須顧忌,微量元素對窯筒體的危害
我們在大搞循環(huán)經濟、綜合利用的同時,對由此引入的有害元素的“有害”,必須有所顧忌?。?!
由原燃材料帶進回轉窯內的諸多微量元素,除對生產運行有重要影響外,對燒成的關鍵設備——回轉窯的影響,也不得不引起重視,主要是對窯筒體的腐蝕。對窯筒體構成腐蝕傷害的微量元素主要是氯、硫、磷。
硫是鋼材的有害元素,能降低鋼的延展性和韌性,在鍛造和軋制時造成裂紋,通常要求硫含量<0.055%,優(yōu)質鋼要求<0.040%。但這是鋼材生產中的控制指標,至于在鋼材的使用中,硫的腐蝕先在鋼材表面形成FeS2密實層,然后再逐層深入,速度相對較慢,F(xiàn)eS2能增加鋼材的熱脆性。
磷的腐蝕也是從表層開始逐層深入的,速度相對較慢。但磷是影響鋼材低溫冷脆的主要元素,能增加鋼材的冷脆性,降低焊接性和塑性,使冷彎性能變壞。所以,在鋼材的生產過程中也給予了嚴格控制,通常要求鋼中含磷量<0.045%,優(yōu)質鋼要求更低些。
氯離子則不同,由于Cl-具有離子半徑小穿透能力強的特點,能夠進入鋼材內部進行深層次的破壞,“不僅自己深入敵后,還要找一個K+做夫人生產KCl,建立根據地、擴大地盤”。KCl又是相對疏松的多孔片層,滲透在鋼材中的KCl相當于人肌體內的癌細胞,會大幅度的降低鋼材質量,變得很脆很易碎裂。
需要注意的是,鋼材的脆性破壞,不論是冷脆還是熱脆,都會降低鋼材的延展性和韌性,由于在加載后無明顯變形,破壞前無預兆,這種破壞是鋼材內部實質性的,破壞事件在窯筒體不是太薄的情況下即能發(fā)生,不易被提前發(fā)現(xiàn),因此脆性破壞的危險性很大。
1.窯筒體的腐蝕離我們并不遙遠
微量元素,特別是硫、磷、氯對窯筒體的腐蝕,除了使窯筒體變薄強度降低以外,還會降低鋼材的塑形、增大鋼材的脆性,有可能導致窯筒體的脆性破壞。這不是危言聳聽,實際上,有害成分對窯筒體的腐蝕案例已不在少數(shù),只是缺乏詳細的分析和公開報道而已。
新疆水泥廠,Φ3.0m×45m、700t/d預分解窯,1981年6月投產,每次換磚都能發(fā)現(xiàn)0.2mm~0.7mm厚的腐蝕層,1987年大齒輪處筒體出現(xiàn)700mm長的裂縫。經測定,大齒輪前后900mm寬度上的平均厚度只有14mm,裂縫處最薄只有6.5mm,整個窯筒體都有不同程度的蝕薄,而窯筒體的原厚度為25mm;
新疆水泥廠,Φ3.0m×48m、800t/d預分解窯,1983年投產后,一直存在窯筒體腐蝕現(xiàn)象,1989年窯過渡帶大齒輪附近出現(xiàn)窯筒體開裂;
冀東水泥廠,Φ4.7m×74m、4000t/d預分解窯,1983年11月投產,1985年發(fā)現(xiàn)窯筒體有腐蝕現(xiàn)象,1988年2月發(fā)現(xiàn)窯筒體距窯口31.6m處冒灰,檢查發(fā)現(xiàn)有多條裂縫;
柳州水泥廠,Φ4.5m×68m、3200t/d預分解窯,1986年投產后,每次檢修都發(fā)現(xiàn)過渡帶窯筒體有嚴重腐蝕,腐蝕層厚1mm~2mm;
珠江水泥廠,Φ4.7m×75m、4000t/d預分解窯,1989年2月投產,每次換磚都發(fā)現(xiàn)距窯口三四十米處筒體,有嚴重的腐蝕現(xiàn)象;
新疆水泥廠,Φ4.0m×43m、2000t/d預分解窯,1992年投產,2008年1月發(fā)生自二檔輪帶至窯尾節(jié)處窯體斷裂、窯尾節(jié)掉下窯臺的重大事故,也與硫、磷的腐蝕有關。
