旁路放風(fēng)系統(tǒng)對電石渣配料熟料巖相的影響
摘要:通過對比使用旁路放風(fēng)系統(tǒng)前后電石渣配料熟料巖相的變化,研究了電石渣中氯離子含量對熟料質(zhì)量的影響。結(jié)果表明,無論是否使用旁路放風(fēng)系統(tǒng),電石渣配料熟料中都沒有新礦物(氯鋁酸鈣)生成;旁路放風(fēng)系統(tǒng)可以降低窯尾氯離子的富集程度,從而減少氯離子對燒成系統(tǒng)的不良影響。另對比了城市垃圾焚燒灰配料生產(chǎn)的生態(tài)水泥和電石渣配料生產(chǎn)的水泥熟料,因電石渣中的氯離子含量僅為城市垃圾焚燒灰的1/35,因此兩種熟料物理性能差異巨大。
1 研究背景簡況
目前,我國年產(chǎn)電石600多萬t,由此每年產(chǎn)生的電石渣在700萬t以上。電石渣是一種有強(qiáng)烈腐蝕性的堿性固廢棄物,對環(huán)境污染嚴(yán)重。近幾年隨著環(huán)境保護(hù)受到空前的重視,一些以電石為原料的企業(yè)面臨的環(huán)保壓力越來越大。隨著新型干法水泥的發(fā)展,電石渣應(yīng)用于預(yù)分解窯的生產(chǎn)越來越普遍,加上我國對廢棄資源的綜合利用采取鼓勵政策,電石渣已經(jīng)成為水泥生產(chǎn)過程中高品位的鈣質(zhì)原料。
隨著電石渣作為水泥生產(chǎn)企業(yè)的主要鈣質(zhì)原料,電石渣中含有的微量有害元素對水泥生產(chǎn)的影響日漸得到重視,其中電石渣中的Cl-含量是影響預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)的重要因素。經(jīng)檢測大部分氯堿企業(yè)的電石渣中的Cl-含量普遍偏高,其w(Cl-)波動在0.023%~0.3%之間;有些氯堿企業(yè)的電石渣Cl-含量居高不下,甚至有大量w(Cl-)>0.5%的高氯電石渣存在。因此為了長期穩(wěn)定使用電石渣作為水泥生產(chǎn)原料,旁路放風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用必不可少。這是從源頭上對電石渣中Cl-含量進(jìn)行嚴(yán)格控制的措施之一,且是嚴(yán)防燒成系統(tǒng)結(jié)皮堵塞事故的重要措施。因一旦在氯堿企業(yè)的生產(chǎn)工序中無法降低電石渣中的Cl-含量,那么就意味著水泥廠在生料配料中只能減少電石渣的摻加比例,甚至放棄使用,否則會增加預(yù)熱器及分解爐結(jié)皮堵塞的頻率,嚴(yán)重時使水泥生產(chǎn)無法進(jìn)行。
本文通過對比旁路放風(fēng)前后采用電石渣生產(chǎn)水泥熟料巖相分析,研究電石渣中氯離子含量變化對水泥熟料質(zhì)量的影響;并將電石渣與日本生態(tài)水泥用城市垃圾焚燒灰進(jìn)行化學(xué)組成的對比分析。
2 材料與方法
2.1試驗材料
水泥熟料采用我集團(tuán)公司下屬某2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線熟料,該生產(chǎn)線部分采用電石渣作為鈣質(zhì)原料,并配置有旁路放風(fēng)系統(tǒng)。其原料化學(xué)成分見表1,旁路放風(fēng)系統(tǒng)的流程見圖1。其中旁路放風(fēng)系統(tǒng)取風(fēng)點位于窯尾煙室上部,經(jīng)過冷卻風(fēng)機(jī)的稀釋降低溫度后除塵,廢氣經(jīng)過尾部循環(huán)風(fēng)機(jī)重新進(jìn)入窯尾系統(tǒng)的廢氣管道,收集下的窯灰經(jīng)運輸后應(yīng)用于混合材。
當(dāng)旁路放風(fēng)系統(tǒng)投入運行時,按照正常生產(chǎn)控制,取5kg出窯熟料,冷卻備用并命名為#1熟料;當(dāng)原材料不發(fā)生變化,燃料和設(shè)備工藝狀況保持正常運行,旁路放風(fēng)系統(tǒng)停止運行時,按照生產(chǎn)正常控制,再取出窯熟料5kg,冷卻備用并命名為#2熟料。
2.2試驗方法
