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5000t/d生產(chǎn)線試生產(chǎn)中主機設備出現(xiàn)的問題及處理

2009-06-30 00:00

  我集團公司投資建設的渤海水泥集團5000t/d生產(chǎn)線于2007年11月27日點火生產(chǎn),該項目由中材國際南京水泥工業(yè)設計研究院設計。本文介紹該生產(chǎn)線主機設備在試生產(chǎn)中出現(xiàn)的主要問題及處理方法。

  1 回轉窯輪帶托輪軸瓦發(fā)熱
  
Φ4.8m×74m回轉窯投料后,托輪軸瓦從窯頭(1號臺南北兩側)、窯中(2號臺北側)到窯尾(3號臺北側)先后出現(xiàn)了發(fā)熱現(xiàn)象,特別是1號臺北側托輪銅瓦局部磨損嚴重。經(jīng)分析,一是在安裝時軸瓦與軸刮研時沒有研磨好而發(fā)熱;二是軸瓦與軸刮研時的接觸是在冷態(tài)下,在投料后,受熱輻射影響而膨脹,導致接觸面變化,形成初期試生產(chǎn)的發(fā)熱;三是回轉窯在砌筑耐火磚過程中形成局部變形,導致窯在徑向方向受力不均,在窯提速情況下軸瓦因接觸不好而發(fā)熱;四是潤滑油黏度指標不合格,在溫度稍高時形不成油膜而發(fā)熱。

  解決辦法:一是將1號臺南北兩側托輪拆下來解體,對托輪軸與瓦重新研磨、驗瓦,達到了托輪軸與瓦接觸要求,組裝后現(xiàn)場安裝;二是對2號和3號臺托輪采用往托輪軸上打“點滴”——人工加油措施,直到發(fā)熱消退后停止;三是采用黏度大的潤滑油;四是采取降溫和減少熱輻射——在3組托輪臺附近增加冷卻軸流風機以降低溫度,在3組托輪上面加裝隔熱板以減少熱輻射;五是盡量避免熱態(tài)時急停窯。

  2 輪帶向窯頭方向竄位撞掉擋環(huán)及擋塊
  
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),1號和2號臺托輪擺成了“八”字形,使輪帶與托輪接觸面受力不均而導致移位。

  解決辦法是:根據(jù)中心線復核情況。將北側三擋托輪不同程度向后移動,使1號和2號臺托輪中心線平行。輪帶復位:在竄位輪帶一側的固定墊板上,圓周8等份地焊上特制M48頂絲頂在輪帶上,用輔助傳動轉窯,各個頂絲轉到回轉窯上部時就頂緊,循環(huán)往復頂緊各個頂絲,將輪帶緩慢頂回,在頂輪帶前用專用加油槍給輪帶與墊板之間注油。這種方法比傳統(tǒng)的用頂絲調整托輪使輪帶復位簡單而有效。

  3 菲斯特轉子秤喂煤波動大頻繁出現(xiàn)斷煤現(xiàn)象
  
通過現(xiàn)場檢查和分析,采取了以下措施:①調整轉子秤間隙到0.3mm左右,并且規(guī)定現(xiàn)場維修人員定期檢查調整;②倉和下料管助流壓力調整到≤0.4MPa,轉子秤殼體清洗壓力調整到≤0.2MPa;③煤粉水分必須控制在2.0%以下,環(huán)形助流器的循環(huán)助流時間要根據(jù)下煤狀況及時調整,遵循越短越好的原則,如果下煤穩(wěn)定,可關閉自動助流系統(tǒng),根據(jù)需要強制助流;④煤粉倉要保持料位在40%以上;⑤每次給煤量的調整應<0.5t/h;⑥調整羅茨風機供風系統(tǒng)旁路管道上的閥門開度至合適位置;⑦定期清洗或更換羅茨風機進風口過濾網(wǎng),以免積灰過多而增加通風阻力;⑧改變秤體消風管道的走向。原設計秤體消風管(返風管)直接接到煤粉系統(tǒng)主除塵器入口,由于磨尾排風機風量大(120000m3/h)、風壓高(11500Pa),導致消風管道內負壓較大,下到轉子秤的煤粉被反抽到管道內,造成管道積煤堵塞,轉子秤內余風不能及時排出,煤粉倉內起拱而煤粉下不來,轉子秤斷煤。針對這種情況,把消風管道接至煤粉倉頂部,使秤體與煤粉倉內負壓保持一致,然后從倉頂接一條管道引至新安裝的防爆除塵器內,這部分含塵氣體進行單獨處理,凈化后的氣體直接接入主除塵器出口管道上。這樣改造后,不但解決了消風管道積煤問題,而且也降低了電能消耗。改造前,只要窯運轉,煤磨系統(tǒng)主除塵器及風機就必須運轉,而窯的運轉率比煤磨要高,這樣,就損失了部分電能。改造后,煤粉倉倉滿后,煤磨系統(tǒng)就可以停下來。根據(jù)2008年生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù),回轉窯總運轉時間5344h。合計222.7d,煤磨每天運轉16h就能滿足窯的運轉,平均有8h停磨時間,全年節(jié)省電能222.7×8×560=997696kWh,合費用54.87萬元(按0.55元/kWh計)。

  4  生料立磨主電動機電流大
  
ATOX52.5立磨主電動機電流在510~520A之間徘徊(額定電流526A),間歇超過額定電流,磨機在低產(chǎn)狀態(tài)下運行。經(jīng)分析認為,磨機風環(huán)處噴口速度過高,經(jīng)測量估算大約在65m/s以上,使阻力大大增加,是導致主電動機電流大的主要原因。

  解決辦法:把風環(huán)徑向尺寸由原來的190mm擴大到235mm。這樣在入磨總風量不變的條件下,大大降低了風環(huán)處的風速(經(jīng)測量估算在50m/s左右),通風阻力和磨機壓差相應降低,物料在磨內的粉磨狀態(tài)得到改善,主電動機電流降到480A左右,產(chǎn)量穩(wěn)定在420 t/h以上。只節(jié)電一項計算,電流下降30A,相應小時節(jié)電:30×6000×0.9/1000=280.6kWh/h,根據(jù)2008年生料磨運轉時間4110h計算,全年節(jié)約費用280.6×4110×0.55=63.4萬元。

  5  分解爐錐部特定部位結皮
  
試生產(chǎn)期間,分解爐錐部結皮非常頻繁,一段時期嚴重地制約了生產(chǎn)。經(jīng)分析認為,分解爐兩處進煤點相對于圓心點對稱,其中有一點靠近三次風管進風口,三次風入分解爐時,首先和該進煤點的煤直接接觸,高溫三次風高速將煤粉掃向分解爐爐壁,在富氧高溫的作用下迅速燃燒,釋放出大量熱量,從而造成該點附近局部溫度過高,形成黏聚性物質,一層層黏在爐壁上,形成了厚結皮、造成系統(tǒng)風量明顯不足,影響產(chǎn)質量。

  采取措施:①用低硫煤,盡量避免產(chǎn)生較多的低共熔點物質:②將進煤點上移至三次風管上部,并且兩進煤管向上稍微傾斜;③如果煤熱值>22990kJ/kg,煤粉細度控制稍微粗一些(篩余在10%~15%);④增加巡檢頻次,定期用高壓水槍清理。

  6 結束語
  
該生產(chǎn)線生產(chǎn)調試及運行1年來,各參數(shù)基本達到了設計要求。對于調試中出現(xiàn)的問題,都較好地進行了解決。產(chǎn)量穩(wěn)定在5200t/d以上,熟料標準煤耗在110kg/t以下,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

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