金隅鼎鑫采用石粉替代石灰石進行配料改造的幾項措施
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司三分公司擁有一條Ф5×60m二檔短窯熟料生產(chǎn)線,由原天津院設(shè)計,設(shè)計能力為日產(chǎn)熟料4000噸,實際生產(chǎn)能力達到了6300噸;該生產(chǎn)線生料系統(tǒng)采用了TRM53.4輥式立磨,磨機設(shè)計臺時440噸/小時,磨機噸電耗為15度。2009年4月投入運行后,生料磨噸電耗一直偏高,實際生料磨電耗為18度左右。為充分發(fā)揮示范線作用,提高市場竟?fàn)幜?,我公司?jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),每年該地區(qū)周圍有近千萬噸被采石廠廢棄的下腳料石粉,一是該石粉品位雖偏低、不穩(wěn)定,但經(jīng)過工藝調(diào)整可以部分替代石灰石原料,節(jié)約日趨緊張的礦產(chǎn)資源。二是采石廠距市區(qū)較近,周邊石粉堆積成山,嚴重污染環(huán)境,三是石粉價格低廉,可降低成本,提高產(chǎn)品竟?fàn)幜?。為此我公司計劃通過改造生料立磨系統(tǒng)實現(xiàn)石粉替代部分石灰石以達到節(jié)能降耗的目的。
立磨系統(tǒng)采用石粉添加部分替代石灰石改造項目,主要問題是解決石粉的添加改變了原來的入磨原料顆粒級配,對生料磨立磨系統(tǒng)穩(wěn)定性將產(chǎn)生較大影響的問題,同時解決石粉添加過程粉塵治理問題。我公司通過對立磨系統(tǒng)各個參數(shù)的調(diào)整,對設(shè)備進行局部改造,最終實現(xiàn)了生料立磨系統(tǒng)的高產(chǎn)穩(wěn)定運行,有效降低生料制備電耗,且保證了窯系統(tǒng)高產(chǎn)運行。具體措施如下:
1 擋料環(huán)的優(yōu)化調(diào)整
由于石粉的摻加,原入磨原料顆粒級配發(fā)生了重大變化,為穩(wěn)定磨機料層,尋找最佳擋料環(huán)高度。經(jīng)分析入磨原料的顆粒的變化,把原設(shè)計的80mm(純石灰石)調(diào)整到115mm、120mm、125mm,經(jīng)幾次返復(fù)實驗,確定了最佳高度,使磨機料層厚度穩(wěn)定在60mm左右,磨機電流降低了30A。
2 磨機風(fēng)環(huán)的改造
石粉的摻加,大大提高了磨機臺效,隨之而來原設(shè)計用風(fēng)參數(shù)發(fā)生了很大變化,為了使磨機能正常運行并降低磨系統(tǒng)電耗,經(jīng)過多次討論研究對磨機風(fēng)環(huán)的結(jié)構(gòu)和形式進行了改造,通風(fēng)面積由原來的2.41㎡增大到2.7㎡,風(fēng)速由原來的80.66m/s 降到70m/s,磨機總用風(fēng)量有所降低,循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速由原來的985r/min降至960r/min左右,循環(huán)風(fēng)機電流降低了20A。
3 減震系統(tǒng)改造
由于入磨原料粉狀料的增加,磨機運行穩(wěn)定性大大降低,為降低磨機震動,對磨機液壓系統(tǒng)進行了改造,每個磨輥原為四個減壓氮氣囊,增加至六個,每三個一組,這樣極大地降低了磨機產(chǎn)生的震動,為穩(wěn)定生產(chǎn)運行提供了有力的保障。
4 立磨系統(tǒng)優(yōu)化操作
4.1 控制合理的物料平衡
生料磨循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速由原來的985r/min降至960r/min左右,研磨壓力由5.5MPa提高到了6.5MPa,喂料量控制在485t/h,增加了磨內(nèi)噴水使磨盤料層厚度穩(wěn)定在60mm左右,出磨溫度由85℃調(diào)整到75℃,從而使生料磨系統(tǒng)建立了新的平衡。
4.2 控制相對穩(wěn)定的壓差
壓差指風(fēng)環(huán)處的壓力損失,是立磨在操作過程中重要的控制、判斷參數(shù)之一。壓差大小更能反映磨機負荷量的變化。在系統(tǒng)用風(fēng)量、研磨壓力相對穩(wěn)定的前提下,壓差高表明磨內(nèi)物料量多,粉磨效率低,此時應(yīng)采取減料或短時加大風(fēng)量,降低選粉機轉(zhuǎn)速的方法,盡快恢復(fù)到正??刂品秶?,否則會使磨機工況惡化,嚴重時引起劇烈振動;石粉量增加后為穩(wěn)定磨系統(tǒng),TRM53.4生料立磨壓差由過去的8500+200調(diào)整到在9000+200Pa。
4.3 控制合適的料層厚度穩(wěn)定磨機振動
正常情況下,料層厚度通過控制風(fēng)量、進出口壓力、喂料量、噴水量得以實現(xiàn)。料層厚度還取決于磨機擋料圈高度、原料粒度大小、粒度級配、易磨性和水分含量等因素。
5 增加了石粉上料和計量系統(tǒng)
由于石粉含石灰石氧化鈣成份不穩(wěn)定,起伏較大,這會對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生較大影響,這就要求石粉和石灰石充分混合,均化效果越高越好,同時混合比例穩(wěn)定、可調(diào),為此在原石灰石上料系統(tǒng)旁新增加一套石粉上料、計量系統(tǒng),嚴格控制石粉添加的均勻性和比例穩(wěn)定性及可調(diào)控性。這樣通過中控給定比例,實現(xiàn)了石粉精確配料,達到了應(yīng)有的預(yù)均化效果。使其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響降到了最低,使石粉替代摻加量穩(wěn)定在40%。
6 棚化石粉上料系統(tǒng),減少環(huán)境污染
(1)建設(shè)7000㎡彩鋼瓦石粉大棚一座,石粉上料坑添加收塵器一臺,杜絕了上料時產(chǎn)生的揚塵污染。
(2)在石灰石上料口、中轉(zhuǎn)石粉與石灰石混料口添加的噴水霧化裝置,提高粉塵水分,起到了很好的降塵作用。
通過這次改造,石粉替代石灰石量達到40%左右。通過用部分石粉替代石灰石,生料磨臺效由設(shè)計的440噸/時提高到485噸/時,生料立磨能力得到了較好的發(fā)揮,生料噸電耗由原來的18度/噸降至15度/噸,比國內(nèi)先進水平降低了1度,年節(jié)電300萬度,節(jié)能效果明顯,且保證了窯系統(tǒng)熟料產(chǎn)量,日產(chǎn)熟料已穩(wěn)定達到6300噸,窯運轉(zhuǎn)率年平均可達92.5%,噸熟料耗標(biāo)煤已達到100千克。其次,每年處理采石廠廢棄石粉120萬噸,即變廢為寶,每年節(jié)約成本1000多萬元,不但滿足了生產(chǎn)的需求,而且解決了大量石粉長期儲存對環(huán)境污染的問題,為社會環(huán)境綜合治理做出了更大貢獻。
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石灰石破碎及儲存操作界面見圖1,圖中顯示石粉(石灰石粉末)添加比例為40%,石灰石為60%(礦山自產(chǎn)與外購石灰石混合稱為混料)。生料立磨操作界面見圖2,圖中顯示喂料量為485t/h,系統(tǒng)運行平穩(wěn)。
編輯:王欣欣
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