聯(lián)合預粉磨水泥磨系統(tǒng)優(yōu)化增產(chǎn)降耗顯著
摘要:CLF170/100 輥壓機+N300V 型選粉機+Φ4.2 m×13 m水泥磨+N3500 O-Sepa選粉機組成的兩套聯(lián)合預粉磨水泥磨系統(tǒng),主要生產(chǎn)P·C32.5 和P.O42.5的水泥。系統(tǒng)經(jīng)不斷調試和優(yōu)化,磨機臺時產(chǎn)量得以穩(wěn)步提高。
1 系統(tǒng)介紹
筆者公司有 CLF170/100 輥壓機+N300V 型選粉機+Φ4.2 m×13 m水泥磨+N3500 O-Sepa選粉機組成的兩套聯(lián)合預粉磨水泥磨系統(tǒng)(其系統(tǒng)工藝流程見圖1,主要設備見表1),主要生產(chǎn)P·C32.5 和P·O42.5 的水泥。系統(tǒng)經(jīng)不斷調試和優(yōu)化,磨機臺時產(chǎn)量得以穩(wěn)步提高。
2 系統(tǒng)調整和優(yōu)化主要措施
水泥磨系統(tǒng)開機以來,電耗總體較高,水泥顆粒級配也不是很好,并未發(fā)揮雙循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)勢。為此對水泥磨系統(tǒng)進行一系列的改進,目標是降低電耗,并取得良好的水泥顆粒級配。
2.1 加強輥壓機和 V 選的維護和管理
保持良好的輥面條紋,保證物料順利“咬”入輥壓機;并將輥壓機工作壓力由原設計的7.5MPa提高到目前的8.0MPa。加強側擋板的檢查和更換,以減少漏料。另外對V 型選粉機各級風板進行調整,以其保持較佳的運行狀態(tài)。
通過以上優(yōu)化措施,使入磨物料的0.08篩余由 32%~35%降為27%~30%。 改善了入磨物料的易磨性,為提高磨機粉磨效率創(chuàng)造條件。
2.2 優(yōu)化O-Sepa 選粉機的用風
原外接在二次風管上的很多除塵風管全部割除,并恢復了手動調節(jié)板進行調節(jié),這樣減少了外界風管對二次風的影響, 以改善選粉機的工作條件。 對選粉機的一二次風風道進行徹底清理,更換了選粉機內擋風環(huán), 減少竄風。 經(jīng)過對 O-Sepa 選粉機的用風優(yōu)化后,降低循環(huán)負荷,提高選粉效率(見表2)。 其中選粉效率由 36.41% 提高到 43.77% ,循環(huán)負荷由250.0%下降至 154.5%。
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2.3 調整磨機的研磨體級配
改進前,生產(chǎn) P·O42.5 水泥的顆粒級配中,3~32μm細粉含量46.79%偏低,大于45μm物料的含量是 33.36%,偏高。這說明一、二倉研磨體尺寸偏大,細磨能力太弱,因此需要大大增強研磨體對物料細磨和超細磨的能力。所以,一倉中Φ40 mm 的鋼球從12.5 t降至4t(即由占一倉總重的21.93%下降到6.06%),Φ20mm的鋼球由12.5t提高到28.0t(即由占一倉總重的21.93%提高到42.12%),由此使一倉的平均球徑從30mm降到26.36 mm。二倉則取消Φ30 mm 鋼球,而增加了Φ17 mm 的鋼球。研磨體調整前后具體級配見表3,調整前后生產(chǎn)P·O 42.5水泥的顆粒組成見表4。從表4可知,改進后水泥顆粒級配 3~32 μm細粉含量達到64.66%,大于45μm 的含量下降到7.66%,從而使P·O42.5 水泥的顆粒級配得到較大的改善, 使水泥的比表面積提高了37 m2/kg,3d抗壓強度提高2.9MPa(見表5)。
另操作中, 及時清理一、二倉隔倉板和出口篦板的堵料, 以保證物流暢通和前后倉能力平衡,以利磨內通風, 降低磨機溫度, 提高粉磨效率。
