塔牌龍門(mén)公司對(duì)篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)改造效果良好
我公司有兩條5000t/d生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8×74m,篦冷機(jī)規(guī)格為NC39325型。一線篦冷機(jī)從2006年7月投產(chǎn)后冷卻效果一直不理想,出篦冷機(jī)熟料溫度高達(dá)200℃,特別在夏季生產(chǎn),熟料溫度更高,而且堆“雪人”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。二線篦冷機(jī)在設(shè)計(jì)時(shí)優(yōu)化工藝配置,熟料冷卻效果較好,熟料溫度基本在100~150℃左右。2010年5月窯系統(tǒng)檢修時(shí)對(duì)一線篦冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。技改后一線出篦冷機(jī)熟料溫度降低約50℃,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,現(xiàn)將改造情況介紹如下,供大家參考。
1 存在問(wèn)題
一線篦冷機(jī)15臺(tái)冷卻風(fēng)機(jī)是按原設(shè)計(jì)配套的,在回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量不斷提高的情況下,達(dá)到5500t/d以上運(yùn)行時(shí),篦冷機(jī)的冷卻能力明顯不足。在生產(chǎn)中,操作上不斷對(duì)料床、熟料結(jié)粒的調(diào)整優(yōu)化,將15臺(tái)篦冷風(fēng)機(jī)全速運(yùn)行,且閥門(mén)開(kāi)度基本100%的情況下,仍無(wú)法滿足熟料冷卻要求。出窯熟料溫度仍高達(dá)200℃左右,尤其是在夏季生產(chǎn),熟料溫度更高;按生產(chǎn)設(shè)計(jì)技術(shù)要求出窯熟料溫度應(yīng)該是環(huán)境溫度加65℃,合理的熟料溫度應(yīng)該是90℃~100℃,熟料實(shí)際比設(shè)計(jì)高100℃;還有大量的熱量被熟料帶走未被回收利用,造成能量的浪費(fèi),增加了熟料的煤耗。
對(duì)于設(shè)置有窯頭AQC爐余熱發(fā)電的系統(tǒng),對(duì)篦冷機(jī)的冷卻效率要求更高,不但要提高二次風(fēng)和三次風(fēng)的風(fēng)溫,而且AQC爐的廢氣溫度和風(fēng)量要足夠。由于篦冷機(jī)冷卻效果不好,冷卻空氣不能與熟料充分進(jìn)行熱交換,大量的熱量隨熟料被帶走,不但增加了回轉(zhuǎn)窯的煤耗。而且降低了廢氣中的熱焓,余熱發(fā)電量也相應(yīng)降低。一線余熱發(fā)電設(shè)計(jì)能力為7000kW/h,平均發(fā)電量約6000 kW /h,很難達(dá)到6500 kW /h以上運(yùn)行,噸熟料發(fā)電量只有23~24 kW /t,長(zhǎng)期處于較低負(fù)荷運(yùn)行,沒(méi)有達(dá)到能源綜合利用,造成能源巨大浪費(fèi)。
2 原因分析
熟料的冷卻很大程度上取決于急冷效果,即篦冷機(jī)一段高溫回收區(qū)的淬冷,在高溫回收區(qū)采用充氣梁和阻力篦板,改善了冷卻風(fēng)的分布,增強(qiáng)熟料急冷。當(dāng)一室、二室的篦下室靜壓即一段篦床的料層厚度增加到一定程度時(shí),冷卻風(fēng)機(jī)的電流相應(yīng)降低,有時(shí)料層越高風(fēng)機(jī)的電流越容易降低,熟料的溫度也相應(yīng)提高,當(dāng)窯的產(chǎn)量越高此類(lèi)現(xiàn)象越常出現(xiàn),由此,冷卻效率差的原因主要是由于冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)量偏小,風(fēng)壓不足,造成前段高溫回收區(qū)Ⅰ、Ⅱ室冷卻能力偏小,急冷作用減小,篦冷機(jī)冷卻效率降低。這就是熟料溫度高的主要原因。
3 技改方案
增加篦冷機(jī)高溫回收區(qū)的冷卻風(fēng)量,可以使熟料在高溫段急冷,提高冷卻效率,提高二、三次風(fēng)和廢氣的溫度。根據(jù)一線運(yùn)行情況,2#窯篦冷機(jī)一段冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)量在設(shè)計(jì)時(shí)配風(fēng)比1#窯增大50%,其中1#窯篦冷機(jī)一段篦床的總風(fēng)量為215400 m3/h,2#生產(chǎn)線總風(fēng)量為323100 m3/h,風(fēng)壓保持不變,生產(chǎn)中已取得明顯效果。對(duì)比兩線的風(fēng)量及冷卻效果,決定增加1#窯篦冷機(jī)一段篦床冷卻風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,為了增強(qiáng)冷卻風(fēng)的穿透能力以提高厚料層操作的穩(wěn)定性,增大冷卻風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓。綜合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,本次改造只更換高溫回收區(qū)Ⅰ、Ⅱ室充氣梁充氣篦板的冷卻風(fēng)機(jī)共6臺(tái),更換風(fēng)機(jī)具體參數(shù)如表1所示。
表1 更換風(fēng)機(jī)具體參數(shù)
4 技改效果
技改后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,一線回轉(zhuǎn)窯的熟料急冷增強(qiáng),提高了篦冷機(jī)的冷卻能力,出篦冷機(jī)熟料溫度降低50℃左右,出磨水泥磨溫度也相應(yīng)降低,避免了因溫度高而影響水泥品質(zhì)變化, 2010年下半年水泥磨未再因出磨水泥溫度高而停機(jī)。AQC爐風(fēng)溫得到穩(wěn)定提高,由以前的350℃提高到400℃,增加了余熱發(fā)電量,現(xiàn)在發(fā)電機(jī)基本是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),噸熟料發(fā)電量達(dá)到27~28kW /t, 在熟料電耗、煤耗不增加的情況下,下半年比上半年平均噸熟料余熱發(fā)電平均噸熟料供電量增加約3.31 kW /t,見(jiàn)表2。本次技改有效降低能耗,大大提高了綜合能源利用,創(chuàng)造良好的社會(huì)效益。
表2 2010年一線回轉(zhuǎn)窯燒成電耗及噸熟料供電量統(tǒng)計(jì)表
編輯:何姝
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