“老線”煥生機——寧國水泥廠綜合節(jié)能技改紀實
輥壓機自上世紀八十年代問世以來,以顯著的節(jié)能和大幅度提產(chǎn)而被迅速推廣。由于原料輥壓機終粉磨系統(tǒng)不再需要球磨機,其系統(tǒng)節(jié)電效果最顯著,流程最簡單,質(zhì)量滿足要求,投資也較節(jié)約。
安徽海螺集團寧國水泥廠一線4000t/d水泥熟料線于1985年試生產(chǎn),運行三十年多來,該生產(chǎn)線受工藝流程、設(shè)備配置等因素限制,系統(tǒng)能耗水平已落后于行業(yè)標準。一線原料磨臺產(chǎn)不足300t/h、電耗接近24kWh/t,二線(2000t/d)原料磨臺產(chǎn)180t/h,電耗24kWh/t,經(jīng)濟技術(shù)指標落后,企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。為進一步優(yōu)化一、二線生產(chǎn)運行指標,提高企業(yè)競爭力,決定實施以寧國一線輥壓機終粉磨為核心的綜合節(jié)能技改。
分析主要問題,進行項目前期方案論證
一線/二線原料系統(tǒng)主要有三個問題:一是原料磨產(chǎn)量低、電耗高;二是工廠可采粘土資源總量不足,需持續(xù)外購粘土,新征粘土礦尚未實際開采;三是尾排風(fēng)機布置在增濕塔和電收塵之間,電收塵正壓操作,系統(tǒng)存在漏風(fēng),運行中設(shè)備維護困難,原料磨停機時,系統(tǒng)必須減產(chǎn)運行。
為優(yōu)化評審寧國一線原料磨設(shè)計,制訂了“輥壓機終粉磨”和“CK立磨”兩套原料技改技術(shù)方案。
輥壓機終粉磨通過高壓料床粉碎完成對物料的剪切破壞,與立磨相比粉磨效率更高,也更節(jié)電。由于采用多次循環(huán)方式反復(fù)烘干物料,輥壓機系統(tǒng)用風(fēng)量僅為同產(chǎn)能立磨的75%,循環(huán)風(fēng)機的節(jié)電效果約2kWh/t,同時,由于物料提升通過機械輸送,相比立磨氣料提升更為省電。
相對于立磨系統(tǒng),輥壓機物料循環(huán)次數(shù)較多(約4次),喂料斗提和循環(huán)斗提負荷較大(2000t/h),對設(shè)備的制造和維護要求高,系統(tǒng)的操作要求更高。
經(jīng)過綜合比較、現(xiàn)場論證和評審,確定寧國一線原料粉磨采用輥壓機終粉磨改造方案。
確定主要技改方案
根據(jù)評審方案,對一線原料中卸磨實施輥壓機終粉磨改造。以充分利用余熱為計算基準,初步確定原料磨的合理產(chǎn)能約440t/h,相對回轉(zhuǎn)窯的運轉(zhuǎn)率為70%(窯實際產(chǎn)能為4600t/d);
配料系統(tǒng)優(yōu)化是在二線原料磨邊新增一個混合料倉,由一、二線取料機同時為一線新增輥壓機系統(tǒng)供料,一線生料制備實現(xiàn)四組分配料。
生料入庫優(yōu)化是利用現(xiàn)有入庫系統(tǒng),一線輥壓機富裕產(chǎn)能可倒運至二線生料庫,實際一臺輥壓機滿足兩臺窯生產(chǎn),二線原料磨作為備用,利用谷電運行。
主要技改內(nèi)容為:利用一、二線原料磨中間空余場地,新增一套生產(chǎn)能力為440t/h的輥壓機終粉磨系統(tǒng);將一線堆料機能力由600t/h提升至900t/h,一、二線取料機可同時向輥壓機原料磨供料,滿足技改后原料磨滿負荷生產(chǎn);在二線磨頭倉東側(cè)新增一座600t的混合料庫,由二線取料機取料、配料后與一線磨頭倉配料同時為原料輥壓機供料;改造廢氣處理系統(tǒng),增濕塔及電收塵器保留,更換系統(tǒng)風(fēng)機,系統(tǒng)由正壓操作優(yōu)化為負壓操作;利用現(xiàn)有生料入庫系統(tǒng),提升入庫斗提能力至最大550t/h,庫頂增加至二線生料庫的輸送斜槽;一線輥壓機富余產(chǎn)能每年可向二線提供約90萬噸生料,二線原料磨年利用率可由80%降至20% 。
主要優(yōu)化設(shè)計措施
一是現(xiàn)有原料配料為頁巖預(yù)配料改造:在現(xiàn)有二破區(qū)域增設(shè)一套220t/h頁巖反擊式破碎機;在二破對面空曠場地,增設(shè)50×30m(儲量5000t)堆棚作為臨時堆存,緩沖來料并可控制頁巖的水分;現(xiàn)有5個石灰石儲庫前面增建兩個Φ8m頁巖調(diào)配庫,并在現(xiàn)有石灰石庫底增設(shè)板鏈秤,實現(xiàn)頁巖與石灰石預(yù)搭配。
二是一線/二線協(xié)同配料:一線三個磨頭倉分別儲存混合料、石灰石、鐵粉;二線新增一個混合料倉用以彌補一線取料機取料能力不足的問題。技改后一、二線取料機可同時向輥壓機供料,實現(xiàn)輥壓機原料“兩進”,并充分發(fā)揮現(xiàn)有一、二線堆場的儲存、均化及取料能力。
