www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

虎山雞山水泥有限公司2500T/D生產(chǎn)線介紹

2010-02-25 00:00

  一、概述
  虎山雞山水泥有限公司2500t/d新型干法生產(chǎn)線是浙江虎山集團在江西玉山縣投資的控股企業(yè)之一,同期控股還有虎山巖鷹水泥有限公司2500t/d新型干法生產(chǎn)線。是江西省重點引進的外資項目,當?shù)卣畼O為重視,被列為浙江、江西兩省重點支持的建設項目。由合肥水泥研究設計院設計,工程歷時10個月的建設,于2004年10月31日順利點火烘窯,11月5日投料試生產(chǎn),12月3日~6日實現(xiàn)三天達標。

  經(jīng)過設計單位和工廠的不懈努力,該生產(chǎn)線的產(chǎn)能很快便達到并超過設計指標,且狀態(tài)日趨穩(wěn)定,系統(tǒng)指標不斷提高,熟料產(chǎn)量遠遠超過設計值,達到了國內(nèi)先進水平。為了充分了解該生產(chǎn)線目前的實際運行狀況,進一步完善和提高系統(tǒng)性能,2005年5月由國家建筑材料工業(yè)水泥回轉(zhuǎn)窯節(jié)能服務中心、南京工業(yè)大學、南京神工環(huán)保建材技術(shù)研究所和廠方共同對該生產(chǎn)線進行了燒成系統(tǒng)的綜合熱工檢測。

  二、主機設備選型

表1生產(chǎn)線主機設備表

序號

主機規(guī)格型號

性能參數(shù)

1

單段錘式破碎機
PPC-2022

最大進料:1000×1000×1500mm,出料粒度:≤25mm占95%,生產(chǎn)能力:500~600t/h,功率:800kW

2

立式原料磨
HRM3400

細度:R0.08≤12%,入料粒度:0~40mm,物料水分:入磨: ≤10%;出磨: ≤1%,能力:180~210t/h,功率:1800kW

3

原料磨風機
Y6-2×30-14№30F

風量:45~47萬m3/h全壓:10000Pa工作溫度:150℃,功率:1800kW 

4

窯尾電收塵器
WJD165-3

有效面積:165m2,480000 m3/h,工作溫度:110-130℃(<300℃)

5

窯尾風機
Y4-73-11№28D

風量:480000m3/h靜壓:1400Pa,氣體溫度:150℃(短時最高250℃),功率:315kW

6

預熱器分解爐
2-1-1-1-1

C1:2-F4700mm,C2:1-F6600mm,C3:1-F6800mm,C4:1-F6800mm,C5:1-F7000mm,分解爐F6000´20123mm,

7

窯尾高溫風機
W6-2×30-14—31.5F

風量:460000 m3/h,風壓:7500Pa,溫度:<400℃,功率1400kW

8

回轉(zhuǎn)窯F4´60m

斜度:3.5%,功率:315kW

9

篦式冷卻機
HCFC-2700

篦床有效面積64.3 m2,溫度<環(huán)境+65℃,能力2700 t/h

 

10

冷卻機電收塵
YSC120 -3

風量:320000m3/h,溫度:200~250℃,有效面積:120m2

 

11

窯頭風機
Y4-73-11№25D

  風量:340000m3/h,全壓:1400Pa,氣體溫度:200~250℃,短時最高:400℃

12

立式煤磨
HRM1700M

能力:28t/h,入料粒度:<30mm,成品細度:R0.08≤10%,入磨水分: ≤10%出磨水分:≤1%,功率:315kW

13

輥壓機
HFCG140—65(2臺)

處理量:230~300t/ h,喂料粒度:≤80mm,功率:2×500 kW

14

水泥磨
Φ3.8×13m(2臺)

生產(chǎn)能力:110t/h,成品細度:3300~3500cm3/g,磨機轉(zhuǎn)速:16.3r/min,研磨體裝載量:174t,功率:2500kW

15

八嘴回轉(zhuǎn)包裝機
BX-Y-8WY(2臺)

能力:110t/h

  三、生產(chǎn)工藝
 ?。?)礦山開采
  礦山為露天開采,開采過程中將不斷產(chǎn)生高陡臨空區(qū),始終存在邊坡失穩(wěn)、生產(chǎn)爆破、泥石流、水患等影響,應特別注意安全。在開采設計中采用分臺階開采或采用其他安全合理的開采措施,妥善解決好高陡邊坡穩(wěn)定問題,并建議采用爆破均化與有害效應控制技術(shù),推薦采用合理的爆破效果與爆破孔網(wǎng)參數(shù),控制對環(huán)境的影響爆破震動和飛石噪聲,避免爆破震動和飛石威脅人民的生命財產(chǎn)的安全。

  本次開采設計充分考慮到采場西部邊坡較高,同時采場巖層傾角與采場邊坡同一方向,因此,將采場的安全平臺和工作平臺擴大至8米,使得采場的最終邊坡保持46度,以保證采礦場的生產(chǎn)安全。

