玉山南方對2500d/t熟料生產(chǎn)線進行節(jié)能降耗改造
摘要:某2500t/d熟料生產(chǎn)線預(yù)熱器出口溫度偏高,熟料熱耗居高不下,因此對該線預(yù)熱器系統(tǒng)采取分解爐擴容,取消離線爐等措施進行改造,改造后可以使用100%無煙煤進行煅燒。
0 前 言
江西玉山南方現(xiàn)有兩條日產(chǎn)2500噸的熟料生產(chǎn)線,位于上饒市玉山縣巖瑞鎮(zhèn),分巖鷹分廠和雞山分廠,兩廠相距2.5km,巖鷹熟料生產(chǎn)線于2005年10月建成投產(chǎn),由合肥水泥研究設(shè)計院設(shè)計(以下簡稱合肥院),擁有窯外分解、第三代充氣梁式篦冷機、生料立磨等大型先進技術(shù)裝備;經(jīng)過幾年的運行,從燒成系統(tǒng)的情況看,預(yù)熱器1#筒出口溫度基本維持在340~360℃;2011年5月經(jīng)江西省建筑材料工業(yè)科學研究設(shè)計院熱平衡測試,熟料燒成的實物煤耗為805kcal/kg.cl,熟料綜合電耗60kWh/t,同國內(nèi)其他同類產(chǎn)能生產(chǎn)線相比還存在燒成熱耗偏高、熟料綜合電耗和國內(nèi)先進的生產(chǎn)線相比還有一定差距以及系統(tǒng)尚有不完善之處,而且為保證出窯熟料質(zhì)量的穩(wěn)定只可以使用優(yōu)質(zhì)煙煤進行煅燒。隨著市場競爭的日益激烈,噸熟料實現(xiàn)的利潤越來越低,去年由于各個地區(qū)限電拉閘的影響熟料價格有較大提高,公司經(jīng)濟效益有較大增長,但是預(yù)熱器出口溫度偏高,熟料熱耗居高不下,這就大大增加了公司水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,因此對燒成系統(tǒng)進行全面的技術(shù)改造,是企業(yè)增強市場競爭能力,提高效益,再上新臺階的必由之路;為此我公司在2012年2月對巖鷹線預(yù)熱器系統(tǒng)進行改造,改造后可以使用100%無煙煤進行煅燒。
1 改造實施方案
1.1 對分解爐進行改造
擴大分解爐容積。分解爐爐體部分整體拔高,鵝頸管也相應(yīng)的變長,鵝頸管為配合預(yù)熱器框架及原設(shè)備的布置做了外形上的調(diào)整,一部分布置在框架外部,轉(zhuǎn)彎處改為扁管型式,轉(zhuǎn)彎部分下面的部分直筒段的管徑有所增大,改造后的分解爐和鵝頸管的總?cè)莘e由原爐型的814m3擴大到1509m3,物料在爐內(nèi)的停留時間由原來的4.05s增加到7.71s,提高了生料的分解率和煤粉的燃燼率。具體改造見圖1。
1.2 對預(yù)熱器各級撒料箱進行改造
將預(yù)熱器系統(tǒng)所有的原撒料箱改為合肥水泥研究設(shè)計院獲得的實用新型專利授權(quán)的擴散式撒料箱并改變現(xiàn)有撒料箱的位置,這樣會使物料的分散效果更均勻,提高換熱效率和分解率。
1.3 取消離線爐
取消SFC爐,C4下料全部進入分解爐,三次風管改為單管偏心進入分解爐下錐體部分的型式(偏心800mm,以30°夾角切向入分解爐)。這樣,三次和底部縮口可形成強烈的噴旋結(jié)合作用,使生料和煤粉分散的更均勻,提高了系統(tǒng)的生料換熱效率、生料分解率和煤粉的燃燼率(見圖2)。
1.4 更換分解爐煤管
將分解爐噴煤管更換成合肥院自行研制的新型噴煤管,該噴煤管可比傳統(tǒng)的四通道噴煤管使用更多的高溫三次風,適用于純無煙煤的燃燒,另外分解爐噴煤管的位置做相應(yīng)的改動,這樣能改善錐部三次風、窯氣、煤粉的混合流場,從而改善分解爐內(nèi)溫度場,減少結(jié)皮狀況,提高分解爐熱效率。
1.5 處理系統(tǒng)的漏風及保溫
利用改造及春節(jié)大修的機會,對系統(tǒng)所有更換澆注料的地方全部先貼硅酸鈣板再進行澆注料的施工,盡量減少系統(tǒng)的熱損失,同時對分解爐改造部分的保溫層進行了加厚;同時對預(yù)熱器系統(tǒng)所有的漏風點進行處理,杜絕系統(tǒng)的漏風;改造前后經(jīng)過熱工標定熟料燒成實物煤熱耗下降446.78kJ/kg-cl。
1.6 篦冷機頭部固定篦板更換
篦冷機頭部改造成合肥院設(shè)計的KID系統(tǒng)(將原先頭部的5排固定篦板拆除,安裝KID系統(tǒng),該系統(tǒng)固定篦板長度約為2200mm,斜度為14°),同時將原先的一風室分割成兩個風室,KID系統(tǒng)單獨為一個風室,將原先7M風機及備用7M風機單獨供風,KID系統(tǒng)主要由篦冷機頭部五排固定充氣梁構(gòu)成,采用KID篦板,分左、中、右三個冷卻單元,使出窯高溫熟料快速冷卻,阻止了熟料的粘結(jié),提高了二次風溫,改善熟料的強度和易磨性。
