原材料變化對回轉(zhuǎn)窯煅燒的影響
摘要:由于石灰石和燃煤品質(zhì)的改變,而引起了窯生產(chǎn)的較大變化。文中分析了原因,并采取了相應(yīng)的措施。通過加強(qiáng)管理及技術(shù)改造,生產(chǎn)的產(chǎn)量、質(zhì)量明顯提高,熱耗下降,恢復(fù)到之前的較好生產(chǎn)水平。
1 工廠簡況
上海聯(lián)合水泥有限公司2000t/d熟料生產(chǎn)線是上世紀(jì)90年代引進(jìn)全套丹麥?zhǔn)访芩构镜脑O(shè)備,設(shè)有單系列四級旋風(fēng)預(yù)熱器、SLC-S預(yù)分解爐、Ф3.75m×57m回轉(zhuǎn)窯和配套FO-LAX篦冷機(jī)。自1994年10月竣工投產(chǎn)到2004年,生產(chǎn)情況都處在正常狀態(tài),熟料產(chǎn)質(zhì)量和熱耗達(dá)到較好水平。2004年以前日產(chǎn)熟料2220t,熱耗最低月平均低于3344kJ/kg。 但在2007 年以后, 由于石灰石和燃煤品質(zhì)的改變引起了窯生產(chǎn)的較大變化,對比情況見表1。
兩年生產(chǎn)情況對比, 熟料產(chǎn)量下降4.95%,熱耗上升6.25%,熟料28d抗壓強(qiáng)度下降 2.41MPa。
2 原因分析與采取的措施
2.1 煤種變化和批量供應(yīng)變化影響
2007年煤炭供應(yīng)礦點(diǎn)和品種增多,且批量變動(dòng)大。以前2~3種,每批供貨量在2000t左右,在煤庫內(nèi)尚能搭配使用,煤灰分控制較穩(wěn)定。以后品種增多,每月有6~7種,批量多少不定,有時(shí)只有幾百噸,來啥煤用啥煤,無法搭配使用,以致煤灰經(jīng)常在17%~27%間波動(dòng)(揮發(fā)分在25%~30%間波動(dòng)),所生產(chǎn)的熟料成分波動(dòng)較大。
2.2 原煤水分增大
原煤水分一般在8%左右,后增大到12%~20%,且所含結(jié)晶水水分增加,以往在1%~2%,后增大到3%~4%,最高達(dá)5.7%。由于煤磨未設(shè)烘干倉,入窯煤粉水分常高達(dá)2%以上。2007年上半年平均水分1.34%,下半年升到1.9%,最高月平均為2.17%。相比2004年上半年煤粉水分平均1.77%,下半年煤磨系統(tǒng)粗粉分離器改用動(dòng)態(tài)選粉機(jī)后,煤粉水分月平均下降到1.26%。熟料28d抗壓強(qiáng)度對比,2007年下半年較上半年下降0.7MPa,而2004年下半年因選粉機(jī)改造后煤粉水分下降,熟料強(qiáng)度較上半年上升3.64MPa。熱耗相比,2007年下半年較上半年上升2.3%,而2004年下半年較上半年下降1.60%。 這些變化是在其他條件幾乎相近的情況下發(fā)生的(表 2、3)。
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由于采用黃浦江淤泥配料, 原設(shè)計(jì)原料綜合水分為 8%, 故采用 4 級預(yù)熱器, 熱耗總體偏高。
以上兩個(gè)不同時(shí)間段的兩種情況對比,較好說明了煤粉成分和水分對窯煅燒的影響。從理論上分析是由于成分波動(dòng)和水分蒸發(fā)影響了火焰的熱力強(qiáng)度的變化與下降,對生產(chǎn)影響較大。操作一時(shí)不能適應(yīng),從而導(dǎo)致熟料產(chǎn)質(zhì)量下降和熱耗上升。
2.3 石灰石品種變化的影響
2007年1~6月份所用石灰石的57%是船山礦毛片石灰石, 自7月份后全部改用荻港石灰石及其他零星礦點(diǎn)碎片。質(zhì)量變化大,時(shí)好時(shí)差。在有均化堆場情況下雖有所改善,但也無法完全避免石灰石成分變化的影響,見表4。
2.4 熱耗上升溫度測定分析
回轉(zhuǎn)窯主要熱耗項(xiàng)目溫度測定結(jié)果見表5。
按兩次測定結(jié)果比較,2007年較2003年熱耗上升158.84kJ/kg熟料,其中預(yù)熱器表面熱損失最大。針對情況采取以下措施:
(1)在大修期間修補(bǔ)、調(diào)換預(yù)熱器內(nèi)隔熱材料,窯內(nèi)耐火磚幾乎全部更新,以減少熱損失。
(2)三次風(fēng)溫偏低,需改造篦冷機(jī),提高二、三次風(fēng)溫度,以提高火焰的熱力強(qiáng)度,減輕煤粉水分對火焰的影響及降低熟料熱耗。
2.5 改進(jìn)措施和效果
(1)在煤供應(yīng)方面力爭穩(wěn)定礦點(diǎn),并加強(qiáng)進(jìn)廠煤質(zhì)控制,批量過小和水分較大的按合同規(guī)定不予接收,并加強(qiáng)搭配控制。盡量做到穩(wěn)定煤灰和水分含量。
(2)加強(qiáng)煤磨操作,盡量降低入窯煤粉水分和細(xì)度。
(3)在窯操作上更多注意穩(wěn)定熟料fCaO合格率,以穩(wěn)定和提高熟料質(zhì)量。在生產(chǎn)過程中,往往偏重熟料產(chǎn)量,較少注意質(zhì)量,其結(jié)果是不合理也不經(jīng)濟(jì)。表6是生產(chǎn)P.O42.5普通水泥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),編號(hào)1、3 的熟料質(zhì)量較低,水泥中混合材少摻料,多用熟料,熟料只抵作混合材用。當(dāng)生產(chǎn)熟料強(qiáng)度高,編號(hào)2、4 的熟料就少用3.45%。窯要增產(chǎn)此數(shù)很不容易。
(4)通過對耐火、隔熱材料的修補(bǔ),以及將原有的二代篦冷機(jī)改造為第四代型式,冷卻效率明顯增加,三次風(fēng)溫度提高近150℃,熟料熱耗下降4.60%,接近原來的水平,熟料產(chǎn)量上升4.10%,熟料質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)(表7)。
通過加強(qiáng)管理及技術(shù)改造,生產(chǎn)的產(chǎn)量、質(zhì)量明顯提高,熱耗下降,恢復(fù)到2004年的較好生產(chǎn)水平。
編輯:王欣欣
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