讓廢棄的脫硝催化劑“復活”——國家能源集團低碳院一項技術(shù)獲中國專利銀獎
7月15日,國家知識產(chǎn)權(quán)局公布了第二十一屆中國專利獎。其中,國家能源集團北京低碳清潔能源研究院(簡稱低碳院)申報的“一種脫硝催化劑的再生方法和一種再生脫硝催化劑及其應用”榮獲中國專利銀獎。
“我們研究的這項技術(shù)通過對催化劑中毒分析診斷,利用特殊的化學過程去除催化劑中的中毒元素,補充活性組分,從而讓催化劑‘復活’,延長催化劑使用壽命?!钡吞荚涵h(huán)境保護技術(shù)研究中心副主任、技術(shù)總監(jiān)王寶冬說,“就好比一個人生病了,需要先去醫(yī)院做檢查,查明病因后,醫(yī)生再有針對性地開展治療,治療后再吃些營養(yǎng)品補充體力?!?nbsp;
據(jù)了解,該技術(shù)讓廢棄失活的脫硝催化劑再生,解決了我國每年近20萬噸廢棄失活的脫硝催化劑環(huán)境污染的問題。
催化劑用量大,產(chǎn)生的廢棄物也多
富煤、貧油、少氣的能源結(jié)構(gòu)使我國成為世界上最大的煤炭消費國,也讓燃煤成為我國工業(yè)主要動力來源。而燃煤排放出來的氮氧化物會造成大氣污染。
2011年,我國出臺了《火電廠大氣污染物排放標準》,要求氮氧化物最大排放量不超過100毫克/立方米。從那時起,選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)開始推廣,使得脫硝催化劑大規(guī)模投入使用。這一技術(shù)的推廣有效減少了氮氧化物排放導致的大氣污染。
“2019年年底,我國火電裝機容量達到11.9億千瓦時,以當前燃煤機組超低排放標準來計算,消耗的SCR脫硝催化劑總填裝量約120萬立方米。鋼鐵、各種窯爐、有色冶金以及各行業(yè)的自備燃煤動力鍋爐等非電燃煤領(lǐng)域消耗的SCR脫硝催化劑總填裝量約100萬立方米?!蓖鯇毝f,“隨著環(huán)保管控越來越嚴,SCR脫硝催化劑使用量越來越大,廢棄的失活SCR脫硝催化劑量也將越來越大?!?nbsp;
據(jù)權(quán)威機構(gòu)預測,“十四五”期間,SCR脫硝催化劑使用量可能會出現(xiàn)高峰期,到2025年廢棄量將達到40萬立方米,近20萬噸。
相比較而言,美國、德國、日本等國家的煤電所占比例較小,其使用的SCR脫硝催化劑質(zhì)量高、電廠運行工況良好,廢棄失活的SCR脫硝催化劑量也會相對較小。
“國外也有脫硝催化劑再生技術(shù),但并不完全適合我國復雜工況下火電機組,引進技術(shù)會出現(xiàn)水土不服。而采用填埋、焚燒方式處置這種危險廢棄物,不僅成本高,還會造成永久污染或污染轉(zhuǎn)移。一些企業(yè)通過簡單清洗磨碎廢棄失活的SCR脫硝催化劑,將其摻入新鮮催化劑中使用,使催化劑的性能受到嚴重影響?!蓖鯇毝f,“為此,我們設(shè)想能不能研發(fā)一種國內(nèi)特有的技術(shù),讓這些失活的脫硝催化劑再次‘復活’?”
