TC12102篦冷機存在的問題及系統(tǒng)改造
TC12102篦冷機是用于5000t/d生產線數(shù)量較多的第三代篦冷機。該篦冷機篦床為液壓驅動,篦床分為三段,共有102根橫梁,篦床的有效面積為119.3m2。TS廠和DX廠5000t/d生產線都采用TC12102篦冷機,隨著工藝的改變和熟料產量的提高,兩臺篦冷機都暴露出一些問題。
1 問題綜述
1)TS廠篦冷機個性問題
2012年燒生活垃圾后,二、三次風溫度波動大,固定床篦板易堵塞,篦冷機進料口極易堆雪人;熟料結粒不均,黃芯料嚴重,28d強度明顯下降。2013年下半年窯臺時產量提高到237.5t/h后,出篦冷機熟料溫度高達220℃;當一室篦下壓力達到7kPa時,一段篦床第二、三風室風機返風,高溫熱風燒損風機葉輪。
2)DX廠篦冷機個性問題
隨著運行時間的延長,固定床兩臺風機工作電流越來越低;篦床上的紅河現(xiàn)象嚴重,特別是細料側的篦板和盲板、破碎機篦條和錘頭的使用壽命都相應縮短;出篦冷機熟料溫度接近200℃。
3)TS廠與DX廠篦冷機的共性問題
①二、三次風溫度偏低;②熟料熱耗偏高,余熱發(fā)電量偏低;③熟料強度偏低;熟料易磨性較差;④下道工序設備故障多,備件消耗大等。
2 原因分析
1)配風不夠合理,多數(shù)風機工作電流遠低于額定電流,風機的工作壓力遠低于設計壓力;高溫區(qū)熟料急冷嚴重不足。
2)原風室之間的密封不好,形同虛設,風室之間竄風嚴重。
3)篦下電動弧形閥鎖風不佳,灰斗中的細粉料常出現(xiàn)過頻排放或滯后排放現(xiàn)象。前者導致電動弧形閥漏風,后者造成灰斗中細粉堆積釀成設備事故。
4)篦板之間的四個間隙控制偏大,冷卻風與熟料的交換路徑短路。
3 改造措施
1)優(yōu)化篦冷機進料口
①將第1~6排固定梁、第7排活動梁拆除,在此位置安裝 BCC新型進料口(見圖1)。該新型進料口由6排固定橫梁組成。
②在新型進料口6排橫梁內安設隔板,通過篦下增設的3個風箱和1個外置的IKN調節(jié)閥,將新型進料口分成若干個供風小單元。
③新型進料口上篦板共計56塊,為多臺階、前出風結構。
④在固定床上安裝熟料可動裝置。該裝置為一套單向閥,在進料端每塊篦板下方均安裝該閥。單向閥由一個高壓閥和一個低壓閥組成,見圖2。
正常生產時,冷卻風通過穩(wěn)流閥,再通過低壓閥進入篦板下方,從篦縫吹出,對熟料實施正常的急冷作業(yè),此時高壓閥關閉。當需要移除雪人時,通過空氣炮或脈沖閥瞬間釋放高壓氣流,高壓閥被頂開,低壓閥自動關閉,脈沖氣流進入篦板下部受限空間,經過篦縫高速吹出,進行對雪人的沖擊作業(yè)。利用每塊篦板下部定時噴出的高壓脈沖氣流,對進料端模塊之上的熟料層進行脈動毫米級移動。整個噴吹過程是在厚料層底部進行的,既不會吹穿熟料層,影響二次風溫度,還會因噴出高壓脈沖氣流自動清掃篦縫,同時實現(xiàn)了脈動供風,將夾雜在熟料層中的細粉帶到料層表面,促進熟料急冷。熟料可動裝置用PLC控制空氣炮或脈沖閥,實施自動噴吹,噴吹間隔時間可以任意調節(jié),配有“手動”和“自動”兩種控制方式。
2)調整配風和優(yōu)化篦床結構
①更換5臺風機。新風機為圓形圖框F1、F2、F3、Fg1A、Fg1B,原風機為方形圖框Fg2A、Fg2B、Fg3A、Fg3B;對于篦床結構進行優(yōu)化調整,見圖3。
②對其他未更換風機進行性能改造。按風機相似理論進行計算,有針對性地提高風機的流量和壓力,改造后對風機葉輪進行現(xiàn)場動平衡。
③布置在細料側的風室風機,因其射流作用以及粗料側熟料顆粒大、料層阻力低,導致大部分氣流從粗料側通過,使細料側料層得不到足夠的氣流。為此,在細料側風機上安裝氣流偏流糾正裝置(見圖4),顯著提高了流過細料側料層的氣體流量。盲擋板與兩側立板稍高于殼體上的風機出口,盲擋板設置在篦床中心線右側,在原檢修隔板上部安裝氣流導向篦子。
