優(yōu)化工藝參數(shù) 實現(xiàn)輥磨系統(tǒng)的增產(chǎn)降耗
摘要:隨著設(shè)備磨損的加劇,生料粉磨系統(tǒng)工況變差,設(shè)備故障率增高,為此,創(chuàng)造性地開展了基于工藝參數(shù)優(yōu)化的輥磨增產(chǎn)降耗實踐活動,并取得了顯著成效,輥磨產(chǎn)量得以穩(wěn)定提高。選擇合適的系統(tǒng)參數(shù)對磨機長期穩(wěn)定運行至關(guān)重要,對磨機系統(tǒng)的節(jié)能增產(chǎn)降耗具有關(guān)鍵的指導(dǎo)意義。
1 前言
Atox輥磨集風(fēng)掃、烘干、粉磨、選粉于一體,該粉磨系統(tǒng)被國內(nèi)水泥行業(yè)廣泛采用,其中Atox50磨可作為5000t/d或10000t/d熟料生產(chǎn)線配套生料制備使用。我廠擁有一條5000t/d熟料生產(chǎn)線,生料制備系統(tǒng)配有一臺套Atox50磨設(shè)備。工廠生料粉磨具體流程見圖1,有關(guān)主要設(shè)備選型見表1。
從圖1可見,工廠采用的是典型的三風(fēng)機生料輥磨系統(tǒng)。自投運以來,工廠對該生料制備系統(tǒng)進(jìn)行了一系列的摸索與調(diào)整。前些年設(shè)備成新率較高,工廠采用13~14MPa的大額加載壓力贏得高產(chǎn),喂料量超過530t/h,工序單位電耗20.5kWh/t。后來隨著設(shè)備磨損的加劇,生料粉磨系統(tǒng)工況變差,設(shè)備故障率增高,磨機產(chǎn)量下降至450t/h,電耗高達(dá)22.3kWh/t。為此,工廠近些年創(chuàng)造性地開展了基于工藝參數(shù)優(yōu)化的輥磨增產(chǎn)降耗實踐活動,并取得了顯著成效,輥磨產(chǎn)量得以穩(wěn)定提高,單位工序電耗降至15.7kWh/t(不含尾排風(fēng)機,含窯尾大布袋收塵器)。
2 壓力參數(shù)
Atox輥磨是一種風(fēng)掃式磨機,系統(tǒng)各節(jié)點幾乎均處于負(fù)壓狀態(tài)下,因此各個節(jié)點的壓力參數(shù)具有反饋生產(chǎn)線運行效率的意義。壓力參數(shù)包括磨機入口負(fù)壓、出口負(fù)壓、差壓(也稱壓差)、循環(huán)風(fēng)機進(jìn)口負(fù)壓或旋風(fēng)收塵器出口負(fù)壓等,這些壓力參數(shù)不僅反映了各系統(tǒng)環(huán)節(jié)的阻力情況,更直接反映了風(fēng)量、風(fēng)速等指標(biāo),它們之間的合理匹配是整個輥磨系統(tǒng)高效運行的前提條件。
2.1 差壓
輥磨差壓,是輥磨操作中的一個關(guān)鍵變量,是輥磨系統(tǒng)自動控制運行的首要參數(shù)。差壓不僅僅指的是磨機風(fēng)環(huán)處的壓力損失。從差壓的兩個測量點位置可以看出,一端測點位于風(fēng)環(huán)入口處,另一端測點位于磨機選粉機的下部。因此,差壓的一半左右是由風(fēng)環(huán)處的壓力損失構(gòu)成,約2000~3000Pa;另一大半則由風(fēng)環(huán)出口至選粉機下端的含塵氣體流動阻力形成,受控于磨腔內(nèi)的氣體流速、含塵濃度。事實上差壓類似于風(fēng)掃磨系統(tǒng)出磨至粗粉分離器錐體這一段循環(huán)參數(shù)概念,表達(dá)了磨內(nèi)負(fù)荷,或者說是循環(huán)負(fù)荷大小的標(biāo)志性參數(shù)。差壓大,說明磨機內(nèi)物料循環(huán)負(fù)荷大;差壓小,說明磨機內(nèi)物料循環(huán)負(fù)荷小。