  為確保采礦場的穩(wěn)定和安全,防止水害,在采礦場邊坡較高位置的頂部,修建截水溝,將水排出采場以外。為防止滑坡和水土流失的發(fā)生,采場某一臺段開采終了時,在安全平臺和工作平臺的表面和邊坡處鋪上0.5~1.0米厚的土層,并在臺段坡底處堆放石籠擋墻,在坡面、安全平臺和工作平臺上種植草皮或種植樹木等,進行綠化復墾。

 ?。?)原燃料破碎
  石灰石破碎采用PCF2022單段錘式破碎機,配B2200重型板式喂料機,破碎后碎石送入預均化堆場。
  砂巖、頁巖破碎采用PCD1412單段錘式破碎機,配B1000篩分喂料機,破碎后物料由皮帶機、S小車送入預均化堆棚。
  石膏破碎采用PCD1609單段錘式破碎機,配B1000板式喂料機,破碎后物料送入φ10×24m配料庫。

 ?。?)生料配料、粉磨及均化
  a 生料配料及均化
  本設計生料配料站采用圓庫,石灰石為φ10×24m配料庫, 砂巖、頁巖、鐵粉各為一座φ6×16m配料庫。

  出配料庫的四種原料經(jīng)TDGSK型調(diào)速定量給料機配料后,由膠帶輸送機、鎖風喂料機送入粉磨系統(tǒng),生料采用一座φ15×40m多股流式均化庫儲存,生料均化鏈組成為:礦山開采輸送控制→合格石料(碎石)、剝離尾料(毛渣)分別儲存、粘土、鐵粉單獨儲存→庫底申克秤計量控制→出磨生料X熒光儀檢測返回配料調(diào)整指令→生料均化庫氣力均化。

  根據(jù)本礦山的實際情況,該礦山開采過程中的礦石損失率約為5%,即礦石回收率為95%。 礦山在開采過程中將考慮搭配利用低品位礦石,預計可全部搭配利用的低品位礦石,延長了礦山服務年。經(jīng)礦山設計后,使得該礦山生產(chǎn)達到零排放。但采用分別儲存配料方式,在QCS生料配料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制下,出磨生料合格率保持在70%以上。

  生料均化庫均化值H>6,儲存量5000t,儲存期1.3天。

  b生料粉磨
  設計采用HRM3400型立式磨。該系統(tǒng)利用預熱器出口廢氣經(jīng)冷卻器降溫至260~300℃后作為烘干熱源,當入磨粒度≤55mm,入磨物料水分≤8%時,產(chǎn)量可達~200t/h,成品細度80μm篩余<14%。立式磨烘干能力強,運轉(zhuǎn)安全可靠,粉磨效率高,電耗低。立磨廢氣和窯尾廢氣采用同一套收塵系統(tǒng)凈化。

 ?。?)生料喂料
  均化庫底設窯尾喂料計量系統(tǒng)。配備穩(wěn)流倉和調(diào)速皮帶稱組成的自跟蹤穩(wěn)流系統(tǒng),該喂料系統(tǒng)占地小。通過自穩(wěn)流控制系統(tǒng)計量后的生料由窯尾專用高效鋼絲膠帶提升機送入窯尾預熱器。

 ?。?)煤粉制備
  原煤由膠帶輸送機送入磨頭原煤倉,經(jīng)計量后穩(wěn)定喂入HRM1700(M)立式煤磨,烘干熱風從篦冷機抽取。出煤磨的煤粉由高濃度、高負壓防爆型袋收塵器進行收集,收集后的成品進入兩個煤粉稱重倉中,兩個稱重倉下設轉(zhuǎn)子粉體流量計,分別向窯頭及窯尾分解爐供煤。

 ?。?)熟料燒成
  預分解系統(tǒng)采用合肥院研究開發(fā)的低阻旋風預熱器和HFB型噴旋式分解爐。該系統(tǒng)除具有上述優(yōu)點外還有很好的防堵性能。分解爐規(guī)格為Φ6000×23915mm,預熱器的排列方式為2-1-1-1-1。回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4×60m。

  熟料冷卻采用合肥院研究開發(fā)的HCFC2500控制流篦式冷卻機,該篦式冷卻機在第三代控制流篦冷機的基礎上,前部熟料淬冷采用脈動供風,減少了冷卻風量,又提高了冷卻效果。

  該系統(tǒng)主要設計指標為:

  熟料產(chǎn)量:2500t/d
  燒成熱耗:≤3093kJ/kg-cl (740kcal/kg-cl)
  入窯物料分解率: 97% 以上
  C1筒出口氣體溫度:320℃-340℃
  C1筒出口負壓:≤5200Pa
  三次風溫:≥850℃
  出冷卻機熟料溫度:≤環(huán)境溫度+65℃

 ?。?)熟料儲存
  熟料儲存采用Φ26m圓庫。

 ?。?)水泥配料
  設計了5座方庫作為水泥配料庫,出配料庫的四種物料經(jīng)TDG型調(diào)速定量給料機配料后,由膠帶輸送機送入水泥擠壓粉磨系統(tǒng)。

