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風機選型偏小對燒成系統煤耗的影響

我公司5000t/d生產線試生產期間,熟料實物煤耗曾高達150kg/t(純無煙煤)。經過分析認為,一次風機配置不能滿足生產要求,是造成實物煤耗過高的原因之一。由于一次風機實際選型偏小,電動機轉速為730r/min,功率為110kW,風機處理風量為148m3/min,與設計值有一定差距,使風煤混合不好,影響了火焰推力,從而制約了窯的煅燒效果。...

預分解窯常見工藝故障處理

我公司1號2000T/D生產線于1999年投產,設計年產熟料60萬噸,燒成系統為雙系列五級預熱器帶DD爐,回轉窯規(guī)格為Φ4m×60m,煤磨規(guī)格為Φ2.8m×(5+3)m風掃磨。本文介紹該生產線常見工藝故障及處理方法。...

用調整三率值的辦法解決熟料質量周期性波動

多年來,我廠的熟料質量呈現周期性的波動,其特征是:每年的第二、第三季度,熟料強度會大幅度地下降,致使水泥生產料耗增加,成本上升,影響了企業(yè)經濟效益的提高。??...

新型干法工藝技術管理體會

回轉窯是整條水泥工藝生產線的中心,工藝技術管理的作用舉足輕重...

5000t新型干法窯試生產前后存在的問題及處理

本文介紹了5000t/d新型干法窯系統的主機設備及這些設備在試生產前后存在的主要問題,闡明了對這些問題的處理方法。...

分解窯質量和臺時能力的提高與穩(wěn)定

哈爾濱水泥廠5號窯系統是由合肥水泥研究設計院開發(fā)設計的1000t/d熟料,帶有PH2型(類RSP型)分解爐和5級旋風預熱器,并采用2-1-1-1-1布置的窯外分解窯;生料磨是沈陽重型機械廠引進德國技術制造的MPS2450立磨,臺時能力75t/h;2個Φ12m×24m均化庫,儲量5000t;生料配料計量和窯尾喂料計量均為承德自動化計量儀器廠引進德國技術生產的電子皮帶秤,計量精度±0.5%;篦冷機為沈陽水泥機械廠生產的2.3m×17.7m的水平推動篦式冷卻機;控制系統為引進美國貝利公司的N-90集散控制系統。??...

預分解窯產生黃心料的原因和解決措施

預分解窯產生黃心料是水泥生產中的難題,對熟料以至水泥質量影響都很大,同時產生黃心料也是窯系統熱工制度不正常的重要標志,本文結合生產實際,對黃心料產生的原因,產生黃心料與系統參數之間的關系,以及解決產生黃心料的所采取的措施談一些體會,供同行參考。...

5000t/d新型干法窯試生產前后存在的問題及處理

本文介紹了5000t/d新型干法窯系統的主機設備及這些設備在試生產前后存在的主要問題,闡明了對這些問題的處理方法。...

新型干法回轉窯燃燒器進展與介紹

隨著水泥工業(yè)規(guī)模的快速擴大以及環(huán)保標準的不斷提高,國內外水泥廠都在思考如何在提高生產質量的同時,降低生產成本,以保持在市場中的競爭力。煤和電是水泥生產過程中主要的能源耗損,其中部分地區(qū)煤耗成本占了總成本的一半以上,減少煤耗將明顯降低生產成本,從而提高經濟效益。燃燒器是水泥生產中主要的用煤設備,所以正確選擇燃燒器不僅可以降低煤的用量而且可以省電和減少NOX等有害氣體,同時也有助于熟料產﹑質量的提高。本文簡介了國內外部分工藝精良的燃燒器,希望對水泥企業(yè)燃燒器選型和技術改進有一定的幫助。...

新型干法窯結蛋的原因及對策

我公司為2500t/d帶五級懸浮預熱器、TDF型分解爐的新型干法生產線,自投產以來,熟料產質量一直維持在較高的水平:產量平均在2600~2700t/d,?28d抗壓強度達到58.0MPa以上。但自2005年9月份以來,窯內頻繁結蛋,最多一天結6個,最大直徑達到了1.5m,給熟料的產質量帶來了不利影響,同時也危及到了設備及員工的安全,為此,我們進行了認真的分析并采取了有效措施,取得了良好的效果。?...

低質無煙煤煅燒水泥熟料

低質無煙煤是指高灰份、低揮發(fā)份、發(fā)熱值較低的無煙煤,因其著火溫度高、燃燒速度慢、燃燼時間長且易磨性差等諸多不利因素應用于回轉窯煅燒難度較大。隨著水泥行業(yè)先進技術的不斷推出.使低質無煙煤煅燒優(yōu)質水泥熟料成為可能n根據閩西地質大隊普查報告分析[1]:在福建將樂的無煙煤大部分屬于沉積煤.產生于上二迭系及第四季,以低質煤居多.且多為小型礦床,煤層較薄,多種煤質交叉層疊.平均煤質發(fā)熱量低于22?990kJ/kg(5?500kCar/kg)。因此,我公司選址于將樂縣,以利用低質煤,我公司2×2?500t/h新型干法回轉窯自2006年1月投產運行至今.1?00%利用無煙煤煅燒水泥熟料獲得成功,現就其應用情況總結如下....

