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自應(yīng)力硫鋁酸鹽混凝土在預(yù)應(yīng)力電桿生產(chǎn)中的應(yīng)用研究

譚 殷 · 2005-07-12 00:00
前言

  我廠自1991年8月至1993年3月都是用普通混凝土(以下簡稱普砼)生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿。普砼早期強度較低,電桿成型后,須蒸養(yǎng)8~10小時才可脫模。蒸養(yǎng)時間太長,消耗了大量熱能,影響了桿模周轉(zhuǎn),降低了產(chǎn)品產(chǎn)量。我們在自應(yīng)力管生產(chǎn)中注意到:自應(yīng)力硫鋁酸鹽混凝土(以下簡稱自硫砼)試件,在較低溫度(50℃左右)下蒸養(yǎng),在較短時間(100分鐘)內(nèi),就可達(dá)到較高的強度(25MPa以上)。因此,我們萌發(fā)了用自硫砼代替普砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿的念頭。在這種念頭的驅(qū)動下,我廠于1992年12月著手進(jìn)行試驗。依據(jù)試驗的初步結(jié)果,于1993年3月使用自硫砼批量生產(chǎn)了預(yù)應(yīng)力電桿,并對其力學(xué)性能進(jìn)行了檢驗,結(jié)果符合GB4623-84的規(guī)定。因此,從1993年下半年起,我廠全部改用生硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿。

  現(xiàn)將三年來有關(guān)試驗、產(chǎn)品力學(xué)性能及產(chǎn)品使用等方面的情況介紹如下,僅供參考。

一、試驗

1、普通水泥:廣州五羊牌,強度51.5MPa;

2、自應(yīng)力硫鋁酸鹽水泥:湖南冷水灘特種水泥廠生產(chǎn),45kg級,強度36.8MPa。

3、集料:

 ?。?)砂:中砂,細(xì)度模數(shù)2.9;

 ?。?)瓜米石:粒徑5~125mm;

  (3)碎石:粒徑10~20mm。

4、試件尺寸:

  (1)自由膨脹試件:40×4×160mm;

 ?。?)限制膨脹試件:40×40×135mm;

 ?。?)強度對比試件:100×100×100mm;

 ?。?)耐酸性能對比試件:40×40×160mm;

 ?。?)抗硫酸鹽性能對比試件:40×40×160mm;

 ?。?)鋼筋銹蝕對比試件:40×40×135mm(即限制試件);

5、普砼配合比:水泥:砂:瓜米石:碎石=1:1.26:0.56:1.68。

6、自硫砼配合比:水泥:砂:瓜米石:碎石=1:1.51:0.67:2.02。

7、試件成型條件:人工振動成型。

8、試件蒸養(yǎng)制度:

  (1)普砼試件:成型后靜停1小時再蒸養(yǎng):升溫1小時,恒溫85±2℃7小時,降溫1小時。

  (2)自硫砼試件:成型后靜停1小時再蒸養(yǎng):升溫0.5小時,恒溫85±2℃2.5小時,降溫0.5小時。

二、試驗結(jié)果及分析

1、自硫砼膨脹性能試驗

  試件脫模后,置于30±1℃的溫水中養(yǎng)護,測定試件各有關(guān)齡期的自由膨脹率和自應(yīng)力值。表1中數(shù)據(jù)為10組試件測試結(jié)果的平均值。

             表1 自硫砼膨脹性能試驗結(jié)果

指標(biāo)
自由膨脹率(%)
自應(yīng)力值(MPa)
齡期
1d
3d
7d
14d
28d
90d
1年
1d
3d
7d
14d
28d
90d
1年
測定值
0.023
0.033
0.050
0.060
0.064
0.068
0.062
0.10
0.27
0.36
0.45
0.50
0.52
0.49

    試驗日期:1992年12月4日~1994年3月15日。

  表1表明:自硫砼經(jīng)高溫蒸養(yǎng)后,仍有微量的膨脹能,具有類似補償收縮的微膨脹混凝土性質(zhì)。

2、自硫砼與普砼強度對比試驗

  試件脫模后,置于空氣中自然養(yǎng)護,氣溫12~24℃,空氣濕度66~90%。測試試件脫模、7天和28天強度,結(jié)果見表2。表中數(shù)據(jù)為自硫砼和普砼各10組試件的測試結(jié)果平均值。

