福建水泥股份有限公司3號窯技改生產(chǎn)調(diào)試
1 技改工程介紹
福建水泥股份有限公司3號窯(以下稱3號窯)技改工程是我院承擔(dān)可行性研究和工程設(shè)計的。該工程于1995年1月開始工程設(shè)計,同年9月份開始進(jìn)行分解爐、三次風(fēng)管、旋風(fēng)筒、各種管道等非標(biāo)設(shè)備的現(xiàn)場制造,并在不影響生產(chǎn)的條件下,進(jìn)行分解爐框架、三次風(fēng)管支柱及部分窯頭設(shè)備基礎(chǔ)等的土建施工和這些設(shè)備的安裝工作。在所有技改增加設(shè)備安裝就緒并做好一切準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上,于1995年11月1日停窯,于1996年1月中旬施工安裝完畢,1月18日點(diǎn)火烘窯,1月20日開始投料,進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)試階段。到3月24日,全系統(tǒng)順利通過連續(xù)運(yùn)行72h的達(dá)標(biāo)考核,熟料產(chǎn)量、熱耗及熟料標(biāo)號均達(dá)到技改設(shè)計指標(biāo)(設(shè)計指標(biāo):熟料產(chǎn)量:1320t/d;熱耗:3768kJ/kg熟料,熟料標(biāo)號大于60MPa)。該項技改工程總投資約2600萬元,停窯施工安裝75d,技改后增加熟料產(chǎn)量約500t/d??己私Y(jié)束后,3號窯轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)運(yùn)行。目前,窯產(chǎn)量已達(dá)1350t/d以上,窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)90%以上,其中NSP狀態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)75%以上,并正在穩(wěn)步提高。
3號窯燒成系統(tǒng)原為懸浮預(yù)熱器窯(SP窯),技改前產(chǎn)量為850t/d左右,熱耗約4396kJ/kg熟料。為滿足沿海地區(qū)市場對高標(biāo)號水泥需求量的日益增加及進(jìn)一步增強(qiáng)公司自身的科學(xué)技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)力,公司決定用預(yù)分解新技術(shù)對3號窯系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。本次技改增設(shè)了我院研究開發(fā)的Φ3.8m×18m微增型離線噴騰———管道式分解爐和三次風(fēng)管系統(tǒng)一套,改造和更換了原有預(yù)熱器系統(tǒng)旋風(fēng)筒、連接風(fēng)管、下料管、閥門等所有設(shè)備,更換了新的LBT篦式冷卻機(jī)及煤粉計量、輸送和燃燒裝置,更換了新的增濕塔和窯尾主排風(fēng)機(jī),還改造了煤粉制備系統(tǒng)和冷卻機(jī)余風(fēng)排放系統(tǒng)的除塵放風(fēng)設(shè)備及窯頭罩、點(diǎn)火燃油系統(tǒng)、各處風(fēng)管閥門等附屬設(shè)備或附屬系統(tǒng)等等。
2 技改后的生產(chǎn)調(diào)試操作
經(jīng)過技改后的3號窯,于1996年1月18日點(diǎn)火烘窯,20日投料,進(jìn)入生產(chǎn)運(yùn)行,到春節(jié)前的2月8日為止,作為一個運(yùn)行周期。通過這一階段運(yùn)行,一方面使系統(tǒng)進(jìn)行磨合,另一方面從中暴露問題,尋求優(yōu)化整改措施。2月8日到2月11日,結(jié)合回轉(zhuǎn)窯定期檢修,對3號窯系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化整改。從2月12日起,重新點(diǎn)火,以SP窯狀態(tài)進(jìn)入春節(jié)期間正常生產(chǎn),春節(jié)后從3月6~24日,進(jìn)行生產(chǎn)優(yōu)化操作并完成了達(dá)標(biāo)考核。整個調(diào)試達(dá)標(biāo)過程,包含春節(jié)在內(nèi),僅用了67d。
