博樂南崗堅持技改出效益
7月25日,當(dāng)筆者走進博樂南崗公司制成車間包裝生產(chǎn)線時,一輛車正停在輸送帶下面,民工們正忙著裝車,一切顯得井然有序。走上二樓,包裝班長蒲秀強正在倒料處忙碌,當(dāng)問起他包裝機的設(shè)備運行情況,他高興地說:“經(jīng)過改造的包裝除塵器卸料裝置性能很好,原來兩臺電機現(xiàn)在一臺電機就夠了,耗電也少了,故障幾乎沒有,極大地保證了水泥的正常出廠”。
一直以來,博樂南崗公司把技術(shù)改造作為創(chuàng)造經(jīng)濟效益,競爭于激烈市場的重要手段。特別是面對這幾年以來水泥建材行業(yè)產(chǎn)能過剩給公司帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的工作,多次強調(diào)開展“五小”創(chuàng)新活動。從今年2月中旬以來,制成車間在原有的八人QC小組基礎(chǔ)上,把“降低包裝除塵器卸料裝置的故障次數(shù)”作為攻克的難題,用車間現(xiàn)有的板材、透氣布等進行安裝,將原來的螺旋輸送鉸刀改為風(fēng)送斜槽卸料,極大地減少了粉塵污染環(huán)境的程度和減輕了員工的勞動強度。據(jù)制成車間主任秦基德介紹說,去年8月到10月總共發(fā)生故障16次,影響包水泥53小時,主要是除塵器鉸刀斷,擺線針電機燒壞等,不但增加了員工的勞動強度,還加大了車間的生產(chǎn)成本,影響了水泥的順利出廠。如今,經(jīng)過過改造后,故障次數(shù)幾乎為零,按每小時100噸算,可多包裝水泥5300噸,除去材料費,可產(chǎn)生經(jīng)濟效益50000多元。
編輯:袁燕萍
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