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SLC分解爐及窯頭余熱風管的技術改造

國投海南水泥有限責任公司 · 2015-04-01 14:38

  1 分解爐的技術改造

  1.1 改造前存在的問題

  我公司2000t/d熟料生產(chǎn)線的回轉窯規(guī)格為Φ3.95m×56m,離線式噴騰SLC分解爐的規(guī)格為Φ5 012mm×1900mm。從投產(chǎn)以來,分解爐就一直有塌料現(xiàn)象。到了2007年,分解爐開始出現(xiàn)頻繁的塌料和漏粉料現(xiàn)象,分解爐的出口及其C5筒錐部經(jīng)常出現(xiàn)950 ℃以上的高溫現(xiàn)象,窯況不穩(wěn)定,系統(tǒng)工況惡化,臺時產(chǎn)量也顯著下降。

  1.2  原因分析

  該生產(chǎn)線的煤磨系統(tǒng)布置在窯尾,其利用經(jīng)過高溫風機后320 ℃的窯尾廢氣作為烘干熱源。2007年6月,公司利用兩條生產(chǎn)線的窯頭和窯尾的廢氣余熱建成了8 MW的發(fā)電站投產(chǎn),這樣窯尾廢氣經(jīng)過余熱SP爐后,溫度降到了210 ℃左右,從而導致入煤磨的熱風溫度較以前降低了100 ℃。從2007年以來,進廠原煤質(zhì)量(表1)整體下降,原煤水分增加,最高時內(nèi)外水分相加達到17%,熱值降低,原煤的易磨性也變差。以上因素嚴重影響了煤的烘干和粉磨,使得出磨煤粉的細度由以前的4%上升到9%(80 μm篩篩余),煤粉水分也相應增加了3%,這樣的煤粉很難滿足窯和分解爐的要求。

  從表1可以看出來,入窯煤粉熱值下降了近580×4.18 kJ/kg。我們知道當煤發(fā)熱量降低、揮發(fā)分變低、灰分增高、水分增大、煤粉變粗時,在相同的窯爐內(nèi)會造成煤粉燃燒速度慢,燃燒熱力不集中,火焰拉長無力,窯容易跑生料,煤粉容易沉積在窯后部造成結后圈等現(xiàn)象。并且煤粉在分解爐內(nèi)燃燒時,燃燒速度必然下降,因煤粉燃燒發(fā)熱速率決定了生料CaCO3的分解速率,那么必然導致出爐CaCO3分解率大幅度下降。另外,煤粉燃燒速度決定了煤粉燃燒完全(燃盡)需要的時間,如果煤粉不能在分解爐中燃盡,那么會導致煤粉在出分解爐管道及其C5筒繼續(xù)燃燒。該生產(chǎn)線的分解爐出口是一個較平且長的“鵝頸”管,因此在“鵝頸”管頂部平段地方容易積料,部分未燃盡煤粉被帶到該處繼續(xù)燃燒發(fā)熱造成局部高溫,部分生料粉夾帶著部分未完全燃燒的煤粉沉積于此,形成一層層結皮,從而導致 “鵝頸”平段部位經(jīng)常積料,會超過整個管徑的一半,嚴重影響了分解爐內(nèi)通風。煤粉不能在分解爐內(nèi)完全燃燒導致分解爐溫度場分布不均勻,容易出現(xiàn)局部高溫現(xiàn)象,分解爐內(nèi)壁容易產(chǎn)生結皮,當分解爐塌料時,結皮就會波動掉落,導致分解爐錐部和三次風管連接處管道下料口堵料,從而被迫停窯處理。部分未完全燃燒的煤粉會被帶到C5筒內(nèi)繼續(xù)燃燒,造成C5筒錐部高溫,嚴重時造成C5筒堵料。