2.1 第一周期生產(chǎn)操作及其分析
2.1.1 運(yùn)行情況及存在問題
3號窯系統(tǒng)技改后,在生產(chǎn)調(diào)試第一周期內(nèi),我們以SP窯運(yùn)行為主,分解爐僅短時投入試運(yùn)行,摸索NSP運(yùn)行性能。這一期間,生產(chǎn)操作主要參數(shù)(隨機(jī)抽樣)見表1。由表1可見,3號窯系統(tǒng)從總體來說,基本達(dá)到設(shè)計目標(biāo),工藝流程設(shè)計及計算正確,設(shè)備選型合理,主附機(jī)設(shè)備運(yùn)行可靠穩(wěn)定。尤其是在這一時期內(nèi),SP窯運(yùn)行情況良好,產(chǎn)量達(dá)到1000t/d,據(jù)公司1月份生產(chǎn)統(tǒng)計,從1月20日中班投料到1月31日,生產(chǎn)熟料達(dá)11326t。在整個第一周期(1月19日到2月8日),從回轉(zhuǎn)窯連續(xù)轉(zhuǎn)動開始到停窯檢修,生產(chǎn)運(yùn)行時間共488h,其中因各種原因?qū)е碌耐8G時間總和23.13h,即窯系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到95.26%。
但是,通過這一階段的生產(chǎn)運(yùn)行,3號窯系統(tǒng)還是暴露出一些問題和不足,主要是一些參數(shù)和操作情況并未達(dá)到優(yōu)化,特別是分解爐投運(yùn)時問題比較突出,有些問題還會影響NSP窯系統(tǒng)的長期安全運(yùn)行。
歸納這些問題主要是:
(1)C1出口溫度偏高(見表1);
(2)窯尾上升煙道上的高溫調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)范圍偏小,使窯、爐兩個系列風(fēng)量匹配調(diào)節(jié)不夠理想,調(diào)節(jié)較難。
(3)在NSP狀態(tài)運(yùn)行時,系統(tǒng)用風(fēng)量偏大,這一點(diǎn)在表1中明顯可見,從SP狀態(tài)變?yōu)镹SP狀態(tài)時,系統(tǒng)負(fù)壓增加1.63kPa,窯尾主排風(fēng)機(jī)電流增加26.1A,排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速增加400多轉(zhuǎn)。這將影響整個系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和優(yōu)化操作。
表1 第一階段生產(chǎn)主要參數(shù)
項目 |
1月22日 |
1月24日 |
1月26日 |
1月28日 |
2月2日 |
2月7日 |
2月2~3日 |
C1出口溫度(℃) |
423 |
424 |
414 |
422 |
427 |
400 |
446 |
窯尾溫度(℃) |
953 |
1000 |
955 |
932 |
935 |
920 |
980 |
C1出口負(fù)壓(kPa) |
3.12 |
3.29 |
3.43 |
3.25 |
3.15 |
3.85 |
5.48 |
回轉(zhuǎn)窯電流(A) |
150 |
140 |
150 |
150 |
140 |
145 |
155 |
回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速(r/min) |
0.90 |
0.92 |
0.88 |
0.93 |
1.15 |
1.40 |
1.70 |
窯尾主排風(fēng)機(jī)電流(A) |
31.2 |
