回轉(zhuǎn)窯主電機長期超負荷運行的原因和解決
淮海中聯(lián)水泥有限公司2#窯是由南京凱盛水泥設(shè)計院設(shè)計,2005年3月投產(chǎn)的5000t/d熟料生產(chǎn)線,該線自投產(chǎn)運行以來回轉(zhuǎn)窯主電機經(jīng)常超負荷運行,給回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)定安全運行帶來很大隱患。從2007年3月起通過研究分析對回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)整,目前主電機電流已穩(wěn)定控制在800—900A之間,主電機電流合格率達99.1%以上,為窯系統(tǒng)穩(wěn)定安全運行提供料必要條件,使熟料產(chǎn)、質(zhì)量明顯提高,2008年窯共生產(chǎn)熟料153萬噸,三次創(chuàng)造自2005年投產(chǎn)以來回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運行51天、57天、63天的記錄。熟料28天強度上升.下面介紹我公司在控制主電機電流方面所采取地措施和方法,供有同樣情況地單位參考。
一、燒成系統(tǒng)主機設(shè)備情況
表1 燒成系統(tǒng)主機設(shè)備情況
窯尾分解爐 |
型式:KP5/5000;雙系列五級+噴旋式在線分解爐;生產(chǎn)能力:5000 t/d;規(guī)格:Ф7300 mm |
回轉(zhuǎn)窯 |
設(shè)備規(guī)格:Ф4.8×72 m ;生產(chǎn)能力:5000 t/d筒體斜度:3.5%(正弦)窯支檔數(shù):3;傳動方式:單邊。主傳動:0.403~4.03 r/min輔助功率:630 kW; |
三次風(fēng)管 |
規(guī)格:Φ3000 mm |
窯用噴煤管 |
型號:NK-50/I型四通道煤粉燃燒裝置;噴煤量:12~15 t/h、max.18 t/h |
一次風(fēng)機 |
型號:ARMG-395 風(fēng)量:174 m3/min全壓:22.5 kPa 電機功率:110 kW |
篦式冷卻機 |
型號:KC—0978規(guī)格:3.6x35 m冷卻能力:5000~5500 t/d篦床面積:123.2 m2篦床段數(shù):3;出料溫度:65℃+環(huán)境溫度 |
窯頭排風(fēng)機 |
風(fēng)量:600000 m3/h全壓:1700 Pa工作風(fēng)溫:250℃轉(zhuǎn)速:580 r/min電機功率:400 kW |
高溫風(fēng)機 |
風(fēng)量:860000 m3/h全壓:7500 Pa工作風(fēng)溫:320~350℃,max.450℃(瞬時15 min)轉(zhuǎn)速:300~1000 r/min電機功率:2500 kW 轉(zhuǎn)速:994 r/min |
窯尾風(fēng)機 |
風(fēng)量:860000 m3/h全壓:11000 Pa轉(zhuǎn)速:985 r/min電機功率:3600 kW |
二、主電機超負荷運行期間現(xiàn)象和原因分析
2#回轉(zhuǎn)窯自2005年3月投產(chǎn)以來,主電機電流有70%時間超負荷運行,由南京凱盛水泥設(shè)計院同時期其他5000t/d熟料生產(chǎn)線也有同樣問題出現(xiàn)。起初我們認為可能是設(shè)計原因,計劃改造主電機將原由630KW改造為730KW以保證窯運行,并沒有進行全方位分析,經(jīng)常出現(xiàn)主電機滑環(huán)打火嚴重。2006年因窯主電機過流燒壞停機更換2次。2007年3月在停窯檢修期間,進窯發(fā)現(xiàn)窯皮在28m左右、0—9m厚度約300mm. 9—28m厚度約400mm最厚處可達500mm。在主窯皮后面有大量Φ100-150mm生料球存在。實際測量窯內(nèi)物料填充率達20%。
回轉(zhuǎn)窯傳動所消耗功率包括:克服窯本體運動時消耗功率N1;托輪、擋輪軸承的摩擦阻力消耗功率N2;托輪與輪帶表面摩擦所消耗功率N3;傳動裝置的傳動效率η。
