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轉(zhuǎn)子秤斷煤的解決措施

2010-08-12 00:00

  河北金牛二期工程是一條2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,窯頭、窯尾喂煤秤均選用德國(guó)菲斯特公司生產(chǎn)的DRW4.1轉(zhuǎn)子計(jì)量秤,喂料能力0~12t/h,計(jì)量精度1%,該秤集鎖風(fēng)、計(jì)量、喂煤為一體,計(jì)量精度高,喂煤均勻穩(wěn)定、波動(dòng)小。2005年6月份投產(chǎn)后使用效果良好,沒有出現(xiàn)斷煤波動(dòng)現(xiàn)象,但自2005冬季開始出現(xiàn)頭尾煤波動(dòng),且越來越歷害,嚴(yán)重時(shí)長(zhǎng)時(shí)間不下煤,影響正常的生產(chǎn)。

  1 斷煤的征兆及危害
  1.1斷頭煤
  斷頭煤時(shí)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速加快,從變頻器上顯示達(dá)到滿負(fù)荷,從中控室操作上顯示負(fù)荷率由70%以上下降到0%,同時(shí)喂煤風(fēng)機(jī)電流由99A下降到90A,由于沒有頭煤,窯頭看火鏡頭很快變黑,首先飛砂,如不及時(shí)減料、減窯速就會(huì)竄生料,不能保證熟料質(zhì)量,即使能很好控制也會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)fCaO過量的現(xiàn)象,對(duì)正常煅燒和熱工制度的穩(wěn)定造成很大影響。

  1.2 斷尾煤
  斷尾煤時(shí)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速加快,從變頻器上顯示達(dá)到滿負(fù)荷,從中控室操作上顯示負(fù)荷率由70%以上下降到0%,同時(shí)喂煤風(fēng)機(jī)電流由101A下降到90A,由于沒有尾煤,預(yù)熱器和分解爐的溫度下降,當(dāng)分解爐溫度低于840℃時(shí),窯電流開始降低,輕的出現(xiàn)fCaO過量的現(xiàn)象,重的出現(xiàn)竄生料的
現(xiàn)象。

  2 故障的原因分析
  由于轉(zhuǎn)子秤是通過風(fēng)力輸送物料,煤粉經(jīng)下料管落到轉(zhuǎn)子的分格當(dāng)中,通過轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)經(jīng)過稱重傳感器稱量后,在另一側(cè)由風(fēng)力吹出并輸送到燒成系統(tǒng)中去。轉(zhuǎn)子是一個(gè)由4圈分格組成的圓柱型分格輪,與頂板保留一定間隙(允許值0.2-0.4mm),以保證轉(zhuǎn)子平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)(圖1)。

圖1 轉(zhuǎn)子秤原理示意圖

圖2 轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)圖

  根據(jù)轉(zhuǎn)子秤工作原理及轉(zhuǎn)子秤結(jié)構(gòu)(圖2),我們認(rèn)真研究找出了故障的原因:

 ?。?)壓縮空氣質(zhì)量達(dá)不到設(shè)備要求,含水、油量太高,在空氣助流時(shí)將水分帶到煤粉中,導(dǎo)致煤粉含水量上升,出現(xiàn)結(jié)露或下料不利現(xiàn)象。

 ?。?)該廠采用的煙煤為山西神木的優(yōu)質(zhì)煙煤,該煤特點(diǎn)是揮發(fā)分高,灰分低,發(fā)熱量高,但缺點(diǎn)是內(nèi)水較高,煤磨烘干溫度即使提高到60℃以上內(nèi)水仍在3%左右。

 ?。?)因?yàn)槊悍蹅}(cāng)內(nèi)外溫差較大,使得倉(cāng)壁有輕微結(jié)露現(xiàn)象,導(dǎo)致下料管中煤粉會(huì)有少量結(jié)塊,在下料管出口處堵塞部分下料口,造成下料不暢。

 ?。?)轉(zhuǎn)子上表面與頂板間隙過大,造成喂料風(fēng)從轉(zhuǎn)子頂部間隙中向下料管回竄,在下料管出口處形成氣囊,阻礙物料下流造成波動(dòng)及斷料。

 ?。?)煤粉倉(cāng)的外保溫效果不好,特別是下料管沒有采取保溫措施。

  3 解決措施
  根據(jù)對(duì)故障原因的分析,我們分別采取措施解決波動(dòng)及斷料問題:

 ?。?)在煤粉倉(cāng)錐體及下料管部分使用泡沫石棉和伴熱帶進(jìn)行保溫處理,防止倉(cāng)壁結(jié)露現(xiàn)象發(fā)生,但該項(xiàng)措施收效甚微。

 ?。?)在煤粉倉(cāng)頂安裝兩根13m長(zhǎng)90檢測(cè)與計(jì)量壓縮空氣管道,在煤秤不下煤時(shí)安排崗位工活動(dòng)管道和利用壓縮空氣對(duì)煤倉(cāng)進(jìn)行清掃,開始有效,逐漸不起作用(因壓縮空氣中水分太高)。

 ?。?)對(duì)轉(zhuǎn)子上下表面及底板、頂板進(jìn)行機(jī)械加工,恢復(fù)其原有平整度,保證轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);將轉(zhuǎn)子上表面與頂板間隙調(diào)整到最小值(0.2mm),防止喂料風(fēng)回竄影響下料,效果不大。

 ?。?)最后使用端面連接式減速電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)制作了攪拌器安裝在下料管的下部(氣動(dòng)閘板閥上方),同時(shí)將煤粉倉(cāng)錐體的壓縮空氣助流關(guān)閉,減少煤粉變潮和結(jié)露的機(jī)會(huì),即使結(jié)露和結(jié)塊,攪拌器也能將煤粉倉(cāng)中產(chǎn)生的結(jié)塊在下料過程中打碎,同時(shí)攪
拌器還能有效疏松下料管中的物料,防止下料口堵塞(圖3)。

  采用上述方案后,煤粉倉(cāng)下料波動(dòng)及斷料問題得到解決,設(shè)備運(yùn)行至今效果良好。同時(shí)通過控制出磨溫度保證煤粉的干燥性,有效保證了煤粉下料的穩(wěn)定,保障了窯系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),為提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、穩(wěn)定高效生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。

圖3 攪拌器安裝示意圖

 

來源:水泥技術(shù)

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