魯南中聯(lián)對N-RSP分解爐燃燒器的改造
摘要:對2000t/d 生產(chǎn)線進行了技術改造,分解爐由 RSP 型改造成N-RSP型。改造后分解爐使用一個單體套筒式簡易燃燒器,布置在SB室頂部。試生產(chǎn)過程中,其使用效果欠佳。
筆者公司于2009 年對原有兩條2000t/d 生產(chǎn)線進行了技術改造,分解爐由 RSP 型改造成N-RSP 型。改造后分解爐使用一個單體套筒式簡易燃燒器,布置在SB室頂部。試生產(chǎn)過程中,其使用效果欠佳。
1 存在的主要問題
(1)噴煤不均勻,火焰不均勻、無力、發(fā)飄、發(fā)散,煤嘴周圍時明時暗,且爐內(nèi)煤粉燃燒不充分,結皮嚴重。
(2)SC室頂部、SB室內(nèi)澆注料和殼體多次被燒漏,因殼體燒漏每月被迫停窯 2~3 次。
(3)燃燒器外套容易變形、燒漏、燒斷,平均使用壽命只有 25~30d。
(4)尾煤用量大。
2 原燃燒器技術參數(shù)
原燃燒器前端無變徑, 也沒有風翅和密封裝置,外部也沒有耐火材料保護層。 其技術參數(shù)見表 1,結構見圖 1。
3 改造內(nèi)容
3.1 改造內(nèi)容
增加直徑且增加變徑
(1)將燃燒器內(nèi)徑由250mm 增加到270mm,減小輸煤阻力。
( 2)在燃燒器前端增加一個長度200mm (直徑270mm→250mm)的倒喇叭變徑管,將煤粉 射出方式由直射改成噴射,改變噴煤方式,增加噴煤速度和分散效果。
3.2 增加螺旋風翅
爐內(nèi)結皮除了正常有害成分造成的以外,煤粉混合不勻,燃燒不充分,被渦流風帶到爐壁是主要原因。 在變徑的前部增加導流風翅,使煤粉逆渦流風方向旋轉,強化煤粉混合燃燒效果。風翅在噴嘴周向均布,共6個,螺旋角為30°。
3.3 在可調(diào)伸縮套內(nèi)增加密封裝置
燃燒器固定支座往下至 SC 室外頂面的 高度是2 159mm,燃燒器外套長度是 2 220mm。 而在生產(chǎn)過程中,我們需要將其垂直伸入 SC 室中,此時燃燒器內(nèi)外套處于離合邊緣,煤粉會在內(nèi)外套結合處泄漏。 泄漏的煤粉經(jīng)外套與固定支座的間隙進入 SB 室, 形成煤粉凈燃燒,產(chǎn)生的高溫相對設計的輝焰燃燒溫度要高很多,造成分解爐耐火材料及殼體燒漏,燃燒器外套燒變形乃至脫落。為此,(1)增加密封蓋。上密封蓋密封內(nèi)外套之間的間隙;下密封蓋密封外套與固定支座之間的間隙。 (2)調(diào)整好燃燒器長度后,在伸縮節(jié)內(nèi)部塞滿陶瓷纖維氈,在上下密封蓋的配合下,伸縮調(diào)整時,均擠壓陶瓷纖維氈,強化密封。(3)將燃燒器外套由有縫焊接管換成無縫耐熱鋼管, 同時在外套外部增加1.6m 長、70mm 厚的莫來石質(zhì)耐火澆注料保護層。
3.4 優(yōu)化燃燒器長度
經(jīng)過以上幾次改造后,我們發(fā)現(xiàn)燃燒器仍然存在伸縮節(jié)短、 不容易調(diào)節(jié)和燃燒器下端部不夠長等缺點。 于是我們對燃燒器加長了如下部位:(1)可調(diào)伸縮套和伸縮桿由原來 460mm 加長到了 660mm, 將可調(diào)節(jié)范圍比原 設計增加了 200mm。(2)內(nèi)套管增長了670mm,可重疊范圍增加到了860mm,在全伸展的狀態(tài)下仍然有 200mm 的重疊范圍, 防止燃燒器內(nèi)外套脫節(jié),煤粉外漏。 (3)外套筒在增加 200mm 變徑的基礎上再增長 300mm, 使得燃燒器下前端最大可以伸到SC 室上殼體耐火材料以下 500mm。 改造后燃燒器技術參數(shù)見表 2,其結構見圖 2,燃燒器長度優(yōu)化前后在爐內(nèi)位置示意見圖 3。
4 改造效果
(1)噴煤均勻有力,混合效果良好,火焰均勻活潑有力,連續(xù)性良好,爐內(nèi)燃燒充分,結皮明顯減少。
(2)SC 室頂部、SB 室內(nèi)澆注料及殼體易被損壞的問題得到了解決,改造后從未出現(xiàn)過損壞的現(xiàn)象。
(3)燃燒器外套易變形和燒漏的問題得到了解決,改造后從未出現(xiàn)過損壞的現(xiàn)象。
(4) 燃燒器上下位置可以根據(jù)燃燒情況及時進行調(diào)整。
(5) 在同樣喂料量的前提下,尾煤用煤量明顯降低,見表 3。
目前,該窯產(chǎn)量可達3200t/d;熟料標準煤耗可達108.5kg/t。
編輯:王欣欣
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