Φ3m×9 m生料磨系統(tǒng)的技術(shù)改造
摘要:磨機系統(tǒng)改造后,生料磨電耗降低5%,臺時由50t提高到64t,提高了20%以上。二臺Φ3×9m生料磨不但滿足1500t/d窯供料需要,而且每月生料庫滿停機時間累計達到50h,為正常的計劃檢修、設(shè)備維護提供了時間上的保證。
1 存在問題
筆者公司某廠2003年擴能改造,將700 t/d預(yù)熱器窯改為1 500 t/d預(yù)分解窯,配套生料磨為Φ3 m×9 m烘干尾卸磨兩臺,平均臺時50 t;1 000 t/d新型預(yù)分解窯配套Φ3.5 m×10 m中卸磨,平均臺時90 t。
窯擴能改造完成后,因配套生料磨系統(tǒng)改造滯后,為保證正常生產(chǎn),公司對生料供料系統(tǒng)進行局部改造,形成三磨供兩窯的生產(chǎn)局面。而兩臺窯正常生產(chǎn)時,要求生料磨相對于窯運轉(zhuǎn)率保持在95%以上,生產(chǎn)非常被動,難以保證設(shè)備檢修時間,設(shè)備一旦突發(fā)故障,大窯必須減產(chǎn)運行或停窯。生料制備工序成為公司正常生產(chǎn)的“瓶頸”。為扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)中的被動局面,公司決定對Φ3 m×9 m生料磨系統(tǒng)進行技術(shù)改造,以保證窯改造達標(biāo)后生料的正常供給。
2 技改內(nèi)容
為節(jié)省資金,在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上,公司于2004~2006年對Φ3 m×9 m生料磨系統(tǒng)進行了局部改造。
2.1 磨機改造
磨機原有烘干倉、一倉及二倉共三個倉位,改造時取消烘干倉,拆除烘干倉內(nèi)揚料板、烘干倉與一倉隔倉板后,增加兩排非標(biāo)階梯襯板,調(diào)整一、二隔倉板位置,并對一倉研磨體重新級配。研磨體裝載量由改造前的40 t增加到55 t。改造前后磨機倉長變化見表1,一倉研磨體級配變化見表2。
2.2 收塵系統(tǒng)改造
磨尾收塵采用二級收塵系統(tǒng),一級采用2-Φ2 500旋風(fēng)收塵器,配套回灰設(shè)備為二臺GX300螺旋收塵器,二級收塵采用電收塵器,與窯尾電收塵器對接。改造時將原旋風(fēng)收塵器直筒部分高度增加1 mm,從而延長了含塵氣體通過收塵器的時間,收塵系統(tǒng)壓力損失較小,處理量增大,增加了細粉的收集能力,進一步提高了磨機粉磨效率。旋風(fēng)收塵器改造前后規(guī)格變化見表3。
2.3 排風(fēng)機改造
磨尾排風(fēng)機由原G4-73NO.12D改為Y6-51NO.12.8D,風(fēng)量、全壓分別增加13.71%、20%,增強了磨內(nèi)通風(fēng)能力,提高了磨機的粉磨效率。風(fēng)機改造前后參數(shù)變化見表4。
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2.4 螺旋輸送機改造
將旋風(fēng)收塵器回灰GX300×4500、GX300×12000螺旋輸送機改為一臺B400×11550直角空氣斜槽。改造后,輸送能力增大,不僅滿足了細粉回收的需要,同時設(shè)備故障率大大減少,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,同時,設(shè)備傳動功率降低3 kW,僅此一項,年節(jié)電4萬度以上。改造前后回灰運輸設(shè)備對比見表5。
2.5 主電機增裝進相機
進相機通??山档碗姍C定子電流10%~20%,節(jié)約線損銅損20%~30%,電機溫升顯著降低,過載能力及效率大大提高。安裝進相機之前磨機主電機電流為100 A,之后電流下降到80 A,在確保主電機安全運行的前提下,可繼續(xù)調(diào)整磨機研磨體裝載量,提高磨機產(chǎn)量。
2.6 其他措施
(1)對磨機系統(tǒng)熱風(fēng)管道、收塵管道重新進行密封堵漏,以減少冷風(fēng)的摻入,提高入磨熱風(fēng)溫度,縮短磨內(nèi)生料的烘干時間,加強磨內(nèi)通風(fēng),有利于物料在磨內(nèi)沖擊破碎及研磨,避免出現(xiàn)“糊球”、“飽磨”,進一步提高粉磨效率。
(2)入磨粒度取決于磨機類型和規(guī)格,管磨機、球磨機一般為25 mm~30 mm,公司進一步強化礦山破碎設(shè)備檢修制度,嚴(yán)格控制進廠石灰石粒度≤25 mm。降低石灰石入磨粒度,用工作效率高的破碎設(shè)備代替效率低的球磨機的一部分工作,調(diào)整一倉研磨體級配,增加Φ70、Φ60、Φ50磨球裝載量,減少Φ90、Φ80磨球裝載量,可以提高粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量和降低電耗。
3 技改效果
磨機系統(tǒng)改造后,生料磨電耗降低5%,臺時由50 t提高到64 t,提高了20%以上。二臺Φ3 m×9 m生料磨不但滿足1 500 t/d窯供料需要,而且每月生料庫滿停機時間累計達到50 h,為正常的計劃檢修、設(shè)備維護提供了時間上的保證。生料制備工序制約正常生產(chǎn)的“瓶頸”得以根治,磨機系統(tǒng)改造后一年可節(jié)約相關(guān)成本約50萬元。
編輯:王欣欣
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