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半終擠壓粉磨系統(tǒng)工藝分析及改進措施

李蕾花 · 2014-06-13 11:44

  摘要:對水泥粉磨系統(tǒng)進行技術(shù)標定和工藝現(xiàn)狀分析評價,可以定性地判斷粉磨系統(tǒng)存在的問題,指導系統(tǒng)技術(shù)改進。該半終端擠壓粉磨系統(tǒng)主機系引進裝備,但該系統(tǒng)的電耗不算低,同樣需要認真剖析,并實施合理的改造技術(shù)。

  0 引 言

  筆者公司的水泥磨系統(tǒng)是七十年代未從加拿大引進的半終端擠壓粉磨系統(tǒng),主要配置Φ4.2×10m水泥磨,Φ1220×760mm輥壓機以及O-SEPAX375選粉機等組成的閉路循環(huán)粉磨系統(tǒng)。主機設(shè)備配置見表1所示。

  但隨著近年來粉磨新工藝及技術(shù)的發(fā)展,該套粉磨系統(tǒng)已不再具有優(yōu)越性。故對Φ4.2×10m粉磨系統(tǒng)的工藝運行現(xiàn)狀進行系統(tǒng)的分析,并“對癥下藥”的進行技術(shù)改造,以更好地發(fā)揮磨機效能,實現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗”。

  1 工藝現(xiàn)狀分析及存在的問題

  目前,我公司水泥磨系統(tǒng)整體表現(xiàn)為產(chǎn)量偏低,臺產(chǎn)產(chǎn)量平均為115t/h左右,低于設(shè)計臺產(chǎn)120t/h。而且粉磨能耗偏高,經(jīng)濟性較差。其粉磨工序電耗見表2。

  從目前設(shè)備運行及工藝現(xiàn)狀來看,主要表現(xiàn)為循環(huán)負荷量偏大,選粉機、打散機效率偏低。一方面造成磨機前循環(huán)量增大,導致投料量降低;另一方面造成入磨量偏低,成品輸出量下降。這樣就出現(xiàn)了“磨前系統(tǒng)負荷較重,而磨系統(tǒng)較輕”的不正?,F(xiàn)象,不能很好的發(fā)揮磨機的粉磨作用,導致系統(tǒng)整體產(chǎn)量下降,能耗增加。其主要存在的問題如下:

  1)取樣目測:輥壓機輥壓后的物料“料餅”形成不好??赡艽嬖谌巛亯簷C輥面磨損剝落嚴重;液壓系統(tǒng)操作壓力偏低;輥壓機喂料側(cè)擋板磨損造后成物料短路;回粉物料中細面料較多、喂入輥壓機的物料粒度不符合工藝要求等問題,具體需逐項排查。

  首先,對中控的操作參數(shù)進行查看,發(fā)現(xiàn)輥壓機的操作壓力設(shè)計為1450psi,但現(xiàn)場為保護輥面一直設(shè)定在1200psi左右,操作壓力偏低。

  其次,對回輥壓機的物料進行篩析試驗,從試驗結(jié)果來看:30μm、45μm、80μm三種規(guī)格的篩余細度都在96%以上,相差不大。這就說明回輥壓機的物料中細粉含量較少,96%以上小于80um的細粉已被作為成品選粉收集。具體篩析結(jié)果見表3。

  最后,利用停磨時間進行混壓機輥面的檢查,發(fā)現(xiàn)兩輥的縫隙為20mm,符合設(shè)計15~35 mm的技術(shù)要求。但輥面有磨損剝落的小凹坑,需在檢修過程中修復處理。

  2)選粉機分級、選粉效率較低。從選粉機下入磨物料的篩余可以看出:80um的篩余細度大約在32%左右,這就說明從選粉機下入磨的物料中至少有68%左右的細粉未能被選粉機作為成品收集,導致入磨物料中細粉含量偏大,磨內(nèi)無功循環(huán)加劇,產(chǎn)量降低,粉磨能耗增加。其原因可能是選粉機本身的選粉效率不高,如選粉機轉(zhuǎn)速偏低、葉輪磨損、系統(tǒng)漏風等,需在檢修過程中排查處理;也有可能是由于除塵系統(tǒng)風壓不夠所致。為此,我們用德圖testo-521壓力計對成品收塵器的風機風壓進行測量,結(jié)果顯示風壓為5300Pa,這和風機銘牌壓力7800 Pa相差甚遠。

  同時,對選粉機入輥壓機的回粉物料和出輥壓機的物料進行取樣篩析試驗,結(jié)果顯示入輥壓機的回粉物料中大于2mm顆粒的占比為14.7%,這就說明打散機能夠?qū)⑤亯簷C形成的“料餅”打散,基本符合打散機出料粒度小于2mm的占比70~80%的技術(shù)要求。但從表4的試驗數(shù)據(jù)可知:選粉機入輥壓機的回粉和輥壓機出料中1mm、 2mm的篩余非常接近,這就說明1~2mm以下的顆粒在輥壓機中循環(huán)實際上起不到任何擠壓、粉碎效果。理論上2mm以下的顆粒應(yīng)該入磨,卻在輥壓機中無功循環(huán),這就說明選粉機的分級效率不理想,具體篩分結(jié)果見表4所示。

