寧國水泥廠純低溫水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)及運行業(yè)績報告
自一九九八年三月我廠4000t/d水泥生產(chǎn)線配套應(yīng)用純低溫余熱發(fā)電技術(shù)獲得了運轉(zhuǎn)成功。該技術(shù)和主要裝備是由日本川崎重工提供的,發(fā)電機裝機容量為6480kW,年設(shè)計發(fā)電量為4087×104kWh,噸熟料發(fā)電能力為33.88kW.h/t。
一、系統(tǒng)的主要技術(shù)特點:
水泥廠余熱資源的特點是:流量大,品位較低。以寧國水泥廠4000t/d生產(chǎn)線為例,PH(預(yù)熱器)和AQC(冷卻機)出口廢氣流量和溫度分別為258550Nm3/h、350℃和306600Nm3/h、238℃,余熱發(fā)電便是充分利用這兩部分余熱資源進行熱能回收。
1)熱力系統(tǒng)
整個熱力系統(tǒng)設(shè)計經(jīng)濟、高效、安全,系統(tǒng)工藝流程是由兩臺高效余熱鍋爐AQC、PH鍋爐、兩臺高低壓閃蒸器和一套汽輪發(fā)電機組組成,輔之以冷卻水系統(tǒng)、純水制取系統(tǒng)、鍋爐給水系統(tǒng)及鍋爐粉塵輸送系統(tǒng)。余熱鍋爐內(nèi)進行熱交換產(chǎn)生壓力為25kg/cm2、溫度為335℃~350℃、額定蒸發(fā)量為31.1t/h的過熱蒸汽通入汽輪機,進行能量轉(zhuǎn)換,拖動發(fā)電機向電網(wǎng)輸送電力。
?。?)采用凝汽式兩點混汽式汽輪機。凝汽式是指做過功的蒸汽充分冷凝成凝結(jié)水,重新進入系統(tǒng)循環(huán),減少系統(tǒng)補充水量。混汽式是指汽輪機除主蒸汽外,另有兩路低壓飽和蒸汽導(dǎo)入汽輪機做功,從而提高汽輪機相對內(nèi)效率,提高發(fā)電機輸出功率。
?。?)設(shè)置具有專利技術(shù)、高熱效率的PH鍋爐,采用特殊設(shè)計的機械振打裝置進行受熱面除灰,保證鍋爐很高的傳熱效率。
?。?)應(yīng)用熱水閃蒸技術(shù)(高壓熱水進入低壓空間瞬間汽化現(xiàn)象),設(shè)置一臺高壓閃蒸器和一臺低壓閃蒸器,一方面將閃蒸出的飽和蒸汽導(dǎo)入汽輪機做功,進一步提高汽輪機輸出功率,另一方面通過鍋爐給水系統(tǒng)循環(huán),可以有效地控制AQC爐省煤器段出口水溫,保證鍋爐給水工況穩(wěn)定。
(4)由于PH鍋爐出口廢氣還要用于原料烘干,所以PH鍋爐無省煤器,只設(shè)蒸發(fā)器和過熱器,控制出爐煙溫在250℃,以滿足水泥生產(chǎn)線原料烘干的需求。
?。?)采用熱水閃蒸自除氧結(jié)合化學(xué)除氧的辦法進行除氧,不另設(shè)除氧器,減少了工藝設(shè)備,簡化了工藝流程。
?。?)熱力泵均采用一用一備雙系列。在運行泵出現(xiàn)故障時,備用泵自動投入使用,保證了發(fā)電系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行。
2)余熱鍋爐
AQC鍋爐設(shè)計為立式自然循環(huán)鍋爐,帶汽包,煙氣自上而下通過鍋爐,鍋爐自上而下布置過熱器、蒸發(fā)器和省煤器,由于廢氣粉塵為熟料顆粒,具有較強的磨礪性,需設(shè)置預(yù)除塵器進行預(yù)收塵,另外為增大換熱面積,強化換熱效果,AQC鍋爐的傳熱管設(shè)計為螺旋翅片管形式(鰭片管)。
AQC鍋爐工藝參數(shù)設(shè)計:煙氣入口溫度360℃,出口溫度91℃,煙氣流量165300Nm3/h,過熱蒸汽溫度350℃,蒸汽壓力26kg/cm2,額定蒸發(fā)量11.8t/h。
PH鍋爐設(shè)計為臥式強制循環(huán)鍋爐,帶汽包,設(shè)蒸發(fā)器和過熱器,煙氣在管外水平流動,受熱面為蛇形光管,上端固定在構(gòu)架上,下端為自由端,并焊有振打裝置的連桿。由于PH爐入爐粉塵為生料粉,具有較強的粘附性,影響傳熱效果,故設(shè)計機械振打裝置對受熱面定期振打,使受熱面保持干凈無灰,從而保證了很高的傳熱效果。由于工作介質(zhì)在傳熱管內(nèi)是上下流動形式,無法利用其重度差進行自然循環(huán),故需用兩臺強制循環(huán)泵進行給水的強制循環(huán)。
PH鍋爐工藝參數(shù)設(shè)計:煙氣入口溫度350℃,出口溫度250℃,煙氣流量258550Nm3/h,過熱蒸汽溫度330℃,蒸汽壓力26kg/cm2,額定蒸發(fā)量19.3t/h。