N2、N3在設(shè)計安裝空載試車時已經(jīng)驗證,克服窯本體運動時消耗功率N1一般占窯功率70—75%??朔G本體運動時消耗功率主要取決于窯本體重量P,窯本體重量P包括:窯內(nèi)物料重量P1、窯皮負荷P2、耐火磚負荷P3、窯筒體本身自重P4。
P=P1+P2+P3+P4
P1=FLr
式中 F--- 物料弓形截面積m2
L----筒體段節(jié)長度m
r----物料平均比重kg/m3
從以上公式可以得出:P3主要受耐火材料種類影響一般變化不大,窯筒體本身自重P4是不變的,窯本體重量P中存在經(jīng)常變動的只有P1和P2 。P1重量與窯內(nèi)物料弓形截面積F成正比,F(xiàn)越大窯內(nèi)物料填充率越大。窯的填充率等于窯內(nèi)物料在窯內(nèi)橫截面上弓形面積與窯截面積之比,以百分數(shù)表示%。P2與窯皮長度和厚度以及致密度成正比。
表2 正常情況回轉(zhuǎn)窯斜度與平均填充率的關(guān)系
窯斜度% |
4.5 |
4.0 |
3.5 |
3.0 |
2.5 |
窯平均填充率 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
根據(jù)現(xiàn)場測量以及上述推論發(fā)現(xiàn)窯皮偏長、偏厚增加窯本體負荷P2;因窯皮偏厚在窯速不變情況下造成窯內(nèi)物料填充率比正常(表2)明顯上升高達20%左右。由于物料填充率上升增加了物料在窯內(nèi)重量P1,使得在克服窯本體運動時消耗功率N1的增加。
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)窯前火力不集中,火焰偏長,由于窯皮較厚在主窯皮后面很容易有大量Φ100-150mm生料球;根據(jù)公式2發(fā)現(xiàn)
物料在正常情況下通過窯內(nèi)所用時間:
t = 11.4L/n.Di.S
式中t---運動時間min
L---燒成帶窯長度m
n----窯轉(zhuǎn)速r/min
Di---窯襯內(nèi)徑m
S---窯斜度°
在投料量360t/h、窯皮厚度200mm時物料在燒成帶停留時間:
t=11.4*28/3.8*3.96*2.0=10.61min
在投料量360t/h、窯皮厚度400mm時物料在燒成帶停留時間:
t=11.4*28/3.8*3.56*2.0=11.80min
物料在窯停留時間與窯皮內(nèi)徑、窯速、窯斜度成反比,與窯長成正比。在窯速、窯斜度不變情況下,由于窯皮增厚使得窯襯內(nèi)徑變小,物料在窯內(nèi)停留時間比正常增加1.2min。
回轉(zhuǎn)窯運行期間蓖冷機三段經(jīng)常發(fā)現(xiàn)約Φ150mm熟料大塊,大塊中部全部為欠燒料,這種熟料多半強度較低。從大塊熟料結(jié)構(gòu)分析,這種大塊不是在篦冷機內(nèi)形成的。這種料球是因為在窯上過度帶提前出現(xiàn)低溫共溶物,造成大球料在燒成帶正常停留時間內(nèi)無法將其燒透所致,這與我們恰好在主窯皮后面有大量Φ100-150mm生料球現(xiàn)象吻合。在運行期間我們曾多次標定三次風(fēng)量在104000m3/h左右(參考值),根據(jù)上述情況分析初步判斷為窯內(nèi)用風(fēng)量與三次風(fēng)量不匹配所致。造成窯內(nèi)用風(fēng)偏大使得高溫帶延長,物料帶起高度提高以及窯內(nèi)大塊存在都會增加窯負荷使窯主電機電流上升。
三、采取措施
基于上述分析判斷,我們將問題鎖定在降低窯皮厚度、長度,以及合理匹配窯爐用風(fēng),調(diào)整窯頭噴煤管風(fēng)量、內(nèi)外風(fēng)比例。
針對窯皮偏厚、偏長情況,我們利用2007年3月檢修更換窯內(nèi)耐火磚時機,從新定位窯頭噴煤管位置:
1、將中心光點位置由原來在窯內(nèi)48—50m左右改為55—56m,中心光點偏料由原來1000mm改為700mm。(如下示意圖)
煤管中心延長線與窯交會處位置示意圖
2、煤管熱態(tài)進窯位置由原來200mm改為100mm。
3、為了掛好換磚后第1次窯皮,我們制定投料48小時操作方案。(表3)
表3 開窯48小時窯速、喂料量、時間關(guān)系
窯速(rpm) |
喂料量(t/h) |
時間(h) |
3.0 |
280 |
16 |
3.5 |
330 |
16 |
3.9 |
370 |