特別在2013年以后,又相繼發(fā)生了安陽湖波、泉興中聯(lián)、衛(wèi)輝春江、焦作千業(yè)等窯筒體脆性碎裂的惡性事故,現(xiàn)場可謂慘不忍睹。
從碎裂的現(xiàn)場來看,好像那窯筒體根本就不是用鋼材卷制的、而是陶瓷材質的,不是金屬的斷裂或撕裂、而是脆性非金屬體的潰散,如圖01-01、圖01-02、圖01-03所示。
圖01-01 安陽湖波20130102窯筒體碎裂現(xiàn)場
圖01-02 泉興中聯(lián)20150117窯筒體碎裂現(xiàn)場
圖01-03 衛(wèi)輝春江20151121窯筒體碎裂現(xiàn)場
出事的幾臺窯都不是剛投產的新窯,都已有幾年的運行時間、都過了質保期,很難說是設備制造廠選材不當造成的;隨著石灰石資源的減少、隨著廢礦廢渣的使用,很難排除原料中有害成分對窯筒體的腐蝕影響,鋼材在使用中變質的可能性較大。遺憾的是,由于各種原因大部分事故缺乏系統(tǒng)的分析資料。
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2.難得的窯筒體碎裂事故分析
某水泥公司2007年02月投入生產、規(guī)格φ4.8×74m、能力5000t/d預分解窯,是最近發(fā)生的一起窯筒體碎裂事故,而且受到了該公司的高度重視。他們本著對事故的“三不放過”原則,進行了比較系統(tǒng)的事故分析和事故處理,對水泥行業(yè)有一定的借鑒作用。
2015年10月25日至11月11日停窯檢修(主要是環(huán)保治理);12月05日16:00再次停窯(環(huán)保治理),停窯前回轉窯運行平穩(wěn)、未見異?,F(xiàn)象;12月08日在距窯口26m前后挖補了372塊較薄的耐火磚。
2015年12月11日,大約07:15,值班人員在聽到一聲巨響后,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)回轉窯筒體發(fā)生了碎裂!加固排險后的現(xiàn)場如圖02-01所示。
圖02-01 加固排險后的回轉窯筒體碎裂現(xiàn)場
窯筒體開裂分布在長約44m的筒體尾段上,主要有三條主線:
① 二擋輪帶至窯中42m處,有一道長約7.5m的縱向裂紋A,其窯尾端被一道環(huán)向裂紋B截斷,如圖02-02所示、參見三維模擬圖02-04;
② 裂紋B繞筒體螺旋回轉延伸、穿過大齒圈通往三擋輪帶,并在回轉窯主電機的上方出現(xiàn)了較大的張口,可見到窯內的耐火磚有明顯的松動和位移,有個別磚已經脫落出窯外,如圖02-02所示、參見三維模擬圖02-04;
③ 在大齒圈頂部,還有一道縱向裂紋C,延伸至窯尾末端,如圖02-03所示、參見三維模擬圖02-04。
圖02-02 縱向裂紋A、環(huán)向裂紋B現(xiàn)場圖
圖02-03 貫穿窯尾的縱向裂紋C現(xiàn)場圖
圖02-04 窯筒體開裂分析三維模擬圖
2.1現(xiàn)場勘察分析:
從現(xiàn)場勘查和分析來看,本次窯筒體開裂具有以下特點,參見以下勘查分析圖02-05、勘查分析圖02-06、勘查分析圖02-07:
①本次窯筒體開裂事故,基本定性為快速脆性開裂;
② 本次窯筒體開裂方向,整體上從窯頭向窯尾擴散;
③ 本次窯筒體開裂源,起裂于窯中間區(qū)域的頂部和側上方區(qū)域。
圖02-05 現(xiàn)場勘查分析圖一
圖02-06 現(xiàn)場勘查分析圖二