  3)球磨機研磨能力較差,存在過粉磨現(xiàn)象。磨機為單倉10米短磨,研磨體為鋼球Φ30、Φ25 mm、Φ20mm、Φ15mm四級配,襯板均為小波紋襯板。本身一倉磨大小球混在一起,無法滿足鋼球從進料端沿磨機軸向方向由大到小自動分級,物料流速也難以控制。同時由于長時間未對鋼球進行徹底分選和級配,只是臨停補球,級配不合理也是造成球磨機研磨能力下降的重要原因。這一點從出磨水泥的細度可以看出:80um的篩余細度大約在7~8%之間,出磨水泥細度偏粗,研磨能力不足。具體篩析試驗見表5所示。

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  為了更好的研究出磨水泥的性能,技術(shù)人員用歐美克LS-C(ⅡA)激光粒度分析儀對P.O42.5水泥取樣進行分析,結(jié)果顯示小于1um以下的微粉占比為3.15%,數(shù)據(jù)偏大。理論上1um以下的微粉在水泥中屬于“無效組分”,它在拌水過程中就完全水化、放熱,對水泥的強度發(fā)揮基本沒有貢獻。這也就說明了在粉磨過程中存在一定的“過粉磨”現(xiàn)象,增加了粉磨電耗和工時消耗。具體水泥粒度分布表6所示。

  從以上試驗數(shù)據(jù)可以得出:我公司水泥的顆粒分布特征是“中間小、兩頭大”,也就是說對28天強度貢獻較大的顆粒含量偏少,整體細度還是偏粗,不利用水泥強度的發(fā)揮。具體粒度分析試驗數(shù)據(jù)對比評價及結(jié)論見表7。

  2  改進措施

  通過對筆者公司粉磨系統(tǒng)的工藝現(xiàn)狀分析,主要采取了以下技術(shù)措施加以改進。

  1)利用檢修,對輥壓機輥面用高Cr型耐磨焊條進行堆焊修復;并對輥壓機喂料側(cè)擋板的絲杠進行調(diào)整,避免物料“短路”;同時提高操作壓力至1450pis。

  2)對打散機的葉輪進行檢查,徹底清理了葉輪上的結(jié)皮;并把打散機的葉輪加寬5厘米,以更好的提高打散效率。

  3)對袋收塵器的檢修門、管道進行密閉堵漏,治理漏風;同時對風機的激流腔間隙進行測量,調(diào)整為10±1mm。

  4)將原O-SEPAX375選粉機更換Sepax3500高效渦流組合式選粉機,提高分級效果和選粉效率,降低循環(huán)負荷率。與之前的O-SEPAX375選粉機相比,Sepax3500高效渦流選粉機增加了分散、預(yù)分級裝置。有效地減小了大小顆粒間的干擾,為精確分級創(chuàng)造了更好的條件。

  5)采用新型“閉路高細磨”專用的雙層篩分隔倉板將原來的一倉改造為二倉磨。篩縫為2mm,篦縫為6~8mm,二倉端采用帶通風孔的護板,加強通風,以保證物料在磨內(nèi)既有一定的流速,也能保證出磨物料中有足夠比例的成品量;同時將磨尾出料篦板改造為小篦縫專用出料裝置,具體安裝示意見圖1所示。

  圖1 磨機隔倉板改造示意圖

  6)根據(jù)磨機的長徑比L=10/4.2≈2.38>2可確定該磨機可分為兩倉,其中一倉長度比例約為40%為宜,故選取一倉為4米,二倉為6米。為了保證一倉的粉磨能力,將一倉原小波紋襯板全部更換為分級小波紋襯板。

  7)優(yōu)化調(diào)整磨機的鋼球級配,其中二倉的鋼球級配以φ10~20mm為宜,加大研磨能力。具體見表8所示。

  3 效果評價

  通過采取以上技術(shù)措施后,水泥磨系統(tǒng)運行穩(wěn)定,臺時產(chǎn)量達到145噸/小時,粉磨工序電耗平均下降5度/噸,提產(chǎn)節(jié)能效果顯著。

  同時,利用停磨時間進磨觀察球料比,第一倉的鋼球基本露出水泥半個球面,第二倉的小球基本沒入水泥,實測球料比約為5.1,較為適宜,說明研磨體級配合理。經(jīng)取樣檢驗,水泥質(zhì)量合格、性能較好,具體檢驗結(jié)果見表9所示。

  4  結(jié) 論

  通過對水泥粉磨系統(tǒng)進行技術(shù)標定和工藝現(xiàn)狀分析評價,可以定性的判斷粉磨系統(tǒng)存在的問題,指導系統(tǒng)技術(shù)改進。并可以為優(yōu)化級配、改善水泥性能,提產(chǎn)降耗等提供必要的技術(shù)依據(jù)和支持。從改造后的質(zhì)量及技術(shù)指標來看,本次技改措施成功可行。

編輯:王欣欣

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