  1.2 技改方案和運行情況

  技改方案:將現(xiàn)有的SLC分解爐改為N-MFC流化床爐。具體做法如圖1所示。

  我們將原有分解爐錐部完全去掉,利用爐與地面的有效空間,將整個爐體往下延伸1/3長度(即6 m的長度),擴大分解爐爐容,在爐底加上流化床,配上流化風機。取消原有的三次風管下料口,三次風管從原有的一路進爐,改為二路,三次風從新爐兩側進爐。C4筒下料管也下移,下料口緊靠流化床上方,運行時料直接下到床上,被流化風機流化,然后被三次風帶走,進入分解爐內(nèi)分解。

  1.3 改造效果

  改造后,經(jīng)過2天的調(diào)試,窯產(chǎn)量大幅度提升,喂料量從之前的145 t/d提高到160 t/h左右。從觀察孔觀看分解爐內(nèi)煤粉燃燒狀況,爐內(nèi)呈輝焰狀態(tài),沒有爆燃現(xiàn)象,煤粉在爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定。經(jīng)取樣化驗出爐分解率從改造前的63.98%提升到75%以上。分解爐出口溫度穩(wěn)定在860 ℃左右。分解爐內(nèi)煤粉的穩(wěn)定燃燒,避免了爐內(nèi)局部高溫現(xiàn)象,爐內(nèi)壁結皮現(xiàn)明顯減少。出分解爐“鵝頸”管平段積料也明顯減少,基本上消除了此處結皮現(xiàn)象。雖有少許積料,但是都是粉料,很容易吹掃掉,分解爐通風明顯好轉,爐內(nèi)塌料現(xiàn)象明顯減少。偶然有塌料時,把C4筒下料三通閥打到入窯狀態(tài),或喂料系統(tǒng)直接導入生料庫,避免壓床現(xiàn)象,分解爐在2 min左右就能恢復正常運行。分解爐的穩(wěn)定運行,為整個系統(tǒng)的穩(wěn)定打下了基礎。雖然煤粉質(zhì)量沒有好轉,但是整個窯況比技改前要穩(wěn)定,沖生料現(xiàn)象極少發(fā)生,熟料強度和合格率也有一定的提高。

  2 窯頭余熱風管的技術改造

  2.1 改造前存在的問題

  公司于2007年6月在兩條生產(chǎn)線的窯頭和窯尾都安裝了余熱鍋爐,利用窯頭和窯尾排除的350 ℃左右高溫廢氣來發(fā)電,設計能力8 MW。從余熱帶電站投產(chǎn)以來,2 000 t/d生產(chǎn)線窯頭AQC爐的進風管由于受到篦冷機和窯頭空間結構的影響,設計不夠合理,導致進AQC爐的熱風受到嚴重的影響,AQC爐的蒸汽量也一直很難達到設計值,發(fā)電量受到很大影響。為了更加有效地利用篦冷機余風,決定對篦冷機AQC爐的進風管進行技改。

  2.2 技改過程和方案

  改造前后入AQC鍋爐風管如圖2所示。

  由于受到篦冷機和窯頭空間結構的影響,設計院最初設計時考慮盡量不動窯頭平臺的框架結構,從篦冷機二段中部側面取風。由于受到窯頭二樓平臺大梁的限制,只能從大梁下面引出一長6 m的長方形風管,導致風管的角度只有30°。經(jīng)過測算飛沙料的休止角大于45°。小于45°的角度時,會引起風管積料。此處風管長達6 m,導致風管大面積積料。雖然風管下面有鋼梁支撐,但是由于積料過多,導致風管下沉,使得風管傾斜角度更小,積料也就更多。根據(jù)現(xiàn)場測算,此時的風管通風截面積已經(jīng)不到設計的一半,嚴重影響了AQC爐的取風。更嚴重的是由于風管下沉,導致風管變形,擠壞風管保溫內(nèi)襯,使風管內(nèi)澆注料大部分脫落。澆注料脫落后,風管殼體在高溫氧化和飛沙料的磨損下,很快就出現(xiàn)大面積的穿孔,大量的冷空氣被吸入風管,導致AQC爐的熱風進一步受到影響,原本設計的蒸汽量為15 t/h,實際才5 t/h左右,影響了余熱電站的發(fā)電量。大量的冷空氣的進入,也損失了大量的熱量,使系統(tǒng)熱耗增加。風管破損后,飛沙料到處跑冒,嚴重污染了窯頭生產(chǎn)環(huán)境,危害到篦冷機設備的正常運行。

