南方水泥低熱值煤在生產(chǎn)中的應(yīng)用
摘要:低熱值、劣質(zhì)燃料在水泥生產(chǎn)中的使用會產(chǎn)生熟料煅燒困難、窯系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定以及能耗上升等問題。如何使用低熱值和劣質(zhì)燃料,降低生產(chǎn)成本,保持窯系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行并保證熟料產(chǎn)、質(zhì)量是很多水泥企業(yè)需要解決的問題。該文根據(jù)相關(guān)實(shí)踐,在技術(shù)改造、設(shè)備選用、工藝參數(shù)調(diào)整、過程控制等方面進(jìn)行了探討,提出了相應(yīng)方法。
1 前 言
燃料質(zhì)量不僅影響水泥熟料煅燒的產(chǎn)量、質(zhì)量,而且直接關(guān)系到水泥生產(chǎn)成本的高低。當(dāng)前水泥產(chǎn)能快速發(fā)展,能源緊缺問題日益突出,煤炭價(jià)格逐年上漲,充分利用新型干法分解窯爐技術(shù)利用低熱值、劣質(zhì)燃料是水泥工業(yè)面臨的重要課題之一。
低熱值、劣質(zhì)燃料具有高灰份、低揮發(fā)份、固定碳含量低、燃點(diǎn)高、燃燒速度慢等特點(diǎn),在水泥生產(chǎn)中的使用會產(chǎn)生熟料煅燒困難、窯系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定以及能耗上升等問題。如何使用低熱值和劣質(zhì)燃料,降低生產(chǎn)成本,保持窯系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行并保證熟料產(chǎn)、質(zhì)量是很多水泥企業(yè)需要解決的問題。本文根據(jù)南方水泥的相關(guān)實(shí)踐,在技術(shù)改造、設(shè)備選用、工藝參數(shù)調(diào)整、過程控制等方面進(jìn)行探討,提出如下具體方法。
2 采用風(fēng)掃磨進(jìn)行粉磨,降低煤粉細(xì)度
煤粉的燃盡時(shí)間正比于顆粒直徑的二次方,煤粉燃燒時(shí),煤粉細(xì)度越小,煤粉比表面積越大,煤粉與空氣中氧氣的接觸面積也越大,可降低燃點(diǎn),燃燒也就更容易。在使用低熱值和劣質(zhì)煤時(shí),降低煤粉細(xì)度尤為關(guān)鍵(建議控制在≤2%)。低熱值和劣質(zhì)煤灰分高(>35%),矸石含量大,易磨性差,若采用立輥磨進(jìn)行粉磨,吐渣現(xiàn)象嚴(yán)重,很難達(dá)到所需細(xì)度,而采用風(fēng)掃磨(管磨)則能保證細(xì)度達(dá)到要求。選用風(fēng)掃磨時(shí)要充分考慮煤磨的能力,現(xiàn)代化大型風(fēng)掃煤磨由于系統(tǒng)簡單,技術(shù)可靠,運(yùn)轉(zhuǎn)率高,配合高效選粉機(jī)調(diào)節(jié)靈活方便等優(yōu)點(diǎn)被普遍采用,而且規(guī)格日趨大型化,此也是針對粉磨低熱值劣質(zhì)及無煙煤的要求。風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)烘干能力一定要和粉磨能力相匹配,即根據(jù)原煤易磨性和水份增縮粉磨倉和烘干倉長度,否則將制約系統(tǒng)產(chǎn)量,在原煤水份大的情況下,盡量提高入磨溫度和出磨溫度,出磨溫度控制在75~80℃。
3 提高二、三次風(fēng)溫,保證煤粉燃燒起火溫度
