回轉窯輪帶與筒體墊板間隙的調整
2011-03-24 00:00
我公司Ф4m×60m回轉窯中檔輪帶與筒體墊板嚴重磨損,導致間隙較大,經測量達到25mm,遠遠超過了設計值。為使設備正常運行,我們對輪帶與墊板間隙進行了兩次調整。
1、第一次調整
采用加墊的方式調整,即在筒體墊板的上面,加一層一定厚度的墊子。墊子的材料選用16Mn,尺寸大小與墊板尺寸一樣。先在卷板機上壓出Ф4m的弧度,然后在筒體上方,將墊子覆實在墊板的上面,后用J506焊條在兩側進行焊接。
按照托輪間隙調整經驗公式計算得到,窯中檔輪帶與墊板的間隙為15.3mm,因此墊子厚度選為4mm,調整后的理論間隙為17mm,實際測量為16mm。
經過調整,設備安全運行3個月后,有兩塊墊子出現(xiàn)了開焊現(xiàn)象。分析其失效狀況,認為原因在于薄墊子的熱膨脹伸長率與原厚墊板有差異,加之是焊接結構,本身存在焊接應力,所以容易失效。
2、第二次調整
之后,再次對設備進行調整,采取更換筒體墊板的方法。墊板自行加工,材質仍舊使用16Mn,厚度由原來的12mm,增至16mm,理論間隙與第一次調整的間隙一樣,實測間隙為16mm。
更換墊板后,窯一直安全運行,但仍存在問題,由于忽略了墊板固定塊的寬度尺寸,墊板固定塊與筒體固定槽間隙達20mm,導致回轉窯在運行中有墊板固定塊碰撞固定槽的聲音。因此,又在墊板固定塊的一側焊接上一塊寬10mm的錳鋼條,使其固定塊與固定槽的間隙由原來的20mm縮小到10mm,這樣有效消除了該墊板在運轉過程中產生的碰撞。
輪帶和墊板的潤滑
輪帶與墊板的潤滑最初采用噴射專用高溫潤滑油,其價格昂貴,后期采用拖輪瓦換下的廢油與石墨粉進行混合,混合比為2∶1,然后涂抹在輪帶表面。經試用,效果較好。
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