  基于以上情況,公司決定于2009年2月對風管進行技術改造,更改原風管的角度,具體布局如圖2所示。去掉原30°的6 m長出風管,風管改為從大梁上面穿過。經(jīng)過對現(xiàn)場空間的詳細勘察,和窯頭框架結構的計算后,在不影響窯頭主體框架結構的情況下,我們將窯頭二樓平臺的2條次梁和窯頭天臺的1條主梁及2條次梁拿掉,然后在窯頭天臺重新澆注一條反梁,以保證整體結構的穩(wěn)定性,從而給新風管預留出足夠的空間。新風管穿過窯頭2樓平臺和天臺后,再與原風管對接??紤]到篦冷機此處的飛沙料較大,為了減少對接口處風管的磨損,特別將風管和篦冷機接口處從3 m擴展到4.2 m,從而降低入管風速,減少飛沙料對風管接口內(nèi)襯的磨損。同時風管接口處內(nèi)襯選擇超高強耐磨澆注料,進一步提高澆注料的使用壽命。

  2.3 技改效果

  風管改造至今4個多月,利用停窯檢修時間查看風管情況,基本上完好無損。風管技術改造的成功,充分利用了窯頭篦冷機廢氣熱量,避免了漏風,減少了熱損失,也減少飛沙料對環(huán)境的污染和對設備的損害。同時漏風量的減少,使得熟料的冷卻效果更好,有利于提高熟料質(zhì)量,增加熟料強度。從余熱電站控制室顯示,窯頭AQC鍋爐蒸汽量一直都維持在15 t/h左右,整個余熱電站發(fā)電量已經(jīng)超過8.5 MW,噸熟料發(fā)電量達到36 kWh。整個技改費用花費不到15萬元,按照技改后1 h多發(fā)電500 kWh,電價0.5元計算,一年為公司創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益近200萬元。

  3 結束語

  (1)通過分解爐的技術改造,擴大爐容 ,延長煤粉在爐內(nèi)停留時間,提高煤粉燃燒效率和生料分解率,從而提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高了窯產(chǎn)量。

  (2)分解爐出口“鵝頸”管由于先天設計不足,“鵝頸”管平段較長,雖然爐內(nèi)煤粉燃燒效率大大提高,但是此處依然會有些許積料,影響爐內(nèi)通風。要徹底解決此處積料問題,只有改造“鵝頸”管結構,減少此處平段長度,減少積料的空間,才可以從本質(zhì)上解決彎管積料的問題。

  (3)分解爐改造為流化床式結構,可以通過控制避免壓床現(xiàn)象。首先設計上我們將流化噴嘴的直徑從由6mm擴大到8mm,其次在發(fā)現(xiàn)有壓床兆頭時(通過流化床上壓力測點和整個系統(tǒng)壓力可以判斷出來),早做分料處理,就不會出現(xiàn)壓床。

  (4)現(xiàn)在很多余熱電站都是在已經(jīng)建成的生產(chǎn)線的基礎上建設的,由于當初生產(chǎn)線的整個布局空間沒有考慮到余熱鍋爐的問題,就使得新建余熱鍋爐的風管布局受到現(xiàn)有空間結構的約束。風管的整個結構走向,應該以工藝要求為主導原則,保證工藝的流暢性,進而考慮如何進行結構的改動或者施工。若不以風管的工藝要求為主導設計原則,克服框架結構問題,那么勢必出現(xiàn)風管走向不合理,出現(xiàn)積料、漏風等問題,嚴重影響余熱鍋爐的正常運行。這是設計者應該注意的一個問題。

  通過對生產(chǎn)線現(xiàn)有不合理的工藝流程的技改,可以大大提高生產(chǎn)的穩(wěn)定性和能源的利用效率,往往能做到小投入大回報,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益。

編輯:陳宗勤

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2024-11-27 06:58:44