煤粉燃燒時(shí),煤粉周圍的空氣溫度越高,煤粉燃燒越容易。新型干法窯外分解窯爐煤粉主要分入窯頭和分解爐內(nèi)燃燒,窯頭和分解爐的助燃空氣和空氣溫度均由篦冷機(jī)的二、三次風(fēng)提供,而二、三次風(fēng)溫的高低直接影響煤粉燃燒的速度和燃燼率。決定二、三次風(fēng)溫高低的關(guān)鍵是篦冷機(jī)冷卻的熱交換效率,重視篦冷機(jī)的操作,增加篦冷機(jī)熱端料層厚度,控制各段篦下壓力,保證篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度合理,加風(fēng)先加高溫段風(fēng)量,后加低溫段風(fēng)量(減風(fēng)則相反),在降低出篦冷機(jī)熟料溫度的同時(shí)提高二、三次風(fēng)溫。一般要求出篦冷機(jī)的二次風(fēng)溫在1100~1200℃,三次風(fēng)溫≥950℃較為合理。篦冷機(jī)的技改一定要和窯爐系統(tǒng)結(jié)合起來考慮。目前新型步進(jìn)式模塊化篦床加中置輥式破碎機(jī)的篦冷機(jī)系統(tǒng),較好地解決了二、三次風(fēng)溫的問題。
4 熱分解系統(tǒng)改造,保證煤粉和物料停留時(shí)間
低熱值和劣質(zhì)煤易燃性差,燃燒和燃盡需用時(shí)間比正常煙煤要長,控制不當(dāng)容易出現(xiàn)煤粉在分解爐內(nèi)燃燒不盡,部分煤粉到五級筒內(nèi)再燃燒的現(xiàn)象,導(dǎo)致五級筒和分解爐溫度倒掛,分解爐縮口和C4筒下料閥的結(jié)皮積料和塌料現(xiàn)象,直接影響預(yù)熱器系統(tǒng)的安全(尤其是2006年前的生產(chǎn)線分解爐容積較小,物料在爐內(nèi)停留時(shí)間只有不到3秒),因此,要對預(yù)熱器分解系統(tǒng)進(jìn)行必要改造。
系統(tǒng)改造措施有:窯尾各級下料管撒料裝置改造,提高窯尾預(yù)熱器的換熱效率,降低C1筒的出口溫度。下料管也需做相應(yīng)調(diào)整,并對C4筒入爐物料分料進(jìn)行必要改造。通過延伸分解爐上升管道或分解爐擴(kuò)徑,增加分解爐有效容積,調(diào)整分解爐煤粉燃燒器位置(下移),達(dá)到提高分解爐的氣體停留時(shí)間(4.5秒以上為宜)和分解爐主燃燒區(qū)內(nèi)的燃燒溫度,縮短煤粉的燃盡時(shí)間,確保分解爐內(nèi)煤粉完全燃燒,提高入窯物料的分解率。
系統(tǒng)的密封堵漏也必須重視。系統(tǒng)漏風(fēng)致冷風(fēng)摻入,首先造成預(yù)熱器系統(tǒng)溫度、風(fēng)速和分離效率降低,總用風(fēng)量加大,被迫采取提高高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速來滿足窯內(nèi)正常煅燒,從而使高溫風(fēng)機(jī)負(fù)荷增大、電耗增加;其次是減少了由篦冷機(jī)進(jìn)入窯內(nèi)的二次風(fēng)量;篦冷機(jī)的漏風(fēng)則降低了二、三次風(fēng)溫,使窯頭煤粉不完全燃燒或火焰變長,造成窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)蛋,篦冷機(jī)堆“雪人”等。
系統(tǒng)漏風(fēng)點(diǎn)除窯門罩、窯頭、窯尾密封及篦冷機(jī)檢查門、檢修門外,還有預(yù)熱器各級下料翻板閥的內(nèi)漏風(fēng)及各級檢修門、孔等部位。
使用低熱值煤時(shí),必須保證風(fēng)煤混合充分,窯尾的O2含量要控制適當(dāng)偏高,C1筒出口的O2含量較使用正常煙煤時(shí)高1%,約在5~6%,保證氧化氣氛,減少或避免還原氣氛對熟料煅燒及產(chǎn)質(zhì)量的影響。C1~C4出口溫度在滿足物料分解換熱狀況下偏低控制,防止結(jié)皮產(chǎn)生。C5出口溫度控制在<900℃,比使用煙煤時(shí)高10~20℃。
