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新疆天山4號(hào)窯筒體斷裂的原因分析

新疆烏魯木齊市天山股份有限公司 胡慶彪 楊曉文 王清… · 2015-02-06 15:53
  摘要:新疆天山水泥股份公司4號(hào)窯引進(jìn)國(guó)外洪堡、富樂(lè)等公司先進(jìn)技術(shù)建設(shè)的2000t/d預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線,在國(guó)內(nèi)率先引進(jìn)采用了洪堡公司的Φ4m×43m超短窯,生料和水泥磨上分別采用洪堡和富樂(lè)公司輥壓機(jī)。該生產(chǎn)線自1992年投產(chǎn)至今,其各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)在國(guó)內(nèi)仍比較先進(jìn)。 4號(hào)窯于2008年1月20日上午發(fā)生自2號(hào)輪帶至窯尾節(jié)處窯體斷裂、窯尾節(jié)掉下窯臺(tái)的重大事故,在國(guó)內(nèi)也屬首次。本文就其原因進(jìn)行了分析。


  新疆天山水泥股份公司4號(hào)窯是國(guó)家建材局于上世紀(jì)80年代末,點(diǎn)菜拼盤引進(jìn)國(guó)外洪堡、富樂(lè)等公司先進(jìn)技術(shù)建設(shè)的2000t/d預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線,在國(guó)內(nèi)率先引進(jìn)采用了洪堡公司的Φ4m×43m超短窯,生料和水泥磨上分別采用洪堡和富樂(lè)公司輥壓機(jī)。該生產(chǎn)線自1992年投產(chǎn)至今,其各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)在國(guó)內(nèi)仍比較先進(jìn)。

  4號(hào)窯于2008年1月20日上午發(fā)生自2號(hào)輪帶至窯尾節(jié)處窯體斷裂、窯尾節(jié)掉下窯臺(tái)的重大事故,在國(guó)內(nèi)也屬首次。本文就其原因進(jìn)行了分析。

  事故經(jīng)過(guò):2008年元月20日凌晨檢修完畢,早8:30時(shí)將窯內(nèi)后窯口保溫火爐撤掉,準(zhǔn)備點(diǎn)火。10:38時(shí)用油點(diǎn)火,10:53時(shí)給煤1t,油煤混燒,火焰形狀不理想,將喂煤減到0.5t,0:55時(shí)火焰正常,逐步加煤,0.5~1.0~1.5t,尾溫從130℃升到380℃ ,火焰正常,燃燒充分,沒(méi)有閃爆現(xiàn)象。11:08時(shí)發(fā)生窯筒體瞬間斷裂的事故。

  事故發(fā)生后公司非常重視,當(dāng)即邀請(qǐng)了天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院和新疆大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院專家對(duì)事故進(jìn)行分析研究,初步認(rèn)為造成此次事故的原因是:在有初始裂紋、20g材質(zhì)在環(huán)境溫度較低的情況下,因外力作用發(fā)生低溫脆性斷裂所致。

  后將斷裂部分取樣送國(guó)家鋼鐵研究總院測(cè)試中心對(duì)簡(jiǎn)體斷裂事故原因進(jìn)一步作定量分析,包括斷口分析、材料化學(xué)成分分析、力學(xué)性能測(cè)試、硬度的測(cè)試等;最終鋼研總院給出了非常詳細(xì)的分析報(bào)告。4號(hào)窯筒體斷裂源區(qū)位置斷裂前存在有總長(zhǎng)近800mm的裂紋缺陷,經(jīng)過(guò)補(bǔ)焊但焊接質(zhì)量不良,最初裂紋沿補(bǔ)焊處兩側(cè)縱向開裂,向兩端擴(kuò)展一定長(zhǎng)度后分叉,逐漸在重力的作用下轉(zhuǎn)向環(huán)向擴(kuò)展,直至筒體斷裂掉下窯臺(tái)。4號(hào)窯筒體屬于在大尺寸缺陷基礎(chǔ)上產(chǎn)生的低溫脆性斷裂,在材料溫度較低的條件下受到動(dòng)載荷直接導(dǎo)致發(fā)生快速脆性斷裂,在最終發(fā)生低溫?cái)嗔亚?,缺陷?jīng)歷過(guò)腐蝕損傷、熱焊損傷和裂紋疲勞等擴(kuò)展過(guò)程。

  鋼研總院報(bào)告總結(jié)有以下原因:

  (1)初始裂紋處有缺陷,母材腐蝕損傷;

  (2)溫度較低,發(fā)生低溫脆裂;

  (3)受重力影響,造成整個(gè)窯體斷裂。

 1  窯筒體腐蝕問(wèn)題

  水泥回轉(zhuǎn)窯在工作時(shí),幾乎所有的原料和原煤(新疆是高硫地區(qū),煤質(zhì)中硫含量在3%~15%左右)中都含有一定量的氯、硫、磷等腐蝕性氣體,這些腐蝕氣體被汽化后,在窯內(nèi)循環(huán),與筒體母材中的鐵離子發(fā)生反應(yīng),腐蝕筒體,筒體母材減薄,并且改變筒體的機(jī)械性能。