操作中保持適度的差壓是保證磨機粉磨效率和粉磨產(chǎn)量的重要前提。風(fēng)環(huán)處的壓損一般比較穩(wěn)定,那么在相同工況下,如何降低磨腔內(nèi)含塵氣體的流動阻力是工廠的關(guān)注重點。從物料在輥磨系統(tǒng)中的循環(huán)分析可以知道,物料外循環(huán)通過外部斗提機喂入。物料內(nèi)部循環(huán)中當(dāng)物料被高速氣體風(fēng)掃帶起,進(jìn)行選粉、粗粉回磨的過程中,有相當(dāng)一部分物料在磨腔內(nèi)進(jìn)行著無效循環(huán),也有相當(dāng)一部分粗粉在磨腔與選粉機之間進(jìn)行著無效循環(huán),既沒有參與粉磨,也沒有被選粉機有效分選出參加下一道工序進(jìn)行合格生料的分離,但它們卻構(gòu)成了相當(dāng)一部分的差壓,影響了磨機有效粉磨與選粉,造成了工序能源的無謂消耗。
因此工廠設(shè)法對Atox磨機的原始設(shè)計中回料直接拋落于中心架上方的方式進(jìn)行了優(yōu)化(見圖2、圖3)。從圖中可見,加料錐底部進(jìn)行了密封,新增了改流錐與兩根下料管,下料點處于磨盤50cm上方,位于噴水管的正前方(見圖3)。這樣,在相同的喂料量下大大減少了差壓數(shù)值,為后續(xù)增加產(chǎn)量、降低消耗創(chuàng)造了有利條件,具體數(shù)據(jù)見表2。
從表2改造前與改造后的生料輥磨運行經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)看,在喂料量等參數(shù)不變的情況下,輥磨差壓下降300Pa,噴水量下降4.8t/h。在保持相同差壓情況下,單位產(chǎn)量增加了45t/h(濕基,含水率約為3%),噴水量下降了4.8t/h,收效明顯。
2.2 循環(huán)風(fēng)機進(jìn)口負(fù)壓
輥磨系統(tǒng)所有的抽力均來源于循環(huán)風(fēng)機,它的進(jìn)口負(fù)壓反映了輥磨系統(tǒng)整體工藝管線運行效率與阻力大小。
正常情況下,窯尾廢氣經(jīng)SP余熱鍋爐后入生料輥磨系統(tǒng),參與生料粉磨工藝后入大布袋收塵器,在生料磨解列或故障狀態(tài)下則直接旁通入大布袋收塵器。從表1可見,輥磨主電機3800kW,為大多數(shù)Atox50輥磨的標(biāo)準(zhǔn)功率配置。循環(huán)風(fēng)機3800kW功率配置則較高,同等類型系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機有的用3500kW,有的則為
3200kW,有的更低,為2800kW,當(dāng)然也用更高的如4200kW。窯尾排風(fēng)機則因前置大布袋收塵器配套了1600kW電機功率,留有相當(dāng)大的余地。
工廠以往的操作習(xí)慣是將輥磨入口負(fù)壓保持在-9400Pa左右,高出其他類似系統(tǒng)的數(shù)值,循環(huán)風(fēng)機功率顯示為3400kW。經(jīng)全面診斷發(fā)現(xiàn),工廠輥磨系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重,僅磨機出口與連接管道法蘭周向裂口就達(dá)5cm,并且多處存在工藝管理漏風(fēng)孔,旋風(fēng)筒殼體磨損嚴(yán)重且漏洞也較多。為此,工廠采取的第一步措施是,整治系統(tǒng)各漏風(fēng)點。對工藝管道內(nèi)部全部貼裝龜甲網(wǎng)耐磨涂料,旋風(fēng)筒貼裝耐磨陶瓷。磨機出口與連接管道法蘭予以重裝徹底堵漏,其他漏風(fēng)點焊接封堵,以大幅降低系統(tǒng)漏風(fēng)。經(jīng)過數(shù)月的漏風(fēng)整治,循環(huán)風(fēng)機入口負(fù)壓為-9000~-9100Pa時,輥磨出口負(fù)壓仍可保持在-7000Pa以上,工況也維持了相對穩(wěn)定,而循環(huán)風(fēng)機入口閥門開度從97%降至90%,功率隨之從3400kW下降至3200kW。
2.3 磨機進(jìn)出口負(fù)壓