三是對原料輥壓機終粉磨進行優(yōu)化:合理配置了輥壓機設(shè)備,確定采用Φ2000×1800mm輥壓機系統(tǒng),循環(huán)風(fēng)機和尾排收塵系統(tǒng)合理匹配,采用了NSE2000循環(huán)斗提,最大能力提高至2200t/h,針對輥壓機出現(xiàn)的異常情況,斗提的適應(yīng)性大大提高。系統(tǒng)合理選擇高效動態(tài)選粉機,相應(yīng)配置了旋風(fēng)收塵器,為后期水泥產(chǎn)能大幅提高提供了保障;優(yōu)化廠房布置;優(yōu)化熱風(fēng)管道;優(yōu)化防磨損、防堵料;電收塵由正壓優(yōu)化為負壓運行;對設(shè)備進行檢修及人性化設(shè)計。
四是生料成品輸送增設(shè)斜槽實現(xiàn)輥壓機生料可送至一、二線生料庫,實現(xiàn)一臺生料輥壓機可保兩條窯同時正常運行。
生產(chǎn)運行結(jié)果分析及總結(jié)
寧國水泥廠一線原料輥壓機終粉磨為核心的綜合節(jié)能技改于2016年11月份開工建設(shè),由海螺設(shè)計院設(shè)計、輥壓機由中信重工供貨。項目于2017年10月20日投產(chǎn)試運行并順利完成了48小時性能考核。從現(xiàn)場運行結(jié)果來看,總體運行狀況良好,一、二線運行銜接有序,工藝流程順暢、簡捷,各項運行指標均達到或超過設(shè)計性能考核要求。
通過一年多的實際運行,一線熟料綜合電耗由技改前72kWh/t下降至56kWh/t。二線原料磨實際運轉(zhuǎn)率僅為5%,二線熟料綜合電耗略高于一線0.5kWh/t。
寧國水泥廠一線生料輥壓機終粉磨技改應(yīng)用較為成功,輥壓機系統(tǒng)運行平穩(wěn),液壓系統(tǒng)及電控系統(tǒng)運行良好,尤其是技術(shù)指標得到了很大提升。通過此次應(yīng)用和性能考核,對生料輥壓機終粉磨系統(tǒng)提出如下建議:
一、關(guān)于生料輥壓機終粉磨的選擇:原料綜合水分應(yīng)小于5%,生料輥壓機終粉磨系統(tǒng)烘干能力不如立磨,水分過高,系統(tǒng)較難適應(yīng);當(dāng)原料較硬、物料磨蝕性較強、易磨性差、邦德功指數(shù)大于12 kWh/t時,相對于立磨,采用輥壓機終粉磨優(yōu)勢更大,系統(tǒng)能夠更好發(fā)揮功效。
二、生料輥壓機終粉磨需要注意的幾個問題:輥壓機終粉磨烘干主要在V選、上升風(fēng)管以及動態(tài)選粉機,熱風(fēng)溫度過低,物料烘干能力不足,溫度過高會導(dǎo)致輥壓機難以形成穩(wěn)定料床。系統(tǒng)溫度主要控制V選進口和動態(tài)選粉機出口溫度,一般V選進口溫度控制在180℃左右,動態(tài)選粉機出口溫度不大于90℃為宜,具體控制溫度還要結(jié)合實際原料水分、物料性質(zhì)等條件;由于原料水份較高,系統(tǒng)易結(jié)料,注意料管和風(fēng)管的防堵,溜子傾角盡可能大,同時物料通過面積加大,粘濕物料不宜采用階梯設(shè)計。系統(tǒng)除鐵對保護輥壓機的正常運行、避免金屬顆粒進入輥壓機輥面引起的磨損和破壞非常關(guān)鍵,在設(shè)計上采用入料皮帶設(shè)置除鐵器和入V型選粉機溜子增設(shè)通過式除鐵器的雙保險辦法,有效防止鐵質(zhì)材料進入輥壓機;嚴格控制入輥壓機粒徑管理要求,石灰石粒度≤50mm占90%,最大入輥物料粒度≤75mm,確保輥壓機的穩(wěn)定運行;輥壓機輥面柱釘表面掉角、斷裂現(xiàn)象較為嚴重,要加強現(xiàn)場監(jiān)控、定期檢查維護,做好系統(tǒng)除鐵、控制物料粒度;定期檢查物料通道,提高V選內(nèi)選粉效率,減少細粉回料量、適當(dāng)降低輥壓機和循環(huán)斗提循環(huán)負荷,提高輥壓機實際功效。
寧國廠一、二線綜合節(jié)能技改達到預(yù)期效果,核心技改項目——原料輥壓機系統(tǒng)達產(chǎn)、達標,滿足了兩進兩出(一、二線原料堆場同時供料,一、二線生料庫同時進料)的要求,一臺原料輥壓機可保供兩條窯穩(wěn)定運行。
這套系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計和成功應(yīng)用,實現(xiàn)了集團原料粉磨的技術(shù)升級,通過優(yōu)化整合老線綜合節(jié)能技改,讓落后生產(chǎn)線煥發(fā)生機,也為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供很好示范。
編輯:鞠麗
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