  新疆廠有多種窯型,其中3號(hào)窯是國(guó)內(nèi)第一條窯外燒煤的700t/d,Φ3m×45m分解窯,從1981年6月投產(chǎn)至今。在每次換磚時(shí)都能發(fā)現(xiàn)窯體掉氧化皮,厚度為0.2~0.7mm左右。大牙輪是整體與窯筒體密封的,在大牙輪處掉皮尤其嚴(yán)重。該窯是箱型輪帶散熱較好,輪帶下筒體氧化一般。

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  在1987年發(fā)生大牙輪處簡(jiǎn)體出現(xiàn)裂紋,長(zhǎng)約700mm,簡(jiǎn)體材料為A3鋼,通過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)大牙輪處筒體厚度原為25mm,而實(shí)際測(cè)量寬度900mm的大牙輪處平均僅為14rnm,裂紋處為最薄只有6.5mm。大牙輪外其余筒體也有不同程度的減薄,為20~22mm,但相對(duì)較少。分析原因是原窯體安裝時(shí)在大牙輪段為馬蹄口,窯體中心不同心,大牙輪震動(dòng)較大,極易掉磚,導(dǎo)致產(chǎn)生局部高溫,筒體氧化減薄嚴(yán)重,造成裂紋。因大牙輪設(shè)在窯中2號(hào)輪帶邊,加之大牙輪罩與窯筒體整體密封結(jié)構(gòu)影響,使之散熱不好溫度較高,加劇了大牙輪處的局部高溫,窯筒體氧化掉皮減薄更加嚴(yán)重。當(dāng)時(shí)公司工程技術(shù)人員處理得當(dāng),先把裂紋處用磨光機(jī)磨掉氧化層,再打止裂孔后焊接,并在窯內(nèi)大牙輪處大面積貼補(bǔ)1000mm長(zhǎng)20mm厚鋼板,分24塊焊補(bǔ)上,處理后直到1989年更換筒體時(shí)也未再開裂。后期在窯技術(shù)改造時(shí),我公司將大牙輪移至窯尾3號(hào)檔輪帶邊,降低了筒體溫度后,大牙輪處氧化掉皮就減輕了許多。

  1號(hào)窯是帶余熱發(fā)電的中空窯,該窯有3m長(zhǎng)一節(jié)簡(jiǎn)體從1966年使用至今,在1997年窯筒體擴(kuò)徑改造時(shí)測(cè)量其筒體厚度幾乎沒(méi)變,筒體光亮,基本沒(méi)有氧化?,F(xiàn)在把它又放在窯尾段繼續(xù)使用。4號(hào)窯在每次換磚時(shí)也都發(fā)現(xiàn)窯體掉氧化皮,厚度不等,有0.1-0.7mm左右。2號(hào)輪帶處更為嚴(yán)重些。該窯輪帶是實(shí)心輪帶,輪帶下筒體散熱不好,雖然有風(fēng)機(jī)冷卻,因墊板較薄只有25mm,只冷卻了輪帶表面,而筒體內(nèi)部沒(méi)有得到充分冷卻,造成散熱不良,輪帶下筒體氧化較嚴(yán)重。大牙輪與窯體有一定的空隙。散熱較好,氧化一般。2005年2號(hào)輪帶處筒體出現(xiàn)裂紋,長(zhǎng)約800mm,筒體材料為209鋼,通過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)輪帶處簡(jiǎn)體厚度原為60mm,而測(cè)量寬度900mm的輪帶處平均為50mm,裂紋最薄處只有10mm。大牙輪處其余筒體厚度原為28mm,也有不同程度的減薄,最薄處為20mm,但相對(duì)較少;燒成帶簡(jiǎn)體平均減薄為25mm左右。分析原因是輪帶與窯體散熱不好,局部溫度較高。

  當(dāng)時(shí)因經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)筒體裂縫只做了簡(jiǎn)單的焊接處理,簡(jiǎn)體斷裂就是從此處裂縫兩側(cè)開始發(fā)展。在檢修更換筒體時(shí)測(cè)量發(fā)現(xiàn)2號(hào)輪帶下筒體厚度平均不到45mm,窯中分解段只有17mm,更換新簡(jiǎn)體后,新舊筒體有大約10mm的錯(cuò)臺(tái)。