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2 改造后的使用效果
2.1 試生產(chǎn)情況
系統(tǒng)改造于3月20日結(jié)束并于當日22:38分點火烘窯,23日19:48分一次性投料,24日上午6:00實現(xiàn)50%無煙煤煅燒,4月2日14:00實現(xiàn)100%無煙煤煅燒。改造后至今系統(tǒng)運行正常,出窯熟料強度上升1MPa左右,C1出口溫度和噸熟料標煤耗有明顯的下降。由于系統(tǒng)熱耗的下降造成噸熟料余熱發(fā)電下降8.28 KWh/t.c。
2.2 產(chǎn)生的年效益
(1)技改后國家建材工業(yè)水泥能效環(huán)保評價檢驗測試中心和南方水泥總部分別派專家進行效果驗證,為保證效果具有代表性,此次以南方水泥的驗證數(shù)據(jù)為準。
(2)根據(jù)表三得出改造后熟料綜合電耗降低61.56-58.15=3.41kWh/t.c;
則噸熟料電耗成本降低生產(chǎn)的效益為(61.56-58.15)*0.68=2.32元/t.c;
年產(chǎn)量熟料以76.5萬噸計,則年節(jié)約電費2.32×76.5= 177.48萬元。
(3)根據(jù)表三得出改造后熟料標煤耗下降了116.29-106.39=9.9kg/t.c;
改造前的2011年全年用煙煤78624.32噸,用無煙煤50006.14噸,生產(chǎn)熟料為756827.8噸,無煙煤使用比例為38.88%,實物煤耗為169.96kg/t.c;
按2012年的價格計算,改造前噸熟料煤成本為: 169.96÷1000×(0.3888×547.8+ (1-0.3888)×685.2)=107.38元/噸。
改造后原煤使用有三種方法:全煙煤、摻50%無煙煤、100%無煙煤
①改造后當使用全煙煤煅燒時
改造后標煤耗為106.39 kg/t.c,則實物煤耗為106.39×7000÷5263=141.5 kg/t.c
則噸熟料煤成本為141.5×685.2÷1000=96.96(元/噸)
噸熟料煤成本下降低107.38-96.96=10.42(元/噸)
按年產(chǎn)熟料76.5萬噸計,可以節(jié)約煤成本10.42×76.5萬噸=797.13(萬元)。
②改造后當使用50%無煙煤時
混合煤的熱值為:5263×0.5+4958×0.5=5110.5kcal/kg
則實物煤耗為:106.39×7000÷5110.5=145.73 kg/t.c
則改造后的噸熟料煤成本為:
145.73÷2÷1000×685.2+145.73÷2÷1000×547.8=89.84(元/噸)
噸熟料煤成本下降107.38-89.84=17.54(元/噸)
按年產(chǎn)熟料76.5萬噸計,可以節(jié)煤成本17.54×76.5萬噸=1341.81(萬元)
③改造后使用全無煙煤時
南方水泥驗證實測實物煤耗為150.21 kg/t.c
則改造后的噸熟料煤成本為:150.21÷1000×547.8=82.29(元/噸)
噸熟料煤成本下降107.38-82.29=25.09(元/噸)
按年產(chǎn)熟料76.5萬噸計,可以節(jié)約煤成本25.09×76.5萬噸=1919.39(萬元)(4)改造后噸熟料發(fā)電量下降
噸熟料發(fā)電量下降了35.38-27.1=8.28 KWh/t.c
噸熟料成本增加(0.73-0.19)×35.38-(0.73-0.19)×27.1=4.47元/t.c;
按全年生產(chǎn)熟料76.5萬噸計,增加成本4.47×76.5萬噸=341.96萬元
(5)改造后年產(chǎn)生的毛利潤
使用全煙煤時:177.48+797.13-341.96=632.65萬元
使用50%無煙煤時:177.48+1341.81-341.96=1177.33萬元
使用全無煙煤時:177.48+1919.39-341.96=1754.91萬元
2.3 投資回收期
此次改造總共投資額為905萬元
當使用全煙煤時回收期為905/632.65=1.43年(未含設(shè)備折舊及其他因素)
當使用50%無煙煤時回收期為905/1177.33=0.77年(未含設(shè)備折舊及其他因素)
當使用全無煙煤時回收期為905/1754.91=0.52年(未含設(shè)備折舊及其他因素)
3 結(jié)束語
經(jīng)過以上的驗證說明此次合肥院在江西玉山南方水泥有限公司的節(jié)能降耗的改造是成功的,為今后在南方水泥內(nèi)部乃至全國同類型水泥企業(yè)的技改打下基礎(chǔ)。
編輯:王欣欣
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