39.0 |
38.7 |
37.5 |
36.4 |
37.5 |
63.6 |
窯尾主排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) |
670 |
747 |
824 |
780 |
773 |
810 |
1231 |
產(chǎn)量(t/h) |
40 |
41 |
42 |
42 |
39 |
44 |
57.3 |
窯狀態(tài) |
SP |
SP |
SP |
SP |
SP |
SP |
NSP |
(4)在NSP狀態(tài)運(yùn)行時,C3筒時有下料不暢情況發(fā)生。分解爐也有塌料情況發(fā)生。
(5)窯中傳動大齒輪連接螺栓斷裂,引起NSP窯運(yùn)行時窯中基礎(chǔ)發(fā)生振動。
(6)增濕塔噴槍頭在高溫下滴水,對高溫含塵氣體增濕降溫不夠,并導(dǎo)致收下的粉塵較濕,影響生產(chǎn)和電收塵器長期安全運(yùn)行。
(7)進(jìn)廠原料成分波動很大,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的操作和熟料質(zhì)量。
(8)3號窯系統(tǒng)入窯生料、煤、熟料均缺乏較準(zhǔn)確的計量,生產(chǎn)中多憑經(jīng)驗(yàn)控制,難以適應(yīng)現(xiàn)代化的生產(chǎn)。
2.1.2 原因查找及分析
(1)從工藝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備上分析,首先是因?yàn)檎麄€系統(tǒng)是按1320t/d規(guī)模設(shè)計的,在SP窯生產(chǎn)時,產(chǎn)量僅為設(shè)計產(chǎn)量的65%~70%,系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)量也降低20%~30%,故管道內(nèi)風(fēng)速較小,使喂入生料分散性能較差,預(yù)熱器系統(tǒng)換熱效果不夠好,導(dǎo)致物料預(yù)熱不理想,氣體降溫也差。也因?yàn)楫a(chǎn)量低,三級筒下分料閥管道內(nèi)物料較少,當(dāng)來料量波動時,容易引起料封性能不佳,產(chǎn)生下漏風(fēng),影響三級筒分離效率,形成三級筒有時下料不暢。其次,因?yàn)楦G尾上升煙道上高溫調(diào)節(jié)閥門在1320t/d范圍生產(chǎn)時,其通風(fēng)面積調(diào)節(jié)范圍偏小,使窯系統(tǒng)阻力較小,即使三次風(fēng)管上調(diào)節(jié)閥門處于全開狀態(tài),窯系統(tǒng)阻力仍然偏小。當(dāng)分解爐投入運(yùn)行時,窯、爐兩個系統(tǒng)風(fēng)量平衡難調(diào),若窯尾排風(fēng)小了,反映在爐內(nèi)風(fēng)量不夠,入爐生料懸浮不充分,易產(chǎn)生沉落塌料。若排風(fēng)過大,則反映在窯內(nèi)通風(fēng)量過大,使火焰向后拉,窯內(nèi)高溫帶后移,窯皮長達(dá)30多米,窯頭溫度降低,難以正常煅燒。第三是C3筒下分料閥到分解爐的下料管布置上有欠缺,中間有一段彎管,容易產(chǎn)生物料聚積,引起下料不暢。第四是入窯生料成分大范圍波動,影響窯系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定,從而影響預(yù)熱器系統(tǒng)的操作穩(wěn)定,也會引起堵料或爐內(nèi)溫度波動,進(jìn)而引起分解爐塌料,我們在操作中發(fā)現(xiàn),當(dāng)入窯生料的硅率小于一定值(相應(yīng)熟料硅率小于2.2)時,三級筒下料管、分料閥等處易發(fā)生下料不暢或堵料現(xiàn)象,分解爐內(nèi)溫度易上下波動,若處理不當(dāng),容易發(fā)生塌料情況。
