董振坤:篦冷機節(jié)能改造與合理操作
在當前水泥工業(yè)大力推行環(huán)保、節(jié)能、增效、減排的客觀形勢下,對指標相對落后的蓖冷機進行改造,對水泥企業(yè)來說是一個非常必要。天瑞集團水泥有限公司裝備部常務副部長董振坤從自身的實踐出發(fā),結合多年摸索研究,同與會代表分享了《篦冷機節(jié)能改造與合理操作》這一課題。課題主要從技術改造、實際操作、不正常案例三個方面進行了論述。
一、從技術改造方面分析
目前,我們使用的篦冷機主要有第三代機和第四代機,使用中主要有存在以下幾種不正?,F(xiàn)象:冷卻效果差、傳動壓力大、第三代機漏料逐漸加大、第三代機細料側盲板和篦板燒損較快、第三代機灰斗弧形閥鎖風效果差、第三代機篦板磨損快、第三代機活動梁上篦板與前面一排固定梁篦板之間間隙逐漸增大、固定篦板上長雪人、第四代機密封條處漏料、錘式熟料破碎機卡死、錘式熟料破碎機錘頭磨損快、篦冷機攝像頭損壞或不清晰等等。
那么,目前都出現(xiàn)了哪些不正常的改造方法呢?
為增加冷卻效果盲目增加風機,如為增加發(fā)電量在余熱發(fā)電取風口處又增加一臺風機;
多家空氣炮的容積和個數(shù);增加推雪人裝置。為了窯內大塊不聚集把固定篦床角度加大;跟“風”改,看別人怎么改自己也 “比葫蘆畫瓢”改;領導指示“指點江山,激揚文字”的改更有甚者把三代機整體改為四代機。
其實,這些改造方法都是不科學、不合理的,只會越改越偏。有沒有更好的辦法呢?
下面談談個人的一點看法:
首先,著眼于局部改造。把一段活動梁最邊活動篦板改為固定篦板,熟料破碎機可由錘破改輥破,新設計的三代機二段一般就有充氣梁,而老三代機二段需改造充氣梁需要一個工藝計算過程,因其牽涉一個系統(tǒng)平衡問題,不是“指點江山,激揚文字”, “亂點鴛鴦譜”的改法。這個工程我也計算和成功的改造過。第四代機全國在5000噸熟料線我是第一個使用的,請大家有空看一下《水泥》2009年第9期《關于第四代篦冷機的設計特點及改造》。
其次,篦冷機重在日常維護。目前不管我們是使用的三代機和四代機,其基本已經成熟,關鍵是在日常維護??梢詮囊韵逻@些方面入手:固定篦板風道定期清理;各風機進出風口定期清理;各充氣梁定期清理;篦板縫子每開窯前要檢查清理,特別是在檢修打窯門罩澆注料時,一定不要把澆注料漿漏到篦板縫和充氣梁中,一旦篦板通風性差,篦板很容易被燒壞;篦冷機空氣炮定期檢查;不要為趕產量使篦冷機帶病工作,一旦造成篦板梁變形或框架梁變形跑偏,會造成終身“殘疾”型篦冷機。
二、從操作方面分析
在提到操作篦冷機時,前提條件是窯煅燒正常,配料適合自己的原料特點:
1、操作篦冷機所要求的效果:
操窯就是操作篦冷機;出篦冷機熟料溫度低;余熱發(fā)電在合理的范圍;熟料急冷、提高篦冷機熱交換效率是永恒追求的主題。
2、操作的幾個關鍵點:
穩(wěn)定一室篦下壓力是篦冷機的操作關鍵之一;保證篦下壓力恒定是篦冷機用風合理的前提;調整篦速是實現(xiàn)篦下壓力恒定的手段;熟料入口處篦床寬度要適宜,保證均勻布料,一般B=(0.5~0.6)di(B-落料點固定篦床寬度、di-砌完耐火磚后窯內經);窯頭負壓必須由高溫風機產生;篦冷機沒有雪人、紅河及用風短路,特別是風短路最容易燒壞篦板;一二室用風量的大小主要取決于二三次風用風量的大小,三室用風屬總量調節(jié),后面各風室用風盡量均勻。
3、篦冷機現(xiàn)場觀察正?,F(xiàn)象