取兩種具有代表性的熟料顆粒數(shù)十顆,分大中小將熟料球破碎,使用樹脂澆筑,經(jīng)粗磨,細(xì)磨,拋光后在OLYMPUSBX×51型偏反多功能顯微鏡下觀察兩種不同熟料的礦物質(zhì)組成和形貌,巖相分析時采用1%的NH4Cl溶液浸蝕,溫度20℃,浸蝕3~5s,采用α氧化鋁為拋光粉,其細(xì)度小于2μm。
3 熟料巖相分析結(jié)果
3.1#1熟料的巖相分析
#1熟料的巖相分析圖譜見圖2。為了更好顯示熟料的巖相情況,本文采用了10幅圖片具體分析不同熟料的巖相情況。
從圖2可以看出,A礦數(shù)量較多,包裹體明顯,礦物及晶體發(fā)育良好,邊緣清晰,最大尺寸大約為30μm左右,但是小型的A礦明顯存在,說明部分生料存在高溫段停留時間較少;同時A礦中部有明顯的裂紋,A礦的包裹體以B礦為多,估計熟料的飽和比在0.89左右,A礦含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))在60%左右。
B礦數(shù)量較少,在視野內(nèi)很難看到,并且?guī)缀跛械腂礦都以礦巢形式堆積存在,而部分很好的分布于A礦之間。B礦表面的交叉雙晶紋明顯,但是部分B礦有明顯的裂紋;同時B礦圓度系數(shù)差,連生堆積嚴(yán)重;B礦數(shù)量少,其w(B礦)小于10%。熟料中的f-CaO含量較少,發(fā)現(xiàn)的一處呈現(xiàn)堆積狀態(tài)。熟料中的白色中間相數(shù)量適宜,黑色中間相很少發(fā)現(xiàn),但無明顯的無定形C3A存在。熟料中的空隙率合適,除去偶爾的大空洞外很少有空隙存在,說明熟料煅燒致密,立升重較高。
10幅圖片具體分析不同熟料的巖相情況。從#2熟料的巖相分析結(jié)果圖3可以看出,A礦數(shù)量較多,但發(fā)育不良,晶體尺寸差異較大,邊棱清晰,融蝕較少;A礦表面能見到清晰的慢冷造成的裂紋,附近可以見到細(xì)粒狀B礦;能見到較多的包裹體,視域內(nèi)整體熟料空洞較多。這說明熟料呈急燒狀態(tài),煅燒時間不足,熟料反應(yīng)過程時間短。B礦數(shù)量較少,填充于A礦之間,圓度較好,表面雙晶紋短粗,但視野內(nèi)經(jīng)常有B礦礦巢出現(xiàn),說明生料有較粗的石英顆粒存在。
很少見到結(jié)晶的黑色中間相,白色中間相數(shù)量適宜,能較好的填充在A礦之間,但是大量煤粉灰分的集中落入降低了生料的KH值,形成B礦堆積區(qū)和液相坑(如圖F10),因此熟料的急燒現(xiàn)象明顯,熟料強(qiáng)度不高,立升重低。值得注意的是,熟料中并沒有發(fā)現(xiàn)除普通硅酸鹽水泥常見四種主要礦外的其它礦物,并且四種主要礦物的外觀形貌并沒有受到外界環(huán)境的影響而發(fā)生明顯的改變,從視野中的觀察看四種礦物的總和已經(jīng)超過98%,熟料中的游離氧化鈣含量并沒有出現(xiàn)升高跡象,只是熟料的空隙率明顯變大,這與以前的研究結(jié)果一致[1] 。
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3.3分析與討論
過去對電石渣生產(chǎn)水泥熟料的巖相分析結(jié)果較少,并沒有查到相關(guān)的文獻(xiàn)資料和相關(guān)的圖譜;同時由于工業(yè)廢渣對熟料巖相的影響受到的重視不夠,當(dāng)熟料質(zhì)量發(fā)生波動時,新型干法水泥廠往往按照立窯生產(chǎn)經(jīng)驗去處理或者舍棄不用,造成各種廢棄物的研究缺乏系統(tǒng)和參照。根據(jù)外國對生態(tài)水泥的研究情況,尤其是日本使用垃圾焚燒灰生產(chǎn)水泥的研究結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)如果原料中的氯離子含量較高時,熟料的巖相結(jié)果將會發(fā)生變化。表2是日本生態(tài)水泥用城市垃圾焚燒灰的化學(xué)成分[2],從表2中可以看出,垃圾焚燒灰的堿、硫和氯離子含量都遠(yuǎn)高于電石渣中對應(yīng)的含量。表3給出了我集團(tuán)公司下屬某2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線2011年12月至2012年4月生產(chǎn)用電石渣的氯離子含量。比較表2和表3,城市垃圾焚燒灰中的氯離子含量是電石渣中的35倍以上。因此使用垃圾焚燒灰生產(chǎn)的生態(tài)水泥中含有氯鋁酸鈣(C11A7·CaCl2),而使用電石渣生產(chǎn)的普通硅酸鹽水泥熟料,從巖相圖譜中無法找到顆粒狀態(tài)的C11A7·CaCl2晶體。