(2)從操作上分析,由于該生產(chǎn)線是非標(biāo)準(zhǔn)型的生產(chǎn)線,是在原預(yù)熱器窯基礎(chǔ)上改造的,缺少可仿效的先例,也缺乏相應(yīng)的操作借鑒經(jīng)驗(yàn),在生產(chǎn)調(diào)試初期,對系統(tǒng)真正具備的生產(chǎn)能力和性能需要了解熟悉,特別是微增型分解爐系統(tǒng)中,燃料的分配、入窯物料分解率的控制、風(fēng)煤料的平衡等,還需要進(jìn)行實(shí)踐摸索。再加客觀上,該系統(tǒng)原有計量設(shè)施(未改造部分)與改造部分設(shè)施的銜接不夠完備,缺乏完備的計量能力和精度,必然給優(yōu)化操作帶來很大困難。
(3)一些其他因素如附屬設(shè)備的安裝問題,分料閥、翻板閥的漏風(fēng)問題,吹掃系統(tǒng)的設(shè)置問題,測試儀器和控制儀表的校調(diào)問題,窯頭罩較小等等,也會影響系統(tǒng)的優(yōu)化操作。
2.2 優(yōu)化整改方案及其實(shí)施
我們根據(jù)現(xiàn)場情況,提出的優(yōu)化整改方案主要有:
(1)適當(dāng)加長Cl~C2、C2~C3筒之間的連接風(fēng)管上撒料箱內(nèi)的撒料板長度,加強(qiáng)喂入物料在上升氣流中的分散程度,使系統(tǒng)換熱效果更好。
(2)適當(dāng)加長Cl筒內(nèi)筒的長度,提高Cl筒的分離效率,減少生料飛損。
(3)在窯尾上升煙道高溫調(diào)節(jié)閥閥體內(nèi)增設(shè)風(fēng)冷圓柱內(nèi)芯,使該調(diào)節(jié)閥在NSP狀態(tài)下運(yùn)行時,有較寬的調(diào)節(jié)范圍,能夠調(diào)節(jié)自如。
(4)適當(dāng)縮小分解爐下縮口,進(jìn)一步提高入爐風(fēng)的噴騰速度,減少分解爐和系統(tǒng)的用風(fēng)量,并減少或消除分解爐塌料的可能性。
(5)在C3筒下料管及分料閥上下處增設(shè)壓縮空氣吹掃裝置。
(6)用耐高溫(300~400℃)的膠帶處理增濕塔噴槍噴頭,使其在高溫狀態(tài)下不滴水,保持較好的霧化。
(7)更換回轉(zhuǎn)窯傳動大齒輪連接螺栓。
(8)對系統(tǒng)中所有測溫、測壓及其他測試儀器和所有控制儀表進(jìn)行校調(diào),以保證顯示的參數(shù)具有一定的準(zhǔn)確性。
(9)加強(qiáng)進(jìn)廠原料成分和配料、生料制備各過程的技術(shù)控制,保證入窯生料成分盡量在要求的范圍內(nèi)波動,超標(biāo)波動盡量少發(fā)生。
(10)對熟料計量、煤粉計量、喂煤計量進(jìn)行標(biāo)定,對生料入窯采用計量手段,生產(chǎn)中對煤、料進(jìn)行量化控制。
除此之外,在定期檢修階段,要求對存在的附屬設(shè)備問題進(jìn)行修理和技術(shù)處理,使整個系統(tǒng)處于更完善狀況。
在2月8~11日3號窯的定期檢修中,我們提出的前八項優(yōu)化整改方案得到了較好的實(shí)施,對第九項方案采取了許多控制措施,但第十項方案尚有待更好實(shí)施。
2.3 優(yōu)化整改后的生產(chǎn)操作
經(jīng)過實(shí)行優(yōu)化整改,3號窯系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)性能更趨完善合理,操作中風(fēng)煤料能更好地達(dá)到平衡,主附機(jī)設(shè)備運(yùn)行更加可靠。到3月24日,3號窯系統(tǒng)完成連續(xù)運(yùn)行72h的達(dá)標(biāo)考核。這段時間內(nèi),NSP系統(tǒng)生產(chǎn)操作參數(shù)(隨機(jī)取考核期及考核期前后共5d的代表性數(shù)據(jù))見表2。