圖02-07 現(xiàn)場勘查分析圖三
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2.2宏觀斷口分析:
從斷口的宏觀分析來看,本次窯筒體開裂具有以下特點,參見以下宏觀斷口分析圖02-08、宏觀斷口分析圖02-09、宏觀斷口分析圖02-10:
① 斷裂源處為點腐蝕斑;
② 裂紋產生后向外表面和兩側擴散;
③ 筒體內壁腐蝕嚴重,局部有點腐蝕斑。
圖02-08 宏觀斷口分析圖一
圖02-09 宏觀斷口分析圖二
圖02-10 宏觀斷口分析圖三
2.3微觀斷口分析:
從斷口的微觀分析來看,本次窯筒體開裂具有以下特點,參見以下微觀斷口分析圖02-11、微觀斷口分析圖02-12、微觀斷口分析圖02-13:
① 裂紋源區(qū)有較多的腐蝕產物,并含有高腐蝕性介質S和CI-;
② 擴展區(qū)以解理脆性斷口為主;
③ 靠近外壁的后斷拉邊區(qū),斷口呈現(xiàn)韌窩狀。
圖02-11 微觀斷口分析圖一
圖02-12 微觀斷口分析圖二
圖02-13 微觀斷口分析圖三
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2.4腐蝕產物分析:
從窯筒體內壁的腐蝕產物化學成分分析來看,本次窯筒體開裂具有以下特點,參見以下腐蝕產物分析圖02-14、腐蝕產物分析圖02-15、腐蝕產物分析圖02-16:
① 腐蝕產物形貌,和斷口上的腐蝕產物相同;
② 腐蝕產物化學成分,和源區(qū)斷口上的腐蝕產物相同。
圖02-14 腐蝕產物分析圖一
圖02-15 腐蝕產物分析圖二
圖02-16 腐蝕產物分析圖三
2.5截取窯筒體樣品分析:
本次分析從緊靠回轉窯大齒輪的窯尾側截取了一塊樣品,如圖02-17所示。對樣品的分析和試驗得出如下結果:所取樣品的化學成分、能譜分析、金相組織、力學性能均符合規(guī)范要求,說明制作窯筒體選用的鋼材沒有問題。
圖02-17 從緊靠回轉窯大齒輪的窯尾側截取了一塊樣品
2.6分析與討論:
① 窯筒體材料化學成分符合標準規(guī)范要求。
② 窯筒體材料為正常的鐵素體+珠光體組織,鋼中非金屬夾雜物較少。
③ 窯筒體材料的室溫拉伸性能和低溫沖擊性能,均符合GB/T 700-2006標準規(guī)范要求。
④ 窯筒體內壁腐蝕嚴重,有腐蝕產物剝落,殘留壁厚約23mm~25mm,局部腐蝕嚴重處形成凹坑狀腐蝕斑,最小殘留壁厚約18mm。
3.窯筒體碎裂事故分析結論
① 二擋和三擋中間,位于窯筒體中間區(qū)域撓度最大,結構上來說是受力最大區(qū),壁厚設計為最小28mm,設計上就是一個薄弱環(huán)節(jié);
② 內壁腐蝕嚴重,平均減薄3mm~5mm,整體承載能力下降。局部形成點蝕坑,最大減薄處,殘留壁厚僅僅18mm,此區(qū)域為應力集中區(qū),也是薄弱點;
③ 冬天溫度低材料脆性增大;
④ 停窯后窯筒體的內應力增大。
由于以上四條原因的作用,在窯筒體的二擋和三擋中間、窯上方的薄弱腐蝕凹坑處,多源起裂、并在應力作用下快速擴展,最終導致了窯筒體爆裂。
此次筒體開裂的起裂源有4處,每處均有弧形腐蝕坑,腐蝕坑呈裂縫狀,形成嚴重的應力集中。
腐蝕原因主要為S、Cl、K的長期腐蝕。起裂源處有效厚度最低為18mm,與原始厚度28mm相比減薄35.7%,導致筒體承載能力嚴重下降。
編輯:王超涵
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