兩鍋爐的工藝結(jié)構(gòu)特點對比如下表:
PH鍋爐 | AQC鍋爐 | |
鍋爐形式 | 臥式 | 立式 |
工質(zhì)循環(huán)方式 | 強制循環(huán) | 自然循環(huán) |
煙氣流向 | 水平 | 自上而下 |
管程流向 | 垂直 | 水平 |
管列形式 | 錯排 | 錯排 |
管形式 | 光管 | 螺旋翅管 |
受熱面 | 無省煤器 | 有省煤器 |
除灰裝置 | 機械振打 | 無 |
3)汽輪機
汽輪機的作用是將余熱鍋爐產(chǎn)生的過熱蒸汽的熱能轉(zhuǎn)化為機械能從而帶動發(fā)電機發(fā)電的動力設(shè)備。寧國廠汽輪機為川崎RCM-80型,沖動式、多級、混壓凝汽式帶減速機型汽輪機,額定蒸汽流量31.1t/h,入口蒸汽壓力2.45MPa,蒸汽溫度335℃,排汽絕對壓力0.00585MPa,轉(zhuǎn)速5829rpm,級數(shù)為9級。
?。?)汽輪機為減速式汽輪機,通過減速機后轉(zhuǎn)速為1500rpm,這樣汽輪機的整體尺寸較小,暖機和沖轉(zhuǎn)所需的時間較短,便于汽輪機停機后能夠在短時間內(nèi)迅速再投入,適應(yīng)窯系統(tǒng)工況的波動。針對汽輪機后幾級葉片水份較多、易發(fā)生水蝕現(xiàn)象的特點,在低壓部分特別設(shè)計了集水槽和疏水孔,充分利用轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動的離心力分離水珠,避免水蝕。另在末兩級葉片前部覆蓋了一層特殊合金,以減輕水擊產(chǎn)生的損傷。
?。?)汽輪機的調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用電、液(壓)調(diào)節(jié)方式,感應(yīng)機構(gòu)為電磁式,執(zhí)行機構(gòu)為液壓傳動式。調(diào)節(jié)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,保證了汽輪機在設(shè)計范圍內(nèi)的任何工況下穩(wěn)定運行。
?。?)根據(jù)水泥廠余熱性質(zhì)的特點,汽輪機的運行方式分為速度控制和壓力控制兩種方式。在汽輪機啟動過程中(提速及升負荷),以汽輪機轉(zhuǎn)速為主要控制參數(shù),以保證汽輪發(fā)電機組正常并網(wǎng);當(dāng)機組達到額定負荷時,切換到壓力控制方式,這時以汽輪機入口蒸汽壓力為主要控制參數(shù),調(diào)節(jié)機組輸出功率以保證壓力基本穩(wěn)定,這種控制方式可適應(yīng)廢氣余熱參數(shù)的變化,使整個系統(tǒng)具有較強的適應(yīng)性和可靠性,并做到“熱盡其用”。機組出力超過限定值(約額定功率的110%),自動開啟旁路閥,將部分蒸汽直接導(dǎo)入凝汽器,起到保護發(fā)電機組的目的。
4)發(fā)電機
發(fā)電機設(shè)計為全封閉內(nèi)冷式三相交流同步發(fā)電機,勵磁方式采用無刷勵磁,額定輸出8100KVA,極數(shù)4極,電壓6300V,頻率50HZ,功率因數(shù)80%滯后,電流742A,空氣冷卻器采取水冷卻的方式。
5)DCS控制系統(tǒng)
整個余熱發(fā)電系統(tǒng)采用先進的DCS集散控制系統(tǒng),現(xiàn)場的各種工藝參數(shù)通過傳感器轉(zhuǎn)化為電信號送至中央控制室,由計算機進行分析并在CRT上顯示。中控操作通過觸摸屏發(fā)出指令,調(diào)整各煙風(fēng)閥門、汽水閥門的開度及設(shè)備的啟停等,使整個系統(tǒng)適應(yīng)工況變化。自控系統(tǒng)能夠根據(jù)相關(guān)參數(shù)自動進行汽水系統(tǒng)的調(diào)整,系統(tǒng)的操作簡便可靠,并設(shè)有完善的報警和保護程序,使整個發(fā)電工藝系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定運行。
二、寧國水泥廠4000t/d熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目運轉(zhuǎn)業(yè)績:
1)主要經(jīng)濟技術(shù)指標分析
