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嵐縣金隅狠抓技改技措 助力降本增效

金隅集團(tuán) · 2015-08-18 10:03

  2015年,嵐縣金隅水泥公司面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩、行業(yè)產(chǎn)能過剩、水泥市場(chǎng)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì),充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性和創(chuàng)造性,開展自主創(chuàng)新,對(duì)標(biāo)挖潛,著力研究生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化方案,對(duì)生料、燒成、制成生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn),提高技術(shù)貢獻(xiàn)率,真正體現(xiàn)了科技降成本、技術(shù)創(chuàng)效益。

  改造生料系統(tǒng)

  實(shí)現(xiàn)源頭連鎖控降

  為了降低熟料生產(chǎn)成本,嵐縣金隅公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)部門人員經(jīng)反復(fù)論證,決定用硅質(zhì)校正原料替代砂巖,使采購(gòu)成本降低了20元/噸。改造時(shí),在原有配料站基礎(chǔ)上,配備了一套簡(jiǎn)易上料計(jì)量裝置,使硅質(zhì)校正原料可以不經(jīng)配料庫(kù)直接進(jìn)行精確配料。硅質(zhì)校正原料不僅無需破碎,而且易于粉磨,這樣既能大大降低生料系統(tǒng)電耗,又直接提高了生料磨的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。現(xiàn)生料磨臺(tái)時(shí)比去年提高了25噸/時(shí),同時(shí)也能較好地使生料磨“避峰填谷”運(yùn)行。

  經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),附近鋼鐵冶煉廠有對(duì)碎石料的需求。既然硅質(zhì)校正原料不再需要破碎,公司就將原來的砂巖破碎系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的技術(shù)改造,為鋼鐵廠生產(chǎn)碎石料?,F(xiàn)在,公司已經(jīng)與鋼鐵冶煉廠簽訂供銷合同,每年可為公司增加可觀的效益。

  嵐縣金隅還對(duì)石灰石破碎系統(tǒng)進(jìn)行了改造和完善,提高了系統(tǒng)的運(yùn)行效率、碎石產(chǎn)量,每年可節(jié)約維修費(fèi)用近百萬(wàn)元。

  優(yōu)化燒成系統(tǒng)

  提高回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量

  嵐縣金隅公司對(duì)煤磨原有螺旋輸送機(jī)系統(tǒng)和窯系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,使工藝流程更加合理,系統(tǒng)運(yùn)行更加平穩(wěn)。如今,熟料產(chǎn)量比去年提高了260噸/天,熟料成本比去年下降了約40元/噸。

  從篦冷機(jī)進(jìn)入煤磨的大顆粒熟料粉塵會(huì)降低煤粉的灰份、水份,還會(huì)帶來煤粉自燃的風(fēng)險(xiǎn)。因此,公司員工在篦冷機(jī)入煤磨熱風(fēng)管道處增設(shè)一個(gè)粉料沉降室,減少了熟料粉塵的溢出,提高了煤粉質(zhì)量,降低了煤耗,保證了煤磨系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,為煅燒優(yōu)質(zhì)熟料創(chuàng)造了條件。公司每年還回收熟料約8000噸,增加了效益。

  他們還把回轉(zhuǎn)窯的三次風(fēng)閥從窯尾改裝到窯頭三次風(fēng)入口處,調(diào)整縮口直徑,從而解決了窯內(nèi)風(fēng)量與三次風(fēng)不匹配的問題,同時(shí)提高了三次風(fēng)入分解爐的換熱效率,減少分解爐及窯內(nèi)用煤量,降低單位煤耗,使整條系統(tǒng)的工藝系統(tǒng)更加合理,煅燒更加充分,提高熟料的產(chǎn)量和強(qiáng)度。

  保障制成系統(tǒng)

  提高資源綜合利用效果

  發(fā)電廠的脫硫石膏因含有水份粘性較大,容易造成堵塞。公司員工在磨頭新加了皮帶和皮帶秤,讓脫硫石膏直接入磨,不再與其他原材料一起經(jīng)輥壓機(jī)后入磨。這就徹底解決了脫硫石膏不利于輥壓機(jī)系統(tǒng)做功和堵塞輸送通道的問題。改造后,企業(yè)可以直接引進(jìn)未經(jīng)處理的脫硫石膏,采購(gòu)價(jià)格也降低了一半左右。這既大大降低水泥制造成本,提高了輥壓機(jī)系統(tǒng)工作效率,又對(duì)輸送設(shè)備起到保護(hù),減少設(shè)備損耗。

  經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究及相關(guān)技術(shù)部門多重驗(yàn)證、分析,嵐縣金隅水泥公司決定采用配制法制備水泥,將礦渣與水泥分別粉磨。現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)的P.O42.5 和P.C32.5水泥成本分別下降了36.23元/噸和27.4元/噸。

  嵐縣金隅水泥公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工藝的改造,大幅度降低水泥成本,增強(qiáng)了產(chǎn)品性能和競(jìng)爭(zhēng)力,開拓了企業(yè)創(chuàng)收渠道,為企業(yè)積極、主動(dòng)應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及順利開展下半年工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

編輯:徐潔

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