2007-12-20 燒成技術
多風道煤粉燃燒器旋流數的分析與計算

通過對多風道煤粉燃燒器旋流數?的分析,闡明了采用強旋流的重要性。既可使火焰更加穩(wěn)定,又可使燃燒強度提高,進而保證熱工制度穩(wěn)定,不掃窯皮,延長火磚壽命、節(jié)煤和提高回轉窯的產、質量。...

淺論火焰穩(wěn)定器的作用

通過對各種火焰穩(wěn)定器的理論分析和實踐結果,闡明了它們的性能和重要作用。一個優(yōu)良的火焰穩(wěn)定器不僅可使火焰更加穩(wěn)定、風煤混合更加充分均勻,提高燃燒效率和噴燃管以及火磚的使用壽命,而且通過調節(jié)還可以改變火焰形狀和強度,滿足回轉窯工況變化的要求。指出對它設計得是否合理,是鑒別回旋窯旋流式四風道煤粉燃燒器真品和贗品的一個重要分水嶺。...

TJB型旋流式四風道煤粉燃燒器在濕法回轉窯上燒無煙煤的應用

廣東梅州金塔水泥有限公司于1995年興建了一條年產20萬t熟料的φ3.5x145?m濕法回轉窯生產線,使用一臺φ3.2x36?m單筒冷卻機和一臺φ2.2x4.4?m風掃煤磨配套。該公司地處與福建臨近的粵東,缺乏煙煤而盛產無煙煤。原使用煙煤時必須從遙遠的北方購進,因而生產成本很高。為降低生產成本,提高企業(yè)的經濟效益,采用了無煙煤與煙煤混燒的試驗。經過幾年的摸索和攻關,使無煙煤的摻混率逐步提高。然而在使用原三風道煤粉燃燒器時,無煙煤的摻混率僅能達到60%左右,距公司達到90%以上或100%差距甚大。因兩種煤進廠的差價特別大,約為200~300?元/t,提高無煙煤摻混率對提高經濟效益具有特殊的重要意義。所以,該公司千方百計地在提高無煙煤摻混率上下功夫。...

TJB-KP型四風道煤粉燃燒器替代引進產品的應用

拉法基公司現有生產線是從原重慶水泥廠收購過來的,設計能力為2000?t/d熟料預分解生產線,回轉窯規(guī)格為?4×58?m。窯頭原使用由Fuller?—?FLS公司引進的新型Swirlax??F-CO-3型煤粉燃燒器??墒菑?995年投產后,產量一直徘徊在1560~1650?t/d,遲遲不能達標達產。...

美標Ⅱ/Ⅴ型熟料生產對耐火材料的影響

隨著國內水泥生產技術的不斷提高和企業(yè)規(guī)模的擴大,很多水泥企業(yè)開始出口美標熟料、水泥(其中以美標Ⅰ/Ⅱ型水泥為主),由于美標與國標對水泥質量要求不同,在實際生產中對運行質量尤其是耐火材料的使用會產生很多不良影響。??...

5000T/D熟料生產線爐TDF缺陷淺析

安徽省池州海螺公司有2條5000T/D熟料生產線,是由天津水泥設計研究院設計的,于2002年投產.因為各方面原因,運行效果不很理想,尤其窯系統波動較大,我們利用檢修機會多次對系統改造,取得了一定成績,在此作一總結....

無煙煤使用的難點及對策

目前,在新型干法生產線中百分之百使用無煙煤早已成功,關鍵是掌握它與煙煤的區(qū)別及難點,并有針對性地解決,不但有利于企業(yè)因地制宜地選擇煤源,更為無煙煤產區(qū)建設預分解窯生產線、逐步淘汰立窯提供可能。...

燃燒無煙煤熱風爐與礦渣立磨聯動生產。

燃燒無煙煤熱風爐的現狀與改進措施,燃用無煙煤熱風爐與立磨聯動生產經驗。...

立磨的工藝要求與熱風爐設計

立磨對熱風爐的工藝要求,?以及熱風爐的設計原則...

等球徑煅燒技術對立窯熟料燒成的影響探討

20世紀70年代,我國水泥行業(yè)的科技人員在“全黑生料小料球煅燒”、“預加水成球工藝”、“復合礦化劑”及“立窯低能耗生產水泥”等方面做了大量的工作,較全面地規(guī)范、制定了立窯配套工藝生產技術。但是采用傳統的成球盤成球技術,料球中含有高達11%~13%的水分,其在窯內煅燒過程中要吸熱、汽化、蒸發(fā),這部分熱耗很大。...

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4.4水泥早報:華新水泥(大冶):湖北唯一;上峰水泥2024 - 2026年分紅承諾;天山股份:水泥入碳市,成本影響小