自一九九八年三月開始實質(zhì)性運轉(zhuǎn)至二○○四年底,從統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,平均噸熟料發(fā)電量已達36.12kWh/t,相對窯運轉(zhuǎn)率為96.24%,累計發(fā)電量已達3.56億千瓦時。系統(tǒng)運行六年來實現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、高效運行。請參見下面生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計圖表:
表一
年份 | 總發(fā)電量 (萬kWh) | 運轉(zhuǎn)時間 (h) | 相對窯運轉(zhuǎn)率 (%) | 噸熟料發(fā)電量 (kWh/t) |
1998年 | 4106.54 | 5514.1 | 93.21 | 37.10 |
1999年 | 4108.74 | 6766.3 | 94.35 | 31.43 |
2000年 | 5167.71 | 7585.9 | 95.55 | 36.42 |
2001年 | 5294.37 | 7798.8 | 96.77 | 36.48 |
2002年 | 5613.77 | 8109.7 | 98.48 | 37.04 |
2003年 | 5701.93 | 8123.1 | 98.02 | 37.88 |
2004年 | 5619.54 | 8092.9 | 97.31 | 36.45 |
累計 | 35612.6 | 51990.8 | 平均96.24 | 平均36.12 |
表二
2)經(jīng)濟效益和社會效益
水泥余熱發(fā)電項目充分利用熟料煅燒生產(chǎn)時排放的大量廢氣進行回收發(fā)電,即可降低水泥熟料的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,又能保護環(huán)境,創(chuàng)造良好的社會效益。余熱發(fā)電項目將成為海螺集團穩(wěn)定的經(jīng)濟增長點及清潔化生產(chǎn)的亮點。
(1)經(jīng)濟效益:
自發(fā)電機組正式并網(wǎng)以來,截止到二OO四年十二月底,發(fā)電機并網(wǎng)電量累計為33066.3萬千瓦時,按本地區(qū)現(xiàn)行綜合電價0.50元/kWh計算,創(chuàng)產(chǎn)值1.65億元。
(2)社會效益:
從能源利用率的角度來講,水泥生產(chǎn)過程中消耗的能源有效利用率僅為60%,其余40%的能量隨廢氣排放到大氣中,余熱發(fā)電建成后,可將排放掉的38%的廢氣余熱進行回收,使工廠的能源利用率提高到95%以上,為工廠的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
從環(huán)境保護的角度來講,減少了二氧化碳的排放量。眾所周知火力發(fā)電是燃煤發(fā)電,在電力生產(chǎn)過程中要產(chǎn)生大量的二氧化碳,而余熱發(fā)電整個生產(chǎn)過程不燒1克煤,按發(fā)電機組截止到二OO四底累計發(fā)電量35612.6萬千瓦時來計算,共減少二氧化碳的排放量總計為284900噸,這對減少溫室效應(yīng)、保護生態(tài)環(huán)境起著積極的促進作用。
三、配套余熱發(fā)電技術(shù)對水泥生產(chǎn)系統(tǒng)的影響:
1、冷卻機必要的改造
由于冷卻機出口的廢氣溫度多在200℃左右,這種溫度下的熱量品位很低,很難進行動力回收,因此需要對冷卻機進行必要的改造,使進入AQC爐的熱源品位提高。改造措施是在冷卻機中部(四室與五室之間)新開一抽氣口,利用這部分溫度在360℃左右的廢氣,引入AQC余熱鍋爐進行動力回收。原有抽氣口則抽取冷卻機后部低溫廢氣,壓力的平衡用擋板實現(xiàn)。鍋爐出口廢氣與原抽氣口的廢氣混合后進入窯頭電收塵。
2、窯頭電收塵的影響
冷卻機改造和窯頭余熱鍋爐的投入會對窯頭電收塵的收塵效果產(chǎn)生一定的影響。因為窯頭電收塵原設(shè)計為高溫電收塵,溫度在250℃以上時,收塵效果較好。窯頭余熱鍋爐的投入,使電收塵的入口廢氣溫度由220℃左右降至125℃左右,粉塵比電阻會產(chǎn)生一定的變化,從而影響收塵效果,粉塵比電阻過高,不利于收塵器運行。對照熟料粉塵比電阻曲線圖,125℃時粉塵比電阻約3.5×1010Ω.cm,處于較高水平,故余熱鍋爐投入后應(yīng)盡可能地降低入電收塵廢氣溫度(控制在100℃左右或以下效果更佳),從而降低比電阻,必要時需采取廢氣調(diào)質(zhì)措施來提高收塵效果。
