6000 t/d熟料生產(chǎn)線運(yùn)行改造體會(huì)
費(fèi)縣沂州水泥#2 生產(chǎn)線是由合肥水泥設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),整條生產(chǎn)線于2007年投產(chǎn)。該生產(chǎn)線分解爐為在 RSP 爐型基礎(chǔ)上改進(jìn)的PSMC半離線式分解爐,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ5.2 m×78 m,配套生料立磨為ATOX50立磨,篦冷機(jī)為史密斯SFC4X6F型篦冷機(jī),設(shè)計(jì)產(chǎn)能6 000 t/d。在運(yùn)行過(guò)程中存在部分運(yùn)行指標(biāo)不理想的現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)部分技術(shù)改造后,運(yùn)行效果明顯改觀,現(xiàn)將部分改造情況作一簡(jiǎn)要介紹。
1 改造前系統(tǒng)主要存在的問(wèn)題
改造前,該生產(chǎn)線在運(yùn)行過(guò)程中主要表現(xiàn)為系統(tǒng)控制不穩(wěn)定,部分能耗指標(biāo)較差,主要表現(xiàn)為:
(1)系統(tǒng)穩(wěn)定性不高,容易出現(xiàn)分解爐溫度不易控制,系統(tǒng)塌料、沖料。
(2)系統(tǒng)電耗較高,入窯物料波動(dòng)大等現(xiàn)象。
(3)窯頭煤粉秤下煤波動(dòng),平均煤壓波動(dòng)2kPa以上,造成系統(tǒng)溫度控制困難。
(4)入窯生料量波動(dòng)較大,平均波動(dòng)范圍為0~20t。系統(tǒng)產(chǎn)量低,改造前窯系統(tǒng)產(chǎn)量約6000t/d 左右,出現(xiàn)加產(chǎn)困難。
(5)入窯生料分解率低且不穩(wěn)定。
(6)熟料質(zhì)量差,結(jié)粒結(jié)構(gòu)不好,出現(xiàn)飛砂料和大塊結(jié)粒兩極分化的情況,熟料黃心料明顯,結(jié)粒不致密。
(7)系統(tǒng)指標(biāo)情況較差,實(shí)物煤耗大約140kg/t,綜合電耗60kWh/t,熟料28d 強(qiáng)度55MPa 左右。
(8)工藝熱工制度不穩(wěn)定,窯內(nèi)容易出現(xiàn)結(jié)圈的現(xiàn)象。
(9)篦冷機(jī)二次風(fēng)溫不穩(wěn)定,波動(dòng)大。
(10)熟料冷卻質(zhì)量差,熟料熱回收能力低。
(11)熟料質(zhì)量強(qiáng)度波動(dòng)大。
2 改造的主要內(nèi)容
針對(duì)存在的問(wèn)題,主要從解決熱工制度波動(dòng)入手,從入窯生料到煤粉制備均做了部分改造,從而滿足生料煅燒的穩(wěn)定性,主要有以下幾個(gè)方面:
(1)針對(duì)預(yù)熱器框架部分下料管角度進(jìn)行調(diào)整。原有的下料管和撒料箱與上升風(fēng)管連接處的角度偏大,造成預(yù)熱器內(nèi)上一級(jí)下料后,物料直接落入上升風(fēng)管內(nèi),撒料箱及撒料盤(pán)的作用基本沒(méi)有實(shí)現(xiàn),發(fā)生預(yù)熱器撒料不均勻,容易出現(xiàn)系統(tǒng)壓力波動(dòng),下料波動(dòng)大,造成分解爐溫度不穩(wěn)定,系統(tǒng)工況波動(dòng)大。在原有基礎(chǔ)上對(duì)熱器C4兩個(gè)、C3兩個(gè)、C2西側(cè)一個(gè)下料管的中心線調(diào)整至下料管的中心線與旋風(fēng)筒的內(nèi)壁交叉的角度。這樣實(shí)現(xiàn)了防止了物料未經(jīng)過(guò)撒料系統(tǒng)直接進(jìn)入上升風(fēng)管,使所有物料能夠直接經(jīng)過(guò)撒料系統(tǒng)撒料,提高了物料換熱的均勻性,減少了系統(tǒng)波動(dòng),見(jiàn)圖1。
(2)對(duì)預(yù)燃室SC入分解爐MC的連接處的大撒料臺(tái),進(jìn)行改造,增加分解爐的撒料能力。原有的分解爐主爐的撒料臺(tái)的撒料角度為 60°,撒料臺(tái)的寬度為 488 mm。在生產(chǎn)過(guò)程中在 SC 到 MC 斜坡的地方頻頻滑料的現(xiàn)象。造成部分生料未能經(jīng)過(guò)分解爐主爐的加熱,便直接落入煙室進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯內(nèi),加大了窯系統(tǒng)的負(fù)荷,造成窯系統(tǒng)的沖料現(xiàn)象;經(jīng)過(guò)論證后,對(duì)框架內(nèi)的澆注料進(jìn)行剔除,將原有的主爐撒料臺(tái)由以前的 488 mm 直接加寬到 800 mm,角度由原先的60 °改為18~20°,進(jìn)而增加撒料臺(tái)的面積,減小撒料臺(tái)角度,降低物料的沖擊力,增加分解爐系統(tǒng)由SC爐進(jìn)入MC爐物料的擴(kuò)散能力,提高入窯生料碳酸鈣的分解,提高入窯分解率,見(jiàn)圖2。
(3)對(duì)窯尾煙室的尺寸進(jìn)行改造,以增加縮口風(fēng)速,提高物料的攜帶能力,防止塌料。窯尾煙室原有的澆注料經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間使用后,縮口面積變大,造成縮口系統(tǒng)的風(fēng)速偏低,從而使分解爐撒料臺(tái)沖下的物料不能夠全部攜帶起來(lái),造成部分物料未經(jīng)過(guò)分解,便進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯。對(duì)窯尾煙室縮口尺寸由以前的Φ2780mm改為Φ2450mm,高度400mm,增加風(fēng)速,進(jìn)而提高了系統(tǒng)風(fēng)對(duì)物料的攜帶能力,避免了物料直接入窯。
