Φ4.2m×11m水泥粉磨系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題及解決措施
哈爾濱水泥廠Φ4.2m×11m水泥磨系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,生產(chǎn)較為穩(wěn)定,但在生產(chǎn)過程中也不乏出現(xiàn)各種問題,造成臺時產(chǎn)量遲遲不能達到設計指標,在解決這些問題的同時,我們總結了一些經(jīng)驗和辦法,以供同行參考。
1 生產(chǎn)系統(tǒng)的基本情況
1.1系統(tǒng)流程見圖1
1.2 系統(tǒng)主要設備
主要設備規(guī)格性能見表1。
2 生產(chǎn)中的問題及解決辦法
2.1 輥壓機運轉率及擠壓效果
Φ4.2m×11m水泥磨為雙倉磨,磨機的破碎功能已從磨內大部分轉到輥壓機上,擠壓物料的質量設計指標為:物料擠壓后<2mm顆粒占65%,<0.09mm顆粒占25%,且未破碎的顆粒內部已形成裂紋,易于粉磨。但投產(chǎn)一段時間之后,輥壓機壓力由9MPa左右降至6MPa左右,輥縫仍設定在20mm左右,致使通過量大,物料擠壓效果差,30mm以上顆粒含量較多,且未產(chǎn)生機械裂紋的顆粒仍有部分存在,使吐渣量增大,且出口篦板易被堵塞,部分顆粒沉積于二倉內削弱了研磨作用。另外輥壓機主體的故障頻繁,使其運轉率僅達40%左右,嚴重影響了磨機的產(chǎn)質量,而且影響了磨機工藝狀況。針對存在的問題,重新拆裝了輥壓機,焊補輥面,恢復調節(jié)翻板,將輥縫設定為8mm左右,壓力設定為2MPa左右。開車后,取得了一定效果,目前較穩(wěn)定,磨機臺時產(chǎn)量也達到了設計的110t/h。
2.2 喂料控制
由于輥壓機的調整失控,磨機的瞬時喂料量達150t/h,致使磨機常處于飽磨狀態(tài),磨頭倒料及輸送設備內處于正壓而粉塵外溢。且選粉機負載增大,處理能力的限制使回粉量增大,達400t/h的報警狀態(tài),不得不停止喂料來緩解這種狀態(tài),造成頻繁開停,既影響產(chǎn)量又增大了消耗,有時甚至要停磨處理。為了保證喂料穩(wěn)定,我們調整了輥壓機的側擋板,使其回料量增大,出料量減少,雖然減緩了磨機的喂料失控,卻增大了上料提升機的負載,造成其故障頻繁,檢修中將輥縫由20mm調至8mm,從根本上控制了通過量,穩(wěn)定了磨機喂料的控制,從而減少由其產(chǎn)生的負面影響。
2.3 除塵器壓差
在北方由于冬季溫度低,袋除塵器雖然作了保溫,但操作上還是受到一些影響,尤其是空壓機的壓力必須足夠,否則易使除塵器壓差超標。原空壓機由除塵器及粉煤灰輸送共用,致使收塵反吹風壓力不足,經(jīng)常使收塵壓差達-3000Pa左右而被迫停車。后在磨系統(tǒng)內建立單獨的空壓機站,滿足了除塵器的需要。
2.4 控制參數(shù)匹配情況
控制質量的可調節(jié)參數(shù)有選粉機主軸轉速和系統(tǒng)風量,磨尾除塵器的風門開度可調整磨內風速,調節(jié)出磨細度;選粉機一、二、三次風風量匹配確保選粉機的工作狀態(tài),一次風為部分循環(huán)風,二、三次風為摻入的冷風,所以調整循環(huán)風門及收塵風門開度是匹配好風量的關鍵。O-Sepa選粉機為負壓操作,但一定時期以來一次風達正壓狀態(tài),使系統(tǒng)風量紊亂,回粉量增大,設備粉塵量增大,造成環(huán)境污染。為此將循環(huán)風門開度從50%提高到70%,除塵器風門開度由35%提高到50%,使一次風壓由正壓變?yōu)?400Pa左右,極大地改善了系統(tǒng)的工作狀態(tài)。
2.5 研磨體的補充及調整
原裝載研磨體是針對輥壓機的配套生產(chǎn)而設計的級配,但由于輥壓機的運轉率低,且效果差,我們調整了研磨體的級配,見表2。
表2 調整前后研磨體級配 t
調整后的級配更能滿足目前生產(chǎn)狀況,且每月按時補球,以平均球徑的大小來確定補球的大小。
2.6 鎖風問題
出磨輸送斜槽離心風機正壓吹送,鎖風為重錘翻板閥,如果翻板鎖風不嚴,必定降低斜槽內壓力,易造成斜槽堵塞,從而降低磨內風速。另外回粉翻板鎖風不嚴會造成選粉機內部壓力降低,回粉量增大。所以及時調整翻板重錘的配重,并使其靈活動作,確保鎖風嚴密。
2.7 吐渣問題
該系統(tǒng)原吐渣口處用人力小車推送,勞動強度大,造成了環(huán)境污染,后在吐渣口下增設了1條皮帶將其輸送至磨房外集中處理,節(jié)省了人力,改善環(huán)境,當然如果能將其直接回磨是最理想的,另外工藝系統(tǒng)調整也減少了吐渣量。
3 調整前后生產(chǎn)情況
調整前后生產(chǎn)操作參數(shù)見表3。參數(shù)波動很大是生產(chǎn)發(fā)生異常造成的,喂料量波動在85~154t/h,回料波動在66~258t/h,輥壓機壓力由6MPa降至2MPa,輥縫由22mm降至8mm,一次風壓力由正壓變?yōu)樨搲?,各風門開度也有相應的調整,磨機功率也因此有所波動。調整前后產(chǎn)質量情況見表4
表3 生產(chǎn)操作參數(shù)
表4 產(chǎn)質量情況
注:輥壓機調整前指壓力6MPa,輥縫20mm左右。
4 結束語
以上問題解決后,磨機系統(tǒng)生產(chǎn)狀況有了很大程度的改善,參數(shù)的匹配更趨于合理,工藝環(huán)境得到改善,產(chǎn)質量得到了提高,達到了設計能。
編輯:俞垚伊
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