3、窯頭排風(fēng)機的影響
由于在冷卻機前設(shè)置了余熱鍋爐及冷卻機改造,廢氣全流程的阻力比原來增加約1.0kPa,需要排風(fēng)機提供更大的抽力。水泥廠的窯頭排風(fēng)機設(shè)計能力一般都有較大的余量,一般來說可以適應(yīng)改造后的工況,只需調(diào)整其工作點。寧國一線窯頭風(fēng)機能力較大,電機額定電流為84A,投入AQC爐后,電機電流由59A升至72A左右,能滿足AQC爐在120%負荷下運行。
4、窯尾排風(fēng)機的影響
由于在風(fēng)機前加入一臺PH余熱鍋爐,壓力損失約增加1.0kPa,但由于進入風(fēng)機廢氣密度的增大,提高了風(fēng)機的輸出壓力,而且進入風(fēng)機的廢氣含塵量大大降低,故對窯尾風(fēng)機影響不大,一般只需調(diào)整其工作點,不需更換風(fēng)機。
5、原料磨的影響
寧國一線原料磨為球磨機,對入磨熱風(fēng)溫度有較高要求,增設(shè)PH鍋爐后,窯尾排風(fēng)機入口溫度將由350℃左右降至250℃,入磨風(fēng)溫的下降,使原料磨的烘干能力受到一定的不利影響,從而影響到原料磨的生產(chǎn)能力,雨季時入磨水份較高,則需考慮PH爐的旁路放風(fēng),提高入磨風(fēng)溫,保證水泥生產(chǎn)。如果原料磨采用立磨,則對入磨風(fēng)溫的要求就寬松得多,可以降至200℃,從而PH爐的設(shè)計參數(shù)會相應(yīng)改變,鍋爐的出力會相應(yīng)增加,噸熟料發(fā)電量會有所提高。
6、增濕塔的影響
寧國一線在PH爐投入前增濕塔噴水量約24t/h,PH爐投入后,煙溫降至250℃,且煙氣含塵量降低,故增濕塔噴水量大為減少,已能保證窯尾電收塵的工作效率。目前水泥生產(chǎn)線增濕塔的工藝布置均在窯尾高溫風(fēng)機前的廢氣管道上,PH爐的工藝布置與增濕塔是“并聯(lián)”關(guān)系,PH爐投入運行,增濕塔則退出,可能會影響到窯尾電收塵的收塵效果,必要時需考慮采用廢氣調(diào)質(zhì)措施。
綜上所述,余熱鍋爐的投入,會產(chǎn)生廢氣溫度的變化及壓損的增加,對原料磨、增濕塔、窯頭電收塵及排風(fēng)機等設(shè)備運行工況產(chǎn)生一定的影響,但一般影響較小,通過工藝參數(shù)、設(shè)備工況調(diào)整即可解決,除對冷卻機做較大的改造外,增設(shè)余熱鍋爐在技術(shù)上是沒有問題的。
四、余熱發(fā)電技術(shù)在海螺集團推廣應(yīng)用的前景:
通過水泥余熱發(fā)電項目在寧國水泥廠的成功應(yīng)用,充分說明新型干法水泥窯配套余熱發(fā)電裝置在技術(shù)上是完全可行的,它充分利用了水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量廢氣余熱進行動力回收,每噸熟料可回收35~40kWh的電能,并且該系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定運行,相對窯的運轉(zhuǎn)率可達97%以上,發(fā)電成本非常低,相對外購電價可節(jié)約大量的購電費用。所以該項技術(shù)的應(yīng)用,既可降低水泥的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,又可以為國家節(jié)約大量的電能,減少環(huán)境污染,具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。
海螺集團擁有已建和在建的二十多條5000t/d以上的水泥生產(chǎn)線,對水泥配套應(yīng)用余熱發(fā)電技術(shù)取得了一定的經(jīng)驗。集團公司已計劃從2005年起將水泥余熱發(fā)電項目作為水泥產(chǎn)業(yè)新技術(shù)在集團多個熟料基地、2500t/d以上的水泥生產(chǎn)線上擬配套建設(shè)應(yīng)用。我們堅信純低溫余熱發(fā)電技術(shù)在海螺集團一定能得到成功應(yīng)用,為保護環(huán)境,為水泥產(chǎn)業(yè)的節(jié)能技術(shù)的推廣做出我們應(yīng)有的貢獻。
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