  (9)水泥擠壓及粉磨
  設計采用HCFC140-65型輥壓機、打散分級機及Φ3.8×13M開路高產(chǎn)磨聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。作為目前國際水泥行業(yè)較為流行的技術(shù)配套方案,該系統(tǒng)對物料適應性強、粉磨效率高,電能消耗低。

  (10)水泥儲存、散裝及發(fā)運
  本設計采用6座Φ15×40M圓庫(帶氣力均化、卸料)儲存水泥,庫側(cè)設汽車散裝卸料裝置。

  出庫水泥經(jīng)斜槽、提升機一路送入包裝一路送入火車散裝。

 ?。?1)生產(chǎn)線主要計量設備
  本設計原燃料進廠、成品出廠汽車運輸采用電子汽車衡,火車運輸采用電子軌道衡。生產(chǎn)工序操作控制計量設施根據(jù)工藝要求分別采用申克秤、窯尾生料喂料自穩(wěn)流控制系統(tǒng)、煤粉轉(zhuǎn)子粉體流量計等。

  四、主要技術(shù)指標及生產(chǎn)數(shù)據(jù)

表2 主要技術(shù)指標對比   

序號

項目

設計指標

考核指標

年均運行指標

1

熟料產(chǎn)量(t/d)

2500

2898.6

2850

2

熟料燒成熱耗(kJ/kg-cl)
[kcal/kg-cl]

3093
[740]

3072
[735]

3175
[759.6]

3

熟料電耗(kWh/t-cl)

56

54

58

4

熟料強度(MPa)

≥58

 

59.4

4

C1筒出口溫度(℃)

320~340

315~340

300~320

5

C1筒出口負壓(Pa)

≤5200

4800~5200

4800~5200

6

窯尾分解率(%)

≥93

98

 

7

三次風溫(℃)

850~900

950~1020

 

7

水泥綜合電耗(kWh/t-cl)

88

 

 

8

生料立式磨產(chǎn)量(t/h)

190~210

210~245

230

9

水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量(t/h)

210~220

 

 

表3 投產(chǎn)以來生產(chǎn)數(shù)據(jù)

    月份
項目

2004.11

2004.12

2005.1

2005.2

2005.3

2005.4

產(chǎn)量(噸)

5736

50158

28889

3774

51925

82561

強度(MPa)

54.6

58.7

59

61.6

60.3

58.7

    月份
項目

2005.5

2005.6

2005.7

2005.8

2005.9

2005.10

產(chǎn)量(噸)

78202

77250

82501

82704

80259

80355

強度(MPa)

59.1

58.4

59.6

59.3

58.4

 

  五、系統(tǒng)總體評價
  經(jīng)過設計單位和工廠的不懈努力,該生產(chǎn)線的產(chǎn)能很快便達到并超過設計指標,且狀態(tài)日趨穩(wěn)定,系統(tǒng)指標不斷提高,熟料產(chǎn)量遠遠超過設計值,達到了國內(nèi)先進水平。生料磨產(chǎn)量平均達到230t/h,回轉(zhuǎn)窯日產(chǎn)量平均達2800噸以上。最高日產(chǎn)量達3100噸以上,全面達到或超過設計指標。月產(chǎn)量最高已達82576噸,月平均噸熟料標準煤耗可達108.5kg,生產(chǎn)期間燒成系統(tǒng)運行良好,預熱器系統(tǒng)沒有發(fā)生堵塞現(xiàn)象,實現(xiàn)設計目標。2004年11月底~2005年10月底生產(chǎn)熟料70萬噸。熟料燒成熱耗3175kJ/kg(759.6kCal/kg),熟料標號大于59MPa,工程投資17017萬元。預計2005年熟料總產(chǎn)量可達85萬噸。

  六、建議
  根據(jù)實際熱態(tài)檢測結(jié)果,若想進一步提高系統(tǒng)各項指標,使該生產(chǎn)線全面超過國內(nèi)先進水平,可采取相應措施彌補系統(tǒng)目前存在的不足之處。為此,特提出如下建議:

  1、下料順暢和良好的鎖風效果是旋風筒達到良好分離效果的基礎,目前C4下料管翻板閥安裝方式不對,雖然共加了十幾塊配重塊,仍然鎖風效果不好,會影響四級筒的分離效果,也會影響下料的順暢。

  2、三級筒目前還存在一定的積料和沖料的問題,對系統(tǒng)穩(wěn)定、高效率運行有一定不利影響。這與該預熱器溫度偏高(700℃左右)有一定關系。

  3、預熱器的管道撒料裝置性能還不是十分理想。一般預熱器在系統(tǒng)熟料產(chǎn)能超過設計能力10%以上時,如果分解爐燃燒狀況良好,出預熱器的廢氣溫度應當可降低到310℃或更低,本系統(tǒng)出預熱器溫度超過330℃,說明換熱進行的還不是很理想,撒料裝置有進一步優(yōu)化完善的必要。

  鑒于目前系統(tǒng)的狀況,如果能夠以最優(yōu)的方案解決上述問題,該生產(chǎn)線的潛力可望得到更充分發(fā)揮,熟料產(chǎn)量穩(wěn)定達到2900t/d以上,達到國內(nèi)同類窯型的領先水平將是完全可能的。

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-23 19:47:24