從表2數(shù)據(jù)及現(xiàn)場操作情況看,經(jīng)優(yōu)化整改后的NSP窯系統(tǒng)各項生產(chǎn)參數(shù)比較理想,C1筒出口溫度能控制在合理范圍內(nèi),系統(tǒng)阻力反映在C1筒出口約5kPa左右,與技改前的SP窯系統(tǒng)相比,增產(chǎn)50%左右,而阻力沒有增加,Cl出口氧含量基本在6%~8%之間,系統(tǒng)用風(fēng)量得到控制,基本處于較合理范圍內(nèi)?;剞D(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速、窯尾主排風(fēng)機(jī)能力等尚有增產(chǎn)的可能。特別要說明的是,由于該燒成系統(tǒng)的生料喂料部分僅對提升泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)作了少量改造,沒有更換設(shè)備,在實(shí)際生產(chǎn)中,窯系統(tǒng)生產(chǎn)能力受到了喂料設(shè)備能力的限制。在整個NSP窯運(yùn)行時,生料喂料系統(tǒng)始終處于滿負(fù)荷工作條件下,熟料產(chǎn)量決定于喂料設(shè)備的喂料能力。據(jù)考核期及考核期前后一段時間的生產(chǎn)計量統(tǒng)計,熟料產(chǎn)量約55~58t/h。我們認(rèn)為,若將喂料系統(tǒng)中設(shè)備進(jìn)行更換,使喂料系統(tǒng)喂料能力能充分滿足技改后燒成系統(tǒng)的生產(chǎn)需要,則3號窯系統(tǒng)生產(chǎn)能力還可進(jìn)一步提高,各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還有望進(jìn)一步優(yōu)化。在此期間,3號窯燒成系統(tǒng)用煤熱值基本在20900~22600kJ/kg間波動,耗煤量約9t/h左右,按計算,技改后3號窯系統(tǒng)生產(chǎn)熱耗約3550kJ/kg熟料。
表2 優(yōu)化整改后NSP窯系統(tǒng)主要生產(chǎn)操作參數(shù)
項目 |
3月21日 |
3月22日 |
3月23日 |
3月24日 |
3月25日 |
Cl出口溫度(℃) |
377 |
387 |
388 |
386 |
387 |
窯尾溫度(℃) |
932 |
956 |
986 |
975 |
951 |
Cl出口負(fù)壓(kPa) |
4.80 |
4.98 |
5.02 |
5.07 |
5.04 |
回轉(zhuǎn)窯電流(A) |
110 |
130 |
110 |
120 |
100 |
回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速(r/min) |
1.68 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
窯尾主排風(fēng)機(jī)電流(A) |
56.2 |
57.0 |
57.0 |
60.0 |
60.0 |
窯尾主排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) |
1109 |
1054 |
1116 |
1136 |
1113 |
分解爐內(nèi)溫度(℃) |
885 |
917 |
845 |
848 |
846 |
分解爐分料量(%) |
~60 |
~60 |
~60 |
~60 |
~60 |
二次風(fēng)溫度(℃) |
907 |
927 |
934 |
876 |
924 |
三次風(fēng)溫度(℃) |
819 |
797 |
856 |
850 |
768 |
我們把技改前后3號窯系統(tǒng)主要生產(chǎn)參數(shù)列于表3,進(jìn)行對比分析。
表3 技改前后3號窯系統(tǒng)主要生產(chǎn)參數(shù)對比
項目 |
技改前 |
技改后NSP |
Cl出口溫度(℃) |
364 |
370~390 |
C2出口負(fù)壓(kPa) |
5.06 |
~5.0 |
窯尾溫度(℃) |
916 |
950~1000 |
入窯物料表觀分解率(%) |
38.4 |
70~80 |
出冷卻機(jī)熟料溫度(℃) |
84 |
60 |
產(chǎn)量(t/h) |
33~37 |
~55 |
耗煤量(t/h) |