             表2 自硫砼與普砼試件抗壓強度對比

齡 期

砼類別

脫模
7d
28d
自硫砼
37.4
50.2
54.7
普砼
31.8
51.5
60.7

    試驗日期:1992年12月4日~1993年1月30日。

  由表2可知:自硫砼盡管水泥用量比普通砼少(約21%),蒸養(yǎng)時間比普通砼縮短了約三分之二,但仍達(dá)到了較高的脫模強度。這一點對水泥制品生產(chǎn)具有十分重要的意義。

3、自硫砼與普砼耐酸性能對比試驗

  試件脫模后,先在空氣中停放28天,并測試28天強度,然后將剩余試件置于pH值=2的酸性水中同池養(yǎng)護,測試試件浸泡90天和2年齡期的強度及表觀變化情況,結(jié)果見表3。表中數(shù)據(jù)為自硫砼和普砼各3組試件測試結(jié)果的平均值。

             表3 自硫砼與普砼耐酸能性對比


    試驗日期:1992年12月10日~1995年1月25日。

  由表3可知,自硫砼的耐酸性能相當(dāng)于普砼。

4、自硫砼與普砼抗硫酸鹽侵蝕性能對比試驗

  試件脫模后,先在空氣中停放28天,測試28天強度,然后將剩余試件置于1%的Na2SO4溶液中同池養(yǎng)護,測試試件浸泡90天和2年齡期的強度及表觀變化情況,4。表中數(shù)據(jù)為自硫砼與普砼各6組試件測試結(jié)果的平均值。

             表4 自硫砼與普砼抗硫酸鹽侵蝕性能對比

    試驗日期:1992年12月25日~1995年3月15日。

  由表4 可知:自硫砼抗硫酸鹽侵蝕性能相當(dāng)于普砼。

5、自硫砼和普砼試件中鋼筋銹蝕對比試驗

  試件脫模后,分成兩部分,一部分置于空氣中養(yǎng)護,另一部分置于中性水中養(yǎng)護。檢查試件中鋼筋90天、1年和2年齡期的銹蝕情況,結(jié)果見表5。表中所列為自硫砼各5組試件檢查的綜合結(jié)果。

                  表5 自硫砼與普砼試件中鋼筋在不同養(yǎng)護條件下的銹蝕情況

    試驗日期:1992年12月26日~1995年1元月10日。

  另外,對露天放置了1~3年和自硫砼預(yù)應(yīng)力電桿次品主筋的銹蝕情況進(jìn)行檢查得知:僅在靠近電桿兩端2~3cm范圍內(nèi)及桿身中出現(xiàn)蜂窩、麻面或折斷的部位有鋼筋銹蝕現(xiàn)象,而在桿身中沒有外部缺陷和損傷的部位均未見到有鋼筋銹蝕的跡象??梢?,自硫砼對鋼筋具有良好的保護作用。

三、產(chǎn)品力學(xué)性能的檢驗

  用自硫砼生產(chǎn)出第一批預(yù)應(yīng)力電桿后,我廠即對9米、12米桿抽樣進(jìn)行力學(xué)性能檢驗。

1、檢驗基本條件

 ?。?)桿型:9米(D級)、12米(G級)預(yù)應(yīng)力錐形電桿;

 ?。?)標(biāo)準(zhǔn)檢驗彎距:9米桿:12690N*m;12米桿;24380 N*m;

 ?。?)設(shè)計破壞彎矩:9米桿:25380N*m;12米桿;48760 N*m;

 ?。?)預(yù)應(yīng)力主筋:Ф5碳素鋼絲,Ry=1570MPa;

  (5)檢驗時砼試件抗壓強度:55.1MPa;

  (6)檢驗方法:按GB4623-84進(jìn)行;

 ?。?)加荷方式:懸臂式;

  (8)桿段尺寸:

  9米桿:L=9m L1=7.25m L2=1.5m L3=0.25m

 ?。↙1+L3)/70=107mm,(L1+L3)/10=750mm

  12米桿:L=12m L1=9.75m L2=2.00m L3=0.25m

 ?。↙1+L3)/70=143mm,(L1+L3)/10=1000mm

2、檢驗結(jié)果分析

  檢驗結(jié)果見表6。

             表6   9米和12米自硫砼預(yù)應(yīng)力錐形電桿力學(xué)性能檢測結(jié)果


由表6可知:

 ?。?)加荷至標(biāo)準(zhǔn)彎矩時,9米桿實測撓度為56mm,12米桿為78mm,小于相應(yīng)的(L1+L3)/70值,均符合GB4623-84的規(guī)定;

 ?。?)加荷至標(biāo)準(zhǔn)彎矩200%時,9米桿實測撓度為123mm,12米桿為166mm,小于相應(yīng)的(L1+L3)/10值,均符合GB4623-84的規(guī)定;

 ?。?)9米桿加荷至標(biāo)準(zhǔn)檢驗彎矩180%時出現(xiàn)第一條裂縫,抗裂安全系數(shù)為1.8。12米桿加荷至標(biāo)準(zhǔn)檢驗彎矩190%時出現(xiàn)第一條裂縫,抗裂安全系數(shù)為1.9。

 ?。?)9米桿和12米桿分別加荷至標(biāo)準(zhǔn)檢驗彎矩296%和318%時,裂縫寬度超過1.5mm,均符合GB4623-84的規(guī)定。

四、結(jié)論

  (1)用自硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿在技術(shù)上是可行的。

 ?。?)自硫砼具有良好的抗硫酸鹽和保護鋼筋的性能。

 ?。?)自硫砼經(jīng)高溫蒸養(yǎng)后,仍有一定的膨脹能,可以減少因砼干縮而造成的預(yù)應(yīng)力損失,提高電桿的抗裂度和剛度。

  (4)用自硫砼生產(chǎn)的預(yù)應(yīng)力電桿,可以節(jié)約水泥20%以上,并可縮短蒸養(yǎng)時間一半以上,從而可以降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益,同時,可以提高桿模的周轉(zhuǎn)率。
五、生產(chǎn)過程中可能遇到的問題及解決辦法

  用自硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿,在夏秋兩季因氣溫較高,往往會碰到砼料硬化過快的問題。據(jù)我廠測定,當(dāng)氣溫高達(dá)30℃時,自硫水泥的初凝時間只有14~18分鐘,塌落度為4~8cm的自硫砼料停放20~25分鐘就開始硬化了。桿長10米以上的電桿,從上料到張拉完畢,所需時間超過25分鐘,等到離心時砼料已硬化無法散開,從而導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)蜂窩、麻面,成為廢品。

  為了解決這一問題,我們首先想到使用緩凝劑,但經(jīng)試用效果并不理想,后來在一次偶然的試驗中發(fā)現(xiàn),F(xiàn)DN-500型高效減水劑,除減水效果明顯外,還具有良好的緩凝和早強功能。進(jìn)一步的試驗表明:在自硫砼料中摻加水泥用量0.3~0.5%的該種減水劑,減水率可達(dá)12~25%;30℃時塌落度4~5cm的砼料硬化時間可延長至50~70分鐘;在砼配合比和蒸養(yǎng)制度均保持不變的情況下,砼試件的脫模強度提高20~30%,28天強度提高10%以上。因此,用摻加FDN-500高效減水劑的辦法解決夏、秋季生產(chǎn)中自硫砼料硬化過快 的問題,效果十分理想。

六、產(chǎn)品使用情況

  幾年來,我廠應(yīng)用自硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿近萬根,產(chǎn)品暢銷深圳、東莞、惠州、河源、潮州、汕尾等地。產(chǎn)品在使用過程中未出現(xiàn)過環(huán)裂、縱裂、折斷等現(xiàn)象。特別值得一提的是:1995年惠州市連續(xù)遭受五號和九號強臺風(fēng)襲擊,九號臺風(fēng)風(fēng)力十一級,陣風(fēng)超過十二級。據(jù)報導(dǎo),該市被這兩次臺風(fēng)刮斷的各種電桿多達(dá)八千多根。臺風(fēng)過后喲遍訪我廠的用戶得知,我廠銷往該市的數(shù)千根電桿竟無一根被臺風(fēng)所刮斷。

  由此可見,用自硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)有電桿效果是顯而易見的。

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2024-11-23 19:05:27