率下降。

  3  結(jié)論
  
(1)三次風(fēng)門開度從25%提高到30%,生料分解率提高l.18%,當(dāng)三次風(fēng)門開度提高到45%,生料分解率只提高了0.44%。同時結(jié)合分解爐中心剖面(y=0)截面上CO、O2和CO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布分析可知:應(yīng)適當(dāng)調(diào)整三次風(fēng)門的開度,合理匹配二次風(fēng)與三次風(fēng)的用量,才能最佳的改善分解爐內(nèi)煤粉的燃燒氣氛和生料分解狀況,保證生料分解完全。

  (2)風(fēng)量應(yīng)與溫度相匹配,當(dāng)ID風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速從920r/min提到940r/min,降低了風(fēng)料的對流傳熱效率,盡管改善了分解爐及窯內(nèi)的煅燒氣氛,但分解爐溫度還是降低了7℃;當(dāng)增濕塔溫度從220℃升高到235℃,預(yù)分解系統(tǒng)的煅燒氣氛變差,分解率下降了1.75%。故根據(jù)生料的率值和細(xì)度,應(yīng)合理匹配溫度和風(fēng)量。

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2024-11-24 03:11:35