3)更新風室之間的密封以消除風室竄風
采用Φ0.05mm熱拔不銹鋼微絲制造壓實厚度10mm、寬度30mm、長度500mm的遮光微絲板刷,對活動框架穿越風室隔墻處進行重新密封,密封之后的效果見圖5。
4)更新灰斗鎖風閥為窄型雙層氣動閘板
篦下灰斗卸料與鎖風采用的料位計與電動弧形閥組合,是第三代篦冷機的常規(guī)配置。由于料位計性能不穩(wěn)定等因素,灰斗漏風是第三代篦冷機的通病之一。為此,灰斗鎖風采用窄型雙層氣動閘板新結構(見圖6),不僅能夠解決卸料與鎖風問題,還配備自動控制的PLC控制柜和觸摸屏調節(jié)柜,實現(xiàn)自動控制,可以做到崗位無需人值守。該閘板的結構特點:
①兩端無限位;
②10個(高強內六角螺栓)圓柱體組成高承載力旋轉滑道;
③大儲量中間段節(jié);
④雙金屬復合耐磨閘板。
5)嚴格控制篦板四個通風面積
篦板的四個通風面積如圖7所示[1]。A是鑄造或焊接篦板過風孔的面積;B是篦板間的相鄰間隙;C是篦板與側板間縱向間隙;D是固定排與活動排篦板間橫向間隙。這四個通風面積控制與管理不好,會造成篦板阻力下降,篦板分風不均,影響冷卻風與熟料的換熱效果。
我們對這四個方面的間隙進行優(yōu)化:
①A面積是由設計階段決定的,冷卻風流過這個面積的流量越多,我們稱其為“有效風”越多,有助于促進冷卻風與熟料的熱交換。
②對篦板間的相鄰間隙B,通過精密加工(斷面組合銑床),控制篦板寬度公差在299±0.5mm以內。
③間隙C是第三代篦冷機的主要弱點之一,這個部位的篦板與側板是長期運動于熟料顆粒和高速氣流混合物中,不僅長期承受磨料磨損,還經常受到紅河熟料沖擊。通過消除紅河,設計出可以局部更換的側板并定期更換,有效地控制了這個間隙。
④對間隙D,通過精確調整橫梁位置、角度、間距和標高,再利用篦板間隙調整條焊接在篦板的“鼻子”部位,使間隙D達到了最小化,見圖8。
冷卻風流過篦板后三個(B、C、D)面積的流量越多,我們稱其為“無效短路風”越多,越不利于冷卻風與熟料換熱。在這兩臺TC12102篦冷機改造中,非常重視這三個面積的控制,認真實施了改善性維修。
IKN篦冷機雖然屬于第三代篦冷機,但由于其具有專注于控制篦板后三個面積的獨特篦床懸擺結構,因此顯著地減少了無效短路風,相應地減少了單位熟料用風量。在多種篦冷機(包括第四代篦冷機)中,由于IKN的篦冷機用風量較少,銷售量穩(wěn)居世界前兩位[2],這是一個控制篦板后三個面積的成功案例。
6)入口澆注料做成梯形逐步擴寬、窄而長的馬蹄形(見圖3)。既可以防止堆雪人,又有利于離析的粗細熟料顆粒在進料口得到預混合,然后同時向兩側下方流動,均勻散布在后續(xù)篦床全寬上。要注意防止進料口熟料僅向一側下方流動,產生紅河現(xiàn)象。為了防止在后墻或側部澆注料表面堆雪人,重新優(yōu)化配置了7臺空氣炮。
4 改造效果
用相同的技術手段,先后改造兩臺TC12102篦冷機,均達到了預期目標。改造前后主要技術經濟指標對比見表1。
1)二次風溫提高110~120℃,三次風溫提高70~110℃。這兩個溫度的顯著提高,使窯頭及分解爐中燃料的燃燒環(huán)境大為改觀,操作者明顯感覺到,遇有窯系統(tǒng)波動時,與以前相比,調整恢復速度相當迅速。
2)熟料溫度下降70~100℃。運行一年多結果顯示:下道工序設備故障明顯降低,備件消耗明顯下降。
3)TS廠熟料標準煤耗下降2kg/t,噸熟料發(fā)電量提高2.6kWh/t;DX廠熟料標準煤耗下降6kg/t,噸熟料發(fā)電量保持在原有水平。
4)兩廠熟料的3d和28d抗壓強度均有所提高;因熟料易磨性改善,水泥磨臺時產量有所增加。
參考文獻:
[1]熊會思。新型干法燒成水泥熟料設備設計、制造、安裝與應用[M].北京:中國建材工業(yè)出版社
編輯:俞垚伊
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