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5 選擇大推力窯頭燃燒器 保證火焰形狀控制符合煅燒要求
現(xiàn)代新型干法窯外分解系統(tǒng)窯頭采用多通道煤粉燃燒器,這種燃燒器需要兩種風(fēng):一種是煤風(fēng),用于煤粉輸送;另一種是凈風(fēng),用于控制調(diào)節(jié)火焰形狀和強(qiáng)度,為煤粉燃燒提供足夠的動量或推力。凈風(fēng)按照在煤風(fēng)的外面和內(nèi)部又可以分為內(nèi)風(fēng)和外風(fēng)。煤鳳和凈風(fēng)風(fēng)之和稱為一次風(fēng)。
理想的煤粉燃燒器,要能產(chǎn)生足夠高的火焰溫度,火焰溫度穩(wěn)定,保證風(fēng)煤混合均勻,燃燒完全,減少CO生成,降低一次風(fēng)量,最關(guān)鍵是能方便地調(diào)節(jié)火焰形狀符合熟料煅燒需要。
新型大推力燃燒器能利用內(nèi)軸流風(fēng)和內(nèi)旋流風(fēng)二者的風(fēng)速和風(fēng)壓調(diào)節(jié)配合,形成由煤粉燃燒器里圈噴射出來的氣體形成不同的旋轉(zhuǎn)速度和擴(kuò)散的角度,便于根據(jù)煤質(zhì)的變化情況對火焰的長度和形狀進(jìn)行無級調(diào)整,得到需要的火焰形狀,調(diào)節(jié)可以利用內(nèi)軸流風(fēng)和內(nèi)旋流風(fēng)的閥門大小改變風(fēng)壓進(jìn)行調(diào)整,也可以通過改變內(nèi)軸流風(fēng)的開度大小和內(nèi)旋流風(fēng)的縫隙大小來改變風(fēng)速調(diào)整,火焰形狀大小可以在煤質(zhì)變化時(shí)保持窯內(nèi)煅燒需要的形狀。同時(shí)還可以對外軸流風(fēng)的風(fēng)量和風(fēng)壓進(jìn)行調(diào)整來保證火焰形狀符合要求。
所以要適應(yīng)低熱值和劣質(zhì)煤燃燒應(yīng)該采用低一次風(fēng)量大推力的新型窯頭燃燒器,更換窯頭一次風(fēng)機(jī),提高一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓。一次風(fēng)率(煤風(fēng)+凈風(fēng))以小于7%為宜,其中煤風(fēng)約占30%,凈風(fēng)約占70%。
6 加強(qiáng)過程控制與操作
要保證低熱值煤的正常使用,加強(qiáng)過程控制與操作很有必要,應(yīng)從如下幾點(diǎn)著手改進(jìn):
(1)加強(qiáng)原煤的均化,低熱值和劣質(zhì)煤普遍存在礦點(diǎn)多,來源雜等情況,為此,減少煤質(zhì)波動顯得尤為重要,水泥企業(yè)應(yīng)采用煤預(yù)均化堆場。
(2)調(diào)整窯頭、分解爐(即頭、尾)煤的比例,適當(dāng)提高頭煤用量和適當(dāng)減少尾煤用量,在穩(wěn)定控制煤粉細(xì)度的前提下使頭煤快速充分燃燒,消除窯內(nèi)還原氣氛,提高窯前清晰度,加快分解爐煤粉燃燒。同時(shí)合理控制入分解爐上下分料比例,逐步增加下部分料,防止溫度過高產(chǎn)生結(jié)皮,保證分解爐的熱工制度穩(wěn)定。
(3)注意調(diào)整燃燒器各參數(shù)
當(dāng)二次風(fēng)溫達(dá)到1100℃以上及低熱值和劣質(zhì)煤煤粉的細(xì)度很細(xì)時(shí),頭煤比例增加易出現(xiàn)黑火頭過短,燒成帶縮短,窯前筒體溫度升高等現(xiàn)象,此時(shí)燃燒器內(nèi)旋流風(fēng)適當(dāng)變小,強(qiáng)化外軸流風(fēng),控制火焰形狀,提高火焰溫度,消除頭煤增加后煤粉燃燒不完全現(xiàn)象。燃燒器定位適當(dāng),以防止煤粉過細(xì)存在爆燃情況而造成窯前3~7米處溫度偏高,導(dǎo)致主窯皮不穩(wěn)定和損壞耐火磚。
