1、概述
O-Sepa選粉機(jī)是上世紀(jì)從日本引進(jìn)的,國內(nèi)大中型粉磨系統(tǒng)采用比較多。經(jīng)國內(nèi)眾多水泥企業(yè)實際使用的調(diào)查結(jié)果表明,O-Sepa選粉機(jī)存在的主要問題是選粉效率低,單位產(chǎn)品的能耗高,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后。對O-Sepa選粉機(jī)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真的分析和實驗,發(fā)現(xiàn)O-Sepa選粉機(jī)在結(jié)構(gòu)上存在嚴(yán)重的缺陷,造成了選粉效率普遍偏低,一般選粉效率在40%~60%,少數(shù)廠家選粉效率在20%~30%,極少數(shù)有廠家選粉效率達(dá)到60%,造成磨機(jī)過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,降低了磨機(jī)產(chǎn)量,增加了電耗。
南京旋立重機(jī)公司和南京工業(yè)大學(xué)粉體科學(xué)與工程研究所聯(lián)合開發(fā)的O-Sepa選粉機(jī)改造新技術(shù),該項目由我國著名粉體科學(xué)與工程學(xué)術(shù)帶頭人張少明教授擔(dān)任技術(shù)總負(fù)責(zé)人,徹底解決了O-Sepa選粉機(jī)效率低、電耗高等問題,節(jié)能效果效果明顯。改造后,產(chǎn)量普遍提高10%左右,選粉效率從45%提高到80%左右,電耗大幅度下降,這一重大粉磨技術(shù)改造成果,受到眾多使用O-Sepa選粉機(jī)企業(yè)的歡迎。
2、目前O-Sepa選粉機(jī)存在的主要問題
O-Sepa選粉機(jī)是上世紀(jì)日本小野田公司率先研發(fā),在選粉原理上有了進(jìn)一步的突破,其優(yōu)點非常突出,被稱為繼離心式選粉機(jī)、旋風(fēng)式選粉機(jī)之后的第三代選粉機(jī),目前廣泛應(yīng)用于水泥企業(yè)的圈流粉磨工藝。與第二代旋風(fēng)式選粉機(jī)相比,水泥強(qiáng)度有了提高,產(chǎn)品質(zhì)量有了保證。但近年來,隨著我國水泥行業(yè)實行ISO水泥新標(biāo)準(zhǔn)和單條水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,在使用過程中出現(xiàn)了一些問題。這些缺陷制約了O-Sepa選粉機(jī)效益的發(fā)揮,主要表現(xiàn)在以下幾點:
1)選粉效率低。傳統(tǒng)O-Sepa選粉機(jī)物料分散不充分、不均勻,是影響選粉效率的一個重要因素,主要是因為物料在選粉機(jī)內(nèi)主要靠轉(zhuǎn)子頂部撒料盤的離心力拋出分散,一般O-Sepa選粉機(jī)有2~4個進(jìn)口,但其本身在分配到各進(jìn)料口的料量已經(jīng)就有差距。因撒料區(qū)域是在轉(zhuǎn)子的邊緣(20mm),所以物料落到撒料盤后,在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速較高的情況下部分物料在剛落下就被甩出撒料盤,物料不能在整個截面上均勻分布,因而導(dǎo)致分級區(qū)內(nèi)氣體流場穩(wěn)定,并直接影響到分選效果。
2)由于物料分散效果不好,使得下一步分級也無法達(dá)到預(yù)期效果,是大量的合格產(chǎn)品進(jìn)入粗粉區(qū)。如果二次選粉(即三次風(fēng)區(qū)域)能力強(qiáng),還可將合格顆粒選出成為成品,但是O-Sepa選粉機(jī)的二次風(fēng)基本不起作用。
3)回粉中含有大量成品,特別是30um一下的顆粒進(jìn)入磨機(jī),導(dǎo)致粉磨效率降低,噸水泥電耗上升,循環(huán)負(fù)荷偏高。
3、改進(jìn)型O-Sepa選粉機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理
3.1結(jié)構(gòu)概述