3 進一步提產(chǎn)的措施探討
3.1 提高輥壓機預粉磨功能的優(yōu)化措施
(1)提高輥壓機能力。 影響輥壓機能力主要因素是輥壓大小、輥逢大小、下料溜子的料柱密實程度與料柱壓力、側擋板的擋料能力等。 CLF170/100輥壓機是大直徑窄輥面的輥壓機, 在生產(chǎn)過程中當入磨物料篩余尚可而比表面積偏低時, 主要是輥壓機壓力過低造成的, 可以適當提高輥壓機的工作壓力。 但考慮保護輥面、延長其使用壽命, 可適當控制輥壓機壓力由8MPa再提高至9.0~10.0MPa。
(2)減少輥壓機的漏料。 因輥壓機運行中使用的輥壓相對較高, 所以會造成其側擋板與輥壓機端面不平行, 繼而造成輥壓機大量漏料而大大降低其輥壓效率。因此,必須設法保持側擋板與輥壓機端面的平行度。
(3)提高入輥壓機物料料柱的密實度和料壓值,從而提高其對物料輥壓效率。在輥壓機上使用成都利君的新一代入料裝置, 用兩側的插板可對下料點進行調節(jié), 用以保持良好的料柱和料壓。
通過采取上述三方面措施后, 有望使入磨物料0.08 mm 篩余由目前的 27%~ 30%(仍然偏大)降到20%~25%范圍, 從而可大大提高球磨機粉磨效率。
3.2 球磨機研磨體級配的進一步優(yōu)化分析
(1)目前入磨物料中,粒徑大于1.0 mm 約1.0%,大于0.2mm的約2.0%~2.5%。 根據(jù)筆者經(jīng)驗,Φ40mm 鋼球對 0.2~2.0 mm 的物料細碎效果好。所以,一倉級配中Φ40mm 球的質量占一倉鋼球總質量的比例可控制在4%~8%,這樣對一倉物料進行充分細碎和細磨,能為二倉進行有效的細磨創(chuàng)造條件。
(2)從表2可知,經(jīng)改進后出磨物料 0.08mm篩余達到10.6%,仍然偏大,應控制在4.0%~6.0%為好。所以, 仍需進一步提高球磨機的細磨和超細磨的能力。根據(jù)筆者經(jīng)驗,一倉使用Φ25 mm 的鋼球對物料的細磨效果比Φ30 mm 的鋼球好, 因此采用部分Φ25 mm 代替Φ30 mm 的球是可行的;另二倉研磨體則視出磨物料 0.2 mm 和0.08 mm 篩余的變化進行適當?shù)奈⒄{,若二倉物料中0.2mm偏大時,二倉可配Φ25 mm 的鋼球, 其量控制為二倉鋼球總量的3.0%~5.0%。
(3)若物料的易磨性差, 或物料篩余合適而比表面積偏低時,可適當?shù)脑黾右稽c大一級或更大一級的球量。一倉可少量使用Φ40mm,二倉少量增加Φ25 mm,其效果是明顯的。
3.3 其他方面的進一步優(yōu)化措施
(1)從表 2 可知,O-Sepa 選粉機的選粉效率仍偏低,調整后僅達到43.77%。對此,可對三次風和一次風進行補風改進,增加和改善用風狀況,可使O-Sepa選粉機的選粉效率提高到50%。
(2)從表 3 可知,目前磨內鋼球填充率未達到30%,因此可進一步提高其研磨體的填充率,將有利于提高磨機產(chǎn)量。
(3)輥壓機入料粒度尤其是破碎煤矸石粒度過大,如大于60mm的塊料比較多且不均勻時,將影響輥壓機的正常穩(wěn)定、高產(chǎn)低耗運行。 因此生產(chǎn)中應嚴格控制破碎后的物料粒度。
(4)大布袋的清灰周期過長(12 min),拉風不夠,應優(yōu)化大布袋收塵器的操作運行。
4 改后的效果
經(jīng)§2的系列措施改進實施后,磨機產(chǎn)量、電耗、水泥的質量都有提高,見表 5。 其中磨機產(chǎn)量提高
14.96%, 電耗下降 9.73%,水泥3d抗壓強度提高2.9MPa, 從而使水泥中混合材摻加量提高3.8%。如果§3 中進一步的優(yōu)化措施全面實施后,磨機臺時產(chǎn)量達185 t/h是完全有可能的。
編輯:王欣欣
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