(4)生料控制和配料方案
煤料對口是熟料煅燒的基礎(chǔ),在使用低熱值和劣質(zhì)煤時(shí),生料細(xì)度要適當(dāng)降低,主要控制0.2mm篩余<1%,同時(shí)熟料三率值控制在:KH:0.90~0.92;SM:2.6~2.7;IM:1.5±0.1;從而確保窯況穩(wěn)定和熟料產(chǎn)質(zhì)量、熱耗處于正常水平。石灰石最好采用預(yù)均化堆場進(jìn)行均化,以保證生料成分均勻。
(5)耐火材料的改進(jìn)
低熱值和劣質(zhì)煤在燃燒中因細(xì)度細(xì),窯頭易形成集中火焰和爆燃,使燒成帶縮短,主窯皮不穩(wěn)定,因此燒成帶應(yīng)適當(dāng)減少鎂磚長度,過渡帶稍長,應(yīng)選用抗熱震穩(wěn)定性好,抗炸裂、抗剝落的剛玉磚替代。
7 案例介紹
筆者公司一條2500t/d熟料線,于2005年10月投產(chǎn),一直使用煙煤,標(biāo)準(zhǔn)煤耗、熟料綜合電耗等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不甚理想,為降低燒成熱耗,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競爭能力,經(jīng)前期充分調(diào)研論證,于2012年4月份針對使用低熱值煤對該線燒成系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能優(yōu)化改造,主要改造內(nèi)容如下:
(1)煤磨由立磨改為管磨;
(2)分解爐擴(kuò)容,鵝頸管加長,總?cè)莘e增加 800 立方米;
(3)篦冷機(jī)高溫段增加擋墻,前面四臺充氣梁風(fēng)機(jī)加大,確保穩(wěn)定厚料層,提高二、三次風(fēng)溫;
(4)新建了Φ80米石灰石預(yù)均化堆場及堆取料機(jī);
(5)改進(jìn)原煤堆場堆取料機(jī);
(6)窯內(nèi)應(yīng)用新型低導(dǎo)熱磚;
(7)加強(qiáng)了分解爐的保溫;
(8)窯頭應(yīng)用大推力燃燒器;
(9)優(yōu)化自動化及控制系統(tǒng);
改造后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,不但克服了原煤雜、熱值低(小于5000大卡)的不利因素,而且各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均超過設(shè)計(jì)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了百分之百使用低熱值無煙煤;熟料標(biāo)煤耗由改造前的119kg/t下降到108kg/t以下;熟料28天抗壓強(qiáng)度由59MPa提高到61.5MPa;熟料綜合電耗由61.5kWh/t下降到58.5kWh/t;為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
8 結(jié)束語
隨著能源資源的逐漸減少和環(huán)境污染的日益加劇,如何高效利用低熱值和劣質(zhì)燃料,降低對優(yōu)質(zhì)煤炭的依賴度,已是水泥工業(yè)必須面對的課題。實(shí)踐證明,只要對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行合理改造,通過科學(xué)控制和規(guī)范操作,現(xiàn)代新型干法窯完全能夠使用低熱值和劣質(zhì)燃料進(jìn)行熟料煅燒,保證優(yōu)質(zhì)低耗高產(chǎn)。
編輯:王欣欣
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