本機(jī)主要由殼體、回轉(zhuǎn)部分、傳動部分、潤滑系統(tǒng)等組成。殼體部分由殼體、灰斗、進(jìn)料斗、彎管等組成。在殼體內(nèi)裝有導(dǎo)向葉片、緩沖板、空氣密封圈。殼體側(cè)面及頂蓋設(shè)有檢修門。殼體的一、二次風(fēng)進(jìn)口及彎管出口處內(nèi)粘貼有陶瓷;進(jìn)料斗、導(dǎo)向葉片、緩沖板各處均為耐磨材料。殼體上部承受選粉機(jī)主軸所連接的電動機(jī)、減速機(jī)、支座等重量。
回轉(zhuǎn)部分由轉(zhuǎn)子、主軸軸承等組成。轉(zhuǎn)子用鍵固定在主軸上,主軸通過傳動部分而轉(zhuǎn)動。轉(zhuǎn)子由撒料盤、水平垂直隔板、上下軸套、聯(lián)結(jié)板組成。轉(zhuǎn)子是選粉機(jī)的核心部分。主軸及軸承均安裝在主軸套內(nèi)。軸承用稀油潤滑,采用橡膠骨架油封及氣封進(jìn)行密封。
3.2工作原理
粉磨后的物料喂入選粉機(jī)的喂料口,通過旋轉(zhuǎn)的撒料盤和固定的緩沖板的作用,在分散狀態(tài)下被拋向?qū)蛉~片和轉(zhuǎn)子間,物料在旋轉(zhuǎn)氣流中進(jìn)行分級。二次風(fēng)的作用增強(qiáng)了旋風(fēng)作用以保持必要的平衡,粗顆粒向下運(yùn)動到導(dǎo)向葉片處仍被進(jìn)入的一、二次風(fēng)進(jìn)行分選。繼續(xù)向下運(yùn)動的粗顆粒經(jīng)灰斗處時再次受到進(jìn)入的三次風(fēng)的分選,使之進(jìn)一步除去混在粗粉中的細(xì)粉,最后選下的粗粉經(jīng)灰斗出了口排出。細(xì)粉通過轉(zhuǎn)子中心和空氣一起排出,經(jīng)收塵器收集為成品。
本機(jī)為負(fù)壓操作,選粉空氣可以是含塵氣體、外部空氣或兩種空氣的混合氣體。一、二次風(fēng)從各自的空氣入口沿切線方向進(jìn)入選粉機(jī),通過具有一定角度的固定導(dǎo)向葉片及轉(zhuǎn)子的格板形成渦流,三次風(fēng)由下部切線方向進(jìn)入選粉機(jī)。
4、進(jìn)型O-Sepa選粉機(jī)性能參數(shù)
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) |
XLX1000 |
XLX1500 |
XLX2000 |
XLX2500 |
XLX3000 |
XLX3500 |
XLX4000 |
產(chǎn)量(t/h) |
35~55 |
45~80 |
70~110 |
90~130 |
110~160 |
130~190 |
150~210 |
風(fēng)量(m3/h) |
55000~70000 |
85000~10000 |
110000~130000 |
140000~160000 |
170000~200000 |
200000~230000 |
230000~260000 |
設(shè)備阻力(Pa) |
1400~2200 |
1400~2200 |
1400~2200 |
1400~2200 |
1400~2200 |
1400~2200 |
1400~2200 |
電機(jī)功率(kW)
電機(jī)型號 |
55
Y250M-4 |
75
Y280S-4 |
90
280M-4 |
110
Y315S-4 |
132
Y315M1-4 |
200
Y315L2-4 |
250
Y355M2-4 |
減速機(jī)型號
速比 |
B2SV-5
5.6 |
B2SV-5
6.3 |
B2SV-6
6.3 |
B2SV-6
7.1 |
B2SV-7
7.1 |
B2SV-8
8 |
B2SV-9
9 |
稀油站型號
功率(kW) |
XYZ-10
2×0.55 |
XYZ-10
2×0.55 |
XYZ-10
2×0.55 |
XYZ-10
2×0.55 |
XYZ-10
2×0.55 |
XYZ-16
2×1.1 |
XYZ-16
2×1.1 |
設(shè)備重量(t) |
13.7 |
17.9 |
23.6 |
26.9 |
29.8 |
34.3 |
40.8 |
5、主要改進(jìn)措施
該項改造的主要內(nèi)容是對選粉機(jī)的本體進(jìn)行改造,整體流程不變,優(yōu)點是工作量小、投資省、改造周期短。改造步驟為:
1)撒料盤的改造,使物料在整個圓周分選區(qū)域內(nèi)充分均勻地分散到氣流中。
2)改進(jìn)一二次進(jìn)風(fēng)口,達(dá)到進(jìn)風(fēng)口底部不積料和改變二次風(fēng)量,強(qiáng)化二次風(fēng)選作用。
3)改進(jìn)導(dǎo)向葉片結(jié)構(gòu),調(diào)整一、二、三次風(fēng)比例。
4)更換下錐體,強(qiáng)化三次風(fēng),改造三次風(fēng)進(jìn)風(fēng)管,將原來的幾點進(jìn)風(fēng)改為環(huán)向切向進(jìn)風(fēng),使三次風(fēng)對沿錐體內(nèi)壁下滑物料的二次分選作用得到明顯強(qiáng)化,可大幅度降低回磨物料中合格成品,特別是3um~30um顆粒的含量,從而有助于成品的顆粒組成改善,以及比表面積和強(qiáng)度等級的提高。
5)加強(qiáng)內(nèi)錐,提高二次選粉能力。
6、操作要求
1)風(fēng)量的控制:一、二次風(fēng)口處的空氣調(diào)節(jié)閥門基本上是全開的。當(dāng)來自積灰點的粉塵發(fā)生飛散時可以將調(diào)節(jié)閥門關(guān)小。三次風(fēng)口處的空氣調(diào)節(jié)閥基本上是開至50%。
2)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的控制:在本機(jī)所注明的調(diào)速范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié),可通過變化轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)產(chǎn)品的細(xì)度,轉(zhuǎn)速高則產(chǎn)品細(xì)度細(xì)(即比表面積高)。另外,不提倡通過調(diào)節(jié)風(fēng)量來調(diào)節(jié)產(chǎn)品細(xì)度,因為風(fēng)量比規(guī)定值增大或減少都會影響選粉效率和顆粒的級配。
7、技術(shù)改造效果
改造后粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量提高10%以上,單位產(chǎn)品電耗降低8%~10%。選粉效率大大提高,從原來的45%提高到80%左右;容積效率高、處理粉量大,更適于大規(guī)模生產(chǎn)的需要;同時磨損小,維護(hù)費用低。該技術(shù)改造投資省,設(shè)備改造的費用僅相當(dāng)于新設(shè)備的1/3,改造周期僅需1~3天,投資少、見效快,緊靠節(jié)省的電費即可在短期內(nèi)回收改造投資。
8、用戶情況
1)湖北葛洲壩水泥股份有限公司φ3.8×13m磨機(jī)粉磨特種水泥,使用O-Sepa選粉機(jī),在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),選粉效率僅45%~50%,回粉現(xiàn)象嚴(yán)重,綜合電耗高,高時達(dá)到49kWh/t,嚴(yán)重影響噸水泥的綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。通過對O-Sepa選粉機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)和撒料盤,更換積灰斗,強(qiáng)化三次風(fēng)等措施,使選粉效率從改造前的48%提高到80%,臺時產(chǎn)量大幅度提高,平均增幅達(dá)到14%以上。由于技術(shù)改造效果顯著,該公司另外兩臺O-Sepa選粉機(jī)也應(yīng)用的該技術(shù)進(jìn)行改造,并取得了滿意的改造效果。
2)河北冀東三友水泥有限公司粉磨系統(tǒng)中φ4.2×11m水泥磨機(jī)配備了O-Sepa選粉機(jī),在實際操作過程中發(fā)現(xiàn)選粉效率不高、粉料分散不均勻等問題。后采用專利技術(shù)改造后,水泥產(chǎn)量從原來的93t/h提高到103t/h,提高了10%以上,選粉效率從原來的45%提高到80%,能耗降低了10%,靠節(jié)約電費很快回收了投資。