磨機進(jìn)出口負(fù)壓反映了磨機本體的工藝狀況。進(jìn)口負(fù)壓反映了窯尾廢氣起始狀態(tài),顯示了起始風(fēng)量與風(fēng)速大??;出磨負(fù)壓反映了輥磨出口氣體攜帶粉塵的能力大小與風(fēng)速、風(fēng)量情況;二者綜合考慮則反映了進(jìn)口風(fēng)速風(fēng)量要求、磨腔內(nèi)粉磨對風(fēng)速風(fēng)量的要求和選粉系統(tǒng)對風(fēng)速風(fēng)量的要求以及磨機本體的漏風(fēng)情況。工廠以往的進(jìn)口負(fù)壓為-150Pa,出口負(fù)壓為-7000Pa,從二者比較來看,磨體進(jìn)口負(fù)壓明顯偏小,表明磨體失壓過大,存在嚴(yán)重的工藝設(shè)備缺陷。
原來工廠由于位處江南,配料所用砂頁巖黏性極重,剛性葉輪給料機無法正常投運,被迫取消,導(dǎo)致入磨物料管道鎖風(fēng)缺失,漏風(fēng)相當(dāng)嚴(yán)重。之后,在入磨溜子上部用鐵板封堵了近一半通道面積,大大降低了漏風(fēng)。經(jīng)對上部選粉機檢查發(fā)現(xiàn),選粉機動葉片上部與靜葉片之間存在極大的縫隙,部分靜葉片缺失,選粉機系統(tǒng)存在嚴(yán)重的竄風(fēng)現(xiàn)象。對于上述問題,工廠利用停窯期間分批次進(jìn)行了維修。上述措施使輥磨進(jìn)口負(fù)壓提升至-800Pa。
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圖4 輥磨系統(tǒng)漏風(fēng)
在徹底整治系統(tǒng)漏風(fēng)的基礎(chǔ)上,工廠決定啟用循環(huán)風(fēng)機變頻裝置。該裝置于2010年初啟用,但因上述原因,一直未能成功并網(wǎng)投運。解決了漏風(fēng),也就解決了系統(tǒng)無謂風(fēng)量的消耗,加上對循環(huán)風(fēng)機入口負(fù)壓下降操作的適應(yīng),工廠于2012年下半年一次性并網(wǎng)循環(huán)風(fēng)機的變頻系統(tǒng),循環(huán)風(fēng)機電機頻率保持在47Hz,功率下降至3000kW左右,風(fēng)機入口閥門全開,負(fù)壓約為-8800Pa,其他負(fù)壓參數(shù)為:磨機出口負(fù)壓-6800Pa,進(jìn)口負(fù)壓-700Pa,磨機差壓為5000~5100Pa。
3 研磨壓力
研磨壓力是一個比較淺顯易懂的參數(shù),很多管理人員在遇到磨機產(chǎn)量不夠理想的情況下,首先想到的參數(shù)就是加大磨機的研磨壓力。其實,過分追求超產(chǎn)往往會導(dǎo)致磨機系統(tǒng)在過高的研磨壓力下運行,給整個設(shè)備系統(tǒng)長期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)帶來負(fù)面影響,本工廠也不例外。在前些年的生產(chǎn)中,磨機加載壓力保持了13~14MPa的高壓,系統(tǒng)產(chǎn)量高達(dá)530~550t/h,但磨機拉桿折斷、拉桿頭掉出、磨輥軸承過早損壞等重大故障性事故頻發(fā),甚至引起窯系統(tǒng)止火待料。這些讓工廠管理人員逐漸意識到研磨壓力過大的危害性,從而確立了加載壓力11.5±0.5MPa的基準(zhǔn)水平,兼顧了產(chǎn)量和系統(tǒng)設(shè)備長期穩(wěn)定運行。
對于壓力加載系統(tǒng),日常維護(hù)中比較容易忽視的一個問題是三個液壓缸的三套蓄能器12只氮氣囊預(yù)加壓力。一方面是預(yù)加壓力的大小,一般為磨輥工作壓力的50%~55%左右為宜。如果預(yù)加壓力太大,會導(dǎo)致蓄能器過硬,減振效果偏差;如果預(yù)加壓力選擇偏小,也將導(dǎo)致蓄能器緩沖效果不好。另一方面,預(yù)加壓力的維持。個別蓄能器會因各閥門密閉性不好出現(xiàn)工作一段時間后預(yù)加壓力減小的現(xiàn)象,甚至極個別會因各種原因引起氮氣囊破裂而失效。