6.0~6.8 |
~9.0 |
煤熱值(kJ/kg) |
24508 |
20900~22600 |
通過技改前后生產(chǎn)參數(shù)對比可知,技改后C1出口溫度略有升高,若提高生料喂入量,使熟料產(chǎn)量提高的話,可有望使其降低。C1出口負(fù)壓幾乎沒有變化,若考慮產(chǎn)量增加使整個系統(tǒng)物料輸送量增加的話,實(shí)際上系統(tǒng)阻力是降低的。增設(shè)分解爐后,由于入窯物料分解率提高一倍左右,使窯內(nèi)熱負(fù)荷減輕,生產(chǎn)能力提高,窯產(chǎn)量提高約50%,熱耗降低約800kJ/kg熟料。其經(jīng)濟(jì)效益十分可觀,從表中看出,技改后的各項生產(chǎn)參數(shù)更為優(yōu)化合理。
3 技改及生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)簡析
在這次技改中,我們根據(jù)3號窯現(xiàn)有工藝、設(shè)備條件,采用目前新的工藝技術(shù)和設(shè)備,改造老的生產(chǎn)線,取得了好的效果。我們認(rèn)為,為了適應(yīng)生產(chǎn)方法的改變,生產(chǎn)操作方法和習(xí)慣以及管理模式也應(yīng)有相應(yīng)的進(jìn)步。從原料開采、生料配制到熟料燒成熱工制度及熟料冷卻,整個生產(chǎn)過程也應(yīng)有所改變。福建水泥股份有限公司作為一個大型老企業(yè),在管理及生產(chǎn)技術(shù)上有較高的水平,能在短時間內(nèi)適應(yīng)這種改變,較快掌握新的生產(chǎn)操作技術(shù),對3號窯技改達(dá)標(biāo)起了十分重要的作用。通過這一階段的生產(chǎn)操作,我們?nèi)〉貌簧俳?jīng)驗(yàn),并提出一些建議。
(1)前階段實(shí)踐證明技改后的NSP窯窯內(nèi)煅燒溫度較高,強(qiáng)化煅燒能力較強(qiáng),因此可利用以前不能使用的含結(jié)晶硅砂土配料,生產(chǎn)高標(biāo)號水泥。
(2)3號窯系統(tǒng)的生產(chǎn)調(diào)試表明,對于NSP窯,要求采用高硅率、高鋁率、中飽和比的配料方案生產(chǎn)水泥較好。由于原料本身品質(zhì)問題及該公司考慮1號、2號窯對原料的適應(yīng)性問題,長期以來,該公司SP窯采用低硅率、高飽和比配料方案生產(chǎn)水泥。我們在技改后的操作中也對配料方案問題進(jìn)行過嘗試。結(jié)果發(fā)現(xiàn),若生料成分不合適,特別是SM值較低,則C3旋風(fēng)筒容易發(fā)生下料不暢或堵塞情況,從生產(chǎn)記錄看,調(diào)試過程中C3筒堵得較多的時候,往往是SM值較低的時候。至于SM值對窯頭煅燒的影響,在我們生產(chǎn)調(diào)試階段,尚未明顯發(fā)現(xiàn)。從系統(tǒng)生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)及該公司具體情況看,我們認(rèn)為采用中高硅率(SM>2.2)、中高飽和比(KH=0.91~0.92)、高鋁率的配料方案較好。既利于生產(chǎn)操作,熟料質(zhì)量也好,系統(tǒng)煅燒穩(wěn)定。在生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)加控制入窯生料成分,另外,為了穩(wěn)定入窯生料成分,提高入窯生料合格率,針對公司粘土礦現(xiàn)狀,有必要對粘土質(zhì)原料采取預(yù)均化措施。
