出磨煤粉水分大的解決措施
我公司為4500t/d生產(chǎn)線,由洛陽水泥工程設(shè)計研究院設(shè)計,其煤磨為Φ3m×(6.5+2.5)m風(fēng)掃磨。自2008年6月點火投產(chǎn)后,出磨煤粉水分偏大,一般為5%左右,最高時達(dá)7%左右,嚴(yán)重制約著生產(chǎn)。通過采取降低原煤水分和煤粉內(nèi)水的方法,出磨煤粉水分下降至4%左右,后經(jīng)年底大修改造煤磨系統(tǒng)后,徹底解決了出磨煤粉水分高的問題。
1 出磨煤粉水分大的后果
1)由于水分較大,造成煤粉倉內(nèi)部煤粉經(jīng)常結(jié)拱,煤粉流動性較差,導(dǎo)致尾煤秤經(jīng)常不下煤,煤磨操作員不得不控制低倉位來維持生產(chǎn),煤磨無停機檢修時間;當(dāng)尾煤不下煤時,煤磨巡檢工不停地敲打尾煤秤負(fù)壓管和下料管,額外增加工人的勞動強度。窯操作員不得不減產(chǎn),降低窯速,增加頭煤用量頂火逼燒,嚴(yán)重影響回轉(zhuǎn)窯的熱工制度和熟料的質(zhì)量。
2)煤粉燃燒時,先蒸發(fā)水分,增加了熱耗;另外水分大煤粉容易黏結(jié),造成粒度較大,煤粉有不完全燃燒現(xiàn)象,窯尾煙室結(jié)皮嚴(yán)重;由于水分大,煤粉燃燒速度較慢,火焰不集中,較難煅燒出高質(zhì)量的熟料,還容易長窯口圈,影響窯內(nèi)通風(fēng)。
3)煤磨進口風(fēng)溫很高,達(dá)360℃,影響煤磨的安全運行;煤磨進口負(fù)壓較大,于11月份將篦冷機至煤磨的熱風(fēng)管道拉扁。改造前煤磨的運行參數(shù)見表1。
表1 改造前煤磨運行參數(shù)
煤磨 |
袋除塵器 |
排風(fēng)機 | |||||
入磨風(fēng) |
入磨壓力/Pa |
出磨風(fēng) |
出磨壓 |
進口溫 |
錐斗溫 |
電流 |
風(fēng)門開 |
360 |
-1450 |
60 |
-2850 |
60 |
53 |
255 |
65 |
2 原因分析
1)由表l煤磨運行參數(shù)可知,煤磨入口風(fēng)溫達(dá)360℃,出磨風(fēng)溫只有60℃較低(正常煤磨進口風(fēng)溫290℃,出磨風(fēng)溫65℃左右);煤磨入口負(fù)壓較大(正常為-700Pa),系統(tǒng)阻力較大。煤磨排風(fēng)機閥門開到100%,系統(tǒng)負(fù)壓更大,煤磨袋除塵器防爆閥經(jīng)常被排風(fēng)機拉破,造成漏風(fēng),形成惡性循環(huán)。分析認(rèn)為,入口風(fēng)溫已夠,主要是風(fēng)量不夠,煤粉難以被烘干。
2)篦冷機至煤磨的熱風(fēng)管道拐彎點較多,增加了阻力,見圖1。
圖1 改造前篦冷機至煤磨熱風(fēng)管道布置
3 改造方案
最終確定了兩種改造方案。
方案一:篦冷機至煤磨的熱風(fēng)管加粗,由Φ800mm改為Φ1000mm,通過增加通風(fēng)面積來增加風(fēng)量。另外拐彎處制作彎管,避免直角拐彎,降低系統(tǒng)阻力,見圖2。
圖2 改造后篦冷機至煤磨熱風(fēng)管道布置
方案二:在煤磨熱風(fēng)管道磨機進口處增加一臺變頻風(fēng)機。確保煤磨烘干水分所需的風(fēng)量。
考慮到煤磨電耗,最終確定采用方案一。
4 改造后的效果
改造后,煤磨進口壓力降低至-750Pa,進口風(fēng)溫在290℃時出磨風(fēng)溫達(dá)65℃左右,具體參數(shù)見表2。
表2 改造后煤磨運行參數(shù)
煤磨 |
袋除塵器 |
排風(fēng)機 | |||||
入磨風(fēng) |
入磨壓力/Pa |
出磨風(fēng) |
出磨壓 |
進口溫 |
錐斗溫 |
電流 |
風(fēng)門開 |
290 |
-750 |
65 |
-2600 |
60 |
62 |
249 |
100 |
出磨水分由原先的5%降低至1.5%。在原煤水分較大時,進口風(fēng)溫提高到330℃,出磨風(fēng)溫控制在68℃,出磨煤粉水分也能降下來;磨機排風(fēng)機的電流降低6A左右,磨機臺時產(chǎn)量由原來的22t/h提高到24t/h,降低了電耗;煤粉倉可以高倉位控制,磨機可以停機檢修,尾煤秤下煤順暢,回轉(zhuǎn)窯熱工制度趨于穩(wěn)定;煤粉燃燒速度加快,火焰集中,提高了熟料強度;所有因煤粉水分大所引起的一系列問題得到徹底解決。煤磨系統(tǒng)各項參數(shù)均優(yōu)于設(shè)計要求,此次改造取得了成功。
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