經(jīng)過前期準備和調(diào)研,低碳院組建了一支科研團隊,開始著手攻關(guān)。
為失活的催化劑“做手術(shù)”
“因為失活的SCR脫硝催化劑屬于危險廢棄物,我們很難從電廠直接得到。沒有第一手資料,科研就無法開展。”王寶冬說,“當時,我們?yōu)榱四玫綄嶒灅悠?,北上?nèi)蒙古呼倫貝爾、西到新疆五彩灣、南下廣東臺山、東到黑龍江哈爾濱,幾乎跑遍了大半個中國。當時,我們做這個科研項目算是比較早的,SCR脫硝催化劑在電廠才剛剛投用,所以中毒以后的樣品少得可憐。我們費盡周折,從一些投用催化劑比較早的電廠采集到了一些失活的催化劑樣品?!?nbsp;
有了樣品,科研團隊通過大數(shù)據(jù)技術(shù)對催化劑失活的原因進行快速精準地診斷。由于電廠煤種多樣、運行工況多變,導致他們診斷出多種失活原因,如堿金屬中毒、硫銨中毒、砷中毒,孔道堵塞、磨損等。
面對多種原因,科研團隊又分析了200多臺機組的運行參數(shù),開發(fā)了失活原因智能診斷技術(shù),建立了我國首個基于大數(shù)據(jù)的脫硝催化劑的快速診斷系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實現(xiàn)催化劑的性能預測和生命周期管理。其核心算法還取得了一項軟件著作權(quán)。
“我們開發(fā)了中毒元素靶向去除—活性成分梯度分布技術(shù),解決了催化劑活性和機械強度無法兼顧的再生技術(shù)難題;通過離子型絡(luò)合劑定向清除中毒元素而不破壞催化活性組分;采用復合型浸漬液,補充催化劑活性的同時還能提高催化劑強度;根據(jù)‘雙電層’擴散原理,開發(fā)了選擇性活性組分植入技術(shù),使釩鎢分散在催化劑表面,提高了催化劑脫硝的活性,降低了副反應二氧化硫氧化的發(fā)生?!蓖鯇毝f。
研發(fā)技術(shù)和工作上的辛苦對科研人員來說并不是最難的,技術(shù)推廣不被認可才是最大的難題。
脫硝催化劑再生作為一項新技術(shù),雖然對電廠來說可以節(jié)約成本,但電廠對這項技術(shù)還不是很了解,如果催化劑性能不達標,不僅造成排放超標,甚至會影響電廠生產(chǎn)運行。所以,沒有電廠愿意首先使用這項新技術(shù)。
“通過實驗室長周期測試,電廠真實煙氣側(cè)線驗證得到可靠數(shù)據(jù)。我們耐心說服電廠,最終于2016年在五彩灣電廠首次實現(xiàn)應用?!蓖鯇毝f,“催化劑再生技術(shù)對催化劑生產(chǎn)廠也存在利益沖突,多再生1立方米催化劑,就意味著少買1立方米新鮮催化劑。所以,一些催化劑生產(chǎn)廠一開始是排斥的。后來,電廠越來越認可,催化劑生產(chǎn)廠從長遠和全局利益角度考慮,慢慢接受了這項技術(shù)并且主動參與進來?!?nbsp;
將創(chuàng)新成果應用于企業(yè)
2016年8月12日,由中國煤炭工業(yè)協(xié)會組織,中國工程院院士、清華大學教授金涌為組長的技術(shù)鑒定委員會,對低碳院自主開發(fā)的脫硝催化劑再生技術(shù)進行科技成果鑒定。
技術(shù)鑒定委員會一致認為,該研究成果整體上達到了國際先進水平,其中靶向清洗、選擇性活性補充、補強技術(shù)和脫硝催化劑解決方案4項核心技術(shù)具有創(chuàng)新性。
這項技術(shù)以國家能源集團內(nèi)部應用和外部技術(shù)許可方式進行成果轉(zhuǎn)化。該專利技術(shù)首批在東北、京津冀、新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)的火電集中區(qū)域的4家環(huán)保企業(yè)投用,實現(xiàn)年產(chǎn)能5萬立方米,并逐步推廣到其他地區(qū)。
除了SCR脫硝催化劑再生技術(shù)外,低碳院的研究人員圍繞清潔燃煤發(fā)電項目,通過研究復雜條件下脫硝反應機理、多污染物協(xié)同控制、催化劑失活等內(nèi)容,開發(fā)了包括核心環(huán)保材料、關(guān)鍵凈化工藝和重大生產(chǎn)裝備等創(chuàng)新成果,提升了我國環(huán)保領(lǐng)域的創(chuàng)新能力。
“我們最近在低溫脫硝催化劑開發(fā)與機理研究方面取得重要進展,最新研究結(jié)果發(fā)表于《Nature》的子期刊《CommunicationsChemistry》上,首次提出了基于‘雙活性中心+載體孔徑分布’前沿理論進行催化劑配方和結(jié)構(gòu)設(shè)計的方法,研究出適用于不同應用領(lǐng)域和煙氣工況的系列催化劑,并通過龍源催化劑廠進行生產(chǎn)。這種全新的催化劑具有不降低鍋爐效率、響應快、投資低、工期短等顯著優(yōu)點,今年6月在新疆和豐電廠投用后,收到了良好效果。”王寶冬高興地說。
編輯:李佳婷
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com