(3)在NSP窯生產(chǎn)操作中,要求穩(wěn)定喂入生料量和煤量,還要穩(wěn)定分解爐中分料量及窯、爐煤的比例,并據(jù)此調(diào)節(jié)好系統(tǒng)用風(fēng)量,使系統(tǒng)各部分壓力和溫度相對穩(wěn)定。由于分解爐內(nèi)空氣不僅起助燃作用,還起著懸浮輸送物料的作用。故這一部分風(fēng)的多少及窯、爐兩個系列風(fēng)的平衡對系統(tǒng)操作影響很大。操作上可根據(jù)Cl出口氧含量及窯、爐內(nèi)煤粉燃燒情況調(diào)節(jié)三次風(fēng)管與上升煙道上的兩處閥門,使系統(tǒng)總風(fēng)量及兩個系列風(fēng)量平衡均達(dá)到要求。另外,根據(jù)3號窯預(yù)熱器系統(tǒng)及窯本體的原有情況,確定技改后產(chǎn)量增加50%左右為宜。以后隨著操作水平的提高及系統(tǒng)性能的熟悉,尚有增加產(chǎn)量的可能。但在目前情況下,根據(jù)已定的增產(chǎn)目標(biāo),我們認(rèn)為控制入窯生料表觀分解率不要太高比較適宜,片面提高入窯分解率會使窯、爐能力的平衡遭到破壞,影響系統(tǒng)的優(yōu)化操作,是不合適的。在操作上可通過調(diào)節(jié)分料閥門及改變分解爐內(nèi)溫度來調(diào)整入窯生料的表觀分解率。
(4)出C3筒的物料經(jīng)分料閥,一部分進(jìn)入分解爐,一部分進(jìn)入窯尾上升煙道。該分料閥可在0~100%范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)。正常生產(chǎn)時,可根據(jù)窯內(nèi)煅燒情況確定向爐內(nèi)的分料量,并根據(jù)爐內(nèi)溫度相應(yīng)調(diào)節(jié)喂煤及風(fēng)量。當(dāng)分解爐系統(tǒng)需停止工作時,可將物料全部分入上升煙道。在65%~70%產(chǎn)量狀況下以SP窯方式繼續(xù)生產(chǎn),使回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率較高,但在此種情況下系統(tǒng)操作可能不是最優(yōu)狀況。調(diào)試操作還表明,該系統(tǒng)在SP窯狀態(tài)轉(zhuǎn)入NSP窯狀態(tài)時,操作十分簡單。只要先在分解爐內(nèi)加煤燃燒、供風(fēng),達(dá)一定溫度時,交分料閥直接開到設(shè)定值,一步到位,進(jìn)入NSP狀態(tài)運(yùn)行,隨后根據(jù)爐內(nèi)溫度微調(diào)煤量和風(fēng)量即可。整個投爐過程僅需10~20min。
(5)操作中要根據(jù)情況合理掌握冷卻機(jī)料層厚度、冷卻風(fēng)機(jī)用風(fēng)量及冷卻機(jī)余風(fēng)放風(fēng)量等,保證入窯二次風(fēng)溫和入爐三次風(fēng)溫不致太低,又能有效對出窯熟料進(jìn)行快速冷卻。燃燒器適當(dāng)向外拉出,使窯內(nèi)燒成帶適當(dāng)前移。這些措施對穩(wěn)定窯況及保證熟料質(zhì)量有很大作用。
(6)對于目前存在的三次風(fēng)管集灰斗排灰較多,C3筒有時下料不暢等問題,我們建議,一方面應(yīng)繼續(xù)研究工藝、設(shè)備改進(jìn)措施,一方面應(yīng)從原料開采、生產(chǎn)制備、調(diào)節(jié)翻板閥配重、減少漏風(fēng)等操作上摸索經(jīng)驗(yàn),使整個系統(tǒng)更趨完善。
(7)3號窯系統(tǒng)在技改中盡管采用了NSP生產(chǎn)技術(shù),但在生產(chǎn)檢測和控制上,目前仍采用儀表控制和原來的計量設(shè)備,生產(chǎn)實(shí)踐表明,這些計量設(shè)備和儀表在生產(chǎn)中不能盡如人意,反映的數(shù)據(jù)和參數(shù)誤差較大,特別是生料、熟料、煤粉的計量和預(yù)熱器系統(tǒng)的溫度參數(shù)反映情況不夠真實(shí),且難以調(diào)校,對優(yōu)化操作帶來困難。我們建議公司在下一步工作中要對此引起重視,采取必要措施,加強(qiáng)對生產(chǎn)的監(jiān)控和計量,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化生產(chǎn)。
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