2011年,工廠曾遇到過其中一個氮氣囊破裂的故障,癥狀為磨輥加壓泵頻繁起停,達(dá)幾十秒一次,用紅外測溫儀檢查,發(fā)現(xiàn)其中一個蓄能器上下溫度一致,據(jù)此判定氮氣囊失效。因此工廠養(yǎng)成定期檢查蓄能器預(yù)加壓力大小的操作習(xí)慣十分重要,一般頻次為每半個月檢查一次。另外,各蓄能器預(yù)加壓力必須一致,絕不可此高彼低,否則會造成系統(tǒng)無法穩(wěn)定運行。
4 氣體溫度
主要指各工藝過程中廢氣的溫度。由于輥磨是一種風(fēng)掃磨,兼有烘干的功能,因此保證足夠的溫度是輥磨系統(tǒng)正常運行的前提條件。一般而言,新型干法水泥熟料生產(chǎn)線都會配置余熱發(fā)電系統(tǒng),SP鍋爐廢氣溫度基本在210℃左右,即入輥磨進(jìn)口的廢氣溫度可維持在200℃以上,足以滿足物料烘干的需要。
值得關(guān)注的是,在相當(dāng)長的一段時期內(nèi),工廠對磨機的出口溫度關(guān)注較少,長時保持在65℃左右,忽視了磨機出口溫度過低對粉磨效率的重大影響。一個原因為磨機噴水量較大,達(dá)10t/h以上,循環(huán)風(fēng)管及廢氣熱風(fēng)管旁通閥門開度均過大,達(dá)30%以上,加上前述嚴(yán)重的漏風(fēng)因素,導(dǎo)致了磨機出口溫度過低。資料顯示,Atox磨機出口溫度保持在80~95℃區(qū)間較為適宜,提高出口溫度有利于提高磨機臺時產(chǎn)量。根據(jù)工廠實際,磨機出口溫度最終確定為85±5℃,比以前提高了近20℃,主要措施為減少循環(huán)風(fēng)管及廢氣熱風(fēng)管旁通閥門開度,要求控制在10%內(nèi),實際操作中均保持在5%以下,即兩個閥門在正常運行中臨近關(guān)閉狀態(tài)。同時,磨內(nèi)噴水量的減少也有利于提高出磨氣體的溫度。
5 料層厚度及其他參數(shù)
由于輥磨粉磨原理為料床粉磨,料層的厚度對粉磨效率會產(chǎn)生重要影響。料層過厚,不利于形成穩(wěn)定的料層,粉磨效果變差,電流及功耗增加;料層過薄,磨機振動無法控制,影響操作的連續(xù)性。眾所周知,Atox理想的料層厚度為磨輥直徑×2%±20mm,Atox50磨機理想的料層厚度為3000mm×2%±20mm,即60mm±20mm。料層厚度大小調(diào)節(jié)主要依賴于擋料圈高低,經(jīng)過摸索,工廠料層厚度從100mm以上調(diào)整為80mm±20mm,擋料圈高度為180mm,主要原因為實際生產(chǎn)中由于進(jìn)磨物料粒徑較大及擋料圈變形而使料層厚度比理想高度略有增高。
另外,隨著生產(chǎn)的連續(xù)運行,磨輥與磨盤的磨損需要引起關(guān)注。其磨損量增大,意味著擋料圈高度相對增加,因此必要時應(yīng)相應(yīng)調(diào)低擋料圈的高度。目前工廠的做法為每年進(jìn)行一次磨輥與磨盤的堆焊,二者堆焊錯時進(jìn)行,一般分別安排上下半年當(dāng)中完成,目的是為了保持料層厚度的相對穩(wěn)定。
對于輥磨的操作,振動是磨機高效運行首要考慮的因素。影響振動值大小的有料層厚度和均勻性、物料粒徑、顆粒組成、噴水量大小、喂料量變化、通風(fēng)量多少、機械原因等,振動值一般要求≤2mm/s,工廠以≤1.5mm/s為操作要求,目的是為了盡量減少振動過大對整個系統(tǒng)帶來的耐久性影響。
6 結(jié)語
選擇合適的系統(tǒng)參數(shù)對磨機長期穩(wěn)定運行至關(guān)重要,對磨機系統(tǒng)的節(jié)能增產(chǎn)降耗具有關(guān)鍵的指導(dǎo)意義。目前工廠輥磨系統(tǒng)正常運行主要參數(shù)控制范圍見表3,有關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)情況見表4。
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編輯:王欣欣
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