  通過(guò)分析認(rèn)為3號(hào)、4號(hào)窯是預(yù)分解窯,平常表面溫度分別為:2號(hào)檔輪帶邊280℃、輪帶外表面80℃、l號(hào)檔輪帶邊250℃、輪帶外表面100℃、燒成帶為220℃,分解帶為280~350℃。燒成溫度雖高,但有窯皮保護(hù),簡(jiǎn)體母材沒(méi)有與窯內(nèi)煙氣接觸,腐蝕較少,而分解帶沒(méi)有窯皮保護(hù),煙氣通過(guò)磚縫與簡(jiǎn)體母材接觸,高溫下起氧化反應(yīng),所以腐蝕厲害,筒體母材減薄較嚴(yán)重些。而3號(hào)窯大牙輪下和4號(hào)窯2號(hào)輪帶下氧化嚴(yán)重,筒體減薄比較嚴(yán)重,原因是該處散熱不好,造成局部溫度高,氧化腐蝕嚴(yán)重,筒體相應(yīng)減薄是必然的。1號(hào)窯是中空窯,燒成帶溫度較低,沒(méi)有達(dá)到氧化溫度,故沒(méi)有氧化皮出現(xiàn)。通過(guò)觀察大河沿的2500t/d和江蘇溧陽(yáng)的5000t/d新型干法窯,回轉(zhuǎn)窯上也存在窯體掉氧化皮的現(xiàn)象,厚度為0.1~0.5mm左右,也是2號(hào)輪帶處比較嚴(yán)重些。

  2  母材材質(zhì)與溫度

  4號(hào)窯斷裂時(shí)溫度為-7℃~-8℃左右。窯筒體所用材料209鋼,其性能與原A3鋼基本相同,精煉程度比后者要高。209鋼只做常溫下的沖擊功試驗(yàn),低溫下沒(méi)有要求,但對(duì)材料低溫冷脆起影響的主要是元素P(磷),在209鋼中P含量要求控制在≤0.035%以下,比A3鋼嚴(yán)格,其低溫性應(yīng)比A3鋼好,但因原煤中有一定量的P存在,窯內(nèi)煙氣中亦含有P,與簡(jiǎn)體母材在高溫下反應(yīng),提高了鋼材的低溫冷脆的溫度要求。

  3  外力的作用

  4號(hào)窯是兩檔的超短窯,其兩檔的跨距相對(duì)較大,在窯熱工操作稍有問(wèn)題時(shí),窯體就會(huì)發(fā)生彎曲,且彎曲較大,在大小牙輪處,頂間隙變化在10~20mm擺動(dòng),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)頂齒根。

  在窯尾煙室處變化也比較大,擺動(dòng)量有100mm左右,通過(guò)熱轉(zhuǎn)窯1~3d后才能逐步恢復(fù)正常。該窯設(shè)計(jì)窯尾段103節(jié)懸臂長(zhǎng)達(dá)12m,造成窯尾部下?lián)狭艽?。?jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行??梢园l(fā)現(xiàn)2號(hào)托輪磨損明顯大于1號(hào)托輪,2001年測(cè)量l號(hào)托輪平均磨損3mm,而輪帶幾乎沒(méi)有磨損;而2號(hào)托輪則完全不同,平均磨損40mm,2號(hào)輪帶也磨損2~3mm。分析認(rèn)為,2號(hào)檔受窯尾段節(jié)的下?lián)现亓^大和大牙輪在2號(hào)輪帶處加大了托輪受力。

 4  結(jié) 論

  綜上所述,4號(hào)窯斷裂的原因是先由窯筒體氧化腐蝕過(guò)大,筒體母材變薄,特別是輪帶部位,墊板間隙小,冷卻風(fēng)吹不進(jìn)去,輪帶下筒體得不到充分冷卻,造成局部高溫氧化腐蝕。

  煙氣中硫、磷的超標(biāo)加速了筒體母材的氧化,使其改變了熱態(tài)脆裂、冷態(tài)脆裂的溫度需求,簡(jiǎn)體母材腐蝕減薄到一定程度時(shí),在高溫下就發(fā)生脆裂。由于當(dāng)天點(diǎn)火升溫時(shí)窯體輪帶處的裂紋位置正好在垂直向上的位置上,升溫過(guò)程中窯尾段節(jié)重力作用,加長(zhǎng)了4號(hào)窯原有的800mm裂紋(因當(dāng)時(shí)處理不當(dāng),造成缺陷沒(méi)有消除,焊接的應(yīng)力也沒(méi)有消除掉),加之溫度較低,磷的超標(biāo)使鋼材冷脆溫度升高,造成裂紋向窯尾擴(kuò)展,受窯尾段節(jié)重力的影響迅速開裂,直至斷裂。

  5  措 施

  為避免窯筒體發(fā)生高溫氧化腐蝕損耗,延長(zhǎng)其壽命,建議采取以下措施:

  (1)每次砌磚前,在窯內(nèi)刷一層耐高溫的涂料,這種涂料能隔絕煙氣與窯簡(jiǎn)體的高溫下的氧化反應(yīng),保護(hù)筒體,延長(zhǎng)簡(jiǎn)體壽命。

  (2)改善輪帶下筒體的散熱條件,如加厚輪帶墊板至90mm,再通過(guò)風(fēng)機(jī)強(qiáng)制冷卻,以降低輪帶處簡(jiǎn)體溫度。

  (3)嚴(yán)格控制筒體母材的硫磷含量,使之≤0.035%,特別是硫的含量,延緩鋼材產(chǎn)生高溫脆性裂紋的時(shí)間。

編輯:王欣欣

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2024-11-24 02:18:23