(4)增加入窯DLD秤,實(shí)行雙秤運(yùn)行,雙秤采用不同的下料點(diǎn)下料,在同一倉(cāng)壓的條件下,增進(jìn)互補(bǔ)性,進(jìn)而減少因單秤引起的波動(dòng)性,穩(wěn)定入窯的生料穩(wěn)定性。預(yù)熱器系統(tǒng)下料不穩(wěn)定,平均波動(dòng)為±20 t,極大的影響了系統(tǒng)工況的穩(wěn)定性。對(duì)此,在入窯生料小倉(cāng)原有的中心下料位置的情況下增加了倉(cāng)的庫(kù)側(cè)下料點(diǎn),從而使雙秤同時(shí)計(jì)量同時(shí)下料,減輕倉(cāng)壓對(duì)單臺(tái)秤的影響,見(jiàn)圖3。
圖3 DLD稱改造示意圖
(5)預(yù)熱器系統(tǒng)各級(jí)下料管撒料箱位置的撒料盤(pán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,將原來(lái)的撒料能力較差的撒料臺(tái)更換為扇形帶氣體分撒孔的新型撒料盤(pán),進(jìn)而提升預(yù)熱器系統(tǒng)的物料擴(kuò)散能力,提高換熱效果,使物料能夠均勻換熱,從而穩(wěn)定系統(tǒng)工況。
(6)對(duì)原有煤粉倉(cāng)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,增加錐部膨脹倉(cāng),更改煤粉的下料能力,穩(wěn)定窯頭秤下煤的穩(wěn)定性。原來(lái)的窯頭煤粉倉(cāng)為 60°的錐斗,煤粉倉(cāng)容積70 t。在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)煤秤的負(fù)荷率變低,下煤不夠的現(xiàn)象亦或出現(xiàn)突然下煤量增多,造成窯尾煙室溫度升高,從而引發(fā)分解爐的溫度波動(dòng)。進(jìn)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤排查,主要因煤粉倉(cāng)錐體下煤不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)蓬料的現(xiàn)象。所以在目前的角度基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)改造,將煤粉倉(cāng)下部與煤粉秤相連接的部位約1 500 mm處割除,制作新的角度為75°的錐斗,將原有錐斗更換,并將新錐斗的上邊沿與老煤粉倉(cāng)相連組成膨脹倉(cāng),從而使煤粉下料順暢,保證了下煤的穩(wěn)定性。改造后煤壓波動(dòng)由以前的大于2 kPa,減小為小于1 kPa,這對(duì)窯系統(tǒng)工況的穩(wěn)定起到了重要作用。
3 改造效果
該系統(tǒng)改造項(xiàng)目在 費(fèi)縣沂州水泥#2窯系統(tǒng)實(shí)施以來(lái),效果明顯,取得了如下明顯的效果,且部分改造項(xiàng)目已經(jīng)在 費(fèi)縣沂州水泥#1窯系統(tǒng)展開(kāi)實(shí)施,具有一定的參考價(jià)值。
(1)系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯提高,預(yù)熱器系統(tǒng)壓力波動(dòng)基本在個(gè)位數(shù)。改造以前經(jīng)常出現(xiàn)的塌料、沖料現(xiàn)場(chǎng)得到遏制,分解爐溫度變得易于控制,窯工況能力明顯提高。
(2)入窯生料分解率得到改善,由改造前的88%~90%,提高到 93%以上,系統(tǒng)物料煅燒的能力也明顯見(jiàn)長(zhǎng)。
(3)入窯物料波動(dòng)性變小,由之前的入窯生料量波動(dòng)較大,平均波動(dòng)范圍為0~20 t變?yōu)榭刂圃凇? t以內(nèi)。
(4)篦冷機(jī)二次風(fēng)溫逐步穩(wěn)定,基本沒(méi)有了之前的大起大落的波動(dòng)現(xiàn)象,篦冷機(jī)的篦速亦能正常自由控制。
(5)窯熱工制度逐步穩(wěn)定,抗波動(dòng)性能增加,系統(tǒng)產(chǎn)量逐步提升,窯系統(tǒng)產(chǎn)量由之前的 6 000 t/d 逐步增加至6100t/d左右。
(6)窯系統(tǒng)結(jié)圈情況消失,窯筒體溫度分布適中,無(wú)局部高溫點(diǎn)和低溫點(diǎn)的出現(xiàn)。
(7)系統(tǒng)飛砂料減少,通風(fēng)能力加強(qiáng),熟料黃心料情況也得到明顯改善,基本沒(méi)有黃心料出現(xiàn),熟料煅燒質(zhì)量提高,熟料強(qiáng)度增加0.5MPa。
(8)熟料結(jié)粒狀況改善,篦冷機(jī)冷卻效果好轉(zhuǎn),熟料熱回收提高,二次風(fēng)溫穩(wěn)定,噸熟料發(fā)電量逐步由改造前的33kWh/t提高至34kWh/t。
(9)隨著熟料產(chǎn)量提高,各項(xiàng)指標(biāo)逐步好轉(zhuǎn),實(shí)物煤耗降低至138kg/t,熟料綜合電耗降至58kWh/t。
編輯:俞垚伊
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