在電石渣部分代替石灰石后,石灰石的使用量出現(xiàn)明顯的下降,這與使用垃圾焚燒灰類似。垃圾焚燒灰配料和電石渣配料的原料配比見表4。從表4中可以看出,盡管兩種不同的配料方案石灰石的摻加量幾乎相同,但是電石渣與垃圾焚燒灰的摻入比例卻相差較大,這與兩者的CaO含量差異較大有關(guān)。另垃圾焚燒灰中氯離子很高,因此使用垃圾焚燒灰生產(chǎn)的水泥中w(C11A7·CaCl2)達(dá)20%左右,其生態(tài)水泥的主成分就變成了C3S和氯鋁酸鈣(C11A7·CaCl2)。而電石渣配料生產(chǎn)的普通水泥熟料,其C3A含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))約為6%~8%,另從巖相分析中在視野內(nèi)無法找到氯鋁酸鈣,顯然這與垃圾焚燒灰配料的水泥熟料不同。
為了進(jìn)一步分析燒成系統(tǒng)旁路放風(fēng)系統(tǒng)開停對各環(huán)節(jié)物料氯離子含量的影響,分別在不同的日期進(jìn)行取樣檢測,見表5。表5中2012-01-11使用了旁路放風(fēng)系統(tǒng),2012-02-22,2012-02-29和2012-03-07未使用旁路放風(fēng)系統(tǒng)。
從表5中可以看出在不使用旁路放風(fēng)系統(tǒng)時,入窯生料和熱生料中的氯離子含量明顯提高,但是窯灰和熟料中的變化表現(xiàn)并不明顯,而窯尾系統(tǒng)的循環(huán)富集則十分明顯,富集程度可以是原始入窯生料的100倍以上,并且與初始入窯生料中的氯離子含量有對應(yīng)關(guān)系。因此旁路放風(fēng)系統(tǒng)可以較好控制窯尾系統(tǒng)氯離子的富集,從而能有效降低了生料中氯離子對熟料質(zhì)量的影響。
表6給出了兩種不同原料生產(chǎn)的熟料物理性質(zhì),從中可以看出垃圾焚燒灰水泥凝結(jié)時間非常短,如果不加入緩凝劑水泥就無法使用,而電石渣水泥則與普通水泥沒有區(qū)別。這就是兩者礦物組成不同造成的,生態(tài)水泥中快硬礦物氯鋁酸鈣的存在是水泥急凝的根本原因。
4 結(jié)論
通過對比使用旁路放風(fēng)前后的電石渣配料熟料巖相分析結(jié)果,可以得出如下結(jié)論:
(1)電石渣配料熟料巖相分析結(jié)果表明,無論是否使用旁路放風(fēng)系統(tǒng),其熟料巖相中都沒有其它新生礦物的存在,熟料礦物仍然是由C3S,C2S,C3A和C4AF組成。
(2)通過對比日本垃圾焚燒灰配料的生態(tài)水泥,發(fā)現(xiàn)電石渣中的氯離子含量只有城市垃圾焚燒灰的1/35,在電石渣配料熟料巖相分析中沒有發(fā)現(xiàn)新礦物——氯鋁酸鈣。
(3)電石渣生產(chǎn)水泥過程中,窯尾系統(tǒng)氯離子含量有超過100倍以上的循環(huán)富集,但使用旁路放風(fēng)系統(tǒng)則可使其循環(huán)富集的程度控制在40倍。這表明使用旁路放風(fēng)系統(tǒng)可以降低窯尾氯離子的循環(huán)富集程度,從而降低氯離子對燒成系統(tǒng)的影響。
(4)熟料巖相結(jié)果表明使用電石渣作為水泥原料,其熟料孔隙率有所增加。
參考文獻(xiàn)
[1]封培然,宋利麗,陳軍磊.淺談工業(yè)廢渣對熟料巖相的影響[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報,2012(1):12-17.
[2]施惠生.生態(tài)水泥與廢棄物資源化利用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005(1),112-120.
編輯:王欣欣
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