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回轉(zhuǎn)窯筒體余熱回收利用技術(shù)研究與應(yīng)用

2010-09-19 00:00

  我公司兩條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線為Φ4.8×74m回轉(zhuǎn)窯,窯胴體長(zhǎng)度為74m,表面平均溫度為250至350℃,生產(chǎn)中筒體輻射熱量直接排到大氣中,不僅浪費(fèi)能源,也對(duì)周?chē)h(huán)境造成影響。為積極響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策,創(chuàng)建節(jié)能型、環(huán)保型企業(yè),解決此問(wèn)題有重要意義。

  根據(jù)南京水泥設(shè)計(jì)院對(duì)我公司熱工標(biāo)定的結(jié)果可以看出,回轉(zhuǎn)窯胴體表面散熱占系統(tǒng)表面散熱的63%,此處的熱量損失集中易于回收。

  系統(tǒng)表面散熱損失計(jì)算結(jié)果

  【注】:冷卻機(jī)散熱損失還包括窯頭罩的散熱損失。

  此項(xiàng)技術(shù)主要是通過(guò)在回轉(zhuǎn)窯上方安裝弧形集熱器,利用收集回轉(zhuǎn)窯筒體的輻射熱能,加熱鍋爐給水,增加余熱電廠發(fā)電,剩余熱能為生活洗澡用水、冬季取暖供熱。該工程是一項(xiàng)環(huán)保、節(jié)能、增效的工程,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益十分顯著。

  集熱器主要構(gòu)造為單層回環(huán)鍋爐鋼管制作,內(nèi)部流通介質(zhì)為循環(huán)水,集熱器共分四段(其中分為6000型兩段,7000型兩段)呈弧形分別覆蓋于三條輪帶間隔的兩段部分。這樣回轉(zhuǎn)窯胴體散出的熱量大部分通過(guò)集熱器收集,將其中循環(huán)管內(nèi)的循環(huán)水加熱,循環(huán)水分別通過(guò)集熱器的進(jìn)水口和出水口流入和流出,見(jiàn)簡(jiǎn)圖:

  該工程設(shè)計(jì)為常壓,集熱器裝置尺寸,根據(jù)回轉(zhuǎn)窯及周邊建筑物等安裝因素確定,所需材料外購(gòu)并經(jīng)加工制作完成。本系統(tǒng)嚴(yán)格按照壓力容器相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加工制作,并須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的打壓試驗(yàn),并作出使用評(píng)估,以保證在使用過(guò)程中不致出現(xiàn)泄漏故障影響生產(chǎn)。主要包括設(shè)備、非標(biāo)件的制作與安裝,管道的安裝及防腐、保溫,及與前期生活供水管道的合茬以及并聯(lián)系統(tǒng)的試驗(yàn)、調(diào)試工作。冬季取暖4套換熱罩可供取暖面積8000㎡,滿足廠區(qū)供暖需求。

  經(jīng)過(guò)集熱器加熱過(guò)的循環(huán)水分兩路流走,其中一路接至公司辦公樓和職工宿舍樓的供暖管路上作為熱量來(lái)源于冬季為辦公樓和宿舍樓供暖及職工洗澡用水;另一路水從集熱器出來(lái)后,經(jīng)過(guò)一組換熱器進(jìn)行熱源交換,再通過(guò)循環(huán)泵完成循環(huán)過(guò)程。換熱器為一組并列回環(huán)管路制作,其中一列為回轉(zhuǎn)窯集熱器出水管路,另一列為涼水管路,在這其中,換熱器通過(guò)熱交換將熱能傳遞到?jīng)鏊苈分袑⑺訙睾螅腿胍粋€(gè)特制溫水箱中,為職工浴室提供洗浴用水,浴室排水隨進(jìn)入污水處理系統(tǒng),見(jiàn)簡(jiǎn)圖:

  經(jīng)過(guò)供暖區(qū)溫度降低的水進(jìn)入集水箱,在集水箱內(nèi)經(jīng)過(guò)水源補(bǔ)充后,通過(guò)兩臺(tái)循環(huán)泵將水重新打入集熱器內(nèi)再次加熱,見(jiàn)簡(jiǎn)圖:

  經(jīng)過(guò)前期實(shí)踐使用,現(xiàn)通過(guò)調(diào)研考證及多次論證,決定在夏季將廠區(qū)生活用熱只用其中一臺(tái)集熱罩供熱,將其余三套集熱系統(tǒng)全部參與生產(chǎn)線余熱發(fā)電,其收集熱能用于余熱電廠軟化水加熱,使原水溫度升高,增加發(fā)電量,以獲取更多經(jīng)濟(jì)效益,見(jiàn)簡(jiǎn)圖:

  將新曾集熱系統(tǒng)通過(guò)嚴(yán)格煮爐清洗,與余熱電廠原水系統(tǒng)合茬,用于發(fā)電原水加熱,系統(tǒng)運(yùn)行后經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè),給水溫度能從原來(lái)45℃增加到55℃。系統(tǒng)壓力為1.17mp;流量為47t/h。

  見(jiàn)簡(jiǎn)圖:

  改造后運(yùn)行情況:

  經(jīng)濟(jì)效益分析

  一、原公司辦公樓、職工宿舍取暖及浴室用水熱源均為一線窯頭余熱鍋爐供熱。一線窯頭余熱鍋爐每年冬、夏季各停產(chǎn)檢修15天,每天需消耗12噸原煤以滿足供熱需求,每年可節(jié)約用煤成本12噸×30天×0.07萬(wàn)元/噸=25.2萬(wàn)元。

  二、一線窯頭余熱鍋爐正常使用時(shí),與余熱電廠發(fā)電爭(zhēng)熱量,可使電廠每年減少發(fā)電量130萬(wàn)kwh,按0.6元/kwh計(jì)算,每年可挽回發(fā)電損失130萬(wàn)kwh×0.6元/kwh=78萬(wàn)元。

  三、回轉(zhuǎn)窯筒體集熱系統(tǒng)用于余熱發(fā)電正常投運(yùn)后,經(jīng)測(cè)算、核實(shí),每年集熱系統(tǒng)所提供熱量收集可為電廠增加發(fā)電150萬(wàn)kwh,按0.6元/kwh計(jì)算,每年增加發(fā)電效益150萬(wàn)kwh×0.6元/kwh=90萬(wàn)元。

  四、55℃的熱水1.17MP壓力下,熱焓值231.6kJ/kg,65℃的熱焓值273.42,增加熱焓總量1962250 kJ/kg,占窯筒體總散熱量的7%。折合標(biāo)準(zhǔn)煤67kg/h,按照年運(yùn)行8000小時(shí)計(jì)算,年節(jié)約煤炭536噸,增加發(fā)電量135萬(wàn)kwh,減排CO21387.9噸。

  五、窯頭余熱鍋爐年維修費(fèi)用20萬(wàn)元,二線回轉(zhuǎn)窯筒體換熱系統(tǒng)年維修費(fèi)用10萬(wàn)元。

  綜上計(jì)算,扣除此項(xiàng)系統(tǒng)每年維修、保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用30萬(wàn)元,每年可為公司節(jié)約煤炭支出費(fèi)用25.2萬(wàn)元,每年為公司增加發(fā)電創(chuàng)收168萬(wàn)元,此項(xiàng)工程投資96萬(wàn)元,當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收186萬(wàn)元,而此套設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為15年,所以預(yù)計(jì)可為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益4242萬(wàn)元。

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