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電石渣在2500t/d生產(chǎn)線中的應(yīng)用體會

2010-06-12 00:00

  0 前言
  耒陽南方水泥有限公司2500t/d生產(chǎn)線(回轉(zhuǎn)窯:Φ4*60m,篦冷機(jī):LYBLJ3.2×21.6m,有效面積64.26m2)于2007年7月建成點(diǎn)火投產(chǎn)。自有礦山石灰石品位低(CaO約44%~47%),難以配料生產(chǎn),時有l(wèi)00%石灰石配比都難滿足配料要求,一直以來熟料28天抗壓強(qiáng)度在48~52MPa。且石灰石礦點(diǎn)間CaO相差較大,導(dǎo)致生料成分不穩(wěn),影響窯的均衡穩(wěn)定和窯磚的使用年限。2008年8月前,窯磚的壽命不足6個月,同時窯產(chǎn)量也低,月產(chǎn)量不足60000噸。

  2009年我們針對自有礦山石灰石品位低的現(xiàn)狀,從5月開始試用電石渣進(jìn)行配料生產(chǎn),使用情況較好,達(dá)到預(yù)期效果。現(xiàn)將我廠使用電石渣的體會介紹如下,以供參考。

  1 使用情況及效果
  將2008年12月與2009年12月生產(chǎn)進(jìn)行對比,電石渣、石灰石、砂巖、鐵粉化學(xué)成分見表1所示。

  使用前我們對配料系統(tǒng)進(jìn)行技改,增加一臺電石渣皮帶配料秤配料系統(tǒng),實(shí)行四組分配料。使用電石渣后生料質(zhì)量穩(wěn)定,波動也較小,窯況穩(wěn)定,窯均衡穩(wěn)定生產(chǎn),熟料產(chǎn)量提高了,窯皮穩(wěn)定性提高了,窯運(yùn)行穩(wěn)定。

  2009年10月、11月、l2月熟料產(chǎn)量分別為87900噸、88161噸、88178噸,連續(xù)三個月窯運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)100%,窯安全連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)94天。

  使用電石渣后生料質(zhì)量得以穩(wěn)定,熟料質(zhì)量、產(chǎn)量也得以提高,現(xiàn)將使用電石渣前、后的生料與熟料的化學(xué)成分及熟料質(zhì)量情況匯總,見表2所示。使用電石渣配料后,生料成分穩(wěn)定,由于生料成分的穩(wěn)定帶來窯熱工制度穩(wěn)定,對高KH也能適應(yīng),從而為窯系統(tǒng)的穩(wěn)定帶來產(chǎn)能的提升,熟料總鈣的提高以及熟料煅燒質(zhì)量的改善,確保了熟料28天強(qiáng)度較大幅度的提高。

表1 電石渣、石灰石、砂巖、鐵粉化學(xué)成分對比(%)

名稱

水分

Loss

SiO2

Fe203

A1203

CaO

MgO

合計(jì)

生料配比

2008年12月

2009年12月

電石渣

36.96

25.06

5.13

0.77

2.05

66.29

0.14

99.44

0

7

石灰石

0.8

38.45

9.15

1.78

1.03

44.96

0.61

95.98

95

88

砂巖

l.2

5.27

72.69

13.59

4.95

0.13

0.34

96.97

3

4

鐵粉

2.5

4.41

27.37

5.18

50

3.97

1.48

92.41

2

2

表2 使用電石渣前后匯總表

名稱

階段

化學(xué)成份/%

率值

Loss

SiO2

A1203

Fe203

CaO

MgO

S03

fCaO

KH

KH-

SM

IM

生料

使用前

35.22

13.30

3.28

1.92

43.83

1.41

 

 

98.95

1.01

 

2.56

1.71

使用后

35.03

12.98

2.98

2.06

44.26

1.35

 

 

98.65

1.06

 

2.58

1.45

熟料

使用前

0.21

21.75

5.46

3.40

65.05

2.03

0.49

1.17

99.55

0.90

0.88

2.46

1.61

使用后

0.20

21.03

5.30

3.30

65.64

2.12

0.94

1.14

99.67

0.94

0.92

2.44

1.61

名稱

階段

礦物組成/%

熟料抗折強(qiáng)度/MPa

熟料抗壓強(qiáng)度/MPa

熟料產(chǎn)量/(t/d)

當(dāng)月產(chǎn)量/t

C3S

C2S

CA

C4AF

1d

3d

28d

1d

3d

28d

 

 

生料

使用前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用后

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熟料

使用前

51.87

23.25

8.69

10.33

4.10

5.34

8.54

13.81

27.35

52.19

2100-2300

73775

使用后

59.79

15.19

8.46

10.03

4.22

6.25

8.99

18.30

35.38

58.82

2800-3000

88178

  2 窯系統(tǒng)操作中的注意事項(xiàng)

  (1)C1出口負(fù)壓的控制:因電石渣的分解溫度低(575℃),預(yù)熱器系統(tǒng)易結(jié)皮,為確保系統(tǒng)安全,總結(jié)兄弟單位教訓(xùn),以防預(yù)熱器系統(tǒng)壓力過大出現(xiàn)增濕塔吸扁現(xiàn)象,將C1出口壓力與高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)行安全聯(lián)鎖,若系統(tǒng)壓力過大,高溫風(fēng)機(jī)則跳停。

  (2)分解爐出口溫度比正常降低,目前我們控制在865~870℃。

  (3)注意電石渣的摻量,適量的摻量有利于立磨系統(tǒng)的運(yùn)行,但因電石渣水分一般在30%以上,容易堵入磨下料溜子,影響立磨操作及產(chǎn)量。所以,應(yīng)用時宜從低摻量起試驗(yàn),開始使用2%,逐步增到10%以上,最后根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及使用效果,結(jié)合以上幾方面考慮,再結(jié)合石灰右與電石渣價差,將其摻量確定在6%~10%較為理想。

  (4)電石渣對窯磚的損傷較大,在窯系統(tǒng)調(diào)整中注意窯皮的補(bǔ)掛,及時控制好燒成帶筒體溫度在320℃以下,我們燒成帶窯磚使用齡期已經(jīng)12個月,目前運(yùn)行良好。

  (5)生產(chǎn)中根據(jù)窯內(nèi)狀況及時調(diào)整煤管及窯爐用風(fēng),這有利于質(zhì)量的穩(wěn)定及產(chǎn)量的提高。

  (6)及時調(diào)整優(yōu)化系統(tǒng)煅燒操作控制參數(shù),保持合理的煅燒制度,充分發(fā)揮窯系統(tǒng)煅燒能力,在保證熟料質(zhì)量的前提下,實(shí)行產(chǎn)量最大化均衡穩(wěn)定生產(chǎn),提高窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率。

  (7)電石渣的利用有利于三廢退稅。

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2024-11-27 19:29:57