16 |
4、考慮到窯速對窯內(nèi)物料填充率影響,我們將窯速與投料量對應(yīng)關(guān)系在原來基礎(chǔ)上提高0.1rpm.(表4)
表4 窯速與投料量對以關(guān)系
調(diào)整后 |
調(diào)整前 | ||
窯速(rpm) |
喂料量(t/h) |
窯速(rpm) |
喂料量(t/h) |
1.6 |
180 |
1.5 |
180 |
2.0 |
200 |
2.0 |
200 |
2.6 |
250 |
2.5 |
250 |
3.2 |
300 |
3.0 |
290 |
3.5 |
330 |
3.5 |
330 |
3.8 |
350 |
3.7 |
350 |
3.95 |
370 |
3.95 |
370 |
解決窯內(nèi)大塊問題,首先要改善窯內(nèi)低溫長焰,提高窯前溫度加快窯內(nèi)煤粉燃燒速度,使窯前溫度集中,真正實現(xiàn)薄料快燒目的。我們采取以下措施:
1、將三次風(fēng)閘板開度由原來40%開大到47%;三次風(fēng)量由104000m3/h左右提高到110000m3/h(參考值)
2、將煤管外風(fēng)由75%關(guān)至50%,內(nèi)風(fēng)100%不變,使原有火焰適當(dāng)縮短。
3、提高一次風(fēng)壓力由原來20kpa提高到22kpa,提高煤管出口一次風(fēng)速使噴出的煤粉吸入高溫二次風(fēng)速度加快。
四、方案優(yōu)化實施后效果
按照上述方案實施后,窯內(nèi)狀況逐漸好轉(zhuǎn)。窯皮厚度便薄,窯前火焰熱力強度集中。(表5)
表5 方案實施前后工藝狀況對比
項目 |
主電機電流合格率 % |
窯皮厚度mm |
窯皮長度m |
篦冷機三段大塊占表面積 % |
熟料28天抗壓平均強度Mpa |
2007年3月27日前 |
35 |
300—400 Max:450 |
28m |
70 |
55.87 |
2007年3月27日至2007年7月 |
75 |
250--300 |
26 |
30 |
56.2 |
2007年8月至今 |
99.1 |
200--250 |
25 |
0 |
57.1 |
根據(jù)上述狀況對比,證實了我們判斷思路和處理措施正確,為進一步優(yōu)化方案在2007年7月檢修時,將方案做了進一步調(diào)整。具體是:
1、將中心光點位置由原來在窯內(nèi)55m左右改為60m,中心光點偏料由原來700mm改為500mm。
2、煤管熱態(tài)進窯位置由原來100mm改為50mm.
3、將三次風(fēng)閘板開度由原來47%開大到52%;三次風(fēng)量由110000Nm3/h左右提高到115000---118000Nm3/h(參考值)
通過優(yōu)化工藝狀況2#窯主電機超流和窯皮過厚現(xiàn)象得到明顯改變,每年減少因窯主電機過流燒壞停機2次,減少故障停機時間20h,減產(chǎn)設(shè)備維修損失約6萬元(不包括停窯減產(chǎn)損失),增加熟料產(chǎn)量約5000t。熟料28天強度2008年比2007年同比增加0.9Mpa,比2006年以前同比增加1.23 Mpa。為水泥磨臺時產(chǎn)量提高和節(jié)約成本提供條件。
五、結(jié)束語
回轉(zhuǎn)窯超負荷現(xiàn)象有多方面因素,有設(shè)備、電器、操作工藝等。只要通過綜合判斷分析,找出問題主要原因所在,可以得到解決或改善。對于工藝方面不正?,F(xiàn)象是可以通過優(yōu)化操作方案得以解決的,我公司2#回轉(zhuǎn)窯從2007年8月以來窯主電機長期超負荷現(xiàn)象已不再出現(xiàn),在沒有因窯主電機燒壞停窯事故發(fā)生。窯皮狀況明顯改善,窯皮厚度、長度以及平整度都控制在正常范圍,熟料結(jié)粒均齊,篦冷機再無熟料大塊欠燒料出現(xiàn),熟料強度提高。
參考文獻:陳全德,中國建材工業(yè)出版社 2004 《新型干法水泥技術(shù)原理與應(yīng)用》
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監(jiān)督:0571-85871667
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