紅料不超過入料過來3~4米,現(xiàn)場一定要和篦冷機攝像頭結合起來;熟料在篦床上可看到氣流向上噴騰狀態(tài),一般會有三種狀態(tài):如放煙火的氣流穿透,表明相對用風風壓過高,料層局部料被吹透,篦板局部堵塞而造成風短路,大窯皮落入熟料中等。熟料表面看不到明顯風穿透,有可能篦板通風不暢,料層過厚,篦速過慢,細料多等。只有看到熟料表面大部分如開鍋似沸騰向前運動,表明冷卻風量和料層向匹配。[Page]
4、調節(jié)順序
首先,滿足窯和爐所需二三次風;其次,確定高溫段冷卻風;然后,確定煤磨用熱風;接下來,確定窯頭排風量;最后,要確定中低溫段用風。
5、大致調節(jié)方法
用嘗試法:每調整之前,要想明白調整的目的是什么,即為什么這樣調,每調整10分鐘左右觀察效果,因篦速對料層有一定的滯后性窯頭負壓必須有高溫風機產生,因零壓面是在篦冷機高溫段和低溫段交界處,這是設計所形成的。調整手段多種多樣,不是一成不變的。
6、容易出現(xiàn)的不正常調法和想法:
調整沒目的,調整太隨意,有的操作員像玩游戲隨意調;調整太快,不看效果;長時間操窯不總結自己,不學習相關工藝和設備理論知識;自以為是別人建議聽不進去;對整個窯系統(tǒng)判斷不準確。
三、實際案例分析
案例1:
某公司三代機固定篦板通風效果差,熟料沒被急冷和吹散,一段篦床熟料形成“龜殼”狀,一塊一塊往前走,導致一段篦床忽快忽慢,窯況極不穩(wěn)定。
案例2:
某公司用三代機,窯頭風機和高溫風機爭風太大,大到篦冷機弧形閥都不漏料。余熱發(fā)電窯頭產氣量低,窯頭排風機還感覺小。因為操作員認為窯頭風機能把熱量拉到AQC鍋爐中,三次風溫只有780℃,二次風溫有1000℃左右,但只有溫度沒有風量,窯尾負壓在—600Pa。
案例3:
某公司窯頭余熱鍋爐入口溫度高,出篦冷機熟料溫度高,但余熱發(fā)電量低。原因:該窯配置四代純進口機,風室內每塊篦板下有一個自動控制閥,風閥容易出現(xiàn)故障。兩年時間里,每次點火開窯前均安廠家對篦冷機使用要求,在壁板上鋪一層石子,把固定篦板和后面一部分篦縫堵死而沒有清理。這種現(xiàn)象最終導致余熱鍋爐只有溫度沒有風量,燒成分廠和余熱發(fā)電扯皮不亦樂乎。
案例4:
某公司篦冷機原來篦板堵死較多,一段二段充氣梁大部分堵死,清理充氣梁時還發(fā)現(xiàn)內部存有澆筑料漿硬塊。側盲板和篦板燒壞較多,經了解該窯投產近4年沒有真正清理過篦板。通過徹底清理窯投料380T/h熟料冷卻效果非常好,但該公司窯操作員又走向另一個極端,正常運行20天后一檔輪帶下紅窯。因為操作員仍按以前操作方法,篦冷機通風量順暢,窯頭余熱鍋爐誤以為拉風大能把熱量拉到窯頭鍋爐中,所以強拉窯頭排風機,高溫和窯頭兩大風機爭風太大,火焰往窯內走不順暢,再加上生料入窯波動太大,最終導致燒成帶窯皮不穩(wěn)定而紅窯。
案例5:
某公司窯操作員不知高溫風機和窯頭爭風, 為提余熱發(fā)電增加窯頭鍋爐溫度,窯頭風機拉到840r ∕min,只調整只調整一段和二段篦速,把一二段篦速控制一樣也習以為常。要操作員像玩游戲一樣隨意操作,他不理解整個窯系統(tǒng)是個平衡,他不知操作篦冷機是穩(wěn)定整個系統(tǒng)的關鍵。
董振坤強調,篦冷機有三大功能:急冷熟料,提高熱交換效率;加熱窯與爐的二、三次風;輸送和破碎熟料。其中前兩項是我們水泥工作者永恒追求的主題,到底前兩項用什么尺子來衡量?目前還沒有,如果真要說有,那只有一句話:沒有最好,只有更好。
編輯:何姝
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